降低燃用福建无烟煤CFB锅炉飞灰可燃物含量的措施

降低燃用福建无烟煤CFB锅炉飞灰可燃物含量的措施
降低燃用福建无烟煤CFB锅炉飞灰可燃物含量的措施

文章编号:100428774(2009)042302

06

作者简介:吴剑恒

(1975-),工程师,

河南省西华县人,

1997年毕业于中国

矿业大学机电学院,

获工学学士学位,福建省电力安全监管技术委员会专家,现任福建省石狮热电有限责任公司生产技术部主任,长期从事电厂生产运行和技术管理工作。

降低燃用福建无烟煤CFB 锅炉飞灰

可燃物含量的措施

收稿日期:2009205208

基金项目:福建省科技计划重点资助项目(2006H0088),福建省自然科学基金资助项目(E0740012)。

吴剑恒

(福建省石狮热电有限责任公司,石狮362700)

M easures for Reduc i n g the Co mbusti ble Flyi n g Ash i n C i rcul ati n g Flui di zed Bed Boiler Burn i n g Fuji a n Anthracite

WU J ian 2heng

(Fujian Shishi Heat &Power Cogenerati on Co .L td,Shishi 362700,China )

摘 要:煤质特性、燃料颗粒、总体设计和运行工况是影响福建无烟煤在CF B 锅炉中燃尽的主要因素。结合2台燃用福建无烟煤的××75/3.82—11型CF B 锅炉的运行情况,采用窄筛分偏粗颗粒入炉煤、提高分离器的分离效率、改造回料风系统、增强二次风的扰动穿透能力、维持较高的燃烧温度、保持适当的过量空气系数和料层厚度、提高二次风率等措施,促进福建无烟煤在CF B 锅炉中的燃尽,2台锅炉平均飞灰可燃物含量从2003年的22.17%降低到2009年第一季度的15.03%。

关键词:CF B 锅炉;福建无烟煤;飞灰可燃物;运行调整;燃烧效率中图分类号:TK227 文献标识码:B

0 前言

福建省已探明的煤炭储量达14.7亿t,其中

98.3%为无烟煤。然而,由于福建无烟煤[1]

属典型难燃煤种,具有挥发分极低、碳化程度高、煤质脆易爆裂、热稳定性差、着火和燃尽均十分困难等特点,并且灰熔点低、易结焦,链条炉和沸腾炉的燃烧效率普遍不高,煤粉炉还需掺油助燃和稳燃,这使福建无

烟煤作为动力用煤时有相当多难度。CF B 锅炉[2]

以其流化燃烧、物料循环的特点,燃料在炉内通过物料循环系统循环反复燃烧,使燃料颗粒在炉内滞留时间大大增加直至燃尽,燃烧效率显著提高,成为燃烧福建无烟煤的首选炉型,在福建省得到较广泛的应用。目前,福建省已有100多台CF B 锅炉在运行或建设中,总容量超过10000蒸吨,其中最大容量

为440t/h 。从已经投运的CF B 锅炉的运行实践[3]

来看,循环流化床燃烧技术对燃烧福建无烟煤来说

是比较适用的。

但是,燃烧福建无烟煤CF B 锅炉在实际运行中普遍存在飞灰可燃物含量偏高、燃烧效率偏低等问题。据了解,当前福建省实际运行的采用高温水冷旋风分离的大容量CF B 锅炉(Q ≥220t/h )的平均飞灰可燃物含量在10%~15%,运行好的中等容量CF B 锅炉(220t/h >Q ≥75t/h )的飞灰可燃物含量在15%~20%,运行一般的在25%左右,运行差的和小容量的CF B 锅炉飞灰可燃物含量在30%以上,

即使采用飞灰再循环燃烧技术后仍为18%左右[4]

,绝大部分CF B 锅炉的机械不完全燃烧损失q 4高于设计值,导致锅炉运行效率偏低,影响电厂的经济性。

造成燃用福建无烟煤CF B 锅炉飞灰可燃物含

量高的原因很复杂[4]

,既与煤质特性和燃料颗粒有关,也与CF B 锅炉的总体设计参数(如炉膛高度、流化速度、分离器形式和分离效率、物料循环倍率)有关,还与运行工况调整和操作人员技能水平等有关。如何降低飞灰可燃物含量,这是锅炉设计部门、使用单位和科研机构共同关注并深入研究的一大课题。本文结合2台燃用福建无烟煤的××75/3.82—11

型CF B锅炉的运行情况,分析燃用福建无烟煤时飞灰可燃物含量高的原因,介绍所采用的降低飞灰可燃物含量的设备改造措施和运行工况调整措施及其效果。

1 ××75/3.82—11型CFB锅炉的运行情况及存在问题

1.1 ××75/3.82—11型CF B锅炉简介

××75/3.82—11型锅炉是为燃用福建龙岩无烟煤而设计的中温中压CF B锅炉,额定蒸发量75t/h,过热蒸汽压力3.82MPa、过热蒸汽温度450℃,设计热效率85%。该炉充分考虑福建无烟煤的特性,采用“高炉膛、低烟速、高炉膛燃烧温度、中温旋风绝热分离、中物料循环倍率”的设计方案。该炉针对福建无烟煤的特性提高了炉膛高度,即布风板至烟气出口转向室中心垂直高度为25.9m;布风板截面为2501mm×5905mm,布风板处设计风速318 m/s;炉膛横截面为4645mm×5905mm,炉膛设计烟速4.0m/s,实际运行烟速为3.8~4.0m/s;在炉膛标高+4700mm~+18500mm之间敷设70mm 厚的卫燃带,使燃料在密、稀相区处于近似绝热状态下燃烧,保证了炉膛内有分布均匀的950~1000℃燃烧温度。其燃烧空气包括有一次风、二次风和播煤风,其中一次风由炉膛燃烧室底部进入,发挥流化作用;二次风分为上下两层(标高10800mm、7140 mm)从前后墙高速射入炉膛,提高空气与煤粒的接触机率,强化稀相区细煤粒及可燃气体的燃烧;具有高速气流的播煤风作为给煤动力将松散燃煤送入炉膛,使煤均匀播散,有利于燃料的迅速加热和着火。

1.2 ××75/3.82—11型CF B锅炉运行情况

2台××75/3.82—11型CF B锅炉以其多年的运行实践证明CF B锅炉能够高效燃用福建无烟煤,主要表现在以下几个方面。

(1)燃料适应性广,对低位发热量13.58~27.46 MJ/kg、含碳量35.8%~86.14%范围内的煤均能稳定燃烧并保持正常负荷。

(2)负荷调节性能好,最大出力超过90t/h,并能够安全、稳定、连续运行;最低出力小于40t/h,无需油助燃。

(3)燃烧效率高,2008年度锅炉平均热效率达到85.35%,比燃用福建无烟煤的同容量煤粉炉高出3%~5%以上。

(4)安全稳定运行性能好,年运行时间均在7800 h以上,连续运行时间超过4000h(无压火),创造了燃用纯福建无烟煤CF B锅炉连续、安全运行的最好成绩。

(5)大气污染物排放浓度较低,经市环保局数次实测,S O

2

排放浓度小于200mg/标准m3(标态,干

基,6%O

2

),NO

x

排放浓度均小于150mg/标准m3,粉尘排放浓度均小于30mg/标准m3,低于国家排放标准。

1.3 ××75/3.82—11型CF B锅炉存在问题

但是,××75/3.82—11型CF B锅炉也存在一些问题,主要表现为煤粒的燃尽度不高、分离器的分离效率较低等。电除尘飞灰中粒径d≥98μm粒子重量百分比达到57.99%(见表1),而这部分粒子的一次燃尽度不高,且没有参与循环燃烧,使电除尘飞灰可燃物含量在22.5%左右,机械不完全燃烧损

失q

4

高达7.5%~8.5%,高于6.27%的设计值。这也是福建省CF B锅炉普遍存在的问题。对于分离器捕捉不到的煤粒的一次燃尽度、燃尽时间及其与沿炉膛高度温度分布的关系,目前仍缺乏能够遵循的较详细的定量描述。这是今后锅炉设计时应着重考虑的问题。若较大粒径(d≥50μm)的煤粒燃尽度提高了,锅炉热效率有望提高3~5个百分点,达到88%~91%。

2侢飞灰可燃物含量高的原因分析及其对策造成燃用福建无烟煤的CF B锅炉飞灰可燃物含量高的原因是多方面的。其中,致密的颗粒内部结构、迟缓的反应性和强烈的热破碎性等煤质特性和燃烧特性是导致福建无烟煤颗粒在CF B锅炉中难于被燃尽的内因[4],是无法改变的因素。在实际运行中,我们通过认真分析飞灰可燃物的形成机理与影响因素,从改善燃料颗粒、改进部件设计和优化运行工况等方面着手,采取了一系列有利于福建无烟煤在CF B锅炉中燃尽的技术改造和运行工况调整措施,取得了明显的效果,2台锅炉平均飞灰可燃物含量从2003年的22.17%降低到2009年第一季度的15.03%。

