灌河斜拉桥大直径长桩的施工技术探讨

灌河斜拉桥大直径长桩的施工技术探讨

刘玉卿阳华国

(中交一公局第--I程有限公司,北京市100000)

工程技术

睛要】以灌河特大桥主桥索塔桩基为钢,介绍了大直径深孔长楗施工的一些关键技术。实践表明,采用这些施工技术很好地深证了该桥桩基的施工质量。取得了较好的经济效益。

饫|键涧斜拉桥;大直径深孔长桩;施工教术

1工程概况

灌河特大桥是连云港至盐城的一座特大型桥梁,主桥采用钢一混

凝土组合梁双塔双索面斜拉桥,索塔基础由32根直径Z5m、长95m

的钻孔灌注桩组成,实际钻探深度达103m,单桩需要混凝土

466.3m3,钢筋295吨。索塔桩基位于河漫滩上,少部分桩位已侵^河

床,索塔桩位处地质情况复杂,分别由淤泥质粘土、亚粘土、粉砂以及

硬质老粘士等土层组成,工期紧、旌工任务重,加上又是关键路线上的关键工序,如何保证桩基按妍蝴i高效地完成是舡过程中面临的一大难题。本文主要介绍施工过程中的新工艺、新材科、新设备、新技术等

四新技术,从而保证了索塔大直径深孔长桩的顺利施工。

2大直径深孔长桩施工的关键技术

1)-t-,#1t的选型及成孔工艺。钻机型号的确定是技术攻关的第一步,直接关系到成孔工艺、成孔质量以及工期。主要考虑两个因素:最

大输出扭矩≥IO O K N:最大钻孔深度大于100m、最大钻孔直径大于3.0m。通过实地考察、分析比较,选择G S一500和Q S一300型反循环回转钻机两种型号。通过后来钻孔证明,两种钻机非常适合于本桥施工。从试桩的结果来看,两机型成孔时间分别为8天、10天,成孔垂直度分别为1/3700、111920,达到了施工要求。通过对全桥索塔桩基成孔时间进行分析得出,G S一500成孔时间平均为248小时,Q J一300成孔平均时间为254小时。2)采用J J D一1C孔径检测仪进行孔径检测。采用JJ D一1C型灌注桩孔径检测系统对成孔进行检测,克服了成孔检测时间花费时间长,孑I壁泥皮易刮蹭,破坏了泥皮护壁效

果,垂直度只是—个非常模糊的定性检测的缺点。由于本桥桩基施工图

要求垂直度不大于1,200,故项目部购置了JJ D-1C灌注桩孔径检测系统。该设备可以有效地检测成孔的孔形、孔径、垂直度、沉淀层厚度等指标。检测时间一般为45分钟,不需要吊车或钻机配合,大大地节

省了时间,也减少了机械投入,数据准确、质量高、从孔径曲线上可以明确地知道在什么深度扩孔、缩孔等情况,为珊改进钻速以及控{5玎钻头的有效直径提供了依据,索塔64根桩平均检测孔径为265c m,根

据实际灌注混凝土方量推算平均孔径为261.5c m,误差仅为3.5c m,

节约了混疑土成本,取得了较好的经济效益。3)主筋采用镦粗直螺纹连接技术。索塔桩基钢筋骨架由50根主筋组成,按9m定尺钢筋下料计算,接头将达到370个之多,特别是在孔口进行节间连接时,50个接头连接将花费大量的时间,而目停滞时间太长对孔壁将造成巨大的威J}k为了解决这一突出的问题,经与业主、设计院协商同意,主筋采用镦粗直螺丝纹连接。孔口连接缩短为每节连接约45分钟,连接接头的质量大大提高了,为减少二次清孔时间以及保证成孔质量起到的积极作用。4)胎架上制作加工钢筋笼。胎架上制作加工钢筋笼是本项目的一个刨新,传统的钢筋笼—般均在地面E垫方映直接加工成型,但由于本桥钢筋笼重量达28吨,加上孔口工作笼长度,笼体达1(M m长,钢筋笼加工时极易引起变形,另外镦粗直螺纹莲接特别是孔口连接精度要求高,如何解决这两个问题成了制约钢筋笼加工的重中之重。在借鉴似类桥梁施工经验的同时,特别是在参观苏通大桥工地后,项目部根据本桥桩基的特点,自行加工制作了钢筋笼加工胎架,如图1所示。~次可加工50m长的钢筋笼,一套钢筋笼分两次即可成型,加工方便,笼体不变形,具有进行流水作业以及成型质量高的特点。

圈I钢筋笼施工胎榘

5)井字框架实现大吨位钢筋笼的吊挂。钢筋笼在孔口进行节间连接时,须将下段笼体吊挂在孔口,但365吨重的大吨位笼体如何实现吊挂是一大难题。依据传统的工艺进行施工,即在孔口采用工字钢或槽钢担在孔口无法满足要求;若用长钢棒代替,经计算需直径达30c m,由于主筋间距只有12.5c m,加强箍无法承担如此大的集中荷载,无法满足;若直接挂于钢护筒上,由于钢护筒较短(按4.5m、6m施工),摩擦力太小,同样无法实现。经过仔细研究考虑,自行设计力03-了井字框架,如图2所示,用长度为60cm,直径为8cm短钢棒活动卡销实现吊挂,巧妙地解决了该问题。

图2并孚框架吊挂钢筋笼

6)水下泵送混凝土的设计。混凝土配合比设计主要考虑有利于泵送以及初凝时间长两个因素,外加剂采用南京博特J M一9缓凝高效减水剂,初凝时间为18~20小时,坍落度控制在18~22cm,通过试配及优化,C25水下泵送混凝土的配合比为水泥:黄砂:碎石:水:外加剂=400:721:1037:196:36,由于设计合理,混凝土各项性能非常好,泵送自蜾也很好,极少发生堵管现象。7)桩端压浆工艺。通过东南大学在本桥进行的桩基承载力自平衡测试技术的应用,试桩端压浆后,桩基极限承载力大幅度提高,提高量为14000kN,比设计值约提高30.4%。考虑到索塔基础应有必要的安全储备,同时防止索塔塔身产生过大的不均匀沉降,根据索塔处桩端地质有利于桩端压浆的实际情况,设计要求索塔桩基采用桩端压浆工艺来提高桩基极限承载力。

钢筋笼加工时,在声测管底部制作安装一个单向压浆阀,即在底部距端部10cm处沿四周钻8个直径约5m m的小孔,用普通图钉堵住,外面包裹橡胶带密封。混凝土浇注完毕凝固前采用注浆泵或氧气瓶高压打开压浆溷,之后才制顿利实现压浆。压浆采用压浆量与压力双控的原则,以压浆量控制为主,压力控制为辅,水泥浆标号为20号,单根桩压浆置{:殳i十为5吨,工作压力为2B M pa,控制压力为6.5M pa。

3结语

在大直径索塔桩基旌工过程中,积极采用新设备、新工艺,大胆创新施工和总结了一整套大直径深孔长桩旌工工艺及技术,通过进行桩基检测,全部为A类桩,受到了业主及监理的一致好评,提前完成了施工任务,可供今后劐以工程借鉴。

作者简介:刘玉卿,男,1967年生,学士。高级工程师,主要-从事土木工程施L

与管理。

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