凝汽器器清洗方案

凝汽器器清洗方案
凝汽器器清洗方案

凝汽器化学清洗方案

一、概述

由于设备运行中管壁等内壁有结垢现象,使该设备应有效果大大降低,特别严重会导致设备停机检修,会给经济上带来很大损失,因此需对该设备进行化学清洗除垢。

二、检修安全管理

1、职责:

1﹚执行本厂安全各项条例,遵守和履行本厂安全协议的内容。

2﹚做好各项安全生产措施,落实安全符合本厂规定,掌握施工现场安全作业情况。

3﹚确定安全区域,方可进行施工安全作业。随时安全检查,及时消除安全隐患。

4﹚制定实际的安全生产应急救援预案。

6)做好设备及人身安全防护遇到紧急情况及时上报理。

三、安全措施:

1.化学清洗中应设专人负责安全监督、落实工作,确保人身与设备

的安全。

2.作业人员熟练掌握清洗的操作规程、了解化学清洗的特性及灼伤

急救方法,作好自身保护,与清洗无关的人员禁止进入清洗现场。

3.作业现场设围栏,并悬挂“注意安全”安全示牌。

4.清洗时,禁止在清洗系统上进行明火作业,加药现场禁止吸烟。

5.施工人员进入车间劳保穿戴齐全,检修作业必须按照指定路线行

走。

6.本项目施工人员严禁进入其它区域休息、逗留等。

7.在进入车间开工前临时用电必须按照规范要求操作。

8.临时用电线路必须按规范架设整齐,做到三项四线。配电箱箱内

线路、空开必须可靠完好,停止使用时切断电源、箱门上锁。

四、施工方案

清洗工艺及步骤:

连接临时系统→加满水试运行→试漏→酸洗→水冲洗→中和→钝化→恢复系统

1.清洗前的准备工作

1.1选择打开清洗设备的进出口(阀门)

1.2拆开阀门用耐酸的法兰、胶管及耐酸泵、反应槽等连接好临时

系统保证法兰严密

1.3不参加化学清洗的设备、系统与清洗系统进行可靠的隔离

1.4化学清洗的药品检验无误运至安全指定现场

2.酸洗

1 清洗系统注满水开启循环泵进行循环,将溶药箱的水位降低到

1/3液位,按量将缓蚀剂、促进剂、助剂等加到溶药箱中,循环均匀缓慢向溶药箱中加清洗剂,并控制出口浓度不大于5%,同时定时用PH纸检测酸性比例,加强检测防止酸浓度过高,如果泡沫过多,可适量加入消泡剂消除泡沫。

2 当酸浓度小于3%时,应及时补充清洗剂、缓蚀剂、助剂等药

品,使浓度达到工艺要求范围之内,当浓度连续运行稳定且进出口酸浓度不小于3%,并保持PH值不变可结束酸洗。

3.酸洗后的水冲洗

酸洗液排放完毕后,上水进行水冲洗,流速宜大于酸洗时的流速,冲洗终点出水pH值不小于6.0

4.中和

加入中和剂进行中和处理。

5.化学清洗的质量要求

1.被清洗的金属表面应清洁,基本上无残留物。

2.腐蚀速率﹤6g/㎡h

3.除垢率90%以上。

4.执行工业设备化学清洗质量标准.

6.化学监督及控制标准。

序号工艺药品温度

(℃)

计划用时

(h)

控制指

标名称浓度

1 水冲

自来水常温1-3 透明

2 酸洗清洗剂

缓蚀剂

消泡剂

助剂3%-6%

0.3%

适量

0.1%

常温10-36 酸浓度

≯6%≮

3%

Fe3和Fe

2

趋向平

3 水冲

洗自来水常温1-3 PH=5-6

Fe﹤

50mg/

4 中和中和剂常温3-4 PH=7-8

5 钝化钝化剂10 PH=11-

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7.组织分工

清洗时,乙方负责清洗药品、系统准备、清洗全过程的技术和实施工作。保障工程安全进行。

甲方对这次清洗工程提供方便如水源、电源。配合系统隔离,有指定点检员配合、协调工作。

凝汽器清洗技术协议

湛江晨鸣浆纸有限公司 #5汽轮机凝汽器 高压水清洗技术协议 甲方:湛江晨鸣浆纸有限公司乙方:

凝汽器清洗技术协议 建设单位:湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 热电厂#5汽轮机凝汽器水侧换热管内部有泥垢,造成机组真空降低,影响运行经济性,经协商双方达成以下协议如下: 一、工作范围及要求 1.具体工作量: ①#5汽轮机1台凝汽器水侧不锈钢换热管。 ②#5汽轮机2台二次滤网。 ③设备具体参数表: 二、施工时间: 1、甲方根据检修进度、设备具备清洗条件提前2天通知乙方进厂。 2、乙方清洗设备的总工期要求1天完成。 三、技术要求: 凝汽器钢管清洗使用带自动旋转枪头的软管逐根进行清洗。 1、换热器管清洗完后应去除表面附着层,显露金属本色。 2、清洗水压应调整适当,不得损坏换热器管壁。 3、被泥沙等杂质堵塞严重的管道不得拿坚硬管条强行戳捅,以免损坏换热 管。 4、清洗换热管时不得有遗漏。 5、滤水器清洗滤网网孔、滤水器内壁泥垢。 6、机组设备在检修过程中如因乙方检修操作不当造成的设备损坏事故,乙 方应负全责,并应立即予以解决。 7、乙方工作结束必须清理现场干净,甲方认可后方可离厂。 四、配合工作要求 1、甲方负责提供压缩空气源、380V或220V动力电源、照明电源、水源、