2.1 改善燃料配比,采用窄筛分偏粗颗粒入炉煤

燃料的粒径对锅炉的正常燃烧及其经济性运行极其重要,每种燃煤锅炉对所用燃料的粒径及其筛分特性都有明确的要求,CF B锅炉也不例外。研究[5]证明,在一定的温度下,碳颗粒的燃尽时间随粒径的增大而延长。对单位质量燃料而言,粒径减小,粒子数增加,碳粒的总表面积增加,碳粒的燃烧速度增加,燃尽时间缩短。运行实践也表明,入炉煤

颗粒过大,一方面料层流化不好,一次风量偏大,以扬析形式离开床层的细颗粒增多,尤其旋风分离器无法分离下的细颗粒没有充分燃尽,并使燃烧强度下降,影响碳颗粒的燃尽;另一方面,碳粒总表面积减少,煤粒的扩散阻力大,导致反应面积小,延长了颗粒燃尽时间,颗粒中心的碳粒无法燃尽而出现黑芯,降低了燃烧效率;同时造成循环灰量不足,稀相区燃烧不充分,出力下降;另外,大块沉积造成流化不畅,增大局部结焦的可能性,排渣困难。入炉煤颗粒过小,料层膨胀高,易燃烧,但是易造成烟气夹带,不能被分离器捕捉分离而逃逸出去的细颗粒多,煤粉在炉内停留时间过短,飞灰可燃物含量高,并且造成炉膛密、稀相区的燃烧份额较难控制,易出现床温及炉膛温度的波动,影响燃烧的稳定性。

由于福建无烟煤细粉含量所占比例过大(粒径小于0.9mm粒子重量百分比为44.68%),加上煤粒在挥发分析出阶段热爆和燃烧过程磨损又产生大量细粉。为降低飞灰可燃物含量,应尽可能提高煤粒的一次燃尽率,尤其提高分离器不能捕捉下来的细小煤粒的燃尽度,在采购燃料时要尽量配备一些块煤,做到粗细搭配;采用窄筛分偏粗颗粒入炉煤,在制备燃料过程中优化筛分破碎系统,确保煤的粒度分布符合设计要求,即使达不到设计要求,也应保证小于10mm通过率达到99%以上,小于1 mm的通过率也不宜超过50%。同时,调整播煤风量,利用播煤风量控制燃煤在炉内撒播的均匀度,避免部分给煤口附近煤量过于集中而形成缺氧区,保证炉内温度场的均匀。这些措施对降低飞灰可燃物含量、提高燃烧效率至关重要。

2.2 降低飞灰可燃物含量所采取的技术改造措施2.2.1 提高分离器的分离效率

由于炉膛温度较低,CF B锅炉焦碳的燃烧速率比煤粉炉低,细颗粒焦碳所需燃尽时间长,从密相区扬析出来的细焦碳颗粒是飞灰未燃碳的主要来源[5],因此提高分离器性能是减少飞灰可燃物含量的关键。分离器是CF B锅炉的关键部件之一,分离器性能直接影响整个CF B锅炉的总体设计、系统布置及锅炉运行性能。分离器分离效率高,切割粒径小,保证燃料和脱硫剂多次循环、反复燃烧和反应,才有可能达到理想的燃烧效率和脱硫效率,飞灰可燃物含量低;相反,分离器分离效率低,切割粒径大,飞灰可燃物含量高。从理论[2]上讲,小直径旋风分离器对100μm左右的粒子应有非常高的分离效率。但从表1看出,电除尘飞灰中d>98μm的粒子所占比例达到57.99%;从表2看出,回料灰中d ≤125μm的粒子所占比例仅为24.63%。分离器对98μm≤d<125μm粒子的分离效率较低,减少了这部分颗粒在炉内的停留时间,不仅造成飞灰可燃物含量偏高,降低了锅炉运行效率,而且提高了分离器后的飞灰浓度,加剧了分离器中心筒和转向室以及省煤器的磨损。

表1 改造前后电除尘飞灰筛分特性

粒径范围/mm

改造前改造后

重量百分率/%飞灰可燃物含量/%重量百分率/%飞灰可燃物含量/%

>0.12521.628.071.816.46 0.125~0.09836.3716.5331.4713.66 0.098~0.05338.3618.8352.8515.77

<0.0533.6534.5413.8730.06

表2 改造前后回料灰筛分特性

粒径范围/mm

改造前改造后

重量百分率/%飞灰可燃物含量/%重量百分率/%飞灰可燃物含量/%

>0.451.5415.60.737.95 0.45~0.3028.464.0119.562.75 0.30~0.12545.373.0536.484.24 0.125~0.08813.226.0631.445.78

<0.08811.4112.0811.7912.59

公司在充分调研的基础上,采用“龟甲网+纯刚玉耐磨耐火可塑料”对旋风分离器进行技术改造[6]:打掉分离器入口处、筒体内壁敷设的耐磨可塑料表面层,露出销钉,在销钉上焊接规格为20mm

×2mm 的龟甲网,再敷设一层厚度为25mm 的纯刚玉耐磨耐火可塑料;对中心筒磨位进行修补,然后在其内壁焊接龟甲网,再敷设25mm 厚的纯刚玉耐磨耐火可塑料(中心筒金属部分仅起支架作用)。通过比较表1与表2可知,电除尘飞灰中d >98μm 的粒子含量由57.99%降低到33.28%,降低了24171个百分点;回料灰中d <125μm 的粒子含量由24.63%增加到43.23%,增加了18.6个百分点。这表明,旋风分离器的分离效率有所提高,降低了分离器后的飞灰浓度和颗粒度,不仅降低了飞灰可燃物含量,还减小了分离器的磨损率。2.2.2 在确保回料畅通方面采取的措施

CF B 锅炉的最基本特点之一是大量固体颗粒在燃烧室、分离机构和回送装置所组成的固体颗粒循环回路中循环。固体颗粒循环量决定着床内固体颗粒浓度,固体颗粒浓度对CF B 锅炉的燃烧、传热和脱硫起很大的作用,所以保证循环物料的稳定流动是CF B 锅炉正常运行的基础。

2台××75/3.82—11型CF B 锅炉采用的“U ”型返料器(通常称为“J ”阀),由一个带溢流管的鼓泡流化床和分离器立管组成,返送物料的动能来源于回料器上升段和下降段的料位差。回料器由2台高压J 阀风机提供流化风,正常1台运行,1台备用。J 阀风分别通过36个Г形风帽(松动风)和四层冲气口(返料风)进入两侧J 阀回料器,对固体物料进行流化,确保建立良好的物料循环。从理论上,具有自动调节料位的功能,立管中固体颗粒的粒位高度会自动调节,从而使其压力与通过流动密封阀的压降及驱动固体颗粒流过阀所需的压头相平衡。但是在实际运行中,存在返料偏流现象,主要表现在:停炉时分离器两侧料位偏差较大;运行中炉膛左右侧存在热偏差,有时超过80℃;两侧立管中的返料温度差有时超过60℃;两侧旋风分离器中心筒磨损情况有较大差别。在调整中2台回料阀风量无法达到相对平衡的情况下,将左右侧回料阀进风采用母管制并由单台回料风机供风,改造为左右侧回料阀进风分别采用单台回料风机供风并设置回料阀母管的联络阀门(见图1)

图1 改造前后回料阀进风系统示意图

改造后,方便了回料风量和循环灰量的调节,改善了燃烧状况。正常运行时,回料装置的配风严格按照要求,回料温度维持在540~580℃(设计值552℃),与分离器进口烟温基本同步,从而保证炉内有较高的物料浓度和燃烧强度。2.2.3 增强二次风的穿透能力

文献[7]在1台75t/h 工业CF B 锅炉(炉膛横截面5.93m ×2.93m ,燃烧室高18.2m )测量炉膛内氧浓度的分布过程中发现,随着炉膛高度上升,氧浓度不断减少;在不同炉膛高度截面处,从炉墙壁面附近到炉膛中心,氧浓度先增加后减少,在离炉膛壁面约1m 左右处达到最大值,而在炉膛中心的流动核心区域则存在一个“贫氧区”,见图2。这表明二次风的穿透能力并没有达到炉膛中央,贫氧区的存在显然使得炉膛中央的焦碳颗粒燃尽变得困难,是造成目前燃烧无烟煤CF B 锅炉飞灰碳含量偏高的原因之一。为了增强二次风的混和,提高了二次风的速度,结果飞灰可燃物含量明显减少

