沿海电厂凝结水溶氧超标原因分析和措施探讨_余铸忠

沿海电厂凝结水溶氧超标原因分析和措施探讨_余铸忠

2013年第36期

科技创新科技创新与应用

沿海电厂凝结水溶氧超标原因分析和措施探讨

余铸忠

(浙江大唐乌沙山发电有限责任公司,浙江宁波315722)

某沿海电厂一期4*600MW超临界凝汽式汽轮发电机组,主机为哈尔滨汽轮机厂生产的CLN600-24.2/566/566型三缸四排汽汽轮机。配套哈汽厂生产的N-33000-2型双背压凝汽器,循环水(海水)经由低压凝汽器升温后对高压凝汽器进行冷却。凝结水泵为沈阳水泵股份有限公司生产10LDTN-6PJ型轴流泵,真空泵为广东佛山水泵厂生产的2BW435-3-0EK4型水环式真空泵。机组投产初期,凝结水溶氧相对偏高,尤其到了冬季,由于循环水温度较低等原因造成溶氧长期超出20μg/l标准。经过长期的借鉴探索和经验总结,摸索出了消除凝结水溶氧高问题的相关措施。

1凝结水溶氧概述

1.1定义和监督意义

火电厂机组凝结水溶解氧是电厂化学监督的主要指标之一。汽轮机凝结水溶氧是指空气漏人凝结水系统,空气中的氧气溶于凝结水。根据道尔顿定律,空气在凝结水中溶解度与空气在汽水界面上的分压力成正比。现在执行的标准为小于20μg/l,过冷度小于1℃。

1.2凝结水溶氧超标的危害

在不可能绝对严密的汽轮机凝汽器真空系统中,若有空气泄漏到汽侧,直接影响凝汽器真空度和低压缸排气温度,同时漏入的空气会聚集在凝汽器换热管束表面,极大影响凝汽器冷却管的换热效率;若有空气漏到水侧,汽水界面上空气的分压力升高,直接导致凝结水溶氧增加;凝结水溶氧严重超标或者长期不合格,将直接加速凝结水管道设备腐蚀,产生铁垢;除氧器后给水夹杂空气,导致溶氧超标,加速锅炉管道设备腐蚀结垢乃至发生锅炉爆管等事故,严重威胁机组的安全经济运行。

2凝结水溶氧超标原因分析和措施探究

2.1凝汽器汽侧存在漏点

根据道尔顿定律可知,倘若凝汽器汽侧存在漏点,将使得凝汽器内空气增多,汽水界面上的空气分压力就会增加,空气在凝结水中的溶解度也相应增加,即凝结水中的溶氧偏高。所以,针对凝结水系统溶氧偏高现象,可以先从排查和消除凝汽器汽侧渗漏点出发:(1)根据机组真空系统运行状况,稳定负荷,测取高低压凝汽器真空度下降曲线,计算真空严密性;若真空严密性较机组设计值或上一次试验结果相差较大,可采取对真空破坏门进行注水,利用氦质谱仪检测等方式对凝汽器汽侧重点部位进行查漏,尤其在相关焊缝和热控接头位置。(2)根据CLN600-24.2/566/566型机组设计的凝汽器双背压理念,对原系统管路布置进行优化,协调真空泵运行方式,真正实现高低压凝汽器的背压差,提高机组真空度,降低凝汽器中空气的分压,从而降低凝结水溶氧。(3)利用机组停机机会,采用凝补泵将凝汽器水位控制到凝汽器喉部,即距离低压缸末级叶片下方约1米处,使运行时的负压系统转换为正压状态,进行凝汽器高位灌水查漏。

2.2凝汽器水侧存在漏点

如果在凝结水水侧存在漏点,由于凝结水流经凝结水泵的进口流速相对较高,空气将随水流被泵吸入压缩而迅速溶于凝结水中。尽管凝结水泵设计有抽空气管,但溶于水中的空气泡很难通过气体浮力而被空气管抽走,从而使得凝结水溶氧较高。通过长期的实践和探索,可以从以下几个方面发现和消除凝汽器水侧的漏点:(1)利用轻柔丝布等制作水侧查漏小专用工具或者氦质谱仪,发现漏点可采取涂抹上黄油等方法,消除漏点,从而降低凝结水溶氧。(2)利用检修机会,对凝汽器水侧进行灌水查漏,可以清晰地发现并消除漏点。(3)优化机械密封结构,采取“集装式”结构,调整凝泵机械密封水压力0.4-0.6MPa,保证密封效果,并最大程度延长机械密封寿命。(4)运行机组可以采取凝结水泵倒换或者隔离备用凝结水泵的方式,缩小水侧渗漏排查区域。

2.3凝补水系统夹带空气进入凝汽器系统

某沿海电厂在凝结水溶氧超标问题的分析过程中发现:机组由

于负荷变化等原因,在凝汽器热井瞬间补水量较大(即补水阀突然开大)时,真空除氧系统无法在短时间内把补水中的氧气完全释放出来。该电厂通过DCS逻辑对热井补水进行优化,克服在负荷变化时,短时间大量补水的情况。利用技改机会,增加凝结水补水喷淋雾化装置,增强补水的雾化除氧效果。改造之后,运行可靠稳定。

2.4给水泵密封水系统不够完善

根据系统设计特点,给水泵轴端漏进的空气将可能由于U型管密封效果不好或者本身存在泄漏等原因,使得空气进入凝汽器。尤其在机组负荷较低时,汽泵泵体内压力较低,其轴端漏空气的可能性较大。某沿海电厂将给水泵密封水回水由回到凝汽器切换为排到地沟,观察凝结水溶氧的变化,发现溶氧降低明显,则又通过增加密封水水封筒注水频率及加强对回水系统的检查等方式,完善密封水系统工作状况,解决了凝结水溶氧超标问题。

2.5冬季冷却水温度较低,凝结水过冷度大

凝结水温度降低,凝结水汽水界面上的蒸汽分压力降低,则气体分压力相应增高。由道尔顿定律可知,溶解于凝结水中的气体将增加,即凝结水溶氧增加。根据设备情况和运行经验,凝结水过冷度主要与凝补水温度和凝汽器冷却水的入口温度及流量有关。通过测算和实践,该电厂已将每台机组的一台循泵优化为低速泵,同时,采取单元制运行方式,调整凝汽器回水调门开度,采取“两机三泵”和“一机一泵”等运行方式,降低凝结水过冷度。