工具场地。 2、乙方负责对所清洗设备检修孔、端盖的拆装工作。 3、容器内工作所需要的安全行灯等作业辅助工具由乙方自备。 4、乙方需制定安全作业操作规范,准备工作人员安全防护用品。 五、双方责任 1、甲方在该项目具备开工条件前2天通知乙方到厂进行准备工作,接受安 全培训,乙方对安全技术措施和施工方案负责。 2、进行此项工作所需的环保措施由乙方执行。 3、乙方安排一名现场联络人员,负责清洗过程中的工作联系、安全、质量 监督。 4、乙方负责组织施工,并根据甲方要求按期按质完成清洗工作。 5、乙方在施工中要注意安全,加强人员安全教育,施工中如出现人身伤亡 事故,造成的后果一切由乙方承担。 6、乙方负责现场的安全文明生产工作,及时清理泥浆、垃圾和水,做到文 明施工,工完场地清。 六、罚则 1、凝汽器水侧不锈钢管清洗使用软管逐根进行清洗,否则不予验收。 2、清洗枪头水流须从进水端推进至出水端,管道内壁全周清洗,否则不予 验收。 3、凝汽器钢管漏洗、欠洗占总管数的1%,罚款合同款的1%,以此类推。 七、其他: 1、本协议为合同附件,与合同具有同等的法律效力。 2、本协议一式2份,甲方1分,乙方1份。 3、协议未尽事宜双方协商决定。 甲方:湛江晨鸣浆纸有限公司乙方:有限公司签字:签字: 电话:电话: 日期:日期:

凝汽器高压水洗过程说明

#1机凝汽器高压清洗过程说明 国电范坪热电有限公司 2012年11月30

#1机凝汽器高压清洗过程说明 国电范坪热电有限公司一期工程为两台330MW燃煤汽轮发电机组。本汽轮机为上海汽轮机厂N330-16.67/537/537型亚临界一次中间再热、单轴、双缸双排汽、抽汽凝汽式热电联产汽轮机,为新型的亚临界、单轴、一次中间再热、双缸双排汽、抽汽、凝汽式汽轮机。凝汽器流程型式为双流程,总有效传热面积20530M2。其中#1 、2机组分别于2011年1月12日及1月31日通过168小时试运正式投产。#1机组自从投产后,凝汽器真空就比#2机组差1KPa 左右,在正式投运后的机组停运及小修期间中曾多次对机组真空系统进行查漏,均没有发现明显漏点,真空严密性试验结果均为合格。在近期利用机组调峰期间对凝汽器进行单侧隔离进行了高压水冲洗,现对近期参数对比及其它运行情况说明如下: 一近期胶球清洗情况

二近期#1,2号机真空对比

三.#1机组真空严密性试验(负荷250MW)

三、高压水清洗过程及清洗前后真空对比情况 2012.10.28#1机组凝结器A侧隔离 1)降低汽轮机负荷至50% 2)确认运行侧凝汽器循环水进、出口及抽空气门全开 3)缓慢关闭要隔离侧凝汽器抽空气门,注意真空 4)关闭凝汽器隔离侧循环水进水门真空变化及循环水压力变化 5) 开启要隔离侧凝汽器水室上部放空气门及水侧放水门 6) 对隔离侧凝汽器循环水进、出口电动门停电 7) 确认要隔离侧凝汽器水室无水,方可打开人孔门,注意真空变 8) 联系检修进行凝汽器A侧钢管高压清洗 2012.10.29#1机组凝汽器A侧恢复运行正常后,进行凝汽器B侧隔离联系检修进行凝汽器B侧钢管高压清洗 2012.10.30#1机组凝汽器B侧钢管清洗工作结束,恢复B侧运行,现将#1机组凝汽器高压水清洗前后同一工况真空对比如下 经#1机组凝汽器高压水清洗前后对比,真空无明显变化、

凝汽器清洗安全技术措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 凝汽器清洗安全技术措施(通用 版)

凝汽器清洗安全技术措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 3#机凝汽器由于长时间未清洗,铜管脏污影响机组真空,需要对凝汽器进行全面清洗,为保证此项工作顺利进行,特制定本措施,望施工人员严格遵照执行. 一、工作内容:3#机凝汽器清洗 二、工作时间:月日至月日 三、工作负责人: 四、参加工作人员: 五、达到的技术要求: 凝汽器清洗完毕后应达到:铜管内壁清洁无结垢,无污物,无其它杂物留在凝汽器内,螺丝紧固牢固,无漏水现象。 安全技术措施: 1、正式工作前应严格按照规程办理热力机械工作票。 2、打开凝汽器前,应有工作负责人检查循环水进出水门关闭,同胶球清洗系统隔绝,挂上警示牌,并放尽凝汽器内存水。

3、凝汽器清洗采用半边清洗,当一边清洗完毕,螺丝紧固后,才可打开另一半凝汽器。所有参加人员严格按规程佩带好劳保护品,在凝汽器上部拆装螺丝时必须正确佩带安全带。 4、使用高压清洗机进行清洗时必须注意以下几点: ①、高压清洗机安装应在水平位置,以保持良好的润滑条件。 ②、使用前要仔细检查润滑油,油位不能低于油标红线,并在正常运转中应随时补充。 ③、选定工作场所后,把水源接通,拧松放气堵,把水箱内空气排尽。 ④、电机启动前,应手动盘车正常后,才可正常运转。 ⑤、泵启动后,放松高压腔放气螺堵,放尽高压腔和低压腔内空气,然后拧紧,空载运行2-5分钟,这时泵不得有异音、噪声、抖动、管道泄漏等。 ⑥、泵每运转30分钟,往柱塞处加少量润滑油。 ⑦、泵不得无水运转。 ⑧、高压清洗机正常运行后,调整压力10-15Mpa,两人手持喷枪,按指定铜管进行清洗,应注意不要对人或设备喷。 5、搭设脚手架必须牢固,脚手架与脚手板之间连接必须牢固,脚