图2 CF B 锅炉沿炉膛高度氧浓度分布

为此,公司更换二次风机,将叶轮直径由<1250mm 放大为<1440mm ,提高了二次风压;采用弯曲型导叶轴向导向器取代原直板型风门挡板,对进出口风道进行改造,减低了挡板节流损失和管道阻力;同时,对二次风喷嘴进行改造,减小了二次风喷嘴截面面积。这些改造措施提高了二次风出口速度,增强了二次风的穿透能力和穿透深度,使二次风基本能达到炉膛中心的缺氧区域,可以保证颗粒经过该区域能够正常燃烧,并加剧了炉内物料的扰动和气固两相的混合,强化稀相区细煤粒及可燃气体的燃烧,改变炉内物料浓度的分布,有利于颗粒的燃尽。测试结果表明,在同等负荷、风煤配比、一二次风配比等条件下,飞灰平均可燃物含量由改造前的23%左右降低到改造后不到20%。2.3 在运行操作方面采取的调整措施2.3.1 维持较高的炉床温度

CF B锅炉的运行温度对无烟煤焦的燃尽有重要影响[4]。提高燃烧温度,一是可以直接提高焦炭的反应速度,减少细颗粒煤焦的燃尽时间;二是可以增加颗粒破碎的剧烈程度,从而增加颗粒燃烧的表面积,加快颗粒的燃烧速度和燃尽程度。××75/ 3182—11型CF B锅炉的性能测试结果发现,当炉床温度在920~960℃时,燃烧效率随炉床温度的增加而缓慢增加;当炉床温度较高时(>960℃),燃烧效率随炉床温度的增加而明显提高。所以,燃用福建无烟煤的CF B锅炉的炉床料层温度一般维持在960~1020℃(最低运行炉床温度为930℃),炉膛出口温度控制在1000℃左右,整个炉膛维持均衡的高温,能加大挥发分的析出速度,加快煤粒的着火及燃烧,提高煤粒在整个炉膛内的燃烧强度,有利于无烟煤焦的燃尽,从而达到较高的燃烧效率。

2.3.2 适当的过量空气系数和一二次风配比

燃烧空气的总量对CF B锅炉的飞灰可燃物含量有影响。运行中适当提高过量空气系数,增加燃烧区的平均氧浓度,有助于碳颗粒的燃尽和提高燃烧效率;但炉膛出口过量空气系数超过一定数值,将造成床温和炉膛温度下降,降低细煤粒在床内的停留时间,排烟损失增高,使燃烧效率下降,同时还增大了风机电耗。

一次风的作用是保证锅炉密相区料层的流化与燃烧,二次风则是补充密相区出口和稀相区的氧浓度,同时能加剧炉内物料的扰动,增加煤粒在炉内的停留时间,强化稀相区细煤粒及可燃气体的燃烧。因无烟煤的后燃性,其后期燃烧需要有更多的氧;但事实上因燃烧消耗的原因,氧的浓度随炉膛高度增加却是不断减少,这就使得后期焦炭的燃烧变得困难。因此,在保证正常流化的情况下适当提高二次风的比率有助于降低锅炉飞灰碳可燃物的含量。

××75/3.82—11型CF B锅炉调整试验表明,飞灰可燃物含量随二次风率增加而降低,上层二次风对降低飞灰可燃物含量有显著的作用。一二次风的配比与锅炉负荷、煤种等有关。额定负荷时,一次风率控制在55%~60%,以保证良好的流化效果,上下层二次风比为5.5:4.5~6:4,省煤器后烟气含氧量控制在4%~5%,可达到较佳的燃尽效果。在负荷变化和煤种变化不大时,一次风量尽量稳定在一个较合适的数值上,少作调整,主要靠调整二次风比例来控制密相区出口和稀相区的氧浓度;一次风量大时,少用下二次风;一次风量小时,应多用上层二次风。2.3.3 合理的料层厚度

密相区料层厚度对燃烧的稳定性和燃烧效率有很大关系。维持恰当的料层高度,炉床蓄热量较大,床温相对稳定,煤粒和回料灰能迅速加热和燃烧。若料层太厚,不仅会增大风机电耗,还会增大气泡尺寸和扬析损失,甚至造成局部燃烧区域的氧量不足,影响流化效果和燃烧效率;料层过薄,会导致燃烧工况不稳定,燃料在床内的停留时间缩短。多年的运行实践证明,××75/3.82—11型CF B锅炉一次风室压力控制在10~11kPa时燃烧效果较为理想。2.4 取得的成效

运行实践证明,经过采取上述措施后,锅炉飞灰可燃物含量大幅下降(见图3),保证了锅炉运行的

经济性和飞灰的综合利用。

图3 2003~2009年度2台××75/3.82—11型

CF B锅炉平均飞灰可燃物含量趋势图

说明:(1)2004年初进行二次风机和二次风喷嘴改造;

(2)2008年度煤种较多且煤质变化大,大部分燃用挥发分低于3%的天湖山无烟煤;(3)2009年元月,4号锅炉应用循环流化床锅炉燃烧优化控制技术(CF B-BCS),实现了CF B锅炉全自动燃烧优化运行。

3 结束语

针对福建无烟煤的固有特性,结合2台燃用福建无烟煤的××75/3.82—11型CF B锅炉的运行情况,分析CF B锅炉飞灰可燃物含量高的原因,在优化燃料配比方面采用窄筛分偏粗颗粒入炉煤,采取改造分离器以提高分离器的分离效率、改造回料风系统以改善燃烧状况、增强二次风的扰动穿透能力等改造措施,在运行调整方面采取维持较高的燃烧温度、保持适当的过量空气系数和料层厚度、提高二次风率等措施,取得了良好的效果,2台锅炉平均飞灰可燃物含量从2003年的22.17%降低到2009年第一季度的15.03%,提高了CF B锅炉的运行经济性,提高了企业的市场竞争力。

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(上接第29页)

从表2数据分析,烟气S O

2

排放量在400mg/标准m3左右,完全达到我市环保局的要求(<700 mg/标准m3),基本实现了达标排放。运行近三年来,效果良好。目前装置运行正常。

5 技术经济及社会效益

该项目的实施,保证了我公司锅炉正常运行,降

低S O

2

排放量0.32t/h,年减排量达到2560t,按每

排放1kg S O

2

交纳排污费0.2元计算,则每年为公

司节约S O

2

排放收费50余万元,且取得了显著的社会、环保效益。6 存在的问题及下一步改进措施

(1)为了进一步降低脱硫成本,计划试用氯碱公司压滤、晾干后的电石渣代替石灰石加入燃煤中进行炉内固硫,既实现废电石渣再利用,又减少了石灰石的用量及采购费用。

(2)技术改造实施后,虽然取得了明显的脱硫效果,达到了环保要求的短期治理目标,为了实现长期达标排放及更好的环境效益,目前正在进行干法、湿法结合的脱硫技术方案论证工作

垃圾焚烧炉单体调试方案

泰国Nong Khaem市政 固体废物焚烧发电项目(2×250d/t焚烧线9.8MW机组) (初稿) 单体调试方案中国水电十四局机电安装分公司

目录 一、编制依据及引用的标准---------------------------------3 二、工程概况及试运范围-----------------------------------3 三、试运范围---------------------------------------------5 四、试运作业人员配备及职责要求:-------------------------5 五、试运所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备-------5 六、试运条件及试运前准备工作 ----------------------------5 七、试运程序、方法及要求--------------------------------6 八、质量控制及质量验收-----------------------------------12 九、安全、文明施工及环境管理要求和措施-------------------14 十、单机试转表格汇总-------------------------------------15

一、编制依据及引用标准 1、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5047-2012(锅炉机组篇) 2、《电力建设施工及验收技术规范》DL5011-92(汽轮机组篇) 3、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2002年版 4、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006版) 5、《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分锅炉机组》DL/T 5210.2-2009 6、《电力建设施工质量验收及评价规程第3部分汽轮发电机组》DL/T 5210.3-2009 7、《电气装置安装工程资料检验及评定工程》DL/T5161.1~17-2002 8、《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 9、设备厂家图纸及技术资料 10、设计院图纸 二、工程概况及试运范围 1、工程概况 本工程建设规模为2 台250吨/天焚烧炉配1台9.8MW汽轮发电机组。 其主要附属运转设备安装情况如下表:

炉膛IR—3D型吹灰器系统调试方案

蒙南发电厂2×60MW机组 锅炉吹灰系统调试方案×××电力科学研究院

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1.编制依据 1.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》 1.2 《火电工程启动调试工作规定》 1.3 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 1.4 《电厂建设施工及验收技术规范锅炉篇(1996年版)》 1.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》 1.6 《火电施工质量检验及评定标准锅炉篇(1996年版)》 1.7 制造厂、设计院提供的系统设备图纸、设备说明书、计算数据汇总表; 1.8 锅炉系统其它制造商有关系统及设备资料 2. 调试目的 在锅炉吹灰设备单体调试结束后,为了确认吹灰系统设备安装正确、设备运行性能良好,控制系统工作正常,系统能满足锅炉受热面吹灰的需要。 3.调试对象和范围 吹灰蒸汽安全阀,炉膛IR—3D型吹灰器,过热器长伸缩式IK—525型吹灰器,省煤器G9B型固定旋转式吹灰器,以及他们的控制系统。 4. 技术规范 4.1IR—3D型炉膛吹灰器 型号:IR—3D 吹灰介质:蒸汽 压力:~1.5MPa KPa 吹灰蒸汽耗量:~30kg/2.76min(吹扫1圈) 有效吹灰半径: 1.5~2m 电动机:YSR—6324 B5型0.18KW 1370r.p.m 电源:380V IR—3D型炉膛吹灰器主要由吹灰器阀门—鹅颈阀、内管、吹灰枪管与喷头、减速传动机构、支撑板和导向杆系统、电气控制机构、防护罩等组成 4.2 G9B固定旋转式吹灰器:

吹灰枪转速: 2.5r.p.m 吹灰介质:蒸汽 吹灰压力:调试定 吹灰蒸汽耗量:30-100㎏/min 有效吹灰半径: 1.5~2m 电动机:YSR—6324 B5型0.18KW 1400r.p.m 电源:380V G9B固定旋转式吹灰器主要由阀门、空心轴、吹灰枪、减速传动机构、电气控制箱、接墙装置、炉内托板等组成。 4.3IK-525型过热器长伸缩式吹灰器 主要技术参数 吹灰器行程:最大7.62m 吹灰枪转速:9~35r.p.m 吹灰介质:蒸汽 吹灰压力:调试定 进退速度:0.9~3.5m/min 有效吹灰半径:~2m 3.IK-525型长伸缩式吹灰器由梁、阀门,跑车与电动机,内管,吹灰枪与喷头,内、外管辅助托架,前托架,墙箱,动力电缆,电气箱与行程控制机构,螺旋线相位变化机构等组成。 5. 调试前应具备的条件和准备工作 4.1 锅炉已将所有吹灰器已按制造厂家的工艺要求安装完毕,支架牢固; 4.2 吹灰蒸器系统管道已安装连接完成并且已经吹扫; 4.3 吹灰器单台本体调整完毕,且动作正确、可靠; 4.4 吹灰系统单体调试结束; 4.5 吹灰程控系统静态调试完毕 4.6全面检查吹灰器有无阻碍受热面膨胀之处;; 4.7 投用前吹灰系统所有设备检查完毕,无异常方可启动。

锅炉智能吹灰优化与在线结焦预警系统技术-推荐下载

、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

生物质锅炉吹灰系统详细调试步骤

生物质锅炉吹灰系统详细调试步骤 原文出自于豫鑫锅炉网:https://www.360docs.net/doc/f0593694.html,/article/5651.html 一、系统概述 为了保持生物质锅炉各级受热面的清洁,提供了足够数量的吹灰器用来吹扫过热器、省煤器及水冷壁的积灰。在炉膛内壁采用墙式吹灰器,在第三、第四回程中设有长伸缩式吹灰器。吹灰器的吹灰介质是汽轮机来的抽汽,送人吹灰器进行吹灰。炉膛内墙式吹灰器有11个,安装在炉膛的不同部位。过热器区域长伸缩式吹灰器有5个,安装在每组过热器的上方。省煤器及烟气冷却器区域长伸缩吹灰器有8个,安装在每组省煤器和烟气冷却器的上方。吹灰器的合理设置及有效工作可以保证生物质锅炉各部分受热面不被烟气沾污和腐蚀,以确保应有的受热面吸热量和生物质锅炉机组的长期安全有效运行。 二、调试的目的 (1)检验生物质锅炉吹灰系统是否稳定、可靠,并达到设计要求及满足运行需要。 (2)掌握吹灰设备运行特点,为运行操络凋整提供依据。 (3)检验生物质锅炉蒸汽吹灰系统自动控触是否可靠。 三、吹灰的注意事项 (1)为了消除生物质锅炉受热面积灰,保持受熟面游游,纺止炉膛严重结焦,提高传热效果,应定期对生物质锅炉进行吹灰。 (2)生物质锅炉吹灰,需征得司炉同意后方可进行。吹灰时,要保持燃烧稳定,适当提高炉膛负压,加强列蒸汽压力、蒸汽凝度的监视与调整。 (3)吹灰时,负荷要控制在80%以上。 四、生物质锅炉吹灰操作方法 (1)全开吹灰进汽电动门,调整吹灰进汽调整门。 (2)全开吹灰减温减压电动门,调整吹灰减温减压调整门。 (3)维持吹灰压力为1.5~2.0MPa,温度为350℃。 (4)全开吹灰疏水门,充分暖管、疏水后,待疏水温度升高到280℃以上时,疏水门自动关闭。 (5)点击操作面板上的“程控”按钮和“进行”按钮,自动进行蒸汽吹灰,程序禁止两台及以上吹灰器同时进行吹灰工作。 (6)若个别吹灰器损坏,可以在跳步面板上将其点红。程序控制吹灰时,将跳过该吹灰器,其他吹灰器仍按照程序进行吹灰。 (7)吹灰结束后,关闭吹灰进汽门和进汽调整门。 (8)关闭吹灰减温减压电动门和吹灰减温减压调整门。 (9)发现吹灰器卡住,应立即将自动改为手动退出,同时严禁中断汽源,可适当降低吹灰压力(1. OMPa左右),联系检修人员将其退出。 (10)吹灰器的预热和程序控制可以通过就地控制盘(LCP)来操作。 五、热备用模式 当没有进行吹灰时,吹灰器系统要保持压力以减少腐蚀,这种模式称为热备用模式,由就地操作盘来控制。 六、吹灰系统停运 操作人员可以随时中断正在进行的吹灰程序。程序的中断意味着工作吹灰器立即收缩回来,当所有的吹灰器都收缩回来后,将停运吹灰系统。 七、中断命令

锅炉除渣系统改造建议

锅炉除渣系统改造建议 一、我厂锅炉除渣系统简介: 我厂锅炉除渣系统采用机械输送,在锅炉底部从东至西一共设有三个排渣管,在东西两个排渣管下方,各安装有一台SC8-43/20型气槽式冷渣机(编号为1#、2#)。1#、2#冷渣机均由南侧进渣,北侧排渣。在1#、2#冷渣机排渣口下,沿东西方向布置有一部DS540型链斗输送机(编号为1#)。在1#斗式输送机的出口转载点下方,沿北南方向布置有一部DS540型链斗输送机(编号为2#),2#斗式输送机的出口进入渣库。 排渣工艺流程为: 正常运行时:锅炉排渣管——――1#、2#气槽式冷渣机——-1#斗式输送机——2#斗式输送机——――渣库————汽车运输至排渣场地。 机械输送系统发生故障的情况下,用1#、2#气槽式冷渣机中间的事故排渣管放渣,然后由人工运输。 二、现有除渣系统存在的问题与不足之处: 1、冷渣机的出力低,不能满足锅炉正常运行的需要。 设计工况下,锅炉的排渣量计算为12.06T/h(290T/d),而冷渣机的额定出力只有8 T/h,两台冷渣机必须同时运行才能满足运行。而在校核工况下(煤:矸为3:7,实际取样化验低位发热量只有1846千卡/千克),锅炉的排渣量计算为23.5T/h(564 T/d),两台冷渣机同时运行,出力只有16 T/h,远远不能满足运行。 2、锅炉事故排渣口处的场地狭窄,事故情况排渣时,场地空间太小,无法使用平车运输。

3、排渣系统是单系统运行,一旦其中一部输送机发生故障,都会使整个系统停运。 4、气槽式冷渣机采用风、水两种冷却工质作为冷却介质,因此又专门配有冷渣风机和冷却水系统。一旦冷渣风机出现故障就会使冷渣机降负荷或停运。而冷却水系统的问题更突出:由于采用循环水作为冷却水,极易引起结垢,损坏冷却水管。 5、采用这一除渣系统,必需设置专人在锅炉零米监视设备运转情况,并及时处理下渣不畅、堵塞等问题,员工的劳动强度大。 6、由于系统的正常运行完全依赖与转动设备的运转状况,可靠性小,维护工作量大。 7、由于炉渣在冷却、运输过程中处于非封闭状态,跑灰、二次扬尘会严重污染厂房及厂区环境。 三、改造目的: 四、改造方案: 针对锅炉除渣系统存在的问题与不足之处,我厂组织有关技术人员进行了研究,认为采用目前的除渣系统从根本上不能保证锅炉按额定工况正常运行。为此,应该对锅炉除渣系统进行改造。同时确立如下原则: 1.改造后的系统要有高度的运行可靠性; 2.在保证运行可靠的前提下,应尽量采用非机械除渣系统,以减少运行值班人员的工作量和检修维护工作量。 在上述原则的指导下,我厂组织相关人员进行研讨后认为,采用水利冲渣是一种较理想的除渣方式。具体的方式是:

锅炉的蒸汽吹灰方案

锅炉的蒸汽吹灰方案 摘要:本文简要介绍目前电站锅炉吹灰方案的现状和存在问题,以及应如何合理制订吹灰方案,首次提出将工业用摄像探头用于监视炉内积灰结渣情况,以使吹灰更具针对性,达到用较小的吹灰成本得到较高的经济效益。 关键词:燃煤锅炉蒸汽吹灰吹灰方案 前言: 电站锅炉燃用煤质含灰量、硫量较高,运行中容易引起受热面沾污积灰、结渣、腐蚀和磨损。积灰、结渣一方面将降低受热面传热效率,使炉膛及各级受热面吸热量减少,进而导致炉膛出口及各级受热面进出口烟气温度升高,锅炉效率下降;另一方面沾污积灰会使省煤器、空气预热器堵塞,使辅机电耗增加,此外,积灰、结渣还会使受热面表面温度增高,导致受热面管壁超温和高温腐蚀甚至爆管;较大的渣块坠落还会影响锅炉的安全运行,甚至发生人身及设备重大不安全事故。因此,电站锅炉多采用吹灰器,在运行过程中,对受热面进行周期性吹扫,使其保持在合适的清洁状态,以提高运行的安全经济性。吹灰器有多种型式,本文重点讨论蒸汽吹灰器。 1.吹灰方案现状及存在问题 据考察了解,目前在大多电厂锅炉蒸汽吹灰方案的制订方面,是根据锅炉制造单位所提供的设计说明书中的要求或根据其它已投运电厂类似设备的运行经验制订,这些做法实际上可能都带有盲目性,人为因素起了相当大的作用。因为,锅炉制造单位在设计锅炉时,根据设计煤质的特性,结合以往已有经验,在设备结构方面已采取了必要的技术措施,以防止受热面沾污积灰、结渣。根据燃用煤质的不同,设计方面采取的技术措施不同,吹灰只是作为一种辅助手段,是对技术措施的补充。如此做法也是不得已而为之,因为炉内燃烧过程是一种极其复杂的物理化学过程,燃煤特性、锅炉结构、炉内温度水平、空气动力工况等因素,都影响受热面的沾污积灰与结渣状况。因此,电厂在制订吹灰方案时,应根据本厂设备的实际运行情况,否则将可能出现一些负面影响,比如:按锅炉制造单位所提供的设计说明书中的要求,规定每班吹灰1次,但从运行的实际情况看,必要性欠妥。原因是:有些电厂其锅炉设备运行时沾污积灰轻微,有些电厂其锅炉设备运行时,部分受热面区域沾污积灰轻微,部分受热面区域沾污积灰严重,有些电厂机组参与调峰,每天高低负荷区间交替出现,且在高低负荷区间的运行时间也不断变化。众

锅炉系统调试作业指导书

锅炉系统调试作业指导书1有限公司

目录 1、仪表的单体调校 2、系统调试 1、仪表的单体调校 1.1仪表调校工作环境 1.1.1仪表调校检定室应选择在清洁、安静、光线充足或有良好工作照明的地方,而不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿或有强磁场干扰的地方设置调校试验室。 1.1.2室内温度宜保持在10℃~35℃之间,空气相对湿度不,

且无腐蚀性气体存在。85%大于 1.1.3调校用电源应稳定,当使用50HZ 220V交流电源和48V 直流电源,电压波动不应超过额定值的10%,24V直流电源值不应超过5%。 1.1.4调校用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10,气源压力应稳定,波动不应超过额定值的10%。 1.1.5调校用仪器必须是标准仪器,具备有效期内检定合格证书。其基本误差绝对值不宜超过被调校仪表基本误差绝对值的1/3. 1.2仪表调校一般步骤 1.2.1检查仪表外观是否无损,铭牌、型号、规格、部件、插件、端子、接头、固定附件等是否齐全。 1.2.2检查电气路线绝缘是否符合要求。 1.2.3检查仪表受压部件的密封是否良好 1.2.4根据国家或行业标注及产品说明书、调校规范的要求对仪表的零点、量程、误差等想能进行全面检查和调校。 1.3仪表调校的主要内容 1)调零点 2)调量程 3)调线性 2、系统调试 2.1准备工作

学习有关技术资、文件并核对其技术数据。2.1.1. 2.1.2熟悉有关设计图纸资料、工艺过程及相关设备性能。 2.1.3组织编写调试方案 2.1.4调试负责人向参加调试人员进行全面技术交底。 2.1.5做好调试用器材的准备,调试用标准仪表设备应有鉴定合格证书,并在有效期内。 2.2系统调试条件 2.2.1仪表安装完毕,管道清扫及压力试验合格。 2.2.2所有电缆(线)敷设完毕,绝缘检查合格。 2.2.3电源、气源符合仪表运行的要求。 2.3常规检查 2.3.1节流元件检查:首先把原设计与现场实物进行核对;其次要检查现场节流元件的安装情况,如安装方向、节流元件前后直管道是否符合技术要求;最后检查安装孔板内是否有异物、安装文丘里管的管线内文丘里管是否堵塞等。 2.3.2变送器检查:首先检查变送器工作温度、测量量程等和实际情况是否相符。其次检查变送器作用方向是否正确。最后检查表送气输出是否正确。 2.3.3调节阀检查:首先检查调节阀是否便于检修和拆卸。其次再检查调节阀安装地点温度是否适当,是否远离连续振动设备,是否靠近现场检测仪表,是否满足工艺过程对调节阀位置的要求。最后检定调节阀方向是否正确。

锅炉吹管调试措施

编号:M-2015HWSH091Y-HWSH02CS-04 海伟石化热电厂 锅炉分系统调试措施 (锅炉吹管) 江苏震宁电力工程公司 二零一五年九月

编制单位:江苏震宁电力工程公司 文件编号:M-2015HWSH091Y-HWSH02CS-04项目负责人: 工作人员: 会审单位: 批准单位:

海伟石化热电厂 锅炉分系统调试措施 (锅炉吹管) 会签单 编制单位签名日期江苏震宁电力工程公司 会审单位签名日期 批准单位签名日期

调试说明 本措施于年月日经海伟石化热电厂、安装公司、监理公司、调试所有关专业人员讨论通过。 编写: 审核: 批准:

目录 1、编制依据 (6) 2、调试目的 (6) 3、设备概况 (6) 4、试运前应具备的条件 (7) 5、吹管系统、设施的安装要求 (9) 6、吹管范围及系统 (9) 7、吹管参数选择及冲管质量 (10) 8、吹管步骤 (11) 9、组织分工 (13) 10、环境、职业健康安全风险因素识别和控制措施 (13) 11、吹管过程中的技术要求及安全注意事项 (14) 12、附图 (15)

1、编制依据 1.1《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T 5047。 1.2《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL 5031。 1.3《火电机组启动蒸汽吹管导则》(电力工业部)2002年 1.4《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(2009版)》及相关规程 1.5《全国地方小型火力发电厂锅炉运行规程》SD250-01 1.6《火电工程启动调试工作规定》 1.7国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 1.8《海伟石化热电厂锅炉启动调试大纲》 1.9《海伟石化热电厂锅炉技术协议》 1.10《海伟石化热电厂锅炉说明书》 1.11《海伟石化热电厂锅炉主蒸汽系统流程图》 2、调试目的 锅炉在制造、运输、保管、安装过程中,过热器及蒸汽管道中存留各种沙子、灰粒、氧 化铁锈及油污垢。为防止锅炉投入运行后影响蒸汽品质,和提高锅炉的安全性、经济性。因此首次运行的锅炉必需进行蒸汽吹管。清洗以清除管道系统内部的污垢和杂物,保证机组投 运后的安全运行。应强调指出,不能期望吹管能清除所有杂物,首先应从制造、安装工艺上消除杂物的积存,吹管只能作为最后的一道补充手段。 3、设备概况 海伟石化热电厂锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司生产130t/h高温高压循环流化床锅炉,高温绝热汽冷旋风分离器、平衡通风、炉前给料、循环流化床燃煤锅炉。 锅炉设计燃用烟煤。采用循环流化床燃烧方式。 锅炉采用单锅筒横置式,单炉膛,自然循环,全悬吊结构,全钢架π型布置。炉膛采用膜式水冷壁,锅炉中部是蜗壳式汽冷旋风分离器,尾部竖井烟道布置两级三组对流过热器,过热器下方布置三组省煤器及一、二次风各三组空气预热器。 燃烧系统由炉膛燃烧室、旋风分离器、J型返料器和床下点火系统等组成。 锅炉规范 3.1 锅炉参数 额定蒸发量:130 t/h 额定蒸汽压力:9.81Mpa 额定蒸汽温度:540 ℃ 额定给水温度:215 ℃ 3.2 技术经济指标 锅炉排烟温度:~136℃ 排污率:≤2%

