中石化长岭催化剂厂实习报告

中石化长岭催化剂厂实习报告
中石化长岭催化剂厂实习报告

一、实习情况基本概述

2016年7月10日至2016年7月16日期间,我系在中国石油化工股份有限公司催化剂长炼分公司进行了为期一周的暑期实习。该实习的目的在于理论联系实际,将在书本中所学到的知识应用到生产实践中去,巩固所学的理论知识,掌握基本的专业知识和操作技能,在工人师傅指导下培养现场动手能力;了解相关化学化工企业生产的工艺流程,生产管理及成本核算,初步了解市场与生产的关系,熟悉催化剂的生产制造技术;向工程技术人员学习,培养吃苦耐劳,爱岗敬业的精神。

二、实习内容

此次实习,我班共有25人参与,其中男生10人,女生15人,负责老师为杨立新老师和本班班主任黄美华老师。生产实习时间为2016年7月10日至2016年7月16日。具体安排如下:

7月初:租借工作服,领生产实习本

7月7日下午2:30:于化学化工大楼A417召开生产实习动员会

7月10日:到达生产实习单位,安顿住宿

7月11日:上午安全教育及考试,下午听讲座

7月12日:分组在催化裂化催化剂系列产品生产的岗位上定岗实习

7月13日:与其他组交换学习场地

7月14日:开展关于Y型分子筛制备的讲座

7月15日:在分子筛车间学习

7月16日:集体乘车返回学校

三、中国石油化工股份有限公司催化剂长炼分公司情况概述

中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司(前身为长炼催化剂厂)位于湖南省岳阳市,南衔洞庭,北依长江,紧靠京广铁路和107国道、京珠高速公路,水陆交通十分方便。

催化剂长岭分公司于1970年7月建成投产,经过30多年的发展,现已成为中石化生产催化裂化、加氢、重整催化剂和化工助剂的综合性炼油化工催化剂的专业生产基地,能生产催化裂化、催化重整、加氢和化工助剂四大类100多个品种的炼油化工催化剂产品,并能提供包括催化裂化催化剂的评价和选型、加氢催化剂的评价及器外再生和器外预硫化、重整催化剂的器外还原和再生在内的炼油化工催化剂售前、售中、

售后一条龙的技术服务。有30多个产品获得国家、省部级技术进步奖或科技发明奖,CH-7(RN-1)、CB-8催化剂获得了国家科技进步一等奖和国家专利发明创造奖,CC-2(Y-15)和CB-6获得国家质量银奖。主要拥有5000吨/年的催化裂化催化剂生产装置、2500吨/年加氢催化剂生产装置、300吨/年重整催化剂生产装置、2300吨、年的加氢或重整催化剂的器外再生装置一、400吨/年的重整催化剂的器外还原装置、300吨/年的加氢催化剂器外预硫化装置,以及固定流化床平均装置、小型提升管评价装置、100ml加氢评价装置等,是目前国内产品销售量最大、产品覆盖面最广、生产品种最全的炼油化工催化剂生产企业,“长岭”牌催化剂产品覆盖国内100%大中型炼油企业,部分催化剂出口意大利、苏丹、朝鲜、美国、阿尔巴尼亚、台湾等地区。

催化剂长岭分公司一贯奉行“质量第一,用户至上”的宗旨,采取创名牌产品与“量体裁衣”相结合的服务原则,加上“吃苦、拼搏、创新、竞争”的企业精神,从而形成了具有自身特色的企业质量文化。从1981年起共获得12个省部级成果奖,9个国家成果奖,企业先后两次通过国家质量管理奖检查,1990年又获得首批“国家一级企业”称号。至今,产品出厂合格率始终保持80%。1999年元月获得全国“质量无投诉企业”称号。1999年10月中旬,我厂顺利通过ISO9002质量体系认证现场审核,获得了国家BCC证书以及英国国家质量保证有限公司(NQA)颁发的UKAS证书和RAB证书。

公司重在创新,经营理念为“以质量求生存,以效益求发展”。整个公司以不断开拓市场创新的作风,全心全意为人民服务的精神迎接市场的挑战。公司门前有一大钟,代表着安全的警钟长鸣!