2.6凝汽器热井水位对凝结水溶氧的影响

根据设计思路,保持凝汽器的热井水位在设计的范围内,有助于降低凝结水溶氧。通过大量实践分析认为,当凝汽器水位过低时,凝结水在热水井中容易产生涡流而夹带气体,从而影响凝结水溶氧。当凝汽器水位过高时,凝结水可能淹没真空除氧装置和凝汽器钛管,使凝结水过冷度增加。所以,某沿海电厂为了保证溶氧的合格率,制定专项措施,控制热水井水位在480±100mm范围内。

2.7定期校验测量表计,及时投入凝汽器溶氧检测系统

检测数据的可靠性直接影响问题分析的准确性。某沿海电厂根据多次的凝结水溶氧超标问题处理后,专门制定了《凝汽器检漏装置使用要求》和《凝结水系统在线表计校验规定》等,保证数据可靠性,同时,及时对热井内的凝结水溶氧进行化验,并与凝泵出口的溶氧数值进行比较,从而较为明确判断出热水井至凝泵区域是否有漏点及漏入量。

3结束语

总之,通过资料整理和调研分析,当前沿海电厂的凝结水溶氧超标问题极具有普遍性,积极开展该问题的原因分析和防治措施探究,对于有效提高机组的安全经济运行具有重要的意义。

参考文献

[1]余铸忠.超临界600MW双背压汽轮机抽真空系统优化实践[J].热能动力工程,2012(27):6-8

[2]沈士一,庄贺庆,康松,等.汽轮机原理[M].北京:中国电力出版社,1992.

[3]郑体宽.热力发电厂[M].北京:中国电力出版社,2001.

[4]大唐国际发电股份有限公司.全能值班员技能提升指导丛书汽轮机分册[M].北京:中国电力出版社,2008.

作者简介:余铸忠(1986,6-),男,福建省莆田市(籍贯),现职称:工程师,学历:本科,研究方向:发电厂汽轮机设备管理。

摘要:在汽轮机组凝结水系统中,凝结水溶氧是影响汽轮机组运行安全经济性的重要因素之一。文章以某电厂沿海四台600MW汽轮机凝结水溶氧控制管理经验为基础,借鉴大量同类地域机组的溶氧超标现象分析和成功的解决方法,分析总结了关于沿海电厂凝结水溶氧超标的原因和处理措施,为沿海电厂凝结水溶氧控制管理提供了重要的参考。

关键词:溶氧;凝结水;沿海电厂;原因;措施

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【实用】2019药事管理工作科室自查及整改

2019年药剂科药事管理制度、年度计划的自查、问题分析及 整改措施 一、完成了以下工作: 1.按照创造二级乙等综合医院的等级标准与评价细则,逐项细化抓落实,以安全、有效、方便、价廉为服务宗旨。把我科制度建设列入我科的重点工作来抓,全面提升我科各项服务水平 2、我科按照医院制定的药学发展总体目标。承担监督与推进相关药事法律法规的落实,接受上级卫生主管部门监督和检查。开展药事管理委员会的日常工作,收集临床用药意见和新药临购申请的前期审批工作。药品采购与《本院基本用药目录》相适应,根据临床用药需要制定药品采购计划。不断推进药学工作持续改进,满足临床诊疗用药需要,同时加快建设药学理论与业务人才培训的步伐。 3、进一步加强质量管理,提高医疗安全意识,严格执行处方审核“四查十对”调剂操作规程和向患者用药交代,认真核发药品,投药准确无误,杜绝差错事故。 4.进一步加强麻醉药品、精神药品的管理,严格执行麻醉药品、精药品的“三级管理”和“五专管理”,确保采购、保存、使用安全。做加强与临床沟通,征询用药信息,满足临床需求。 5.实施抗菌药物处方点评制度。加强抗菌药物临床应用管理,促进临床合理用药预警机制。进一步强化抗菌药物临床应用指导原则,力求把抗菌药物各项指标控制在一定范围内。配合医院抓好药比调控工作,认真做好基药比例上报相关事宜。 6.加强理论业务学习,全面提升药学人员综合素质。积极参加医院举办的各类业务学习培训,提高服务能力。推进全体科室人员业务素质有新的提高。继续参加三基知识培训和考核,努力提高基础理论水平和操作技能。不断完善工作流程,防止发生差错事故,根据业务学习的需要,配合协助医教部门做好相关的培训教学工作。 7.每月下各临床科室、门诊部检查指导病区备用药品、急救药品、麻醉药品、精神药品的管理、有效期等情况,对存在问题及时沟通反馈、妥善处理。 二、存在以下问题: 1.未做好药品不良反应报告工作,临床科室不愿意上报药品不良反应。 2.未开展临床药学工作。 三、整改措施: 药海无涯学无止境专注药学领域

凝结水溶氧超标的原因及处理

凝结水溶氧超标的原因 及处理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

凝结水溶氧超标的原因及处理1备用泵轴封失效引起凝结水溶氧超标 1.1取掉凝泵水封环埋下了隐患 2004-07-16,2号机凝结水溶氧达到40~60礸/L,现场多次查漏未果,最后查阅该泵检修记录时发现,盘根室内的水封环被取掉了(原因是当时凝泵盘根处甩水严重,试将水封环取掉换为盘根,以增强密封,减小盘根处漏量)。凝结水泵盘根密封水工作原理见图1。 从图1可以看出:在水封环换为盘根后,盘根密封水进水口就被盘根堵塞了,之所以一直未发生凝结水溶氧超标,是因为该处盘根与轴套紧密接触,隔绝了空气,而当轴套经长时间运行磨损后,盘根与轴套出现间隙,致使空气从压兰吸入泵体内,引起凝结水溶氧超标。

针对这一原因,分2步进行了处理。 第1步,为了满足机组稳定运行的要求,临时将B凝泵密封水回水门关小,以减少从凝泵压兰处漏入的空气。此方法取得了很好的效果,凝结水溶氧从50礸/L降至7礸/L。 第2步,利用机组小修机会,彻底更换盘根、轴套、水封环。此后,凝结水溶氧正常。 1.2备用泵盘根密封水压力不足

该公司凝结水系统正常运行时,备用凝泵盘根密封水取自外供除盐水,而其回水则回到凝泵入口,这样不断地给机组补水,超出机组需求的补水被排掉,造成浪费,不符合电厂节能降耗的要求,为此利用机组临停,对3号机凝结水管路进行了改造。改造前后凝泵盘根密封/冷却水系统见图2。 图2改造前、后凝泵盘根密封/冷却水系统 改造之后不再有浪费水的现象。2005年2月出现凝结水溶氧超标,达到80~90礸/L。对比凝泵密封水改造前后的系统布置,分析认为,由于改造后A凝泵(运行泵)自密封水同时供给2台泵的盘根密封/冷却用水,而导致供给B泵(备用泵)盘根密封水的压力下降,引起漏空溶氧。