锅炉除渣系统设计

锅炉除渣系统设计 一台 200MW 机组 670t/h 褐煤锅炉,每天排出的灰渣量约为 150~200 吨,因此锅炉的除渣问题显得日益重要。如何破碎、排放、输 送这些灰渣,既要符合环保要求、节约能源、水源,又要考虑灰渣 的综合利用,将是电厂急需解决的重大问题之一一整套的锅炉除渣 设备应包括以下三个主要部分: a.灰渣的排渣设备、粒化设备或碎 渣设备(包括排渣槽、粒化水箱、碎渣机等); b.将灰渣运送到堆 灰场的设备(包括各种机械卸渣设备、捞渣设备、输送设备等)及 系统; c.利用灰渣中热量的设备(如各种热交换器、蒸发器和空气 冷凝器等)。除渣设备的设计计算和选用需根据以下五个主要方面:1.锅炉燃用煤种的特性和煤灰数量及其物理和化学性质; 2.锅炉的 燃烧方式和排渣方式; 3.锅炉的容量; 4.电厂的水源条件; 5.环 保条例。煤灰的熔融性(灰熔点)和流变特性(粘温特性)与煤灰 的结渣特性有密切关系,于燃用结渣性较强煤的电厂,其除渣设备 在运行中出现的问题较多。例如:刮板式捞渣机经常会发生断销、 断链、叠链、链条掉道和卡涩,磨损快、不易排出较大焦渣,刮板 易弯曲变形;湿式水封斗除渣设备的活塞缸和灰渣闸门的密封圈老化,闸门密封性差,排渣时经常被渣卡住、打不开;辊式碎渣机被 大渣卡死;锤击式碎渣机的锤头磨坏、脱落、机体震动和格蓖易被 灰渣堵塞等。发生上述问题时锅炉必须立即减负荷运行,及时排除 故障,有时甚至需要停炉处理,将失灵和损坏的碎渣设备机构拆除,形成炉底开放式连续除渣。使炉底大量漏风进入炉膛,影响炉内燃 烧稳定,汽温升高,热效率降低,风机电耗增大,当灰渣颗粒中 SiO 2 /Al2O 3 >10 时大块焦渣有很高的气孔率(大于60%)和较 大的表面积,炉内结渣严重时,将近800~900℃的大块高温焦渣不 易粒化和破碎,许多大渣突然掉落水封斗中将会产生瞬时汽化,造 成气压聚增,引起爆炸。可见:除渣设备的好坏将直接影响到锅炉 的正常运行。随着燃料灰分和水分的不同,锅炉排出的灰分数量变 化范围就很大。例如:一台燃用灰分为 15%的次烟煤(30%水分)的 锅炉所产生的总灰量几乎为同等容量锅炉燃用灰分为 10%的高热值、中等挥发分贫煤所产生的灰量的三倍。锅炉的燃烧方式和排渣方式 不同所引起的排渣量变化也很大。例如:链条炉和抛煤机炉的排渣 量占总灰量之比可达60~85%,而煤粉炉一般只占20~40%;液态排 渣炉比固态排渣炉的排渣量要多得多。电厂的水源条件及灰场大小 是决定灰和渣处理系统选用形式(干式或湿式除灰渣系统,干式循 环水或闭式循环水系统)的前提条件。输送灰渣的水中的油和油脂,全悬浮固形物,PH 值等水质标准是否超过环保规定标准,也是选择

电站锅炉智能吹灰优化系统

电站锅炉智能吹灰优化系统 发布日期:2009-1-5 有效期:长期有效 一、推广应用前景 电站燃煤锅炉水冷壁、过热器、再热器、省煤器“四管”及省煤器后部烟道空气预热器污染严重且吹灰不科学的现象普遍存在,极大地影响着锅炉的安全性、经济性和运行的高效性,影响着锅炉的寿命。“电站锅炉智能吹灰优化系统”,实现了锅炉各受热面积灰程度的实时在线监测和量化处理,将污染程度转化成图像显示,并能够结合锅炉运行的状况和安全需要,对吹灰过程进行智能优化指导,实现按需吹灰。该系统的实施,能够节能降耗、降低运行成本,能够大大提高电力企业经济效益、市场竞争能力和综合管理水平。 二、系统功能特点 该系统通过建立锅炉整体及局部软测量模型、统计回归、模糊逻辑数学及人工神经网络等分析运算体系,对锅炉各主要对流受热面的积灰结渣、炉膛出口烟气温度进行在线监测和分析计算,实现受热面污染程度的量化和可视化,并提供实时参考画面和污染率数据。根据临界污染洁净因子和机组运行状况,提出吹灰优化指导,改变传统的定时吹灰或排烟温度吹灰模式,实现按需吹灰。保证受热面换热特性,最大限度降低吹灰频次。 该系统画面具备实时数据显示、运行指导、报警提示、历史数据查询、补算、打印等功能,满足实时操作、浏览、查询的需要。可根据电厂运行工况确定优化空间,能够通过吹灰优化决策指导有效控制再热器蒸汽温度,能够避免不合理吹灰带来的管壁磨损,减少吹灰频次和蒸汽消耗量,能够适应不同煤种的需要设置调试多种入炉煤质参数,确保计算结果的准确性,能够改善空预器换热条件,提高入炉风温,能够降低排烟温度提高锅炉效率,实现动态智能吹灰优化。 1、硬件系统: 该系统设置一台服务器,与生产内部网相连接,用于运行锅炉智能吹灰优化系统,为客户端浏览提供数据支持。该系统共需测点280个左右,针对于不同厂家生产的不同规格型号的机组锅炉,需新增20~60个工质温度、烟气温度及压差测点。新增测点通过DAS数据采集前置机,完成现场数据转入PI数据库和吹灰优化指导信息到机组DCS系统的传输。 2、软件系统: 该系统软件通过对系统数据库实时运行数据的读取,通过对锅炉各受热面污染洁净因子的实时计算、锅炉主要性能参数及内部温度分布的在线显示、吹灰优化策略智能分析、污染面洁净因子数据库管理等功能模块,实现各受热面污染程度的可视化和优化指导按需吹灰的智能化。 三、社会经济效益 1、防止“过度吹扫”对“四管”及相关部位的磨损,降低非正常停机。节约维护费用,降低停机损失。 2、避免“吹扫不足”对“四管”热交换效果的影响。有效降低排烟温度3~6℃左右。 3、通过增加锁气清灰装置,提高入炉风温30℃以上,折降煤耗可达26吨/天。 4、减少吹灰频次30~60%,可大幅节约吹灰成本。 5、实现“按需吹灰”,达到有效控制再热气温的目的,提高锅炉效率0.3%左右。 6、实现节能降耗,增加安全运行。 典型用户介绍 已经成功运行的有: 青岛发电公司300MW机组#1、#2锅炉

锅炉燃烧调整及低负荷断油稳燃调试措施汇总

编号:M-2013JSZN091Y-JSXS02CS-06 海伟石化热电厂 锅炉分系统调试措施 (燃烧调整及低负荷断油) 江苏震宁电力工程公司 二零一五年九月

编制单位:江苏震宁电力工程公司 文件编号:M-2015HWSH091Y-HWSH02CS-06项目负责人: 工作人员: 会审单位: 批准单位: 海伟石化热电厂

锅炉分系统调试措施 (燃烧调整及低负荷断油) 会签单 编制单位签名日期江苏震宁电力工程公司 会审单位签名日期 批准单位签名日期 调试说明

本措施于年月日经海伟石化热电厂、安装公司、监理公司、调试所有关专业人员讨论通过。 编写: 审核: 批准:

目录 1. 编制依据 (6) 2. 编制目的 (6) 3. 调试对象及范围 (6) 4. 调试方法、工艺或流程 (7) 5. 调试前应具备的条件及准备工作 (8) 6. 调试步骤、作业程序 (8) 7. 安全技术措施 (9)

1. 编制依据 1.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(一九九六年版) 1.2锅炉厂编制的《锅炉说明书》、《锅炉热力计算汇总表》 1.3《海伟石化热电厂锅炉整套启动调试措施》 1.4《海伟石化热电厂锅炉给煤系统调试措施》 2. 编制目的 2.1通过对锅炉给煤系统、炉膛燃烧状况进行初步调整,保证锅炉在较佳的工况下运行。 2.2通过摸索锅炉低负荷稳燃范围及低负荷稳燃时间,保证机组能在低负荷断油工况下安全稳定运行。 3. 调试对象及范围 3.1调试对象 海伟石化热电厂锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司生产130t/h高温高压循环流化床锅炉,高温绝热汽冷旋风分离器、平衡通风、炉前给料、循环流化床燃煤锅炉。 锅炉设计燃用烟煤。采用循环流化床燃烧方式。 锅炉采用单锅筒横置式,单炉膛,自然循环,全悬吊结构,全钢架π型布置。炉膛采用膜式水冷壁,锅炉中部是蜗壳式汽冷旋风分离器,尾部竖井烟道布置两级三组对流过热器,过热器下方布置三组省煤器及一、二次风各三组空气预热器。 燃烧系统由炉膛燃烧室、旋风分离器、J型返料器和床下点火系统等组成。 锅炉规范 3.1 锅炉参数 额定蒸发量: 130 t/h 额定蒸汽压力: 9.81Mpa 额定蒸汽温度: 540 ℃ 额定给水温度: 215 ℃ 3.2 技术经济指标 锅炉排烟温度:~136℃ 排污率:≤2% 空气预热器进风温度: 20℃ 锅炉计算热效率: 89.5% 锅炉保证热效率: 89% 燃料消耗量: 23.9T/H 一次热风温度: 180℃