四、安全教育

(一)安全生产十大禁令

1、严禁在禁烟区内吸烟,在岗位饮酒,违者允以开除并解除劳动合同;

2、严禁高处作业不系安全带,违者予以开出并解除劳动合同;

3、严禁水上作业不按规定穿戴救生衣,违者予以开出并解除劳动合同;

4、严禁无操作证从事电气、其中、电气焊作业,违者予以开出并解除劳动合同;

5、严禁工作中无证或酒后驾驶机动车,违者予以开出并解除劳动合同;

6、严禁未经审批擅自决定钻开高含硫化氢油气层或进行试气作业,违者对直接负责人予以开除并解除劳动合同;

7、严禁违反操作规程进行用火,进入受限空间,临时用电作业,违者给予行政处分并离岗培训;

8、严禁负责放射源,火工器材,并控坐岗的监护人员擅自离岗位,违者给予行政处分并离岗培训,造成后果的,予以开除并解除劳动合同;

9、严禁危险化学品装卸人员擅离岗位,违者给行政处分并离岗培训,造成后果的,予以开除并解除劳动合同;

10、严禁钻井、测录井、井下作业违反井控安全操作规程,违者给予行政处分并离岗培训;造成后果的,予以开除并解除劳动合同。

“十大禁令”的出台是安全生产发展的必然要求。目前党中央高度重视,安全生产形势严峻,禁令的出台对于保证生产的秩序和职工的生命安全具有重大的意义,体现了中国石化“以人为本”的安全生产管理理念。

(二)听安全教育讲座,观看事故视频

通过听安全教育讲座及观看一些重大事故视频,我更加明白了一个道理,那就是安全生产必须要服从命令,不擅作主张,不怀有侥幸心理,持证操作,只有这样,才能避免悲剧的发生。

四、催化裂化车间

1、催化裂化的原理:催化裂化的工艺原理主要是大分子的烃类物质经过换(加)热与高温催化剂接触发生裂解过程,生产汽油、柴油、液化气等产品,同时在反应中产生干气、炭焦等副产物,结焦后的催化剂循环到再生器进行烧焦,恢复催化剂的活性,再循环到反应器与原料进行反应,如此反复。

2、催化裂化催化剂:沸石分子筛+酸性载体

3、主要发展方向:①参炼重质原料(常压渣油、脱沥青残渣油等,以提高经济效益)

②尽量提高汽油辛烷值(改善原料质量、优化操作条件等)

③降低能耗:降低焦炭产率,充分利用再生烟气中CO的燃烧值、发展再生烟气热能利用技术。

④减少环境污染:减少再生烟气中的粉尘、一氧化碳、二氧化硫等;减少烟气,减少机械设备产生的噪音。

⑤过程模拟和计算机应用

⑥适应多种生产需要的催化剂和工艺

4、催化裂化流程:喷雾干燥工艺→气流干燥系统→洗涤过滤系统

成胶反应→高温→喷雾塔→旋风分离器→焙烧炉→过滤机→气流燃烧器→样品(裂化剂)→尾气处理(沉

降)

5、连续重整催化剂生产流程:

流化床净水、四氯化碳 H?

↓↓↓

浸铂湿球干燥→赶酸→活化→还原→成品

6、半合成催化剂催化生产原则流程:

分子筛、高岭土拟薄水铝石、铝溶胶→成胶→喷雾干燥成型→过滤洗涤→气流干燥→FCC催化剂

7、喷雾成型的原理

胶体通过高压泵送至喷雾干燥塔内的喷枪而雾化;雾滴与烟道气发生炉送来的烟道热风直接接触干燥成的微球,其粒径大小由胶体固容量,胶体粘度,喷雾压力级喷嘴直径所决定。

五、分子筛车间

二交一焙产品生产流程图

CDY生产

1、Y型分子筛制备技术

由中国石化石油化工科学研究院、催化剂长岭分公司、湛江东兴石化有限公司共同承担的项目“含双孔结构Y型分子筛复合材料的催化裂化催化剂开发”在北京通过了中国石化股份有限公司科技开发部组织的技术鉴定。

