600 MW汽轮机组调节阀控制方式切换中振动问题分析及配汽优化
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为手动控制,逐个缓慢改变调节阀阀位,进行调节阀特性试验;(4)随着各调节阀阀位的变化,负荷在360~540Mw之间缓慢变化;(5)试验期间,维持主蒸汽压力为16.62MPa。为防止主蒸汽压力波动,试验期间停止锅炉吹灰。试验期间机组运行正常,所有安全监视参数均未超标。
2.2试验结果与分析
观察l、2号轴承的最高瓦温变化情况,关闭GV4时的瓦温是69.97℃,关闭GV3时的瓦温是83.52℃,关小GV2到10%开度时的瓦温是83.92℃,关闭GVl时的瓦温是81.41℃。
比较1、2号轴承处的轴振(图5),在其它调节阀开度保持不变,仅缓慢改变一个调节阀阀位,发现当GV2和GV4在各自开度接近全关时,1号轴振达到最大,而高压转子在该状态下汽流作用力对动静间隙影响也最大,因此GV2和GV4在阀序的选择中应提前开启。
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鞲嚣厘阀门开度反馈/%(a)1号轴承
删门”度反馈/%(b)2号轴承
图51号、2号轴承处X向轴振与各调节阀开度的关系
原设计阀序开启时转子受力分析。采用对称同时开启的方式将大大减少顺序阀开启中动静之间的不同
心,确定首先同时开启GVl、GV4,然后是GV2,最后
是GV3。重叠度选取时通常要综合考虑调节系统的
稳定性和机组的经济性。一般而言,重叠度大,则调节
阀的节流损失大,经济性差;重叠度小,则会使调节阀
总流量特性的线性度变差,影响调节系统的稳定性。
根据GVl、GV4和GV2、GV3总流量特性曲线,将
GVl、GV4开启至45%开度左右时,逐渐开启GV2,
当GV2开启至45%开度左右时开启GV3,开启过程
特性曲线见图6。
图6顺序阀特性曲线
3优化阀序试验结果
根据上述分析并结合实测的阀门流量特性对
DEH逻辑中单阀切换为顺序阀控制的参数、逻辑等进
行修改后,采用GVl+GV4一GV2一(;V3的阀序,对
5号机组进行了带负荷下的单阀切换为顺序阀、顺序
阀切换为单阀控制、高压缸在单阀以及顺序阀控制的
运行状态下的稳定性及缸效率试验。
机组带负荷状态下的单阀切换成顺序阀控制试验
前负荷452.6Mw,试验中最高到461.1Mw,最低至
439.1MW。22:18:00稳定至451.0MW,22:37:20
顺序阀开始切换为单阀试验,试验前机组负荷450.7
Mw,试验中最高到461.1Mw。最低至434.6Mw,
22:45:12稳定至445.5MW试验结束。在单阀向顺
序阀切换过程中,GVl和GV4按照图6的开启特性
曲线开度同时开启至97%,同时GV2关至17%,GV3
逐渐关闭。从整个切换过程看,机组阀序切换过程中
负荷波动最大是+8.5MW、一13.5MW,顺序阀运行
后总给煤量大约减少了2.97t/h,整个轴系振动基本
没有变化,1、2号轴瓦和推力瓦瓦温有所降低,其它
TSI监视振动及膨胀等参数基本变化很小,在不同负
荷下振动和瓦温数据如表1所示,阀序切换试验取得
了成功。
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