凝汽器胶球清洗系统及改造方案

凝汽器胶球清洗系统及改造方案
凝汽器胶球清洗系统及改造方案

凝汽器胶球清洗系统改造

[摘要]介绍了黄埔电厂#5机组凝汽器投胶球清洗装置存在的问题,针对清洗装置中的收球可靠性差和收球效率低进行了原因分析,并提出了采用科学设计的收球网和可靠性高的二次滤网等先进设备的改造措施,及改造前后性能的对比分析,特别是对系统中的收球网、二次滤网和系统管路的具体情况进行了详细深刻的分析。

[关键词]凝汽器胶球清洗系统收球网可靠性

Abstract:In view of the problems existing in the rubber ball cleaning system of condenser for Huangpu power plant, the essay analyzes the reasons for the low reliability and low efficiency of the present equipment. Then it introduces methods to improve the equipment by adopting such advanced equipment as well designed Ball Collector and the Second Debris Filters with good reliability, together with their working theories, structural characteristics and advantages and disadvantages. Analyzing and comparing the performance before and after the retrofit. In particular, deep anatomy was conducted for the installation of such key components as secondary strainer, ball screen and system pipeline。Key words: Condenser Cleaning System Ball Collector Reliability

1 前言

在现代大型电站凝汽式汽轮机组的热力循环中,凝汽设备起着冷源的作用,其主要任务是将汽轮机排汽凝结成水并在汽轮机排汽口建立与维持一定的真空度。凝汽器内冷却水管的干净程度直接影响凝汽器的凝结效率。在机组运行过程中,凝汽器常用投胶球在线清洗来实现冷却管干净的目的,在停机状态下,则可以采用机械或化学方式清洗,使凝汽器冷却水管保持清洁。凝汽器结垢形成的热阻与清洗成周期性变化(如图1)。一般大型发电厂都安装凝汽器胶球清洗系统,在线清洗系统的结构和原理比较简单,但整套系统在运行中往往很难达到预期的效果。现在大型火力发电厂汽轮机凝汽器胶球清洗系统采用的收球网结构形式多种多样,在实际运行使用过程中,可靠性大多数都不理想。黄埔发电厂#5机是89年投产的上汽300MW 燃煤发电机机组,其汽轮机的凝汽器的收球网在98年更换过,刚投入使用时

图1 凝汽器结垢热阻周期性变化趋势图

收球率较高,但运行一段时间之后可靠性越来越差,经常收集不到胶球或收集胶

球的数量很少,造成凝汽器端差较大,每运行一段时间都要停机打开凝汽器人孔进行机械或化学方式清洗。这就造成主要两方面的损失:一方面凝汽器得不到理想的清洗效果,使得凝汽器的冷却效率降低,抬高了汽轮机的排气压力,降低汽轮机的效率、输出功率及运行的安全性;另一方面循环回收的胶球数量少或没有,使得胶球流失,造成经济损失。因此对收球网进行了改进,完善凝汽器清洗系统。

2 原在线胶球清洗系统概况

为了保持凝汽器铜管有较高的清洁系数,减轻铜管的结垢,提高传热效率,保证凝汽器真空度,原#5机组凝汽器两侧的循环水进、出水管上各装设了一套胶球清洗系统。该系统是由装球室、胶球泵、收球网、管道及相关阀门组成的独立系统,(工作原理如图2所示)。

图2

该系统所配备主要设备型号、参数及运行状况:

(1)胶球泵型号:125SS-21;

(2)装球室型号:CZ-600;容量:φ29胶球可装600只;

(3)收球网型号:HQW-1800 收球网安装形式:立式;收球网胶球出球口管径φ108×4;

(4)胶球:中硬胶球直径:29mm0000

(5)涉及凝汽器的有关技术规范为:

每台凝汽器回路数: 2

冷却管管子直径×壁厚:φ30×1mm

冷却水出/入冷凝器管口直径:φ1820(mm)

冷却水的正常流量:36800 t/h

冷却水的正常流速: 2.0m/s

凝汽器冷却水进口管处的工作压力:0.05~0.075MPa

凝汽器冷却水出口管处的工作压力:-0.005~0.015MPa

受潮水影响,两种情况交替出现,退潮时会出现短时负压,虹吸负压为-5kPa。

循环水泵型号/数量:1600HLQ-16 流量:24300m3/h 扬程:14.5m

(6)一次滤网

型号:HWC-1800 ,一次滤网网孔直径:φ7mm 。

黄埔发电厂冷却水源为珠江河水,珠江为不规则半日混合潮河道,涨潮时有海水流入,每年12月至第二年3月为海水倒灌期,水中氯根含量最高时达

3000mg/L,每年5月至6月河水中含泥沙量最大,水浊度60,水中垃圾主要有

塑料袋和塑料纤维。胶球系统在投用的最初收球率为95%,胶球系统投运至今最高收球率为100%,使用一段时间以后收球率逐渐下降,回球率低,胶球清洗系统没有达到预期的目标,加上收球网经常损坏收不到胶球,缺陷要待停机才能处理,这段时间不能进行投胶球清洗,导致凝汽器真空度很低,严重影响了机组的安全经济运行。

3 原因分析

(1)收球网的结构问题:

胶球清洗系统清洗效果主要取决于收球网工作的可靠性,黄埔电厂#5机采用的收球网为目前国内普遍采用的“活动型栅格收球网” (如图3)。根据胶球系统状况分析,胶球清洗系统的主要问题也是收球网性能不稳定从而导致的胶球泄漏,达不到清洗效果。此种结构收球网收球率低的主要原因是:

a、结构设计和受力不合理,采用“V”或是“∧”字形网板结构的收球网,网板在一根轴处划分为上、下两段。收球时,一端边缘接触互为“靠山”,另一端是个自由端的悬臂梁,这个轴既是网板的承重轴又是带动网板旋转的传动轴,并与外面传动机构相连,转轴的旋转力矩难于保证栅格网板与筒体之间有足够的密合力。这个悬臂梁在流速1.7-2M/S的水流中,网板的实体面积在水流的作用力下,由于其刚性差,很容易产生弹性变形而弯曲,使下端椭圆形边缘与筒体内壁的间隙增大,造成逃球。另外一个原因是由于转动轴长期浸泡在水中,摩擦处的表面就会逐渐生锈,栅板转动的阻力相应地逐渐增大,电动推杆的动作只是在形式上把栅板推合了,实质上栅板和栅板之间或是栅板和外壳之间仍旧有胶球可穿过的缝隙,水流就会和胶球一起穿过此缝隙,把胶球带到回水管路当中,造成胶球丢失。这是目前诸多收球网网板出现的共性问题。当停机无水时,网板又恢复正常,间隙并无明显变化,这正是误认为收球网没有问题的原因。这也就是收球率不达标一个重要原因。

图3

b、收球网网板为穿片式,它是由许多钻了孔的不锈钢片和分隔间距的空距套管用长杆螺丝贯穿紧固组成。看似有一定强度的不锈钢片,因钻孔而大部分截面积被削弱,加之长螺丝杆与孔之间存在一定的间隙,就形成了许多容易使网板活动变形的“铰接点”,故而这种网板的强度和刚性均较差。

(2)、二次滤网过滤效果

黄埔电厂的冷却水源为珠江河水,水中垃圾很多,有塑料袋、塑料纤维和泥沙等,每次停机发现有大量垃圾进入凝汽器封住铜管,致使胶球不能穿过铜管进行清洗,清洗效果不好。因此必须改造二次滤网,要保证φ6cm~φ8cm以上的硬质杂物不要进入凝汽器内。