混凝土冷缝原因分析 治理及预防措施

混凝土冷缝原因分析、治理及预防措施 混凝土时一种多孔胶凝人造石材,属于刚形体,主要特点抗压强度高,抗拉强度低,延伸率微小,易产生收缩裂缝。混凝土工程裂缝最常见出现问题是由于收缩变形受到压缩引发的收缩裂缝和外部荷载作用引发荷载(受力)裂缝。混凝土的裂缝出现时很难避免的,但是能预防和治理的。出现裂缝后,根据裂缝是本次需要坚决的问题。混凝土裂缝分类及裂缝出现收集的资料,根据本工程混凝土的要求,对混凝土裂缝而言,可分为有害裂缝和无害裂缝,混凝土的裂缝产生主要是限制条件变形作用引起的,变形作用包括温度变形(水化热、气温、生产热、太阳热)湿度变形(自生收缩、失水干缩、碳化收缩、塑性收缩等)。根据现场勘查,本工程冷缝宽度小于0、2mm,属无害裂缝,对结构无影响,但影响了混凝土外观质量,必须治理。 一、原因分析: (1)施工时混凝土接槎处延续时间过长而凝固,使得混凝土接茬处收缩不同而产生裂缝(俗称冷缝)。 (2)高品混凝土的初凝时间为4小时,因混凝土泵出现故障,浇捣中断,再次开始浇捣时,已经距离前浇筑间隔时间长达4小时外,下层混凝土基本凝固,由于工作疏忽,在两层混凝土间未采取特别的施工缝处理措施,产生冷缝。 二、冷缝处理: (1)表面修补法:在裂缝的表面抹环氧胶泥,同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布,然后刮水泥胶泥即可。 (2)灌浆、嵌缝封堵法,灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或者有防水要求的混凝土裂缝的修补,他是利用压力设备将胶凝材料压入裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有环氧树脂、甲基丙烯酸脂、聚氨脂等化学材料。 (3)嵌缝法:嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氨乙烯胶泥、塑性油膏、丁基橡胶等常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。 三、预防措施: (1)灌注须在下层混凝土未初凝前完成,以防出现施工冷缝。 (2)调整保温和养护措施,延缓升降温速率,混凝土减低用水量,增加混凝土的和易性。 (3)减少混凝土浇注的分层厚度,有条件允许时,混凝土中增加缓凝剂,以防出现施工裂缝。 (4)推进一次浇筑,采用斜面分层方法进行,不形成冷缝。 (5)振捣棒应插入下层混凝土50-100mm,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍,对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍,插点间距不超过400mm。

凝结水溶氧超标的原因分析及处理

凝结水溶氧超标的原因分析及处理 本文重点分析了火力发电厂机组常见的凝结水溶氧超标的原因,论述了凝结水溶氧超标的危害,并针对各种超标原因提出了处理办法,对各火力发电厂凝结水溶氧超标的问题提供了可行的方法,具有一定的借鉴作用。 标签:溶氧超标危害办法 Cause analysis and treatment for the dissolved oxygen in the feedwater deaerator exceed the standard Shen Zhibin (Inner Monglia Datang International Tuoketuo Power Generation Co.Ltd.,Tuoketuo 010206,China) Abstract:This paper focuses on the analysis of the thermal power plant unit common condensation of excessive dissolved oxygen in water,discusses the setting and the harm of excessive dissolved oxygen in water,and for a variety of causes of excessive solutions are proposed,for the thermal power plant condensate water dissolved oxygen overproof problems provides a feasible method,which has a certain reference. Key words:Dissolved oxygen Exceed the standard Harm method 引言 火电厂机组凝结水溶氧是电厂化学监督的的重要指标之一。凝结水溶氧大幅超标或长期不合格,会造成锅炉、管道、设备的高温腐蚀,降低回热设备的换热效率,缩短管道和设备的使用寿命,严重威胁机组安全经济运行,所以降低凝结水溶氧具有重要和深远的现实意义。火力发电厂水汽化学监督导则要求超高压发电机组在正常运行时,凝结水溶氧合格标准为小于30μg/l,小于20μg/l为期望值。机组正常运行时凝汽器处于真空状态,凝结水应该是合格的,但由于诸多原因导致国内许多供热机组普遍存在凝结水溶氧超标问题。 一、凝结水溶氧超标概况 某电厂2*300MW机组为湿冷纯凝汽轮发电机组,于2007年12月份投产,2012年01月开始转为自备电厂,开始对外供热,供热量200t/h。凝结水溶氧的控制方法主要采用凝汽器真空除氧及加联氨方式。2台300MW机组开始供热后,凝结水溶氧这个指标经常处于超标运行状态,超过50μg/l的次数达到15次/月。为了彻底消除溶氧超标,该厂从凝结水溶氧超标常见的原因进行分析,并针对各个原因进行查找并采取一定的措施,本文重点对该厂的查找过程及查找出溶氧超

建筑施工安全危险点分析及防范措施_图文

xxxxxxxx工程 施工现场安全危险点分析及预控措施 二〇一一年十二月 说明 危险点是指在作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、设备、设施、工器具及行为动作等,包括人员违规操作、机械设备、作业环境等造成危险伤害。危险点辩识及预控是应用科学的方法和手段,对工程建设中存在的人的不安全行为、物的不安全状态、以及环境危险因素进行全面识别和评价,确定危险点,并提出相应的危险控制措施或手段,超前防范,实现安全生产可控、在控。 通过危险点分析与控制,从而达到:避免人身事故、误操作事故、重大设备损坏事故、火灾、防汛事故的发生。重点防范高摔、高落、触电、运输、物体打击、机械伤害等危险性较大、频率较高的人身伤害事件。 在危险点的辩识和分析的基础上,确定危险点,制定出切实可行的危险点控制措施。危险点控制措施的基本要求是:首先预防施工过程中产生的危险因素;排除施工场所的危险因素;处置危险因素并控制在国家规定的限值内。危险点控制措施包括:直接安全技术措施,以提高设备、设施的本质安全性能,消灭危险因素;间接安全技术措施,采用一种或多种安全防护装置或设施,最大限度地预防和控制危险因素的发生;指示性安全技术措施,采用检测报警装置、警示标志等措施,警告、提醒作业人员注意,并采用安全教育培训和个人防护用品等来预防等。危险控制要突出作业和操作的全过程,特别要强化现场执行和监督的落实,以书面的形式使危险预控措施得以确认,使现场每个人清楚危险点的所在和应采取的预控措施,并有切实可行的制度 和责任制保证执行和监督到位。