送风机调试方案

1 概述 1.1 系统概述 三岳集团小火电技改工程,锅炉由锅炉制造有限责任公司制造。型号为UG-220/9.8-M型的高温高压自然循环汽包炉,п型布置、单炉膛、燃烧器四角布置,切圆燃烧,平衡通风、固态排渣、全钢架结构。锅炉点火及助燃采用0号轻柴油,燃用烟煤。 锅炉烟风系统配备离心式送风机两台,离心式引风机两台。除灰系统设置一台布袋除尘器,采用浓相正压气力除灰。除渣系统采用埋刮板除渣设备除渣。 锅炉配有两台NG320/470型中速钢球磨煤机,两台全封闭耐压胶带式称重给煤机。制粉系统采用中间储仓室式制粉系统。 工程建设单位为三岳集团,华能建设工程集团公司负责安装,震宁电力工程负责启动调试。 1.2送风机设备规及特性参数 锅炉送风机是由大通风机股份风机厂制造的SFG16D-C5A型离心式风机,送风机设备主要参数见表1。 2 调试目的 通过送风机试转的调试,对施工、设计和设备质量进行考核,检测送风机电流、振动及轴承温度的数值是否符合标准,并将这些数值记录备案。以确定其是否具备参加以后各项目的调试试运。 3编写依据 3.1 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009) 3.2 《电力建设施工及验收技术规》锅炉机组篇(DL/T 5047-95) 3.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版) 3.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 3.5 《电站锅炉风机选型和使用导则》(DL/T468-2004) 3.6 《电站锅炉风机现场性能试验》(DL/T469-2004) 3.7 《火电工程启动调试工作规定》(1996年版) 3.8 《锅炉启动调试导则》(DL/T 852-2004) 3.9 《送风机说明书》大通风机股份风机厂 送风机性能数据表1

锅炉吹灰概述及吹灰系统

锅炉吹灰概述及吹灰系统 1.锅炉吹灰概述 1)为保持受热面管的外壁清洁,防止结渣,使之具有良好的传热性能,降低排烟温度,提高锅炉安全经济运行的水平,从新机组一开始投入运行就须定期对受热面进行吹灰。 2)本锅炉的吹灰系统由上海克莱德机械有限公司设计、制造并供货。提供安装调试时的现场服务。吹灰器的安装、投运均按其要求和说明进行。 3)在锅炉低负荷运行和燃烧不稳定的时候,锅炉不宜进行吹灰。一般在锅炉负荷低于50%时,吹灰器应停用。 4)锅炉吹灰顺序从炉膛开始,顺烟气流动的方向直至尾部,并对侧进行。 5)锅炉启动和负荷较低时,空气预热器的吹灰器汽源可用辅助蒸汽系统的汽源来代替。 6)吹灰用蒸汽取自高温过热器入口,通过减温减压站使蒸汽压力和温度降到所需的压力和温度,减温减压站减温水取自再热器减温水。接至预热器的蒸汽压力还要进一步减压降低至预热器吹灰器所需压力。 7)若发现吹灰器故障,应及时消除,使其经常处于良好状态,不允许长期搁置不用。 8)在吹灰进行前,应对吹灰器进行疏水和暖管。当介质温度达到设定值之后,疏水阀才能关闭。吹灰结束,管路停止供汽,疏水阀应自动打开,以尽量减少管路系统的凝结水。9)应根据锅炉各部件结渣的情况,在运行过程中不断优化吹灰,提高吹灰效率,防止炉管吹坏事故。 2.吹灰系统 吹灰系统的作用是保持锅炉受热面的清洁,改善传热效果,提高锅炉效率。一般由吹灰管道系统、吹灰器、程控装置等设备组成。下面就从这三部分作一简单的介绍。 1)吹灰管道系统 吹灰管道系统是锅炉吹灰系统的重要组成部分之一,吹灰管道系统的合理设计、布置、安装及正确的控制、运行,对于充分发挥吹灰器的作用,使锅炉安全、经济和长周期连续可靠运行具有重要意义。 吹灰管道系统通常指从锅炉吹灰汽源出口开始至每台吹灰器和管道下部疏水阀之间的全部阀门、设备、管道及附件。通常包括:主、辅汽源电动隔离、减压站、安全阀、逆止阀、疏水阀、压力、温度、流量测量装置、管道固定、导向、支吊装置等。 通常情况下,大型锅炉没有满足吹灰要求的抽汽点,只能选用参数较高的过热器出口汽源,经减压站后作为吹灰介质。空预器要求吹灰蒸汽有较高的过热度(一般要求过热度150℃左右),因此锅炉正常运行期间,空预器吹灰汽源也与锅炉本体吹灰一致。只有在锅炉启停期间由辅汽供汽。 a.减压站 由减压阀及控制装置组成的减压系统是吹灰管道系统的关键设备,通常称为减压站。主要包括:减压阀及执行器、定位器、压力控制器和三通电磁阀等。执行器为气动膜式执行机构,压力控制器接受减压阀后的蒸汽压力,经与设定值比较和处理,然后变为控制气压信号输送给定位器。定位器将接受到的气压信号放大,输送给执行器隔膜腔气室以控制阀门的开度。三通电磁阀设置在定位器至执行器隔膜腔之间的气控管路中,当三通电磁阀通电时,定位器至执行器隔膜腔之间的气控管路接通;当电磁阀失电时,执行器隔膜腔的气压经三通阀排气口释放。 减压站系统的工作原理如下所述:

锅炉蒸汽吹灰系统试验调试措施

锅炉蒸汽吹灰系统试验 调试措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉蒸汽吹灰系统试验调试措施一、前言 为了指导规范系统及设备的调试工作,保证吹灰系统及设备能够安全正常投入运行,特制定本措施。 二、工程及设备概况 2.1工程概况 XX造纸集团有限公司环保迁建二期工程动力车间1×50MW汽轮发电机组、350t/h循环流化床燃煤锅炉机组调试工程,汽轮机为东方电气产品、锅炉为上海电气产品、发电机为济南发电设备厂产品。 本工程由中国轻工业长沙工程有限公司设计。 XXX工程监理有限公司。 安装单位为XXX。 XX电力建设第二工程公司按合同规定负责机组分系统、整套启动调试。

2.2主机设备及系统特征 锅炉采用岛式半露天布置、全钢结构、炉顶设置轻型钢屋盖。锅炉采用支吊结合的固定方式,锅炉运转层标高为9m。锅炉采用单锅筒自然循环、集中下降管、平衡通风、水冷式旋风分离器、循环流化床燃烧方式、滚筒冷渣器,后烟井内布置对流受热面,过热器采用两级喷水调节蒸汽温度。锅炉主要由锅筒、悬吊式全膜式水冷壁炉膛、水冷屏、高温过热屏、水冷式旋风分离器、U型返料回路以及后烟井对流受热面组成。锅炉的锅筒、炉膛水冷壁和尾部包覆墙部分均采用悬吊结构。水冷旋风分离器、水冷旋风分离器进口烟道以及旋风分离器出口烟道均悬吊在钢架横梁上;省煤器管系通过管夹固定,经省煤器悬吊管悬挂于炉顶;U型回料器和管式空气预热器支撑在钢架横梁上。在J排柱和K排柱中间另设独立小钢架,来承受荷载较大的管式空气预热器。锅炉炉膛和后烟井包复过热器整体向下膨胀,锅炉在炉膛水冷壁、旋风分离器和后烟井设置三个膨胀中心,每个独立膨胀的组件之间均有柔性的非金属膨胀节连接。锅炉整体呈左右对称布置,锅炉钢架左右两侧布置副跨,副跨内布置平台通道、省煤器进口管道、主蒸汽管道。 炉膛上部布置4片水冷屏和6片高温屏式过热器,其中水冷屏对称布置在左右两侧。炉膛与后烟井之间,布置有两台水冷式旋风分离器,水冷旋风分离器筒体是由φ48mm的管子加扁钢形成的膜式壁结构,在烟气侧

锅炉燃油系统跑油应急预案及响应措施

锅炉燃油系统跑油应急预案及响应措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉燃油系统跑油应急预案及响应措施一、燃油系统存在的问题和危害 徐州发电厂燃油系统已投用十五、六年,部分油管路腐蚀严重,阀门、法兰、接头易渗漏点较多,一旦发生燃油系统跑油。一方面容易造成火灾、爆炸事故,危及人身安全:另一方面燃油渗入地沟造成水体污染,且造成浪费,降低效益。严重时会导致投油点不着火,甚至引起锅炉灭火,特别是灭火处理时,不能及时投着油枪,就会拖延处理时间,引发和扩大事故,甚至造成停机的事故。 二、油管泄漏现象 1、油管爆破时燃油压力迅速降低,爆破处大量燃油喷出。 2、投油助燃时锅炉燃烧不稳,甚至导致灭火。 3,爆破处如遇有明火或高温管道,喷出的燃油将会引起着火。 三、应急预案和响应措施 1、应急预案