(3)、关于胶球泵扬程和管路阻力等问题

通常泵送胶球的扬程应比凝汽器循环水入口管的静压高出5m较为稳妥。#5机现有胶球泵的铭牌扬程标明是21m,这对用于江、河、湖、海的开式冷却水系统是绰绰有余的。其次管路尽量少用90度弯头减少沿程阻力。

(4)、凝汽器水室流场分布存在死角和涡旋,造成胶球在水室积球,收球不及时。

4 解决问题

针对以上问题的分析,提出的解决方案如下:

(1)、收球网改造

针对收球网上述问题,选用“旋摆自锁式收球网”(如图4)以提高收球率,从而提高凝汽器清洗系统的清洗效果。

图4

其结构特点及性能为:

a、旋摆自锁式收球网的可靠性功能原理设计要点是:应用新的旋摆原理、新材料、新结构,将活动型栅格收球网设计为平面四杆机构,组成全新的“旋摆自锁式收球网”。在双网板支撑轴的下部采用曲柄连杆机构推拉操纵网板,在收球工况时,执行机构带动网板旋摆一定角度,达到运行工况的极限位置,将筒体整个截面遮挡;在非运行工况时,执行机构带动网板旋摆回到与水流平行的极限位置,使水流对网板进行反冲洗及减少水阻,这个平面四杆机构能够起到支撑、定位、闭锁网板的作用,下段网板不再是悬臂梁,同时网板旋摆的两个极限位置正是死点位置,机构自锁而网板不动,从而实现了收球网的可靠性功能。因此不存在因水流冲力而产生的网板变形而逃球的问题。

b、网板的不锈钢片于下横行骨架条以嵌槽并用氩弧焊焊接组成一个整体,大大提高了网板的强度和刚性,经久耐用。同时栅格网板采用楔形焊接条,表面平整光滑,不卡球,不夹球,而楔形条的水阻系数为0.92;活动栅格型收球网的水阻系数为2.42,可见旋摆自锁式收球网的水阻系数比活动型收球网的减少

1.5倍。

c、针对循环冷却水有时候因珠江水海水倒灌循环水氯根含量较高的情况,所有收球网的网板材料选用316L不锈钢。

d、并对所有片、条、梁等零件的迎水面进行倒角或拉成圆弧角并打磨光滑,从而使整个收球网水阻小,不挂丝、毛、塑料袋等垃圾。

(2)、二次滤网改造:

改造性能良好的二次滤网,确保能够将塑料袋、塑料纤维等软质杂物过滤掉,这次#5机改造的电动二次滤网结构原理(如图5):

型号: WND-1800-GHP5 安装形式:卧式

滤网网孔直径:φ7 mm ,排污方式:自动,网不转。

图5

这种类型的二次滤网结构特点是滤网固定不转动,而排污斗转动利用排污斗所对的滤网前后的压差将该处垃圾反冲进排污斗经排污管排出,克服了以前传统型式的二次滤网因转动的滤网与管壁之间的间隙大而漏入较多较大垃圾的问题,确保过滤效果。#5机组二次滤网改造后经投运一段时间测试,证明设计合理,效果良好,性能稳定,且水阻值小于300毫米水柱。

(3)、实际测量胶球泵的扬程等参数,能确保实际使用无问题,所以不进行改动。管路走向进行优化,减少弯头数量。

(4)、针对凝汽器进水室流场存在死角和涡旋造成积球问题,在凝汽器进水室的各个角落上焊上铁板,消除死角。

5 改造效果

按照以上方案对凝汽器清洗系统进行了改造,运行两个多月后,对收球率进行了统计:

表1试验记录

备注: 1、试验前一天先将收球网板打开,排除系统内积球;

2、连续试验时间3天,试验期间收球网板不再打开;

3、收球率的计算按1小时后的收球率,24小后的收球率分别统计;

1小时后的收球率ε1=(1小时后的收球数÷600)%;

24小时后的收球率ε24=〔(1小时后的收球数+24小时后的收球数)÷600〕%;

由表可得,总的收球率是98.8%,旋摆自锁式收球网在收球方面能够达到优秀的标准;但是投球后第一天的收球率都不高。胶球在凝汽器管道里面滞留的时间比较长,说明管道布置和凝汽器水室还存在涡流现象使胶球积留在管道或凝汽器水室中。

6 结束语

经过这次对凝汽器胶球清洗系统设备问题的分析和测试,采用科学合理的改造方案,使机组系统在改造后凝汽器的真空度有明显的好转,达到了预期的效果。结果表明密切跟踪设备运行状况和深入分析设备缺陷,研制合理可行的改造方案是取得本次改造成功的关键。我们将在该机组改造试验的基础上对机组的凝汽器清洗系统存在的问题做进一步研究,进一步提高凝汽器清洗系统的可靠性、稳定性,提高机组的热效率以及设备的经济性、安全性,降低发电成本。

7参考文献

[1] 冷凝器污垢清洗的智能测量与控制方法研究樊绍胜

[2] 凝汽器胶球清洗系统改造的技术分析与研究华东电力 2005年4月第四期

[3] 关于电厂凝汽器胶球清洗装置技术改造的探讨汽轮机技术 2006年12月

第六期

[4] 大型电站凝汽器张卓澄机械工业出版社

凝汽器胶球清洗

胶球清洗系统的根本任务是保证胶球的正常循环,使胶球能够顺利输出并回收。由于系统问题导致收球率偏低,将直接影响凝汽器的清洗效果。胶球清洗系统可能出现的问题多种多样,视系统结构型式、动作机理不同而各异。 一、胶球循环单元问题 胶球循环单元由集球器、胶球泵和相应的管路组成。集球器为垂直的筒状容器,容器顶盖配有玻璃窗以便观察。集球器有内置滤网,该滤网由电动执行机构驱动,可旋转至胶球收集位置或胶球循环位置。胶球循环单元运行中存在问题:一侧胶球泵体发热严重;循环水中空气较多,导致胶球泵抽吸能力不足;集球器中有贝壳存在。 二、收球网板问题 收球网由两片网板组成,为A型结构,顶部为迎水端,网板将整个管道截面完全遮拦。每片网板底部设有胶球出球口,胶球经此出球口引出至循环单元。每片网板由一根转轴驱动,在非运行工况时可旋转至一定角度,形成与水流方向略微倾斜的H型结构,此时水流对网板进行反冲洗,可去除网板上的杂质,运行时网板转回至A型结构。 三、一、二次滤网系统的影响

机组投运初期,因化学制氯装置经常跳闸且发现不及时,加上停机后阴极保护装置停运,造成海水系统管道腐蚀严重,曾经在连接凝汽器的海水出口管段出现沙眼掺漏。大修时,给海水管道全面做了防腐处理并更换了破损的一、二次滤网,清理了收球器内的贝壳。通过电气线路改造彻底解决制氯装置受海水泵启停冲击跳闸的隐患,保证制氯系统的正常投入。同时对阴极保护装置重新安装。 四、运行操作的影响 自从投运胶球清洗系统以来,一直存在着收球率不稳定的现象,为此,运行技术部门规定,严格执行操作规程,同时加强运行技术技能培训,提高运行人员操作能力,制定了典型的操作票,投运胶球清洗系统之前,必须冲洗一、二次滤网,确保垃圾等杂物不堵塞管道,开启两台海水泵后投胶球运行。 出现循环水中空气较多,导致胶球泵抽吸能力不足时,停止一台胶球泵,关闭总出口门,用另一台泵倒灌水的方法排除管道内空气,直到回水管观察窗内没有气泡为止,才能再次启泵投胶球。新胶球必须浸泡至规定时间后再投用,已破损变形的胶球必须及时清除。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、