危险点预控工作是一项长期性、基础性工作,明珠家园项目安全生产管理从实际出发,务求实效,力戒形式主义。危险点辩识和分析控制要与安全性评价有机结合起来,使安全性评价与危险点分析预控工作相互补充、相互完善,使安全管理全面步入规范化、标准化的轨道。 1、建筑施工安全保证体系 确保建筑施工安全的工作目标,就是杜绝重大安全意外事故和伤亡事故,避免或减少一般安全意外事故和轻伤事故,最大限度地确保建筑施工中人员和财产的安全,这就需要加强建筑施工安全管理工作。 由于引起安全意外事件或事故的“意外”情况很多,无论是传统的、成熟的技术,或是高新的、发展中的技术,都无可避免地、不同程度地存在着可能引发事故的不安全状态、不安全行为、起因物和致害物,因而需要由管理工作来保证,需要做到“三分技术、七分管理”,建立起严格而有效的安全生产管理体制。这并不是说安全技术不重要,而是说再好的安全技术,如果管理工作跟不上,也是难保不出问题的;而严格细致的管理工作,却可以弥补技术上可能存在的缺陷和疏漏,并能很好地应对意外情况的出现。 xxxxx项目安委会安全生产管理体制包括组织、制度、措施(技术)、投人和信息等5个方面,即由组织保证体制(系)、制度保证体制(系)、技术保证体制(系)、投人保证体制(系)和信息保证体制(系)所组成,现在统称为“安全生产保证体系”,它是对施工生产安全所涉及的各个方面的全面保证,缺了哪一方面的保证,都会影响安全工作的质量和效力。目前明珠家园项目所安委会推行的安全生产保证体系,按照集团公司安生部要求建立了健全、有效组织保证体系和制度保证体系,形成一套较为完整的内容和要求。在今后的安全工作中,明珠家园安全生产委员会、明珠家园项目部、监理部、施工单位将不断完善、健全安全生产管理体系,确保明珠家园工程建设不发生质量、安全事故。 危险点防范类型预控措 施

药事管理与药物治疗学委员会会议纪要第号

药事管理与药物治疗学 委员会会议纪要第号 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

郑州大学附属郑州中心医院 药事管理与药物治疗学委员会会议纪要 {2015年第2季度} 会议时间:2015年7月29日 4:30PM 会议地点:办公楼三楼会议室 会议主持:马超副院长 与会委员:马超(主管副院长、副主任委员)、刘寒松(高新区医院院长)、丁效良(药学部主任)、李清楚(大内科主任)、李学民(大外科主任)、王雅莉(妇产科主任)、王晓楠(医院感染管理科长)、段红宝(儿科主任)、倪文琼(皮肤科主任)、谢林森(检验科主任)、李玉杰(耳鼻喉科主任)、贾满仓(感染疾病科主任)、陈巧华(口腔科主任)、吴琳(老年医学科主任) 备注:与会委员人数超过2/3比例,此次会议所形成的决议有效,符合规定。 列席人员:张凯(药学部副主任)、王娜(药学部副主任)、梁亚奇 纪要书写:梁亚奇 会议议题: 一、2015年第1季度药事管理与药物治疗学委员会会议决议落实情况汇报(丁孝良)

1、郝院长提出的具体工作落实情况; 2、专家意见的整改情况; 3、药事管理与药物治疗学委员会成员对落实情况发表意见。 二、2015年第二季度我院合理用药情况汇报(丁孝良) 1、抗菌药物专项点评:门、急诊抗菌药物处方点评;I类切口抗菌药物预防使用存在的问题;“特殊使用级”抗菌药物点评; 2、特定药物专项点评:质子泵抑制剂; 3、药学日查房存在问题; 4、药事管理与药物治疗学委员会成员对落实情况发表意见。 三、连续6个月无购进,且临床有替代药品品种的清退。(丁孝良) 药事管理与药物治疗学委员会成员对落实情况发表意见。 四、2015年第二季度医院临时购药情况汇报;(丁孝良) 药事管理与药物治疗学委员会成员对落实情况发表意见。 五、临床药学第二季度工作汇报(丁孝良) 药事管理与药物治疗学委员会成员对落实情况发表意见。 六、抗菌药物专项整治工作评析与持续改进(梁亚奇) 结合国家卫计委2015年抗菌药物专项整治工作的讨论稿,拟定我院2015年抗菌药物专项整治工作方案; 药事管理与药物治疗学委员会成员对落实情况发表意见。 具体会议纪要内容整理如下:

分析凝结水溶解氧偏高的原因

摘要 在火电厂机组运行正常情况下,凝结水溶解氧量是合格的,但是因为许多原因,导致凝结水溶解氧偏高,使机组不能安全稳定的运行,所以必须对凝结水溶解氧偏高的原因进行分析并且使其溶氧量达到标准值。 本文从凝结水系统入手,通过介绍该系统的组成,得出凝结水在整个系统中的流程。而凝结水在循环使用中,不可避免地含有腐蚀物和杂质,而随着电厂机组容量的增大,对水质要求提高,又必须对凝结水进行精处理。然后通过介绍凝结水精处理系统,分析凝结水受污染的原因以及精处理系统需经过过滤和除盐两部分,去除金属腐蚀产物和悬浮杂质以及溶解盐类,但是凝结水溶解氧量偏高所产生的危害却未能消除。接着介绍凝结水溶解氧量偏高所带来的危害,以及可能引起溶解氧量偏高的原因和解决措施,最后以蒙达发电公司和山西武乡和信发电公司为例,根据这两个电厂溶解氧偏高原因的分析以后,都采取相应的有效措施,来降低溶解氧以达到标准值,使机组可以正常运行,这样既提高了资源的利用率,也减少了生产运行成本。 关键词:凝结水;精处理;溶解氧;

Abstract Coal-fired power plants operation in normal circumstances,condensate dissolved oxygen is qualified, because of many reasons, resulting in condensate dissolved oxygen is high , so that units can not be a safe and stable operation, it must be reasons for the high condensate analysis of dissolved oxygen and let dissolved oxygen reach standard value. This paper introduces condensed water from the system ,according to introducing the composition of the system obtained in the condensate flow in the system.The condensation of water recycling, inevitably contain corrosive and impurities, and with the power unit capacity increases, improve water quality requirements, but also must be polishing condensate.Then by introducing the condensate polishing system, the analysis of the causes of contaminated condensate polishing system, and should be filtered and the desalination of two parts, the removal of metal corrosion products and suspended impurities and dissolved salts, but high levels of dissolved oxygen of the harm in the condensate is not removed.Then introduced the high levels of dissolved oxygen in the condensate harm, and may cause high levels of dissolved oxygen causes and solutions,. Finally,Mengda power generation companies and power companies and Xinhe of Shanxi Wuxiang example, according to these two causes of the high dissolved oxygen plant, after they take appropriate and effective measures to reduce the dissolved oxygen to meet the standard value, the unit can be Normal operation, this not only improves the resource utilization, but also reduce the operating costs of production. Keywords: Condensate; polishing; dissolved oxygen;