(1)燃油管路,特别是弯头或易锈蚀部位应定期进行检查。 (2)阀门定期检修、打压,禁止使用铸铁阀门,结合面垫片应定期更换,活节接头应经常检查。 (3)油枪软管应定期更换;及时对油枪进行手动吹扫,吹扫结束,隔绝炉前燃油系统并检查系统无泄漏,停吹扫汽(气)源。 (4)锅炉公司每季度应对燃油系统所有滤网全部清理一次,安全部应将此列入季度反措计划。进行监督考核。 (5)检修油系统完毕后,检修人员应要求对检修的部位进行压力试验,检查确无渗漏后,方可终结工作票。 (6)检修工作开始前,应严格落实工作中的安全措施,长时间的检修,阀门或法兰处应加装堵板。临时性检修时,现场应有人监督。 (7)各炉油管道排污门应加装堵板:设备巡查应细致,及时发现设备隐患。 2、响应措施

锅炉吹灰系统的故障与维护

锅炉吹灰系统的故障与维护 【摘要】吹灰系统是锅炉安全经济运行的重要部分,本文分析解决吹灰系统的故障,保证其安全稳定运行 【关键词】吹灰器;吹扫;蒸汽带水 铁岭发电公司的300MW发电机组布置了110台IK型和IR型吹灰器,吹灰蒸汽由分隔屏过热器和后屏过热器出口联箱引出,经减压站后引至吹灰器,然后依据集控室发出的程序控制信号进行吹灰。自投产以来,由于各种原因,吹灰器不能正常投运。本文对影响锅炉吹灰系统的主要问题进行分析,提出相应的解决方案,以确保吹灰系统正常使用。 1 吹灰器汽源 吹灰器系统不能正常投运,主要原因为汽源参数过高,按照哈锅厂的原设计采用高参数蒸汽作为吹灰器汽源,P=19.2MPa,T=443.9℃,需要经过减温减压后达到所需参数P=3.11MPa,T=334℃。由于参数差别太大,原来安装在基地的调节阀不能满足使用要求,频繁动作且不稳定,维护工作繁重,经常使得系统超压,安全门动作。因此,汽源改造势在必行,新的汽源选在壁式辐射再热器出口,此位置蒸汽参数十分接近吹灰蒸汽的要求,基本不用基地调节阀调整,系统不超压,不用减温水。而机组启动初期可以采用燃气(乙炔或氢气等)吹灰,也可以采用辅助蒸汽或者压缩空气吹灰。 2 吹灰管道 (1)吹灰管道布置不够合理,管道系统热膨胀过大,使得吹灰器承受不合理的应力;在安装吹灰器管道系统时,把吹灰器作为管道的一个支点,使与吹灰器阀门连接部分的管道没有足够的柔性,吹灰提升阀承受了不合理的外力。解决的措施是对不合理的管道支吊点进行重新布置。对于较短的炉膛吹灰器,可以将其与管道系统连接的钢管改为不锈钢的金属软管。 (2)部分吹灰管道倾斜度不合乎要求,致使管道积水,这不但会引起管道的腐蚀,并且管中的积水还会在吹灰时被吹出,使被吹扫的受热面金属管受到冲刷。为了保证疏水,吹灰管道至少应该有4%的倾斜,对于一些未能满足倾斜度的管道需要重新布置,同时还要适当增加吹灰器的暖管时间,避免吹灰时蒸汽带水。 (3)吹灰系统大修之后未能对吹灰管路进行有效的蒸汽吹扫,管路内存在焊渣、铁锈等杂物。对此,要严格检修程序,检修结束后利用锅炉蒸汽进行吹扫。在管路吹管过程中,系统主管道的焊渣、铁锈等杂物从疏水阀部位的管道排出,各分管、支管杂物从各吹灰器阀门的法兰接口处排出。

脱硫系统调试、启动方案

脱硫系统调试、启动方案 一、目的 烟气脱硫工程的整套启动试运是全面检验脱硫工程主体及其配套的附属设备质量的重要环节,是保证脱硫设备能安全、可靠、经济、有效地投入生产、发挥投资效益的关键性程序,为了优质高效、积极稳妥、有条不紊地做好脱硫工程整套启动调试的各项工作,保证安全生产,降低调试过程中物资消耗,特编制本方案。 二、精心策划,认真组织,做好前期生产准备工作 成立运行准备小组 职责分工: 1) 领导小组组长是本次启动的总指挥,其余成员负责各项试验、启动操作的协调和技术指导工作。 2) 当班值长负责启动的总体指挥。 3) 当班运行人员负责具体运行操作,并按规程规定进行突发性事故处理。 4) 检修部门对所辖范围设备按照启动试运应具备的条件进行全面检查,并分工明确,落实到责任人。 主动介入,着眼未来,加强机组启动调试全过程管理 为了机组投产后的安全经济运行,生产准备人员全面参与基建全过程,运行和设备管理人员参与设备选型、设计审查、系统优化;参与设备的安装与验收;做好机组调试、试运行操作、设备代保管等各项工作。 2.1 优化设计方案,提高设备的安全经济运行水平在机组安装调试及试运行时期,生产准备人员主动介入,参与设备安装与调试工作,理解消化设计意图,熟悉了解设备性能,为以后的设备系统验收、运行操作等做好准备。由于介入程度较深,能够察觉一些问题症结,提出优化设备系统建议,从而及时消除设计、安装、设备缺陷,提高了设备的可靠性。 2.2 做好设备验收,保证健康的设备移交生产 #2炉脱硫系统改造调试启动预案 一、#2脱硫系统启动前准备工作(建议此项工作在启机三天前 结束) 1.检查#2脱硫所有系统设备工作票已终结、所有措施已恢复,并做到工完料尽场地清,现场照明完好。 2.检查#1.2脱硫系统电气系统运行方式正确,#2脱硫系统所有电气设备绝缘合格备用;#1.2脱硫直流系统投入正确。 3.检查#1.2脱硫公用设备、阀门运行状态正确,并对#2塔所属箱、池、管道进行彻底冲洗,确认管道通畅无杂物。检查#2吸收塔工艺水总阀开

工艺水系统调试方案

工艺水系统调试方 案 1

编号: 密级:[秘密] 忻州广宇煤电有限公司2×135MW机组烟气脱硫改造工程 工艺水系统调试方案 批准: 审核: 编写: 国电环境保护研究院 5月

1.目的 为了顺利地开展和完成忻州广宇煤电有限公司2×135MW机组烟气脱硫改造工程FGD调试的各项任务,规范调试工作,确保忻州广宇煤电有限公司2×135MW机组烟气脱硫改造工程FGD顺利移交生产,特编写此调试方案。 2.工程概述 忻州广宇煤电有限公司2×135MW机组烟气脱硫改造工程采用石灰石-石膏湿法工艺、一炉一塔方案。湿法烟气脱硫系统能有效、经济、安全、无污染地脱除二氧化硫。在喷淋吸收塔中,石灰石能与烟气中的二氧化硫产生化学反应。氧化后生成最终溶液的主要成分是硫酸钙晶体,经脱水处理后生成石膏。 锅炉来的原烟气经引风机经过原烟气挡板后进入FGD系统的吸收塔进行脱硫反应,脱硫以后的净烟气经过除雾器、净烟气挡板门进入烟道、烟囱,排放到大气中。 2.1工艺(业)水系统简介 本期工程脱硫装置用水包括脱硫工艺水及工业水(设备冷却水)。脱硫工艺水采用电厂工业废水处理系统出水及部分电厂工业水;脱硫工业水(设备冷却水)采用电厂工业水。 工艺水主要用作除雾器冲洗用水,所有浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗水,设备机封冲洗水,电厂原有用水点;工业水主要用作氧化风 1

机、循环泵减速机的冷却水。 工业水直接就进从电厂工业水母管引接,回水回至现有工业废水出水池作为脱硫工艺水的补充水。脱硫工艺水水源立足现有工业废水回用水,脱硫岛工业水回水作为脱硫工艺水补充水源之一,同时现有电厂空压机工业水回水增设至工业废水出水池管道,空压机工业水回水也作为脱硫工艺水的补充水源;脱硫岛不设置工艺水箱,更换现有工业废水回用水泵作为脱硫岛工艺水泵,供应脱硫岛各用水点,同时供应电厂现有废水回用水各用水点。 2.2工艺水系统的主要设备 2.2.1工业废水出水池 采用电厂原有水池 2.2.2工艺水泵 3台(2用1备) 流量: 200m3/h 扬程: 78 m 功率: 75KW 3.编写依据 3.1电建[1996]159号,<火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程> 3.2建质[1996]40号,<火电工程启动调试工作规定> 2

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