凝汽器在线清洗机器人在火电厂的应用 周瑜

凝汽器在线清洗机器人在火电厂的应用周瑜 发表时间:2018-05-08T15:09:27.710Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:周瑜[导读] 摘要:凝汽器运行一定的时间后,冷凝管积聚泥沙、污垢,从而影响传热效果,采用高压水射流进行清洗依然是凝汽器除垢的最常用方法。 (大唐南京发电厂江苏省南京市 210000)摘要:凝汽器运行一定的时间后,冷凝管积聚泥沙、污垢,从而影响传热效果,采用高压水射流进行清洗依然是凝汽器除垢的最常用方法。采用自动化装置将高压水射流清洗应用到凝汽器上,实现了在线自动清洗。通过在凝汽器上安装凝汽器在线清洗机器人,提高冷凝管清洁度,降低端差,降低煤耗,对汽轮发电机组节能降耗具有极大的效益。 1 前言 凝汽器是汽轮发电机组的关键设备之一,用于冷却汽轮机排出的乏汽,从而达到降低出口压力,提高汽轮发电机组循环效率的目的。影响凝汽器冷却效率的关键因素是其冷却管的换热效率。凝汽器的循环冷却水采用自然水,根据水质不同,会出现污泥垢和钙镁盐等类型结垢。凝汽器的污垢热阻中,微生物的影响很大,特别是夏天,负荷高、冷却水温度高,污垢影响更大[1]。结垢导致凝汽器冷却水管换热效率降低,从而降低汽轮机的运转效率。对于长期结垢,还会加速冷却管的腐蚀,可能造成事故。保持凝汽器冷却管清洁度,对于降低能耗,保障生产安全,提高设备使用寿命,都有着重要的意义。 2 应用背景 在“十二五”规划关键的结尾之年,为积极响应党中央国务院提出的建设资源节约型、环境友好型社会方针策略以及贯彻落实中国大唐集团公司、大唐江苏分公司提出的运行参数达设计值的要求,发电企业必须加速推进节能减排工作,采取有力措施,努力实现节能降耗和污染减排的约束性目标。 大唐南京发电厂660MW超超临界汽轮机组凝汽器为双背压、双壳体、单流程、表面式、横向布置,它由高压侧凝汽器B与低压侧凝汽器A组成。机组正常运行时凝汽器采用了传统的胶球系统对凝汽器中的冷凝管进行清洗。在长期使用的胶球系统清洗过程中主要存在的问题有:胶球回收率低(目前胶球收球率仅90%左右),不能完全清除由化学反应而形成的析晶;由于对胶球选型判断要求较高,难以正确选择,无法达到理想的清洗效果。机组停运时采用高压水管伸入冷却管内部进行人工清洗,清洗有针对性,但是由于冷却管数量多、长度长、劳动强度大、工人工作环境恶劣,而且需要机组停机或降负荷运行,难以满足大规模清洗的需要以及安全生产要求,而且难以长期保持清洗效果。 3 应用内容 通过在凝汽器水室内部上安装凝汽器在线清洗机器人取代原胶球清洗,利用水射流式凝汽器在线清洗机器人将人工清洗与在线清洗的优点结合起来。使凝汽器的清洁度始终保持在最佳状态降低端差,降低煤耗,对汽轮发电机组节能降耗具有极大的效益。 图1展示了凝汽器在线清洗机器人,采用水射流清洗的原理、以机械臂定位、绞盘收放清洗软管、高压水泵提供清洗射流的方式,模拟人工清洗过程。操作员通过控制系统发出指令,机械臂带动喷头夹具对准需要清洗的冷却管,高压水泵接受指令开始工作,绞盘开始放管,喷头在高压水的反冲力下前行并实现清洗。

凝汽器机械清洗方案

重庆同兴垃圾处理有限公司1#汽轮机凝汽器机械清洗方案 方案设计人: 方案负责人: 生产协调人: 安全负责人: 方案审核人: 方案审批人: 重庆同兴垃圾处理有限公司技术设备部 二O一一年七月二十八日

一、凝汽器技术参数: 二、现状、目的: 目前由于我厂1#汽轮机凝汽器安装RCCS自动清洗装置的需要,安装RCCS前,需要对凝汽器进行人工机械清洗,确保换热管内壁光滑无污垢,以免影响安装及安装后的运行效果。在9月年修1#机组停产期间,公司将组织人员对汽轮机的凝汽器进行机械冲洗。为保证冲洗工作的顺利完成及现场施工的人身、设备安全,特编制本措施,希相关人员遵照执行。 三、方案: ▲工作内容:1#机凝汽器铜管水侧机械清洗 ▲工作时间:2011年9月7日。 ▲工作负责人:李自明 安全负责人:兰明泽 参加工作人员:重安检修钳工4名

1、冲洗前准备工作: (1)、在凝汽器进水端搭设施工平台,平台需经公司安全负责人检查合格后,方可使用。 (2)、拆除凝汽器进水端前后侧端板,后端人孔。 (3)、高压清洗机安装完毕,电源、水源已接通,运行正常。2、冲洗方式:用高压冲洗机对凝汽器铜管水侧逐根进行机械冲洗, 冲洗至冲洗水清澈为止。 3、技术安全措施: 1.冲洗所需的施工平台,由技术部联系外委搭建,架管及铺设 的踏板平台应牢固可靠,平台边缘应设护栏,避免人员坠落。 2.施工单位在相关电气负责人指定施工电源柜,搭接冲洗机的 电源并调试冲洗机至合适运行工况,待冲洗机运行正常后交 与冲洗工作人员进行使用。 3.冲洗用水采用循环水,工作人员应用软水管将水引至冲洗机。 4.冲洗操作平台搭设在凝汽器进水侧,开启进水侧凝汽器端盖 板,遮挡进水管口防止污物落入,对凝汽器铜管逐根进行高 压水冲洗,开启对侧端盖板人孔门观察冲洗效果和清渣。 5.冲洗过程中对相邻带电设备及仪器仪表应采取妥善的保护措 施,防止水花飞溅和污物污染导致设备损坏。 6.操作高压水枪应严格遵守相关规定,操作人员必须经过安全 操作培训合格后方可施工,工作负责人应全程监督、指导其 操作过程,防止其误操作损坏铜管换热面。

电厂凝汽器清洗的方法

电厂凝汽器清洗的方法凝汽器是热力发电厂生产中的主要辅机之一,它既可以在排汽部分建立和保持背压,提高机组的出力和效率,又可回收大量的凝结水供给锅炉。机组运行时间较长,凝汽器铜管内积结了大量的碳酸盐水垢,垢厚达1~2mm,严重影响了传热效果。为了保障机组的运行效率,需要定期清洗凝汽器铜管内表面的沉积物,其方法大多采用机械清洗和化学清洗。采用胶球清洗的方法,但因胶球的回收率不高而未被继续采用。目前采用的机械清洗法,只能清除黏结力不强的泥沙和部分水垢,不仅劳动强度大、对铜管的机械损伤较严重,而且没有除尽的老垢又作为晶核,加快了结垢速度;多数化学清洗法使用的清洗剂对铜管有明显地腐蚀,使凝汽器清洗后产生了大量的漏管现象。为此,针对凝汽器用材特点及上述问题,我公司研制开发了火电厂汽轮机凝汽器清洗剂,具有清洗速