沉井通病

xxxx建设工程九标段 吴州路(扬子江路-邗江路)污水联通管工程沉井施工质量通病防治方案编制人: 审核人: 审批人: xxxx建设集团有限公司 吴州西路污水联通管工程项目经理部2015年1月12日 沉井施工 沉井施工是一种经常使用的特种施工方法。一般用于深基础工程(如桥梁和高大构筑物等的支承结构)和地下构筑物工程(如各类泵房或水池、盾构或顶管工作井、隧道、矿井等)。适用于埋深较大、土质较软、场地较小的工程。按照工程埋深和水文地质情况,沉井下沉施工一般可分为排水下沉和不排水下沉两大类,沉井封底施工可分为干封底和水下封底两大类。在沉井埋深大,井底土质极软弱,井底附近有承压水,或在砂性土层中缺乏降水设施时,宜用不排水下沉及水下封底施工法,反之用排水下沉及干封底施工法,以缩短工期和节省工程费用。在施工实践中由于缺乏经验和管理不善等原因,使沉井工程不能正常施工,且浪费大量人力和物力,并延误工期,甚至发生一些工程质量问题,以致影响沉井的正常使用。所以要在工程施工前制订好科学合理而又切实可行的施工方案和技术措施,并在施工中认真细致地实施,抓好沉井施工的技术关键(砂垫层质量、下沉纠偏、终沉标高控制、封底防渗漏等),确保工程质量。 1沉井基坑 1.1基坑xx原状土未处理好 1.现象 沉井制作时发生严重倾斜及大幅度沉降。

2.原因分析 事先未掌握现场地层情况,基坑内暗浜或回填的松软土层没有挖除换填,或者基坑底下杂填土中障碍物末探明,施工时又不按技术要求进行地基处理。 3.预防措施 施工前要深入了解现场地层情况,施工中要按有关技术要求对地基认真处理。 如有松软土层或杂填土层,则挖除换填砂层;如有障碍物则加以清除。 4.治理方法 对已发生严重倾斜的沉井可在高位处井底局部挖除砂垫层使井位纠正。 1.2砂垫层密实度不均匀或不密实 1.现象 沉井制作时沉降过大或明显倾斜。2.原因分析 基坑砂垫层承载力很差或明显不均匀,砂垫层施工末按分层摊铺振实的技术要求施I。 3.预防措施 砂垫层施工必需按技术要求分层摊铺(每层松砂厚20~25cm),分层振实(密实度要求砂的千重力密度,中砂为l6kN/m',粗砂为I7kN/m3 )。 4.治理方法 沉井倾斜较大的可在井身高位处挖除局部砂垫层加以纠偏。 1.3基坑排水xx做好 l.现象

药事质量管理与持续改进方案

药事质量管理与持续改进方案 1、认真组织学习《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》和《处方管理办法》等有关法律法规并贯彻落实,健全药品质量保障及药品供应管理体系,为病人提供安全、及时、人性化的临床药学服务。 2、制定各项规章制度,严禁非药学专业技术人员从事药学技术工作;药品供应保证质量、满足临床需要为目的,进一步完善突发事件药品供应与药事管理机制、完善药品监控体系,制定药品使用的应急措施(换药、召回等)。 3、坚持抗菌药物分级使用,开展抗菌药物临床应用检测,协助临床做好细菌耐药检测;实施《抗菌药物临床应用指导原则实施细则》,做到医师及相关人员人手一册,加强抗菌药物临床应用的管理与培训(1-2次/年)。 4、逐步建立药品用量动态监测及超长预警制度,控制药品收入占医院总收入的比例,每月对药品销售金额和药品销售金额的增长率进行统计排名,对排名前5的药品采取重点监测、限制使用等措施。 5、药剂科要建立“以病人为中心”的药事管理工作模式,对病人服务人情细致,认真交代药品的用法用量及使用注意事项;为病人提供合理用药的咨询服务;开展以合理用药为核心的临床药学工作,要制定、落实药事质量管理规范、考核办法并持

续改进。 6、药剂专业技术人员负责合理用药的监督、指导、评价,开展药物安全性监测,特别是对用药失误、滥用药物的监测;充分发挥药事委员会的职能,指导、协助药师开展药物不良反应监测。 7、进一步开展临床药学工作,建立临床医师制;临床医师负责临床药物遴选、处方审核,参与临床查房、会诊等,并积极推广个体化给药方案。 8、要加强对特殊药物的管理,包括毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射药品购置、使用与安全保护。 9、药剂科主任须向医院药事管理委员会定期或不定期报告药事管理工作,提出意见和整改措施;每月召开科内质量管理与持续改进的工作会议,每季度召开一次与临床科室的联席工作会议,研究药事管理整改措施。 大场三中心药剂科 2014年11月

溶解氧对发酵的影响及其控制

溶解氧对发酵的影响及其控制 1 溶解氧对发酵的影响 溶氧是需氧发酵控制最重要的参数之一。由于氧在水中的溶解度很小,在发酵液中的溶解度亦如此,因此,需要不断通风和搅拌,才能满足不同发酵过程对氧的需求。溶氧的大小对菌体生长和产物的形成及产量都会产生不同的影响。如谷氨酸发酵,供氧不足时,谷氨酸积累就会明显降低,产生大量乳酸和琥珀酸。 1.1 溶氧量在发酵的各个过程中对微生物的生长的影响是不同的 改变通气速率发酵前期菌丝体大量繁殖,需氧量大于供氧,溶氧出现一个低峰。在生长阶段,产物合成期,需氧量减少,溶氧稳定,但受补料、加油等条件大影响。补糖后,摄氧率就会增加,引起溶氧浓度的下降,经过一段时间以后又逐步回升并接近原来的溶解氧浓度。如继续补糖,又会继续下降,甚至引起生产受到限制。发酵后期,由于菌体衰老,呼吸减弱,溶氧浓度上升,一旦菌体自溶,溶氧浓度会明显上升。 1.2 溶氧对发酵产物的影响 对于好氧发酵来说,溶解氧通常既是营养因素,又是环境因素。特别是对于具有一定氧化还原性质的代谢产物的生产来说,DO的改变势必会影响到菌株培养体系的氧化还原电位,同时也会对细胞生长和产物的形成产生影响。 在黄原胶发酵中,虽然发酵液中的溶氧浓度对菌体生长速率影响不大,但是对菌体浓度达到最大之后的菌体的稳定期的长短及产品质量却有着明显的影响。