PUPUA-2X10MW电厂凝汽器胶球清洗装置-技术规范书316LDOC

2×10MW火电厂工程胶球清洗装置 技术协议

2010年8月 技术协议目录 1、总则 2、现场条件 3、技术要求 4、胶球清洗装置技术特点 5、技术要求

6、供货范围及随机备件和专有工具 7、两年备件清单 8、检验与试验 9、性能试验 10、噪声检验 11、保证 12、技术资料提交 13、服务 14、其它 2 技术协议 **************公司国际项目部(以下简称甲方)委托-----------(下称乙方),承担甲方印尼2×10MW火电站配套设备胶球清洗装置的制造任务,现就所需上述

设备的设计、制造、试验及验收等事宜,经充分协商并达成本协议。 1、总则 1.1本协议书用于印尼2×10MW火电站配套设备工程。包括胶球清洗装置的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一些技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,乙方提供的产品应为符合本协议书和有关工业标准的优质产品。 1.3如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则甲方可以认为供方提出的产品完全满足本协议书的要求。 1.4本协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行,如甲方提出协议外的变更要求,由买卖双方协商解决。 1.5本协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2.现场条件 2.1电站运行环境及使用条件 设计大气压力 1013 mbar 设计环境温度 30 ℃ 环境温度范围 25-35 ℃ 相对湿度 87% 相对湿度范围 80%-90% 年平均降雨量 300 mm/月 设计风速 32.0 m/s 地震加速度 G=0.30(8.5级地震烈度)所在地区印尼沿海地区 2.2主机配置情况 2.2.1本工程安装2台12MW中温中压凝汽式汽轮机。 型号:N12—3.43 12MW;额定功率:12000KW;额定转速:3000r/min 制造厂家:南京汽轮电机有限责任公司 3 技术协议 2.2.2本工程安装2台60t/h中压、倒转链条炉排锅炉。 额定蒸发量:60t/h 额定蒸汽压力:3.82MPa 额定蒸汽温度:450℃ 制造厂家:无锡华光工业锅炉有限公司 2.3水质资料:海水 3.设备规范及供货范围: 为了清除冷凝器钛管积垢,设置一套胶球清洗系统并配备电动二次滤网。冷凝器冷却用水为海水。

凝汽器清洗技术协议

湛江晨鸣浆纸有限公司 #5汽轮机凝汽器 高压水清洗技术协议 甲方:湛江晨鸣浆纸有限公司乙方:

凝汽器清洗技术协议 建设单位:湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 热电厂#5汽轮机凝汽器水侧换热管内部有泥垢,造成机组真空降低,影响运行经济性,经协商双方达成以下协议如下: 一、工作范围及要求 1.具体工作量: ①#5汽轮机1台凝汽器水侧不锈钢换热管。 ②#5汽轮机2台二次滤网。 ③设备具体参数表: 二、施工时间: 1、甲方根据检修进度、设备具备清洗条件提前2天通知乙方进厂。 2、乙方清洗设备的总工期要求1天完成。 三、技术要求: 凝汽器钢管清洗使用带自动旋转枪头的软管逐根进行清洗。 1、换热器管清洗完后应去除表面附着层,显露金属本色。 2、清洗水压应调整适当,不得损坏换热器管壁。 3、被泥沙等杂质堵塞严重的管道不得拿坚硬管条强行戳捅,以免损坏换热 管。 4、清洗换热管时不得有遗漏。 5、滤水器清洗滤网网孔、滤水器内壁泥垢。 6、机组设备在检修过程中如因乙方检修操作不当造成的设备损坏事故,乙 方应负全责,并应立即予以解决。 7、乙方工作结束必须清理现场干净,甲方认可后方可离厂。 四、配合工作要求 1、甲方负责提供压缩空气源、380V或220V动力电源、照明电源、水源、

工具场地。 2、乙方负责对所清洗设备检修孔、端盖的拆装工作。 3、容器内工作所需要的安全行灯等作业辅助工具由乙方自备。 4、乙方需制定安全作业操作规范,准备工作人员安全防护用品。 五、双方责任 1、甲方在该项目具备开工条件前2天通知乙方到厂进行准备工作,接受安 全培训,乙方对安全技术措施和施工方案负责。 2、进行此项工作所需的环保措施由乙方执行。 3、乙方安排一名现场联络人员,负责清洗过程中的工作联系、安全、质量 监督。 4、乙方负责组织施工,并根据甲方要求按期按质完成清洗工作。 5、乙方在施工中要注意安全,加强人员安全教育,施工中如出现人身伤亡 事故,造成的后果一切由乙方承担。 6、乙方负责现场的安全文明生产工作,及时清理泥浆、垃圾和水,做到文 明施工,工完场地清。 六、罚则 1、凝汽器水侧不锈钢管清洗使用软管逐根进行清洗,否则不予验收。 2、清洗枪头水流须从进水端推进至出水端,管道内壁全周清洗,否则不予 验收。 3、凝汽器钢管漏洗、欠洗占总管数的1%,罚款合同款的1%,以此类推。 七、其他: 1、本协议为合同附件,与合同具有同等的法律效力。 2、本协议一式2份,甲方1分,乙方1份。 3、协议未尽事宜双方协商决定。 甲方:湛江晨鸣浆纸有限公司乙方:有限公司签字:签字: 电话:电话: 日期:日期:

胶球清洗装置收球率低的原因分析及处理

胶球清洗装置收球率低的原因分析及处理 【摘要】本文针对达拉特发电厂#5机组胶球装置收球率不高的问题,对装置中的二次滤网、凝汽器、收球网等可能造成漏球、卡球的现象进行了分析,并提出整改意见,并对胶球的选用及操作细则提出了合理的建议。 【关键词】胶球装置;改造;凝汽器 凝汽器胶球清洗装置由二次滤网、收球网、装球室、胶球输送泵和电气控制柜等部件组成。使用胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器,提高凝汽器的传热效果,防止汽轮机热效率因真空降低而降低,同时可防止冷却管因结垢而腐蚀,延长冷却管的使用寿命,是节能和改善劳动条件的理想设备。达拉特发电厂#5机组为N330-17.75/540/540型亚临界、单轴、三缸、亚临界、中间一次再热、两排汽、冲动、凝器式汽轮机,由北京汽轮电机有限责任公司生产。凝汽器胶球清洗装置在#5机组在投产初期就投入使用,胶球回收率低,造成凝汽器真空不好,影响了机组热效率。保持凝汽器较高的真空和较小的端差,是提高机组循环热效率的主要方法之一。以135MW机组为例,汽轮机真空降低0.004MPa,将导致热耗增加234.5kJ/kWh,煤耗增加7.6g/kWh;凝汽器端差升高5℃,将导致热耗增加85.12kJ/kWh,煤耗增加3.66kJ/kWh。凝汽器管束的污脏,使换热系数变小,使传热端差加大和恶化了凝汽器真空。实践表明,胶球清洗装置的正常投用,能清除凝汽器铜管内壁污物,使凝汽器管束保持一定的清洁度,对防止结垢起到非常重要的作用。而铜管结垢将会使铜管产生垢下腐蚀,造成铜管破裂造成凝水硬度大而被迫停机。投产初期我厂#5机胶球回收率很不理想,最好的不足80%,最差的根本收不到胶球。据了解,其他电厂亦有类似情况出现,同型胶球清洗装置在全国的使用情况亦不尽理想,后来发现铜管结垢严重,直接危及机组运行安全和影响机组经济性。只能停机进行人工清洗或进行高压水射流清洗,严重影响了机组的经济性。在投入胶球清洗装置时,在冷却水塔发现大量的胶球,说明漏球的现象严重。对可能存在影响收球率不高的原因我们进行了分析。 1.存在的问题 (1)胶球在管中依靠循环水作动力,清除冷却管内壁上的薄层淤泥或水垢。若循环水中含有较多的杂物,如水生动物、垃圾、碎石及各种有机物,不仅会堵塞二次滤网,使循环水压差减小,流量减小,不利于胶球的循环,而且会堵塞凝汽器的管孔,妨碍胶球的通过,以至胶球不能回收。 (2)A侧收球网网板变形,并下沉;B侧201网板变形,整体有下沉现象关闭不动,网板的开启和关闭均不到位,手动、电动、操作不到位。 (3)解体发现,由于收球网长时间浸在水中,致使大、小收球网网格结垢很严重,在网栅和管筒内环上发现大量的污垢片和锈片。它们的存在使栅格流通面积减小,水流速加大,胶球可能卡在收球网的栅板上,又加剧了胶球的堵塞,