度快,除垢彻底、腐蚀率低等特点。经现场使用证明:该产品对凝汽器具有优良的清洗和缓蚀效果,使用十年以上的旧设备经清洗后没有出现大量漏管现象,且各项性能均优于目前采用的盐酸和硝酸清洗工艺。 二理化指标 项目指标项目指标 状态固体粉沫可燃性不燃不爆 颜色白色或浅红色清洗性能优良 气味无味缓蚀性能良好 密度>1.5 毒性无毒 三技术特点 本品有除垢剂、缓蚀剂、促进剂、掩蔽剂、抑雾剂、表面活性剂等多种物质组成的有机酸系列清洗剂。实践证明,本技术具有除垢效率高、清洗速度快,对金属基体腐蚀小,在清洗过程中对金属有钝化作用,因此没有脱锌和过洗现象出现,清洗完成后钝化膜致密完整。本产品不含有毒有害物质,因此使用安全、废液无污染、安全环保,使用方法简便

易于掌握。该产品的推广应用为凝汽器安全高效运行提供了保证。 四使用方法 1、化学清洗前的准备工作: 断开与凝汽器无关的其它系统,开启凝汽器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点导淋阀,以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度;同时通过导淋阀监测清洗过程中凝汽器铜管的泄漏情况;为了监测系统的清洗效果及清洗过程中设备的腐蚀情况,在清洗施工前,将相当于设备材质的标准腐蚀试片、监测管段分别悬挂于凝汽器内和清洗槽中。 2、化学清洗流程: 试压→水冲洗→酸洗除垢→水冲洗→钝化预膜 2.1 试压 试压的目的是为了在模拟状态下对清洗系统的泄漏情况进行检查。 2.2 水冲洗 水冲洗的目的是清除设备内松散的污

凝汽器化学清洗高压水射流清洗施工技术方案及凝汽器清洗规程

凝汽器化学清洗高压水射流清洗施工技术方案及凝汽器 清洗规程 1

凝汽器化学清洗施工技术方案及凝汽器高压水射流清洗规程 摘要:凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)技术方案编写内容从 凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)编制的依据、凝汽器结垢成 因、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)的必要性、不锈钢凝汽器 化学清洗应该注意的有关问题、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗) 系统的建立、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)安全文明施工管 理安全措施等八个方面展开。 目录 1、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)本方案编制的依据 (2) 2、结垢成因 (4) 3、化学清洗的必要性 (6) 4、不锈钢凝汽器清洗应该注意的有关问题 (7) 5、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)系统的建立 (8) 6、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)质量管理措施、目标 (9) 7、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)安全文明施工管理安全措施 (11) 8.凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)资质 (12)

9、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)业绩展示 (11) 1、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)本方案编制的依据 1.1 DL/T957- 《火力发电厂凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)及成膜导则》 1.2 GB/T25146- 《工业设备化学清洗质量验收标准》 1.3 HG/T2387- 《工业设备化学清洗质量标准》 1.4欣格瑞(山东)环境科技有限公司《工业设备高压水清洗施工方案制定方法》 1.5 GB8978-1996《污水综合排放标准》 1.6《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实施办法》(1996年)

5号机组凝汽器在线清洗机器人节能系统改造

5号机组凝汽器在线清洗机器人节能系统改造 发表时间:2017-01-09T16:36:27.610Z 来源:《电力技术》2016年第10期作者:曾云峰[导读] 该清洁系统的清洁效果良好,有效的节约了能源,并且降低了机器人的运行费用,为企业创造更多的经济效益,值得在实践中推广应用。 太仓港协鑫发电有限公司 215433 摘要:凝汽器是汽轮机冷端的一种关键换热设备,是热力发电循环的冷源,主要作用是降低汽轮机的排汽压力和温度,提高发电机组的循环热效率。当前我公司主要采用人工机械清洗以及胶球在线清洗结合的方式,虽然清洗效果比较好,但却存在许多安全隐患,比如凝汽器断水、阀门坑满水等,严重影响了机组的安全运行。为此我公司对凝汽器在线清洗机器人的节能系统进行了改造,本文主要对5号机组 凝汽器在线清洗机器人节能系统改造项目进行了具体分析和介绍。 关键词:凝汽器;节能系统;改造1项目概况 太仓港协鑫发电有限公司5号机是上海汽轮机厂生产的H156型机组,其所配套的凝汽器是由上海动力设备有限公司生产的单背压、单壳体、对分双流程、表面式凝汽器,其型号为N-17000-1,凝汽器冷却面积为17000㎡,设计端差>2.8℃,技术规范如表1所示。 表1 凝汽器技术规范 我公司凝汽器冷却水采用开式循环,即用长江水作为凝汽器冷却水源,冷却水流速低而流量大,由于水中含有泥沙、贝类生物和工业排放杂物,凝汽器运行环境更加复杂,凝汽器钛管易出现泥沙沉积、微生物滋生、管口堵塞等问题,导致凝汽器真空降低,汽轮机热耗增加。 凝汽器机器人在线清洗是目前国内最先进的清洗技术,可提高并保持凝汽器钛管清洁程度,有效降低凝汽器端差,提高凝汽器真空,降低汽轮机热耗,达到提高机组经济性的目的[1]。 2、项目方案 2.1 方案概述 方案拟定用在线清洗机器人代替原先使用的人工机械清洗和胶球清洗系统,针对凝汽器的污垢问题使用机器人技术、高压水射流技术和水下密封技术,实现了凝汽器冷却管在线逐根清洗。 2.2 预期达到的效果 使凝汽器始终保持大修期间采用高压水冲洗后的高清洁度状态,较理想地改善了汽轮机的端差和真空度,对降低发电厂能耗具有明显的效果,不再需要凝汽器人工离线清洗和胶球在线清洗工作。 2.3项目需结合停机组大修完成。 3、项目主要内容 本次项目范围为5号汽轮机机组凝汽器,工程于2015年9月10日开始11月15日结束。改造通过加装在线清洗机器人代替原先使用的胶球系统,实现了凝汽器冷却管在线逐根清洗。通过改造降低了凝汽器的端差,最终达到降低煤耗的目的。项目的主要设备包括机器人本体(机械臂、喷头)、清洗系统(含绞盘、高压清洗机、清洗软管)以及运动控制系统组成,如图1所示。 图1 系统组成示意图 3.1 机器臂 机械臂末端安装了清洗喷头,用于在水室内运动定位,让清洗喷头对准管板的冷凝管管口。主要由两级关节、三个机械臂组成。机械臂内置伺服电机和RV减速机,进行运动驱动。机器臂采用防水密封设计,可在0.3MPa压力的循环水中长期工作(耐压设计0.4MPa)。机器臂实物图如图2所示。