需氧微生物酶的活性对氧有着很强的依赖性。谷氨酸发酵中,高溶氧条件下乳酸脱氢酶(LDH)活性明显比低溶氧条件下的LDH酶活要低,产酸中后期谷氨酸脱氢酶(GDH)的酶活下降很快,这可能是由于在高溶氧条件下,剧烈的通气和搅拌加剧了菌体的死亡速度和发酵活性的衰减。 DO值的高低还会改变微生物代谢途径,以致改变发酵环境甚至使目标产物发生偏离。研究表明,L-异亮氨酸的代谢流量与溶氧浓度有密切关系,可以通过控制不同时期的溶氧来改变发酵过程中的代谢流分布,从而改变Ile等氨基酸合成的代谢流量。 2 溶氧量的控制 对溶解氧进行控制的目的是把溶解氧浓度值稳定控制在一定的期望值或范围内。在微生物发酵过程中,溶解氧浓度与其它过程参数的关系极为复杂,受到生物反应器中多种物理、化学和微生物因素的影响和制约。从氧的传递速率方程也可看出,对DO值的控制主要集中在氧的溶解和传递两个方面。 2.1 控制溶氧量(C*-CL)是氧溶解的推动力,控制溶氧量首要因素是控制氧分压(C*)。高密度培养往往采用通入纯氧的方式提高氧分压,而厌氧发酵则采用各种方式将氧分压控制在较低水平。如啤酒发酵,麦汁充氧和酵母接种阶段,一般要求氧含量达到8~10PPM;而啤酒发酵阶段,一般啤酒中的含氧量不得超过2PPM。 2.2控制氧传递速率氧传递速率主要考虑KLa的影响因素。从一定意义上讲,KLa愈大,好氧生物反应器的传质性能愈好。控制KLa的途径可分为操作变量、反应液的理化性质和反应器的

混凝土冷缝处理方法

混凝土冷缝处理方法集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

混凝土结构冷缝专项处理方案 一、工程概况: 项目部在对I区-1层墙柱、1层板混凝土浇筑过程中,由于施工组织不当,在2-2至2-9轴处外墙混凝土出现施工冷缝,缝长约9延米,与水平方向呈30°夹角(见附图)。 照片1:外墙冷缝照片2:外墙冷缝 照片3:外墙冷缝 二、原因分析: 1、混凝土浇筑量大,展开浇筑面太宽; 2、工人作业时间太长,思想麻痹; 3、项目部管理人员未严格把关; 4、中天元混凝土拌合料不稳定,混凝土初凝时间无法把握。 三、处理措施: 根据冷缝形成原因、缝隙大小以及所处部位等,特制定以下处理措施: 1、采用打磨机沿缝方向,将混凝土表面打毛,打毛宽度每边宽出缝边缘不少于80mm; 2、清理表面浮灰,并在已打磨好的混凝土表面涂刷一道素水泥浆; 3、待水泥浆稍干后,在表面抹20mm厚1:2水泥砂浆(水泥砂浆掺防水粉,掺量为水泥用量的5%),表面亚光,边缘与混凝土顺接以便防水施工; 4、加做防水层,并铺设玻纤布一层,加做防水层宽度不少于200mm,材料及厚度与设计外墙防水同; 四、安全文明施工措施

1、作业人员应按要求穿戴劳动保护用品,严禁在外架上追打、嬉闹、休息等; 2、作业前检查脚手架、脚手板是否安全可靠; 3、作业完毕剩余材料及时清走,严禁将剩余材料丢弃在脚手架上; 五、后期施工预防措施: 为避免后期施工中的类似情况的再次发生,项目部特制定以下措施: 1、合理安排浇筑顺序,浇筑过程中加强巡视。 2、落实责任制,明确奖罚制度。 3、混凝土供应商已更换,对新供应商进行技术交底。 4、混凝土施工班组已调整,对新进场工人及时进行交底。 5、每次混凝土浇筑前先确定浇筑顺序。 6、现场管理人员应加强监督,对已浇筑部位及时跟进,留置时间较久部位及时安排班组进行补浇。

1 溶解氧对发酵的影响

1 溶解氧对发酵的影响 溶氧是需氧发酵控制最重要的参数之一。由于氧在水中的溶解度很小,在发酵液中的溶解度亦如此,因此,需要不断通风和搅拌,才能满足不同发酵过程对氧的需求。溶氧的大小对菌体生长和产物的形成及产量都会产生不同的影响。如谷氨酸发酵,供氧不足时,谷氨酸积累就会明显降低,产生大量乳酸和琥珀酸。 1.1 溶氧量在发酵的各个过程中对微生物的生长的影响是不同的 改变通气速率发酵前期菌丝体大量繁殖,需氧量大于供氧,溶氧出现一个低峰。在生长阶段,产物合成期,需氧量减少,溶氧稳定,但受补料、加油等条件大影响。补糖后,摄氧率就会增加,引起溶氧浓度的下降,经过一段时间以后又逐步回升并接近原来的溶解氧浓度。如继续补糖,又会继续下降,甚至引起生产受到限制。发酵后期,由于菌体衰老,呼吸减弱,溶氧浓度上升,一旦菌体自溶,溶氧浓度会明显上升。 1.2 溶氧对发酵产物的影响 对于好氧发酵来说,溶解氧通常既是营养因素,又是环境因素。特别是对于具有一定氧化还原性质的代谢产物的生产来说,DO的改变势必会影响到菌株培养体系的氧化还原电位,同时也会对细胞生长和产物的形成产生影响。[1] 在黄原胶发酵中,虽然发酵液中的溶氧浓度对菌体生长速率影响不大,但是对菌体浓度达到最大之后的菌体的稳定期的长短及产品质量却有着明显的影响。 [2] 需氧微生物酶的活性对氧有着很强的依赖性。谷氨酸发酵中,高溶氧条件下乳酸脱氢酶(LDH)活性明显比低溶氧条件下的LDH酶活要低,产酸中后期谷氨酸脱氢酶(GDH)的酶活下降很快,这可能是由于在高溶氧条件下,剧烈的通气和搅拌加剧了菌体的死亡速度和发酵活性的衰减。[3] DO值的高低还会改变微生物代谢途径,以致改变发酵环境甚至使目标产物发生偏离。研究表明,L-异亮氨酸的代谢流量与溶氧浓度有密切关系,可以通过控制不同时期的溶氧来改变发酵过程中的代谢流分布,从而改变Ile等氨基酸合成的代谢流量。[4] 2 溶氧量的控制