新型胶球清洗装置

胶球清洗装置 一、用途: 连云港振港电力辅机有限公司生产新型胶球清洗装置是汽轮发电机组在运行中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏,直接影响到凝汽器的清洁程度和传热效率。是提高电厂经济性,保障凝汽器安全运行不可缺少的设备。 二、优点: 1、结构设计新颖合理 2、操作方便 3、胶球回收率高(≥96%)。 4、二次滤网过滤能力强。(有卧式或立式,手动或电动型式)。 三、工作原理: 选用合适的海绵胶球,球的湿态直径比冷却管内径略大一点(约1-2mm),且湿态比重和水相近。将胶球投入装球室内,数量为凝汽器进水室铜管数的10%左右。然后启动胶球泵,打开系统两端球阀, 胶球就在此循环水进口压力略高一些的水流带动下, 进入凝汽器水室.因胶球是一个多微孔柔软的弹性体,在循环水进口压力差的作用下,被挤压通过冷却管,对冷却管内径进行一次抹擦,使管内壁污垢随水流带出,胶球随循环水经出水管进入收球网,在收球网板的阻拦下,把胶球分离出来,由胶球泵抽出重新回到装球室,如此循环往复对凝汽器冷却管实现连续自动清洗。 四、胶球清洗装置的组成部分: 1、二次滤网 2、收球网 3、装球室 4、胶球泵 5、分汇器 6、控制柜 7、阀门和管路

五、主要部件规格型号及选型表: 1、收球网 收球网是胶球清洗系统的关键设备,它的功能是把胶球从冷却水中分离出来,且保证不漏球、不卡球。收球网安装在冷却水出口管段上,从凝汽器流出夹带胶球的水经过收球网时,球被回收并由引出管从收球网中引出。收球网的栅格网板可以转动,在胶球循环运动时网板置于“收球”位置,在不投运胶球清洗时网板置于“反冲洗”位置,此时网板上的杂物被水冲走,同时又减少网板的水阻。网板的运转定位由电动执行机构保证(小型收球网为手动操作)。 (1)XSD 型 收球网 新型旋摆自锁式收球网 优点如下:受力合理、密合力大;水阻小、网板不变形;传动机构稳定、零维护;设计新颖、 耗功小、环保节能;收球率持续稳定保持在 98%以上。

凝汽器胶球清洗系统简要操作说明

凝汽器胶球清洗系统简要操作说明 凝汽器胶球清洗系统中主要设备有:收球网,胶球泵,装球室及装球室本体上的电动阀。 该系统的就地控制柜有两套,分别是胶球泵 A 和胶球泵B清洗系统控制柜。现将该系统就地控制柜面板常需操作的按钮做简要的介绍: F1(screens stop): “中停”位 F3(screnns operatiao) “收球网运行”位 F5(screnns back-wash) “收球网反冲洗”位 F7(pumb on/off) 胶球泵启/停 K4(BALL COLL CATH) “装球室本体电动阀关”位 K5( BALL COLL STOP) “装球室本体电动阀中停”位 K6(BALL COLL OPER) “装球室本体电动阀开”位 “手动/就地自动/远方自动”切换开关: 手动:MANUAL 就地自动:ATOM-LOCAL 远方自动:ATOM-REMOTE CLEANING SYSTEM ON: 清洗系统启动 CLEANING SYSTEM OFF: 清洗系统停止 一系统投运前的检查 1 确认循环水系统已正常投运 2 检查胶球泵出口阀及装球室出口阀关闭,装球室放水气阀开

启,确正装球室无水无压。 3将装球室操作至收球位。打开装球室顶盖,装入胶球,检查装球室内总胶球数在1300只左右,关闭装球室顶盖。 4 关闭系统内所有放水阀。 二胶球系统管路排气 1 打开装球室放气阀,关闭装球室放水阀 2关闭胶球泵装球室出口阀 3打开胶球清洗系统收球网出口阀, 4打开胶球泵出口阀 5 待排气阀排气完毕关闭该阀 三胶球系统手动投运 1 将就地控制面板“手动/就地自动/远方自动”切换开关置于“手动” 2将按钮F5按下,“收球网反冲洗”位运行,五分钟后,按下按钮F3,“收球网运行”位 3 打开装球室出口阀 4 启动胶球泵 5通过装球室顶盖的观察窗观察胶球 6按下按钮K6,装球室本体电动阀开,胶球沿管路进入凝汽器内清洗 四胶球系统就地自动远方自动投运 1 胶球清洗系统注水排气见上文二

凝汽器清洗安全技术措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 凝汽器清洗安全技术措施(通用 版)

凝汽器清洗安全技术措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 3#机凝汽器由于长时间未清洗,铜管脏污影响机组真空,需要对凝汽器进行全面清洗,为保证此项工作顺利进行,特制定本措施,望施工人员严格遵照执行. 一、工作内容:3#机凝汽器清洗 二、工作时间:月日至月日 三、工作负责人: 四、参加工作人员: 五、达到的技术要求: 凝汽器清洗完毕后应达到:铜管内壁清洁无结垢,无污物,无其它杂物留在凝汽器内,螺丝紧固牢固,无漏水现象。 安全技术措施: 1、正式工作前应严格按照规程办理热力机械工作票。 2、打开凝汽器前,应有工作负责人检查循环水进出水门关闭,同胶球清洗系统隔绝,挂上警示牌,并放尽凝汽器内存水。

3、凝汽器清洗采用半边清洗,当一边清洗完毕,螺丝紧固后,才可打开另一半凝汽器。所有参加人员严格按规程佩带好劳保护品,在凝汽器上部拆装螺丝时必须正确佩带安全带。 4、使用高压清洗机进行清洗时必须注意以下几点: ①、高压清洗机安装应在水平位置,以保持良好的润滑条件。 ②、使用前要仔细检查润滑油,油位不能低于油标红线,并在正常运转中应随时补充。 ③、选定工作场所后,把水源接通,拧松放气堵,把水箱内空气排尽。 ④、电机启动前,应手动盘车正常后,才可正常运转。 ⑤、泵启动后,放松高压腔放气螺堵,放尽高压腔和低压腔内空气,然后拧紧,空载运行2-5分钟,这时泵不得有异音、噪声、抖动、管道泄漏等。 ⑥、泵每运转30分钟,往柱塞处加少量润滑油。 ⑦、泵不得无水运转。 ⑧、高压清洗机正常运行后,调整压力10-15Mpa,两人手持喷枪,按指定铜管进行清洗,应注意不要对人或设备喷。 5、搭设脚手架必须牢固,脚手架与脚手板之间连接必须牢固,脚

凝汽器机械清洗方案

重庆同兴垃圾处理有限公司1#汽轮机凝汽器机械清洗方案 方案设计人: 方案负责人: 生产协调人: 安全负责人: 方案审核人: 方案审批人: 重庆同兴垃圾处理有限公司技术设备部 二O一一年七月二十八日