凝汽器清洗安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.凝汽器清洗安全技术措施 正式版

凝汽器清洗安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 3#机凝汽器由于长时间未清洗,铜管脏污影响机组真空,需要对凝汽器进行全面清洗,为保证此项工作顺利进行,特制定本措施,望施工人员严格遵照执行. 一、工作内容:3#机凝汽器清洗 二、工作时间:月日至月日 三、工作负责人: 四、参加工作人员: 五、达到的技术要求: 凝汽器清洗完毕后应达到:铜管内壁

清洁无结垢,无污物,无其它杂物留在凝汽器内,螺丝紧固牢固,无漏水现象。 安全技术措施: 1、正式工作前应严格按照规程办理热力机械工作票。 2、打开凝汽器前,应有工作负责人检查循环水进出水门关闭,同胶球清洗系统隔绝,挂上警示牌,并放尽凝汽器内存水。 3、凝汽器清洗采用半边清洗,当一边清洗完毕,螺丝紧固后,才可打开另一半凝汽器。所有参加人员严格按规程佩带好劳保护品,在凝汽器上部拆装螺丝时必须正确佩带安全带。 4、使用高压清洗机进行清洗时必须

凝汽器器清洗方案

凝汽器化学清洗方案 一、概述 由于设备运行中管壁等内壁有结垢现象,使该设备应有效果大大降低,特别严重会导致设备停机检修,会给经济上带来很大损失,因此需对该设备进行化学清洗除垢。 二、检修安全管理 1、职责: 1﹚执行本厂安全各项条例,遵守和履行本厂安全协议的内容。 2﹚做好各项安全生产措施,落实安全符合本厂规定,掌握施工现场安全作业情况。 3﹚确定安全区域,方可进行施工安全作业。随时安全检查,及时消除安全隐患。 4﹚制定实际的安全生产应急救援预案。 6)做好设备及人身安全防护遇到紧急情况及时上报理。 三、安全措施: 1.化学清洗中应设专人负责安全监督、落实工作,确保人身与设备 的安全。 2.作业人员熟练掌握清洗的操作规程、了解化学清洗的特性及灼伤 急救方法,作好自身保护,与清洗无关的人员禁止进入清洗现场。 3.作业现场设围栏,并悬挂“注意安全”安全示牌。 4.清洗时,禁止在清洗系统上进行明火作业,加药现场禁止吸烟。 5.施工人员进入车间劳保穿戴齐全,检修作业必须按照指定路线行 走。 6.本项目施工人员严禁进入其它区域休息、逗留等。 7.在进入车间开工前临时用电必须按照规范要求操作。

8.临时用电线路必须按规范架设整齐,做到三项四线。配电箱箱内 线路、空开必须可靠完好,停止使用时切断电源、箱门上锁。 四、施工方案 清洗工艺及步骤: 连接临时系统→加满水试运行→试漏→酸洗→水冲洗→中和→钝化→恢复系统 1.清洗前的准备工作 1.1选择打开清洗设备的进出口(阀门) 1.2拆开阀门用耐酸的法兰、胶管及耐酸泵、反应槽等连接好临时 系统保证法兰严密 1.3不参加化学清洗的设备、系统与清洗系统进行可靠的隔离 1.4化学清洗的药品检验无误运至安全指定现场 2.酸洗 1 清洗系统注满水开启循环泵进行循环,将溶药箱的水位降低到 1/3液位,按量将缓蚀剂、促进剂、助剂等加到溶药箱中,循环均匀缓慢向溶药箱中加清洗剂,并控制出口浓度不大于5%,同时定时用PH纸检测酸性比例,加强检测防止酸浓度过高,如果泡沫过多,可适量加入消泡剂消除泡沫。 2 当酸浓度小于3%时,应及时补充清洗剂、缓蚀剂、助剂等药 品,使浓度达到工艺要求范围之内,当浓度连续运行稳定且进出口酸浓度不小于3%,并保持PH值不变可结束酸洗。 3.酸洗后的水冲洗 酸洗液排放完毕后,上水进行水冲洗,流速宜大于酸洗时的流速,冲洗终点出水pH值不小于6.0 4.中和 加入中和剂进行中和处理。 5.化学清洗的质量要求 1.被清洗的金属表面应清洁,基本上无残留物。

冷凝器的清洗方案与防腐处理

冷凝器的清洗方案及防腐处理 一、水垢成因 因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐,当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,换热效果下降,严重结垢时甚至会堵塞管子,使换热效果失去作用,不得不在壳体外喷淋冷却水处理。 研究数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响巨大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加大。即使很薄的一层水垢就要增加设备中结垢部分40%以上的运行费用。保持冷却通道中不含矿物沉积物可以很好的提高功效,节约能源,延长设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。 二、清洗工艺 长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物、酸液对设备造成腐蚀形成漏洞、残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀、最终导致更换设备。此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。 福世泰克通用型清洗剂是一种无害、无腐蚀、不可燃、无毒、可生物降解的清洗剂。其内含湿润剂和穿透剂可以有效地溶解剥离用水设备中所产生的水垢、氧化钙、淤泥和锈等沉淀物。在常温状态下,4公斤的福世泰克清洗剂原液可以去除1公斤的碳酸盐水垢。福世泰克清洗剂是安全无害的,即使倒在手上,也没有损害。可以直接清洗以下材质的设备:碳钢、紫铜、黄铜、铝及铝合金、钛及钛合金、铅及铅合金、玻璃、纤维、橡胶等。在清洗不锈钢方面建议采用福世泰克F2不锈钢/铝专用型清洗剂,或咨询福世蓝公司。福世泰克具有安全环保、快速有效、费用低廉、操作简单、用途广泛等五大优点。 清洗方法: (1)循环清洗:在线针对换热设备进行循环清洗;普通设备3-5小时完成,大系统不超过12小时。 (2)浸泡清洗:对于一些体积较小的冷凝器、可采用浸泡的方法4-6个小时。 (3)喷淋清洗:对于表层大面积结垢的板式设备,可以用喷淋的方法清洗。 清洗工艺及相关注意事项:

施工凝汽器铜管高压水冲洗方案

萧山发电厂#1机组大修冲洗及清理工程 施工方案审批表 审核部门(签字): 批准人(签字):

萧山发电厂#1机组大修冲洗及清理工程 施工方案审批表 施 工 方 案 批准: 审核: 编制:

施工组织设计目录

一、概况 本工程是例行对#1机组进行小修。 二.工程范围 1、凝汽器铜管高压水冲洗。 三、技术要求 1、根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,依据有关的检修文件及相关的施工方案,使用消防水(消防水由甲方提供)进行水冲洗,做好各种防护和预防措施。 2.根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,冲洗及清理做好各种防护和预防措施。 四、工程工期: 满足甲方对工期的安排要求。 五、主要施工方法: 1.施工准备 1)技术人员在施工前应熟悉设备情况及施工现场,并对施工人员进行安全和技术交底。 2)确保现场已具备冲洗和清理的条件。 3)准备必要的机工器具、防护用品、水泵及材料,并检查消防水使用是否符合要求。 2.根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,依据有关的检修文件及相关的施工方案,使用消防水(消防水由甲方提供)用水冲洗,做好各种防护和预防措施。 3.根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,清淤做好各种防护和预防措施。 4.各分项具体施工方案 凝汽器铜管高压水冲洗 凝气器高压铜管冲洗内容:对凝气器高压铜管12076根冲洗 具体施工程序:

1、办理工作许可手续,做好足够的安全设施和用品。 2、#1机凝汽器铜管内壁用高压水枪、胶球清洗。清洗结束后用压缩空气将每根铜管吹干。(#1凝汽器铜管共12076根) 3、清洗前首先对所有被清洗管路进行灯光检查,确认被清洗管路畅通无堵塞,如有管路被堵塞应做好记号并疏通、清洗。 安全措施: 1、开工前,做好足够的安全设施和用品,如安全围栏、安全网、检修通道标示牌、警戒线等,进入进水管口前,先进行管口封堵。 2、对施工中扬尘的作业场所都必须采取防止和减少扬尘的措施,所以接尘环境下工作的人员都必须佩戴防尘保护用具。 3、管道、容器内工作时,应进行安全隔离并充分通风,需要之外还应进行有毒气体的检测。 4、必须交叉作业和立体作业时,项目负责人应做好协调工作,并考虑对人身安全的预防措施,拆卸保温尽量安排在晚上,此时必须保证充足的照明,尤其是通道、转角处。 5、凝汽机内部使用12V以下行灯,外面至少两人不间断监护。 6、高处作业一律使用工具袋、工具桶,工具随用随拿,严禁衣裤袋中携带工具,较大的工具应用拴在牢固的物件上,以免坠落伤人。 7、高处作业传递工器具、材料时,必须系绳子吊传,禁止有抛、郑等危险动作。 8、现场孔、洞、沟、电缆隧道等检修点多,翻起的盖板多,易发生人身事故。 六、安全文明施工 1、严禁把火种带入施工区域。 2、施工单位必须设专职“安全员”,负责现场安全生产的全面管理工作,每天须向施工人员作好安全交底,在巡检时如发现有违章操作必须及时制止;工程项目经理必须对整个工程安全负总责,安全责任制,层层落实到人。 3、所有施工人员必须严格遵守“安全操作规程”的有关规定,并严格遵守厂方的有关安全规章制度。 4、进入厂区必须佩戴出入证,戴好安全帽,厂区内严禁吸烟,高空作业必须系好安全带,严禁酒后施工,严禁高空抛物。 5、在施工全过程中,施工单位必须做到文明施工,施工现场各种工器具须堆放

凝汽器在线清洗装置

随着我国经济和社会的不断发展,现如今,接触冶金、电工等行业久了,可能大部分人只知道凝汽器具有强化换热的功能,但还不知道其实它还有另一个强大的功能,那就是在线清洗。此功能为器装置的使用带来了很大的便利。那么,你知道它是如何运作的吗?下面高和就为大家详细的介绍下,希望对你有所帮助。 自转螺旋纽带实物图工作示意图在生产中,汽轮机组凝汽器在运行中换热管的清洁度会不断下降,使得凝汽器端差劣化,其直接反映凝汽器中蒸汽与冷却循环水之间热交换能力的一个重要指标,将直接提高机组发电效率。根据电力行业根据大量各类汽轮发电机组实际公认的理论数值:端差每增加1℃,影响汽轮机热耗率增加0.4%以上。 其传统的胶球清洗装置运行是人为控制的,需要定期进行。由于凝汽器本体结构的先天性(如局部涡流、流速不均、换热管管径不一等),使胶球的运动呈现概率性和习惯性,有的换热管长期或始终得不到清洗,凝汽器整体清洗效果不好,胶球回收率不高。 胶球对硬垢无能为力,反而会使胶球卡塞在换热管里,造成换热面积的损失。更重要的是胶球清洗装置没有在线强化换热的能力,不能大幅度提高凝汽器的换热效果。 而南京高和生产的凝汽器在线清洗装置是在每根换热管里满管安装,全覆盖,无死角,在线连续清洗和强化换热同步实现,既保证了换热管始终干净无垢,又大大增强了换热管内壁对流换热能力,使凝汽器整体换热效果增强,远高于换热管为光管时状态,即设计状态。 在运行中因受到循环水冲刷和螺旋线型前进的水流的双向反作用力相互作用,一直在换热管轴心附近高速旋转并不停地小幅度高频率摆振,拥有较强自清洁能力。

此外,还免除了胶球清洗装置人工操作的随意性和能耗,减少加药量,减轻换热管垢下腐蚀,免除头疼的停机清洗工作,持续经济效益巨大,相较于传统胶球清洗系统有很大优势。 目前国内自动除垢换热系统(自转螺旋纽带)的应用已很普遍,效果显著。该技术于2008年已收录国家发改委《国家重点节能技术推广目录(第一批)》。很多企业都把该技术产品作为替代胶球清洗装置的优选产品。 针对内侧管壁的结垢机理,凝汽器打断或干扰了污垢形成的三个关键阶段: 1、在污垢的起始阶段,凝汽器通过强化扰流和换热,打破边界滞留层,降低换热管内壁局部温度,从而极大减少了垢的析出。 2、在污垢的附着阶段,凝汽器通过强化扰流,可有效预防硬垢及软垢的附着。 3、在污垢的剥蚀阶段,凝汽器通过制造紊流刮扫管壁和强化扰流,加速了硬垢及软垢的剥离。 以上是对凝汽器清洗装置的文章介绍,了解更多这方面的信息,可咨询专业的生产厂家:南京高和环境工程有限公司或者登陆公司官网:https://www.360docs.net/doc/cf18055942.html,进行详细的了解。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、