汽轮机凝结水溶解氧量高的原因分析及对策

汽轮机凝结水溶解氧量高的原因分析及对策 【关键词】凝结水,溶解氧,空气漏入,过冷度 【论文摘要】本文提出空气的漏入和凝结水过冷是凝结水溶解氧的原因,凝结水溶解氧影响机组经济性和安全性,并且是缓慢的过程,对此提出了对策,供运行和有关部门参考。 大机组随着参数、自动化程度的提高,对热力循环的工作介质的品质要求也越来越高,对汽轮机凝结水的水质要求的标准逐步提高,凝结水溶解氧量是表征凝结水水质的重要指标之一,下面对凝结水溶解氧量的机理、因素及技术发展进行分析,提出了采取的措施,供设计和运行维护参考。 凝汽器内除氧技术的发展:早先的中低压汽轮机的凝汽器热水井无除氧淋水装置和凝汽器冷却水管束布置不合理,蒸汽直接加热热水井凝结水效果不好等,随着对凝结水水质的要求越来越高,高压机组、超高压机组、亚临界机组凝汽器开始设置有淋水装置和汽轮机排汽直接加热凝结水的设计,来减少凝结水过冷,前苏联和美国电站广泛采用凝汽器鼓泡装置,并且近几十年来,研制了凝汽器加热凝结水的除氧装置和扫气式除氧装置。凝汽器内鼓泡装置,在热水井的凝结水被蒸汽鼓泡搅动而混合加热,凝结水被加热到饱和温度时,释放出非凝结气体,这种装置在低负荷启动和非正常工况下投运。加热凝结水的除氧装置是1984年2月Katsumoto ohtake等人提出快速去除凝汽器内凝结水中氧气的除氧装置,凝汽器内设有用隔板分割成明渠和暗渠,明渠中设有加热装置,凝结水先进入明渠被蒸汽加热,对凝结水除氧后流向暗渠,这种设施对全部凝结水加热,使除氧效果更好,除氧时间更短。扫气式除氧装置是日本Keizo ishida等人于1983年2月提出热水井除氧效果好和阻止氧气重新溶于凝结水的除氧装置,此结构是热水井和冷却水管之间安装两块倾斜上下错开的隔板,隔板固定凝汽器前后壁,凝结水沿此隔板曲折流动,热水井底部引入辅助蒸汽与凝结水流向相反,这样改善凝汽器除氧性能,并且除氧时间短。 1凝结水溶解氧原因分析 凝结水溶解氧的机理:由于凝汽器内空气进入和凝结水存在过冷,使凝结水中溶解氧,这就是凝结水溶解氧的机理。空气漏入量增加,凝结水溶解氧量增加,凝结水过冷度增加,凝结水溶解氧量也随之增加,如果空气不进入和过冷度为零,氧气在液体里的溶解度趋于零,因此凝汽器被设计成象除氧器那样,并且在满负荷时效果最佳,这是理想状态,影响凝结水溶解氧的两个因素是凝结水存在过冷度和空气的进入。 1.1 过冷的原因 凝结水过冷度表征凝汽器热水井中凝结水的过冷却程度,凝结水热水井出口凝结水温度与凝汽器在排汽压力下对应的饱和温度之差称为过冷度。现代装置对凝汽器要求其过冷度不超过0.5—1℃。过冷度增加,凝结水溶解氧量也随之增加,因此过冷度不仅影响低压给水系统的腐蚀,而且也影响凝汽器空气漏入量的估算,机组的经济性和安全性。 过冷的原因:由于蒸汽从排汽口向下部流动时产生阻力,造成下部蒸汽压力低于上部压力,下部凝结水温度较上部低,从而产生过冷,此外蒸汽被冷却成液滴时,在凝汽器冷却水管间流动,因液滴的温度比冷却水管管壁温度高,凝结水降温从而低于其饱和温度,产生过冷,以及空气漏入,空气分压力增大,蒸汽的分压力相对降低,蒸汽仍在自己的分压力下凝结,使凝结水温度低于排汽温度,产生过冷,如果抽气器不能及时抽出,增大了传热阻力,

药事管理小组活动记录本

科室 药事管理小组活动 记录本 科室: 年度:

科药事管理小组 一、目的 为监督、指导本科室科学管理药品和合理用药,及时纠正药品使用过程中存在的问题,开展合理用药培训教育,科室成立药事管理与药物小组。 二、组织机构 组长: 副组长: 成员: 三、职能 1、监督本科室贯彻执行国家有关药事管理法律、法规和卫生行政部门有关药事管理规定和本院抗生素分级管理制度。 2、负责制定本科室药物临床应用指导原则、管理办法或实施细则,并督导实施。 3、定期调查分析本科室药品使用情况,指导药物利用研究,优化药物治疗方案。评价药品临床疗效与安全性,对不合理用药提出干预和改进措施。 4、督查毒、麻、精神及放射性等特殊管理药品的临床使用与规范化

管理情况,及时研究存在的问题与隐患,提出改进与完善管理。5、对科室内医务人员进行有关药事法规、合理用药知识教育,监督、指导和考核本科室用药情况,提出改进意见。 6、合理使用抗菌药物,全科人员掌握抗生素使用原则、权限、使用指标、细菌耐药监测、整改措施等,每月上报抗生素使用情况。7.定期与不定期召开工作会议,至少每月召开一次会议,要有完整的会议记录。 四、药品不良反应监测报告制度 1 护士、医师等一旦发现可疑的药物不良反应,应立即报告药事管理小组,药事管理小组立即报告医务科、药剂科和药事管理委员会。 2 药剂科在收到药品不良反应报告表或报告电话后,应即时(至少报告的当日)前往调查,要与临床医师沟通,降低患者用药风险,分析因果,填写“药物不良反应报告表”,并按规定程序上报。 3 在病历上记录发生的不良药物反应及采取的措施。 4 临床医师与药师及时跟踪/随访所报告的不良反应,记录不良反应的治疗及预后情况。评价所报药品不良反应。

凝结水溶氧增大的原因分析

凝结水溶氧增大的原因分析 凝结水溶解氧是凝结水质的一个重要指标,我厂自投运以来凝结水溶解氧合格率偏低,本文分析了凝结水溶解氧不合格的原因,就如何调整凝结水溶解氧进行了探讨。 凝结水溶解氧不合格的原因是什么?如何处理,凝结水溶解氧不合格的原因及处理如下: 1)凝汽器真空部分漏气。应通知汽机人员进行查漏和堵漏。 2)凝结水泵运行中有空气漏入。可以倒换备用泵,盘根处加水封。 3)凝汽器的过冷度太大。可以调整凝汽器的过冷度。 4)凝汽器的铜管泄漏。应采取堵漏措施,严重时将凝结水放掉。 一、异常事件经过 05年12月23日发现#2机凝结水溶解氧由原因的15μg/L上升至30μg/L,对#2机凝结水在线记录仪与手动采样分析确认凝结水溶解氧确实增大,经过观察发现当机组负荷升高至550MW以上时凝结水溶解氧会下降至30μg/L以下,负荷低时溶解氧增大。组织人员对#2机凝结水系统及真空系统进行全面检查,要求维护人员对#2机真空系统所有阀门:真空泵入口门、凝汽器抽真空门、凝汽器热水井放水门、凝结水泵抽空气门、凝结水泵入口门、高低压加热器危急疏水门、低加排气门、低加水位计门、低压缸汽侧人孔门、低压缸水侧人孔门、凝结水泵入口滤网入口法兰、凝汽器水位计、三级减温器等法兰及焊接焊口共计280多个部位进行摸黄油处理没有效果;要求热控人员对#2机真空系统有关压力测点的连接销母进行紧固没有效果;