一、凝汽器技术参数: 二、现状、目的: 目前由于我厂1#汽轮机凝汽器安装RCCS自动清洗装置的需要,安装RCCS前,需要对凝汽器进行人工机械清洗,确保换热管内壁光滑无污垢,以免影响安装及安装后的运行效果。在9月年修1#机组停产期间,公司将组织人员对汽轮机的凝汽器进行机械冲洗。为保证冲洗工作的顺利完成及现场施工的人身、设备安全,特编制本措施,希相关人员遵照执行。 三、方案: ▲工作内容:1#机凝汽器铜管水侧机械清洗 ▲工作时间:2011年9月7日。 ▲工作负责人:李自明 安全负责人:兰明泽 参加工作人员:重安检修钳工4名

1、冲洗前准备工作: (1)、在凝汽器进水端搭设施工平台,平台需经公司安全负责人检查合格后,方可使用。 (2)、拆除凝汽器进水端前后侧端板,后端人孔。 (3)、高压清洗机安装完毕,电源、水源已接通,运行正常。2、冲洗方式:用高压冲洗机对凝汽器铜管水侧逐根进行机械冲洗, 冲洗至冲洗水清澈为止。 3、技术安全措施: 1.冲洗所需的施工平台,由技术部联系外委搭建,架管及铺设 的踏板平台应牢固可靠,平台边缘应设护栏,避免人员坠落。 2.施工单位在相关电气负责人指定施工电源柜,搭接冲洗机的 电源并调试冲洗机至合适运行工况,待冲洗机运行正常后交 与冲洗工作人员进行使用。 3.冲洗用水采用循环水,工作人员应用软水管将水引至冲洗机。 4.冲洗操作平台搭设在凝汽器进水侧,开启进水侧凝汽器端盖 板,遮挡进水管口防止污物落入,对凝汽器铜管逐根进行高 压水冲洗,开启对侧端盖板人孔门观察冲洗效果和清渣。 5.冲洗过程中对相邻带电设备及仪器仪表应采取妥善的保护措 施,防止水花飞溅和污物污染导致设备损坏。 6.操作高压水枪应严格遵守相关规定,操作人员必须经过安全 操作培训合格后方可施工,工作负责人应全程监督、指导其 操作过程,防止其误操作损坏铜管换热面。

发电厂汽轮机凝汽器胶球清洗装置解读

胶球清洗装置 一、用途: 胶球清洗装置是汽轮发电机组在运行中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏,直接影响到凝汽器的清洁程度和传热效率。是提高电厂经济性,保障凝汽器安全运行不可缺少的设备。 二、胶球清洗装置优点: 1、结构设计新颖合理。 2、操作方便。 3、胶球回收率高(≥96%)。 4、二次滤网过滤能力强。(有卧式或立式,手动或电动型式)。 三、胶球清洗装置工作原理: 选用合适的海绵胶球,球的湿态直径比冷却管内径略大一点(约1-2mm,且湿态比重和水相近。将胶球投入装球室内,数量为凝汽器进水室铜管数的10%左右。然后启动胶球泵,打开系统两端球阀, 胶球就在此循环水进口压力略高一些的水流带动下,进入凝汽器水室.因胶球是一个多微孔柔软的弹性体,在循环水进口压力差的作用下,被挤压通过冷却管,对冷却管内径进行一次抹擦,使管内壁污垢随水流带出,胶球随循环水经出水管进入收球网,在收球网板的阻拦下,把胶球分离出来,由胶球泵抽出重新回到装球室,如此循环往复对凝汽器冷却管实现连续自动清洗.

四、胶球清洗装置的组成部分: 1、二次滤网 2、收球网 3、装球室 4、胶球泵 5、分汇器 6、控制柜 7、阀门和管路。 二次滤网 二次滤网是胶球清洗装置中的主要设备之一,它的作用是过滤冷却水,除去可能堵塞凝汽器管板及管子的杂物,保证海绵胶球正常投入及回收运行。特别是在水中含杂质污物多而又受季节变化影响大的开式冷却水系统中,二次滤网的作用尤为重要。 带蝶阀外旋式二次滤网 该系列二次滤网的冷却水从网芯外部流向网芯内部。利用蝶阀的导向使冷却水在二次滤网的网芯外产生旋转流动,从而将水中杂物从排污管排出。 电动旋转卧式二次滤网 该系列二次滤网由电动头外壳、网芯组成,冷却水从网芯外往内流动,进出口压差增大时自动开启电动头,网芯旋转;排污装置启动,杂质从排污管排出。 收球网(SF-1型 收球网是凝汽器海绵胶球清洗装置中回收胶球的关键设备。它安装在凝汽器循环水的出水管路中,从凝汽器出来的循环水和胶球经过收球网后,大部分循环水自收球网板间隙流出,胶球收回,并由胶球引出管流进胶球输送泵送入装球室,供再循环使用。 装球室 装球室是凝汽器海绵胶球清洗装置中用于加球、收球、换球及观察胶球运行情况的设备。

冷凝器胶球清洗装置

冷凝器在线自动清洗装置以物理手段对冷凝管束进行高频率的清洗,使管束内壁保持洁净,从而保证了其高效的换热性能。 目前,全球的在线清洗行业中主要有两种设备,一种是刷式清洗装置,另一种是胶球清洗装置,它们都可以在机组不停机的情况下进行清洗,然而由于运行原理的区别,它们的使用范围,清洗效果,设备维护等等都存在着一定的差异。鉴于此,我们以客观的角度对这两种清洗装置进行了比较。 1.应用场所 刷子系统:高效螺纹管和光管型热交换器。 胶球系统:更适用于光管型热交换器。 2.清洁概率 刷子系统:100%清洗,每根铜管都安装有相应的一组刷子,保证每根铜管都能得到清洗。 胶球系统:随机性很大,一根铜管可能进多个球,有些铜管则可能没有球通过而得不到清洗。 3.回收机制 刷子系统:刷子只有水流切换时穿过铜管,非清洗工作期间停留在捕捉篮内,不影响机组正常运行。

胶球系统:胶球直径一般会比铜管直径大1MM,当球失去弹性时容易堵塞铜管,堵塞到一定程度造成机组高压报警。 4.运行保养 刷子系统:运行过程中执行器与控制电箱之外没有任何额外耗电设备,按全年365天不停运行计算总电耗约为20Kw/H. 刷子使用寿命5年左右,阀门和捕捉篮设计使用寿命达20年。 胶球系统:系统中有循环泵和阀门控制装置,需要额外耗功。由于胶球通过外力挤压形式清洗,通常每月都需要采集胶球进行测量是否需要更换球体,维护相对复杂。作为经常更换的损耗品,这让系统运行保养成本也增高。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、合同能源管理及工程设计总承包,是国家高新技术企业。公司通过ISO9001质量体系认证,拥有多项专利技术。

凝汽器化学清洗高压水射流清洗施工技术方案及凝汽器清洗规程

凝汽器化学清洗高压水射流清洗施工技术方案及凝汽器 清洗规程 1

凝汽器化学清洗施工技术方案及凝汽器高压水射流清洗规程 摘要:凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)技术方案编写内容从 凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)编制的依据、凝汽器结垢成 因、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)的必要性、不锈钢凝汽器 化学清洗应该注意的有关问题、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗) 系统的建立、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)安全文明施工管 理安全措施等八个方面展开。 目录 1、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)本方案编制的依据 (2) 2、结垢成因 (4) 3、化学清洗的必要性 (6) 4、不锈钢凝汽器清洗应该注意的有关问题 (7) 5、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)系统的建立 (8) 6、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)质量管理措施、目标 (9) 7、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)安全文明施工管理安全措施 (11) 8.凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)资质 (12)