凝汽器化学清洗高压水射流清洗施工技术方案及凝汽器清洗规程样本

凝汽器化学清洗施工技术方案及凝汽器高压水射流清洗规程 摘要:凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)技术方案编写内容从凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)编制 根据、凝汽器结垢成因、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)必要性、不锈钢凝汽器化学清洗应当注意关 于问题、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)系统建立、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)安全文明施工 管理安全办法等八个方面展开。 目录 1、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)本方案编制根据 (1) 2、结垢成因 (3) 3、化学清洗必要性 (4) 4、不锈钢凝汽器清洗应当注意关于问题 (5) 5、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)系统建立 (6) 6、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)质量管理办法、目的 (6) 7、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)安全文明施工管理安全办法 (8) 8.凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)资质 (12) 9、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)业绩展示 (8)

1、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)本方案编制根据 1.1 DL/T957-《火力发电厂凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)及成膜导则》 1.2 GB/T25146-《工业设备化学清洗质量验收原则》 1.3 HG/T2387-《工业设备化学清洗质量原则》 1.4欣格瑞(山东)环境科技有限公司《工业设备高压水清洗施工方案制定办法》 1.5 GB8978-1996《污水综合排放原则》 1.6《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实行办法》(1996年) 1.7 GB/T25147-《工业设备化学清洗中金属腐蚀率及腐蚀总量测试办法、重量法》 1.8欣格瑞(山东)环境科技有限公司《华电国际莱城发电厂#3机凝汽器高压水清洗方案》《里彦电厂#2机凝汽器高压水清洗方案》等关于方案及实践(参见业绩表) 1.9甲方提供关于技术参数。

凝汽器水侧高压水清洗安全技术组织方案1

凝汽器水侧高压水清洗安全技术组织方案 批准: 审定: 审核: 编制: 2013年 01 月 04 日

凝汽器水侧高压水清洗安全技术组织方案一、设备简介 设备名称:凝汽器 凝汽器型式:冷却面积19600m,单背压、双流程、表面式凝汽器冷却水量:40968t/h 冷凝管内循环水流速:2.0~2.2m/s 循环水进/出管规格:?1820×15,进/出管各两根 制造商;北京北重汽轮电机有限责任公司 投产日期;2008年12月、2009年2月 二、设备系统存在的问题 两台330MW机组于2008年12月、2009年2月相继投产。4号机至投产以来经运行一段时间后,由于各方面原因导致凝汽器冷却水管内部结垢。循环水水质的不良,极易造成凝汽器冷却水管堵塞,其影响不仅减少热交换率、增加热损耗,而且增大了管道腐蚀的几率。虽然每年都结合机组c类检修都进行压力水清洗,但取得的效果并不理想。结合2013年4号机组A类检修,决定采用高压水清洗凝汽器水侧换热管束。从而去除管束硬垢,提高凝汽器换热效率及凝汽器冷却水管的清洗效率。能够有效保护凝汽器冷却水管,使其免于腐蚀,不在泄漏,实际地延长其使用寿命;提高凝汽器水室内的清洁度;避免因凝汽器水室清洁原因造成的机组非停;提高机组的热效率和胶球清洗清洗效率。

三、施工的具体内容 打开凝汽器水侧人空门,进入内部利用高压清洗机喷出的高压水清洗冷却水管束,以去除管束内壁上的硬垢。 四、现场施工 1、准备高压清洗机一台。使用前检查运行正常,并进行调试。 2、高压清洗专用高压水管。使用前检查无破损、泄漏,接头应完好。 3、高压清洗水枪。各喷水孔应畅通,枪身无弯曲,接头应完好。 4、开启用消防水申请,利用0米平台凝汽器附近的消防水作为高压清洗机的水源。 5、清洗人员穿戴好防护衣帽,手持高压清洗水枪,逐个进行清洗。确保清洗后的管束无硬垢及其他杂物。 (二)工具准备

凝汽器在线化学清洗总结报告(最终版)

凝汽器在线化学清洗总结报告(最终版)

光大新能源(砀山)有限公司 凝汽器化学清洗总结分析报告 一、原因分析: 光大砀山项目机组自2013年10月份中旬运行以来,凝汽器真空度逐渐降低,端差持续增大,最大时达13.5℃,给安全生产工作带来了严重影响,通过多方面检查和数据分析,最终确定为凝汽器不锈钢管轻微结垢造成,为了提高凝汽器的换热效率,降低热耗,保证机组经济运行。经公司和苏州科欣共同研究决定用在线化学清洗的方法除垢,随后制定凝汽器在线化学清洗方案。 二、处理技术标准: 本方案编制的依据DL/957-2005《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》和HG-T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》。 三、酸洗前的准备: 1.停止常规的水处理加药,系统快速排污置换,将系统浓缩倍数降到 2.5以下。相关人员清洗前对循环水系统工艺设备及工艺仪表进行检查,以确保清洗时正常运行。分析仪器齐全、分析试剂配制完成,呈待命工作状态。 2.人员分工,酸洗工作由值长负责统一指挥,专工负责现场指导。

3.汽机专业人员停止循环水池补水,将循环水池水位控制在溢流口下30cm处。并增开一台循环水泵,提高循环水的流速,以保证清洗药剂处理出来的污垢可以通过置换排出循环水系统。 4.做好数据记录工作,汽机专业人员记录好凝汽器真空、端差以及循环水温的变化情况。化学人员记录好各水样指标的变化情况。 5.酸洗过程的腐蚀率监测 挂片为不锈钢挂片和碳钢挂片两种,挂片地点为循环水回水处。酸洗过程必须保证清洗液对设备腐蚀在安全范围内,化工行业标准规定对不锈钢腐蚀率应≤2g/m2·h。可用挂片失重法监测。方法如下: 清洗前取一标准腐蚀试片(与被清洗材质相同),用无水乙醇将其清洗干净,再放入干燥器内干燥2小时,用万分之一天平称其重量M1,清洗过程中将试片放入清洗液中,清洗后取出,用上述方法称其重量M2,得其腐蚀率:K=M1-M2/S·T 式中:K—腐蚀率(g/m2·h) M1—清洗前试片重量(g) M2—清洗后试片重量(g) S—试片表面积(m2)