调整二台凝结水泵轴承密封冷却水,通过采用双泵运行、切换运行对凝结水泵的运行方式进行调整没有效果;调整轴封加热器运行方式、对轴加水封进行注水、凝结水泵轴承冷却水回水水封注水、调整轴封母管压力、调整除氧器排汽运行方式(倒至排大气)仍然没有效果;12月26日和1月3日对#2机进行了真空严密性试验结果分别为0.21KPa/min和0.20KPa/min与前几个月的试验结果相同达到良好状态。 二、异常原因分析 原因:①凝结水泵水封不严,备用出口盘根不严;②抽气器故障;③汽机真空部分不严密;④过冷却度大。 引起凝结水溶解氧增大的原因有下列四个方面,一是凝汽器真空严密性差真空系统阀门、法兰、焊口等漏真空大量漏入凝汽器内的空气不能即时排出溶解于凝结水中造成溶解氧增大,二是凝汽器热水井内水面以下部分阀门或法兰如热水井放水、水位计及测点、水侧人孔门、凝结水泵入口等有漏空部位,漏入的空气先经过凝结水空气中的氧溶解于水中。三是凝结水泵轴承密封效果不好、凝结水泵泵体排空门关闭,漏入的空气随凝结水带出造成凝结水溶解氧增大。四是凝汽器运行方式不合理,如补水量大、补入的除盐水溶解氧大、除氧器排汽大量进入凝汽器等造成凝结水溶解氧大。 三、防范措施 处理:①通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;②通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;③通知汽机员保持真空;④通知汽机员及时调整

风险分析及预防措施

风险危害因素分析及控制措施 一、重大风险的确定 对矩阵法不可忍受区域内风险危害或作业风险系数法风险系数值160分以上的风险危害制定和实施必要的应急准备和响应预案;对矩阵法引进风险削减措施区域内风险危害或风险系数法风险系数值在70—160之间的风险采取必要的削减措施;对矩阵法加强管理不断改进区域和风险系数法70分以下的风险危害,加强日常的监督管理,定期考核评价其动态变化,采取相应措施予以改进。 二、风险削减控制措施 (一)物体打击 管理措施: 1、做好防物体打击的宣传教育工作。 2、工作现场作好防护措施,严禁双层作业,必要时要设专人监护。 3、施工作业人员穿戴好劳动防护用品。 4、施工过程中专人指挥,规范手势、旗语等指挥信号。 5、施工作业过程中认真执行安全操作规程。 预防措施: 1、高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。 2、物件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。 3、起吊物件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防物件脱落。 4、物件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。物件固定

后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。 5、风雪天、霜雾天和雨天吊装应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充分照明。 6、起重工必须熟悉起重方案、设备性能、操作信号和安全要求,起吊前起重人员必须明确分工,交底清楚; 7、起吊时要有专人指挥,指挥人员应站在能够照顾全局工作的位置,若指挥者与起重设备操作手中间有障碍物使其不能清晰辨认信号,应设专人传递指挥信号,所发信号必须准确、清楚; 8起吊物件时,严禁操作人员和行人在起吊物下方,防止坠落伤人; 9风力大于五级(含五级)时禁止起吊作业。 2、防磨光机打磨时的飞屑伤害人体: 1)磨光机操作人员按规定穿戴防护用品和护目镜; 2)磨光机打磨焊缝时,操作人员应警告飞溅方向人员避让,以防飞溅伤人; 3)磨光机换砂轮片时,应先将磨光机电源关闭,以防误操作砂轮片转动伤人。 3、防材料搬运、装卸时发生机械打击: 1)认真贯彻文明施工,材料堆放整齐、平稳,作业场所及时清扫,每天做到工完场地清; 2)进行交叉作业时,应事先采取隔离防护措施; 3)为了防止坠物伤害头部,安全规程明确规定;进入施工现场所有人员,必须带好符合安全标准、具有检验合格证的安全帽,否则不得进入施工现场; 4)搭设和拆除临时设施时,必须在作业区域设置警戒区,并由专人负责警戒,严禁无关人员穿越警戒区。拆除的材料必须堆放整齐,统—运到安全场地,严禁从高处投掷;

混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因

混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 3.2.1 麻面 麻面是因为混凝土表面局部缺浆出现小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 根据赤尾站现场施工实际情况分析出现麻面的主要原因有: (1)模板未浇水湿润或湿润不充分,导致结构表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面; (2)模板拼缝不严,局部漏浆; (3)模板脱模剂涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面; (4)混凝土振捣不密实或振捣时间不足,气泡未排出,停在模板表面形成麻面。 3.2.2 蜂窝 蜂窝是因为混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,导致骨料间形成蜂窝状的孔穴。 根据赤尾站现场施工实际情况分析出现蜂窝的主要原因有: (1)因混凝土运输时间过长及拌和不均匀,造成骨料分离; (2)混凝土配合比误差过大或砂、石子、水泥、水材料加量不准确,造成混凝土砂浆少,石子多。 (3)卸料高度偏大,造成骨料分离; (4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆; (5)混凝振捣不充分,漏振,振捣时间不够,未达到返浆的程

度。 3.2.3 露筋 漏筋是指钢筋混凝土结构的主筋、分布筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 根据赤尾站现场施工实际情况分析出现漏筋的主要原因有: (1)浇筑混凝土时,钢筋垫块位移,或垫块漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露; (2)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重露浆; (3)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋,或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋; (4)木模板未浇水湿润,吸水粘结,拆模时缺棱,掉角,导致露筋; (5)骨料粒径偏大,振捣不充分,混凝土于钢筋处架空造成钢筋与模板间无混凝土。 3.2.4 裂缝 钢筋混凝土结构常见的裂缝包括干缩裂缝、温度裂缝和外力作用下产生的裂缝。 根据赤尾站现场施工实际情况分析出现裂缝的主要原因有: (1)混凝土温控措施不到位; (2)所浇混凝土养护不善; (3)有外力作用于混凝土结构,如混凝土过早承受荷载,或结

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