9、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)业绩展示 (11) 1、凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)本方案编制的依据 1.1 DL/T957- 《火力发电厂凝汽器化学清洗(高压水射流清洗)及成膜导则》 1.2 GB/T25146- 《工业设备化学清洗质量验收标准》 1.3 HG/T2387- 《工业设备化学清洗质量标准》 1.4欣格瑞(山东)环境科技有限公司《工业设备高压水清洗施工方案制定方法》 1.5 GB8978-1996《污水综合排放标准》 1.6《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实施办法》(1996年)

凝汽器器清洗方案

凝汽器化学清洗方案 一、概述 由于设备运行中管壁等内壁有结垢现象,使该设备应有效果大大降低,特别严重会导致设备停机检修,会给经济上带来很大损失,因此需对该设备进行化学清洗除垢。 二、检修安全管理 1、职责: 1﹚执行本厂安全各项条例,遵守和履行本厂安全协议的内容。 2﹚做好各项安全生产措施,落实安全符合本厂规定,掌握施工现场安全作业情况。 3﹚确定安全区域,方可进行施工安全作业。随时安全检查,及时消除安全隐患。 4﹚制定实际的安全生产应急救援预案。 6)做好设备及人身安全防护遇到紧急情况及时上报理。 三、安全措施: 1.化学清洗中应设专人负责安全监督、落实工作,确保人身与设备 的安全。 2.作业人员熟练掌握清洗的操作规程、了解化学清洗的特性及灼伤 急救方法,作好自身保护,与清洗无关的人员禁止进入清洗现场。 3.作业现场设围栏,并悬挂“注意安全”安全示牌。 4.清洗时,禁止在清洗系统上进行明火作业,加药现场禁止吸烟。 5.施工人员进入车间劳保穿戴齐全,检修作业必须按照指定路线行 走。 6.本项目施工人员严禁进入其它区域休息、逗留等。 7.在进入车间开工前临时用电必须按照规范要求操作。

8.临时用电线路必须按规范架设整齐,做到三项四线。配电箱箱内 线路、空开必须可靠完好,停止使用时切断电源、箱门上锁。 四、施工方案 清洗工艺及步骤: 连接临时系统→加满水试运行→试漏→酸洗→水冲洗→中和→钝化→恢复系统 1.清洗前的准备工作 1.1选择打开清洗设备的进出口(阀门) 1.2拆开阀门用耐酸的法兰、胶管及耐酸泵、反应槽等连接好临时 系统保证法兰严密 1.3不参加化学清洗的设备、系统与清洗系统进行可靠的隔离 1.4化学清洗的药品检验无误运至安全指定现场 2.酸洗 1 清洗系统注满水开启循环泵进行循环,将溶药箱的水位降低到 1/3液位,按量将缓蚀剂、促进剂、助剂等加到溶药箱中,循环均匀缓慢向溶药箱中加清洗剂,并控制出口浓度不大于5%,同时定时用PH纸检测酸性比例,加强检测防止酸浓度过高,如果泡沫过多,可适量加入消泡剂消除泡沫。 2 当酸浓度小于3%时,应及时补充清洗剂、缓蚀剂、助剂等药 品,使浓度达到工艺要求范围之内,当浓度连续运行稳定且进出口酸浓度不小于3%,并保持PH值不变可结束酸洗。 3.酸洗后的水冲洗 酸洗液排放完毕后,上水进行水冲洗,流速宜大于酸洗时的流速,冲洗终点出水pH值不小于6.0 4.中和 加入中和剂进行中和处理。 5.化学清洗的质量要求 1.被清洗的金属表面应清洁,基本上无残留物。

汽机胶球清洗方案

目录 1 目的 (2) 2 依据 (2) 3 系统概述 (2) 4 试运应具备的条件 (3) 5 试运步骤 (3) 6 组织分工 (4) 7 安全注意事项 (4)

1 目的 胶球清洗系统用来清除凝汽器冷却水管内壁的污垢,降低凝汽器端差,使凝汽器保持良好的运行状态,以此提高凝汽器真空度及机组运行的经济性。为保证胶球清洗系统试运顺利进行,特编写本方案。 2 依据 2.1《火电工程启动调试工作规定》 2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)》 2.5设计院及厂家的技术资料 2.6其他相关的技术资料 3 系统概述 深圳福华德电厂技改工程胶球清洗系统由胶球泵、装球室、收球网及附属的管道、阀门等组成。装球室安装在胶球泵出口至凝汽器水侧进口管之间的管道上,用于加球、收球、换球及通过观察窗观察胶球运行情况。收球网安装在凝汽器水侧出水管上,其底部与胶球泵进口管相连,用于回收胶球,循环使用。把胶球加进装球室,启动胶球泵,胶球在水流带动下进入凝汽器进口水室,产生压缩变形后进入冷却水管,在冷却水管内循环流动把冷却水管内壁的污垢清除。当胶球流出冷却水管,随冷却水流到收球网,从网底进入胶球泵进口管,在胶球泵进口负压作用下被吸入泵内,然后再次进入装球室重复以上运动。 主要技术参数: 3.1胶球泵: 3.2电动机:

4 试运应具备的条件 4.1胶球清洗系统所有设备管道按要求安装完毕,并经验收合格。 4.2循环水系统试运完毕,随时可以投入。 4.3系统上的各阀门开关灵活。 4.4准备好2000个胶球。 4.5电机试验正常,对轮连接好。 4.6联锁保护装置试验正常,事故按钮可靠。 4.7各热工仪表、就地表计及信号音响装置安装齐全,并经校验调整准确。 4.8试运现场清理干净,道路畅通,沟道盖板齐全;排水坑清理干净,排污泵能随时投入使用。 4.9试运现场照明充足,并有良好的通讯设施。 4.10试运现场安全及消防措施落实到位。 4.11运行人员持证上岗,组织健全,分工明确,并技术交底。 5 试运步骤 5.1试运前的准备 5.1.1胶球投入使用前,应在水中浸泡不少于24小时。 5.1.2检查胶球泵进口阀打开,系统中其余阀门均关闭。 5.1.3循环水系统启动运行。 5.1.4在不装胶球的情况下短时间试转胶球泵,确认胶球泵转向正确。 5.2装球 5.2.1开启装球室放气门。 5.2.2开启装球室出口阀,待装球室中充水量达一半左右时关闭。 5.2.3开启装球室上盖,装入胶球,使胶球悬浮于水中任一位置或沉于水底,然后关闭装球室上盖。 5.2.4开启装球室出口阀,待装球室充满水、放气门排出水后,关闭装球室放气门。 5.3胶球泵启动 5.3.1收球网往反洗位置转动,处于反洗位置后延时5分钟,再往收球网位置转动,定位于收球网位置。 5.3.2启动胶球泵,延时5秒,开启胶球泵出口阀。 5.3.3待出口压力稳定后,将切换阀转至投球位置,胶球进入循环水中,进行清洗30分钟。