凝汽器查漏方案优选稿

凝汽器查漏方案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

凝汽器半边解列方案及措施 凝汽器自9月份以来发现凝汽器铜管有泄漏,经往凝汽器两侧加锯末后基本能维持运行,但长时间运行对机组的安全、经济运行造成一定影响。故决定在正常运行中进行半边隔离查漏,特制定以下措施: 一、半边查漏目的: 检查凝汽器铜管泄露,查出后进行堵漏。 二、本次查漏范围: 凝汽器A、B两侧所有铜管 三、组织机构: 指挥: 现场执行指挥: 总协调: 现场监督: 现场操作:当值值班员 四、隔离、堵漏措施: 1、接到凝汽器半边解列命令后开始操作。根据中调负荷曲线倒#1、2机负荷,#2机降负荷至90MW。降负荷前纪录凝汽器真空、排汽温度。 2、启动凝汽器坑排污泵,将水位排至最低。联系维护部在凝汽器坑加装1-2台大功率潜水泵以备凝汽器水侧放水时用。 2、停止胶球清洗装置运行。 3、缓慢关闭凝汽器A侧抽空气门,注意真空变化情况。

4、关闭凝汽器A侧循环水进口电动蝶阀、出口电动蝶阀,注意真空变化情况。进出口电动蝶阀关闭后再用手动靠严,在操作过程中要精调、细调,做到关闭严密并不出现过关。 5、开启凝汽器A侧循环水水室放空气门、放水门、凝汽器进口蝶阀后、出口蝶阀前放水。启动排污泵和潜水泵,注意凝汽器坑水位。 6、凝汽器A侧循环水水室存水放尽后,联系检修打开水室人孔门,用保鲜膜将凝汽器一侧铜管密封住(密封面要严密不能留有气泡)。 7、在另一侧采用蜡烛火焰法进行查漏。 8、所有铜管监查完毕将泄漏的铜管做好标记后,关闭凝汽器A侧抽空气门,进行堵漏。堵漏完毕后恢复凝汽器A侧循环水系统运行,然后用同样的方法对凝汽器B侧铜管进行查漏。 9、如凝汽器A侧水室放空气门有水连续流出,经调整凝汽器A侧循环水进口、出口电动蝶阀仍不能排尽存水,说明循环水进口、出口电动蝶阀某一门不严,无法进行找漏工作,恢复A侧循环水系统正常运行。 10、A侧循环水运行正常后,用1-8步骤对凝汽器B侧进行隔离、铜管找漏。 五、安全措施: 1、凝汽器单侧解列查漏过程中须统一指挥,各项工作须得到现场指挥的许可方能进行; 2、运行人员在单侧隔离时监视好机组真空,负荷变化情况。发现真空变化快时及时联系就地操作人员放慢操作速度。 3、单侧隔离关闭进口蝶阀时发现真空下降排汽温度上升至65℃时投入后缸喷水,如真空下降至72KPA时立即停止操作恢复单侧循环水进水。 4、凝汽器水室放水时注意凝汽器坑水位,及时启动排污泵及潜水泵,必要时关小放水防止水淹排污泵电机。 5、凝汽器水侧人孔门打开后开汽侧抽空气门时注意凝汽器真空变化情况,如真空下降过快立即停止操作。

凝汽器结垢该如何清洗

凝汽式汽轮机是现代火电站和核电站广泛采用的典型汽轮机。凝汽设备是汽轮机装置的重要组成部分,它的设计制造和运行质量的优劣,直接影响汽轮机装置的经济性和安全性。 长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理,接下来介绍一下凝汽器的清洗工艺。 1.隔离设备系统,并将凝汽器里面的水排放干净; 2.采用高压水清洗管道内存留的淤泥、藻类等杂质后,封闭系统; 3.在隔离阀和交换器间装上球阀(不小于1英寸=2.54厘米),进水和回水口都应安装; 4.接上输送泵和连接导管,使清洗剂从凝汽器的底部泵入,从顶部流出; 5.开始向凝汽器里泵入所需要的清洗剂(比例可根据具体情况调整); 6.反复循环清洗到推荐的清洗时间。随着循环的进展和沉积物的溶解,反应时产生的气体也会增多,应随时通过放气阀将多余的空气排出。随着空气的排出,凝汽器内的空间会增大,可加入适当的水,不要一开始就注入大量的水,可能会造成水的溢出;

7.循环中要定时检查清洗剂的有效性,可以使用PH试纸测定。如果溶液保持在PH值2‐3时,那么清洗剂仍然有效。如果清洗剂的PH值达到5‐6时,需要再添加适量清洗剂。最终溶液的PH值在2‐3时保持30分钟没有明显变化,证明达到了清洗效果,注意清洗剂可以回收后重复使用,排放会造成浪费; 8.达到清洗时间后,回收清洗溶液。并用清水反复冲洗交换器,直到冲洗干净至中性,用PH试纸测定PH值6~7; 9.完成清洗后既可开机运行。也可以打压试验,看是否有泄漏现象; 10.设备稳定后,记下当前的介质过流量、工作压力、换热效率等数据; 11.比较清洗前和清洗后数值的变化,就可以计算出该企业每个小时所节省的电费、煤费等生产费用及提高的工作效率; 12.同样的操作方法也可用于板式、框架式的热交换器清洗; 13.如企业需要设备进行钝化预膜处理,可按以下流程进行操作:将钝化预膜剂按推荐稀释比泵入设备中(同时在循环槽内悬挂试片);按推荐时间循环、浸泡;检测预膜效果(红点法或蓝点法);排放;水冲洗干净至中性(用PH试纸测定PH值6~7); 14.钝化预膜结束后,最好采用风机等通风设备将系统吹干,可确保并提升钝化预膜效果。 利用清洗剂清洗凝汽器,高效、环保、安全、无腐蚀,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证凝汽器的长期使用。清洗剂,特有的添加湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,可大大延长设备的使用寿命。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研

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