冷凝器胶球自动清洗装置

目前电力行业发电机组凝汽器循环水一般使用工业用水、地下水、河水等水质,循环水含有一些杂质导致凝汽器换热管内壁结垢,影响汽轮机发电效率。为了除垢,其常用的方法主要有:化学加人工高压水清洗、冷凝器胶球清洗装置、超声波清洗等,这些清洗方法无法达到凝汽器的换热管不结垢和提高换热能力的效果。为此相关技术人员研发自动除垢换热系统,即自转螺旋纽带。接下来高和环境工程为大家详细的介绍,希望能帮助到你。 自动除垢换热系统在强化换热管换热的同时能起到在线除垢,使换热管内壁长期保持干净无垢,即强化换热和自动清洗同时进行;维持原工艺不变,设备不变,减少运行和维修维护工作量;增加凝汽器连续运行时间,提高运行综合经济效益和凝汽器换热管使用寿命。 自动除垢换热系统装置和胶球清洗装置的区别主要有: 1、胶球清洗装置的运行是人为控制的,是定期进行的。由于凝汽器本体结构的先天性,使胶球的运动呈现概率性和习惯性,有的换热管长期或始终得不到清洗,凝汽器整体清洗效果不好,胶球回收率不高。胶球对硬垢无能为力,反而会使胶球卡塞在换热管里,造成换热损失。更重要的是胶球清洗装置没有在线强化换热的能力,不能大幅度提高凝汽器的换热效果,充其量只能使凝汽器的换热效果达到换热管为光管时的状态。 2、自动除垢强化换热装置是在凝汽器每根换热管里安装,在线连续清洗和强化换热,保证了换热管始终干净无垢,大大增强了换热管内壁对流换热能力,使凝汽器整体换热效果

增强,远高于换热管为光管时状态,即设计状态。 本装置还免除了胶球清洗装置人工操作的随意性和能耗,减少加药量,减轻换热管垢下腐蚀,免除头疼的停机人工清洗,持续经济效益巨大,是胶球清洗装置的最好替代品。 以上就是冷凝器自动清洗装置的有关内容,想要了解更多有关于这方面的信息,可咨询专业的生产厂家南京高和环境工程有限公司。 如有这方面的需求,经过一系列的了解,推荐一家较为不错的供应商:南京高和环境工程有限公司或者登陆公司官网:https://www.360docs.net/doc/842198831.html,进行详细的了解。 南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、合同能源管理及工程设计总承包,是国家高新技术企业。公司通过ISO9001质量体系认证,拥有多项专利技术。 公司技术力量雄厚,实践经验丰富,拥有30多项具有自主知识产权的国家专利和其它非专利技术.公司主要产品为中小型电厂凝汽器自动除垢换热系统,该产品获得国家高新技术产品、江苏省循环经济科技进步二等奖以及南京市新兴产业重点推广应用新产品,自动除垢换热系统不仅解决凝汽器换热管循环水结垢问题,而且还起到强化换热,换热效率提高

施工凝汽器铜管高压水冲洗方案

萧山发电厂#1机组大修冲洗及清理工程 施工方案审批表 审核部门(签字): 批准人(签字):

萧山发电厂#1机组大修冲洗及清理工程 施工方案审批表 施 工 方 案 批准: 审核: 编制:

施工组织设计目录

一、概况 本工程是例行对#1机组进行小修。 二.工程范围 1、凝汽器铜管高压水冲洗。 三、技术要求 1、根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,依据有关的检修文件及相关的施工方案,使用消防水(消防水由甲方提供)进行水冲洗,做好各种防护和预防措施。 2.根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,冲洗及清理做好各种防护和预防措施。 四、工程工期: 满足甲方对工期的安排要求。 五、主要施工方法: 1.施工准备 1)技术人员在施工前应熟悉设备情况及施工现场,并对施工人员进行安全和技术交底。 2)确保现场已具备冲洗和清理的条件。 3)准备必要的机工器具、防护用品、水泵及材料,并检查消防水使用是否符合要求。 2.根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,依据有关的检修文件及相关的施工方案,使用消防水(消防水由甲方提供)用水冲洗,做好各种防护和预防措施。 3.根据现场实际情况和电厂的大修计划安排,并开具相关工作票,清淤做好各种防护和预防措施。 4.各分项具体施工方案 凝汽器铜管高压水冲洗 凝气器高压铜管冲洗内容:对凝气器高压铜管12076根冲洗 具体施工程序:

1、办理工作许可手续,做好足够的安全设施和用品。 2、#1机凝汽器铜管内壁用高压水枪、胶球清洗。清洗结束后用压缩空气将每根铜管吹干。(#1凝汽器铜管共12076根) 3、清洗前首先对所有被清洗管路进行灯光检查,确认被清洗管路畅通无堵塞,如有管路被堵塞应做好记号并疏通、清洗。 安全措施: 1、开工前,做好足够的安全设施和用品,如安全围栏、安全网、检修通道标示牌、警戒线等,进入进水管口前,先进行管口封堵。 2、对施工中扬尘的作业场所都必须采取防止和减少扬尘的措施,所以接尘环境下工作的人员都必须佩戴防尘保护用具。 3、管道、容器内工作时,应进行安全隔离并充分通风,需要之外还应进行有毒气体的检测。 4、必须交叉作业和立体作业时,项目负责人应做好协调工作,并考虑对人身安全的预防措施,拆卸保温尽量安排在晚上,此时必须保证充足的照明,尤其是通道、转角处。 5、凝汽机内部使用12V以下行灯,外面至少两人不间断监护。 6、高处作业一律使用工具袋、工具桶,工具随用随拿,严禁衣裤袋中携带工具,较大的工具应用拴在牢固的物件上,以免坠落伤人。 7、高处作业传递工器具、材料时,必须系绳子吊传,禁止有抛、郑等危险动作。 8、现场孔、洞、沟、电缆隧道等检修点多,翻起的盖板多,易发生人身事故。 六、安全文明施工 1、严禁把火种带入施工区域。 2、施工单位必须设专职“安全员”,负责现场安全生产的全面管理工作,每天须向施工人员作好安全交底,在巡检时如发现有违章操作必须及时制止;工程项目经理必须对整个工程安全负总责,安全责任制,层层落实到人。 3、所有施工人员必须严格遵守“安全操作规程”的有关规定,并严格遵守厂方的有关安全规章制度。 4、进入厂区必须佩戴出入证,戴好安全帽,厂区内严禁吸烟,高空作业必须系好安全带,严禁酒后施工,严禁高空抛物。 5、在施工全过程中,施工单位必须做到文明施工,施工现场各种工器具须堆放

凝汽器在线清洗机器人在火电厂的应用 周瑜

凝汽器在线清洗机器人在火电厂的应用周瑜 发表时间:2018-05-08T15:09:27.710Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:周瑜[导读] 摘要:凝汽器运行一定的时间后,冷凝管积聚泥沙、污垢,从而影响传热效果,采用高压水射流进行清洗依然是凝汽器除垢的最常用方法。 (大唐南京发电厂江苏省南京市 210000)摘要:凝汽器运行一定的时间后,冷凝管积聚泥沙、污垢,从而影响传热效果,采用高压水射流进行清洗依然是凝汽器除垢的最常用方法。采用自动化装置将高压水射流清洗应用到凝汽器上,实现了在线自动清洗。通过在凝汽器上安装凝汽器在线清洗机器人,提高冷凝管清洁度,降低端差,降低煤耗,对汽轮发电机组节能降耗具有极大的效益。 1 前言 凝汽器是汽轮发电机组的关键设备之一,用于冷却汽轮机排出的乏汽,从而达到降低出口压力,提高汽轮发电机组循环效率的目的。影响凝汽器冷却效率的关键因素是其冷却管的换热效率。凝汽器的循环冷却水采用自然水,根据水质不同,会出现污泥垢和钙镁盐等类型结垢。凝汽器的污垢热阻中,微生物的影响很大,特别是夏天,负荷高、冷却水温度高,污垢影响更大[1]。结垢导致凝汽器冷却水管换热效率降低,从而降低汽轮机的运转效率。对于长期结垢,还会加速冷却管的腐蚀,可能造成事故。保持凝汽器冷却管清洁度,对于降低能耗,保障生产安全,提高设备使用寿命,都有着重要的意义。 2 应用背景 在“十二五”规划关键的结尾之年,为积极响应党中央国务院提出的建设资源节约型、环境友好型社会方针策略以及贯彻落实中国大唐集团公司、大唐江苏分公司提出的运行参数达设计值的要求,发电企业必须加速推进节能减排工作,采取有力措施,努力实现节能降耗和污染减排的约束性目标。 大唐南京发电厂660MW超超临界汽轮机组凝汽器为双背压、双壳体、单流程、表面式、横向布置,它由高压侧凝汽器B与低压侧凝汽器A组成。机组正常运行时凝汽器采用了传统的胶球系统对凝汽器中的冷凝管进行清洗。在长期使用的胶球系统清洗过程中主要存在的问题有:胶球回收率低(目前胶球收球率仅90%左右),不能完全清除由化学反应而形成的析晶;由于对胶球选型判断要求较高,难以正确选择,无法达到理想的清洗效果。机组停运时采用高压水管伸入冷却管内部进行人工清洗,清洗有针对性,但是由于冷却管数量多、长度长、劳动强度大、工人工作环境恶劣,而且需要机组停机或降负荷运行,难以满足大规模清洗的需要以及安全生产要求,而且难以长期保持清洗效果。 3 应用内容 通过在凝汽器水室内部上安装凝汽器在线清洗机器人取代原胶球清洗,利用水射流式凝汽器在线清洗机器人将人工清洗与在线清洗的优点结合起来。使凝汽器的清洁度始终保持在最佳状态降低端差,降低煤耗,对汽轮发电机组节能降耗具有极大的效益。 图1展示了凝汽器在线清洗机器人,采用水射流清洗的原理、以机械臂定位、绞盘收放清洗软管、高压水泵提供清洗射流的方式,模拟人工清洗过程。操作员通过控制系统发出指令,机械臂带动喷头夹具对准需要清洗的冷却管,高压水泵接受指令开始工作,绞盘开始放管,喷头在高压水的反冲力下前行并实现清洗。

凝汽器水侧高压水清洗安全技术组织方案1

凝汽器水侧高压水清洗安全技术组织方案 批准: 审定: 审核: 编制: 2013年 01 月 04 日

凝汽器水侧高压水清洗安全技术组织方案一、设备简介 设备名称:凝汽器 凝汽器型式:冷却面积19600m,单背压、双流程、表面式凝汽器冷却水量:40968t/h 冷凝管内循环水流速:2.0~2.2m/s 循环水进/出管规格:?1820×15,进/出管各两根 制造商;北京北重汽轮电机有限责任公司 投产日期;2008年12月、2009年2月 二、设备系统存在的问题 两台330MW机组于2008年12月、2009年2月相继投产。4号机至投产以来经运行一段时间后,由于各方面原因导致凝汽器冷却水管内部结垢。循环水水质的不良,极易造成凝汽器冷却水管堵塞,其影响不仅减少热交换率、增加热损耗,而且增大了管道腐蚀的几率。虽然每年都结合机组c类检修都进行压力水清洗,但取得的效果并不理想。结合2013年4号机组A类检修,决定采用高压水清洗凝汽器水侧换热管束。从而去除管束硬垢,提高凝汽器换热效率及凝汽器冷却水管的清洗效率。能够有效保护凝汽器冷却水管,使其免于腐蚀,不在泄漏,实际地延长其使用寿命;提高凝汽器水室内的清洁度;避免因凝汽器水室清洁原因造成的机组非停;提高机组的热效率和胶球清洗清洗效率。

三、施工的具体内容 打开凝汽器水侧人空门,进入内部利用高压清洗机喷出的高压水清洗冷却水管束,以去除管束内壁上的硬垢。 四、现场施工 1、准备高压清洗机一台。使用前检查运行正常,并进行调试。 2、高压清洗专用高压水管。使用前检查无破损、泄漏,接头应完好。 3、高压清洗水枪。各喷水孔应畅通,枪身无弯曲,接头应完好。 4、开启用消防水申请,利用0米平台凝汽器附近的消防水作为高压清洗机的水源。 5、清洗人员穿戴好防护衣帽,手持高压清洗水枪,逐个进行清洗。确保清洗后的管束无硬垢及其他杂物。 (二)工具准备

5号机组凝汽器在线清洗机器人节能系统改造

5号机组凝汽器在线清洗机器人节能系统改造 发表时间:2017-01-09T16:36:27.610Z 来源:《电力技术》2016年第10期作者:曾云峰[导读] 该清洁系统的清洁效果良好,有效的节约了能源,并且降低了机器人的运行费用,为企业创造更多的经济效益,值得在实践中推广应用。 太仓港协鑫发电有限公司 215433 摘要:凝汽器是汽轮机冷端的一种关键换热设备,是热力发电循环的冷源,主要作用是降低汽轮机的排汽压力和温度,提高发电机组的循环热效率。当前我公司主要采用人工机械清洗以及胶球在线清洗结合的方式,虽然清洗效果比较好,但却存在许多安全隐患,比如凝汽器断水、阀门坑满水等,严重影响了机组的安全运行。为此我公司对凝汽器在线清洗机器人的节能系统进行了改造,本文主要对5号机组 凝汽器在线清洗机器人节能系统改造项目进行了具体分析和介绍。 关键词:凝汽器;节能系统;改造1项目概况 太仓港协鑫发电有限公司5号机是上海汽轮机厂生产的H156型机组,其所配套的凝汽器是由上海动力设备有限公司生产的单背压、单壳体、对分双流程、表面式凝汽器,其型号为N-17000-1,凝汽器冷却面积为17000㎡,设计端差>2.8℃,技术规范如表1所示。 表1 凝汽器技术规范 我公司凝汽器冷却水采用开式循环,即用长江水作为凝汽器冷却水源,冷却水流速低而流量大,由于水中含有泥沙、贝类生物和工业排放杂物,凝汽器运行环境更加复杂,凝汽器钛管易出现泥沙沉积、微生物滋生、管口堵塞等问题,导致凝汽器真空降低,汽轮机热耗增加。 凝汽器机器人在线清洗是目前国内最先进的清洗技术,可提高并保持凝汽器钛管清洁程度,有效降低凝汽器端差,提高凝汽器真空,降低汽轮机热耗,达到提高机组经济性的目的[1]。 2、项目方案 2.1 方案概述 方案拟定用在线清洗机器人代替原先使用的人工机械清洗和胶球清洗系统,针对凝汽器的污垢问题使用机器人技术、高压水射流技术和水下密封技术,实现了凝汽器冷却管在线逐根清洗。 2.2 预期达到的效果 使凝汽器始终保持大修期间采用高压水冲洗后的高清洁度状态,较理想地改善了汽轮机的端差和真空度,对降低发电厂能耗具有明显的效果,不再需要凝汽器人工离线清洗和胶球在线清洗工作。 2.3项目需结合停机组大修完成。 3、项目主要内容 本次项目范围为5号汽轮机机组凝汽器,工程于2015年9月10日开始11月15日结束。改造通过加装在线清洗机器人代替原先使用的胶球系统,实现了凝汽器冷却管在线逐根清洗。通过改造降低了凝汽器的端差,最终达到降低煤耗的目的。项目的主要设备包括机器人本体(机械臂、喷头)、清洗系统(含绞盘、高压清洗机、清洗软管)以及运动控制系统组成,如图1所示。 图1 系统组成示意图 3.1 机器臂 机械臂末端安装了清洗喷头,用于在水室内运动定位,让清洗喷头对准管板的冷凝管管口。主要由两级关节、三个机械臂组成。机械臂内置伺服电机和RV减速机,进行运动驱动。机器臂采用防水密封设计,可在0.3MPa压力的循环水中长期工作(耐压设计0.4MPa)。机器臂实物图如图2所示。

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