该项目首次利用高岭土原位晶化合成技术开发出含有丰富二级孔道的双孔结构Y型分子筛复合材料,以

此复合材料取代常规凝胶法制备的Y型分子筛为活性组分,集合了高岭土原晶化制备技术和半合成制备技术,研究开发出新型重油催化裂化催化剂。该技术具有自主知识产权,共申请中国发明专利8项(已授权5项),申报中国石化股份有限公司专有技术2项。

该催化剂在湛江东兴石油化工有限公司500kt/a重油催化裂化装置上的工业应用结果表明,在原料掺渣率提高4.57百分点、大于500℃馏出率增加2.7百分点、残炭提高0.43百分点情况下,与常规Y型分子筛相比,该催化剂具有优异的焦炭选择性和重油转化能力,油浆产率降低了0.24百分点,焦炭产率相当,总液体收率增加了0.30百分点,其中汽油收率提高了4.16百分点。经济效益和社会效益显著,属国际先进水平。

双孔结构Y型分子筛复合材料的制备工艺高效环保,污水排放少;新型重油催化裂化制备工艺可行,易于实施,生产过程中无特殊环保要求。

2、微球二套成胶流程:

分子筛浆液(载体)→干粉分子筛(2HP-3)→铝溶胶→(搅拌10分钟)→高岭土→从细粉罐加170kg 回用浆液→拟薄水铝石→(搅拌不少于60分钟)→盐酸→放料

喷雾成型→喷雾干燥系统→焙烧炉(半成品)→洗涤过程(氨水等洗涤)→气流干燥及尾气处理(水热稳定性)→饱和器(快速降温)→填料吸收塔

3、重点学习Y型分子筛的制备

1号罐为连续交换,原材料为氯化镧、稀土、低偏、磷铵、盐酸

2号罐;稳定过滤流量,进一步交换

全部原材料通过泵打(离心泵)

过滤装置:移动真空盘过滤机,加氯化铵,逆流过滤,从最后一级往前打

洗完卸料→打浆罐→干燥→布袋闪蒸→焙烧→成品收集

4、分子筛干燥技术--闪蒸布袋干燥技术

工作原理:热空气由入口管以切线方向进入干燥室底部的环境,并螺旋状上升,同时,物料由加料器定量加入塔内,并与热空气进行充分热交换,较大较湿的物料在搅拌器作用下被机械搅碎,湿含量较低及颗粒度较小的物料随旋转气流一并上升,输送至分离器进行气固分离,成品收集包装,而尾气则经除尘装置

处理后排空。

闪蒸干燥塔按其作用的不同可分为流化段、干燥段、分级段三部分。闪蒸干燥过程中,大部分水分是在流化段蒸发的,粗的粒子在分级段被截下继续粉碎。

5、分子筛焙烧——回转式焙烧炉

其作用是使分子筛发生脱铅、脱羟基、硅迁移、脱氨、结晶重排反应并导致部分Al-O-Al被Si-O-Si取代,从而使晶胞收缩、硅铝比提高、结构稳定性好,同时也使钠离子由难交换的位置迁移至易交换的位置,因此,焙烧效果直接影响分子筛性能的好坏。

6、焙烧炉余热回用技术

燃烧型回转焙烧炉是采用强制式供风、明焰式火焰直接喷射在炉筒外壁表面上,使炉筒受热后将热能传递给筒内物质,并不断进行交替传热,进行了热量交换后的高温烟气,以前通过尾气烟囱排入大气,技术改进后,对这部分热量进行回用为闪蒸干燥供热,这就是焙烧炉余热回用技术。

特点:不但能水平输送,也能倾斜或垂直提升输送;输送机工艺布置较为灵活,改善工人操作条件和防止环境污染。

6、NaY合成的制备方法

导向剂制备:水玻璃、高偏→搅拌→静止老化→补水

NaY合成:水玻璃、导向剂、硫酸铝、低偏→成胶釜内强力搅拌→升温

晶化:高温静止反正一段时间

六、个人实习收获与体会

在为期一周的实习工作中,除了让我对化学化工企业生产的工艺流程有了一定的了解,我觉得自己在其他地方的收获也很大。作为一名一直生活在单纯的大学校园的我,这次的实习无疑成为了我踏入社会前的一个平台,为我今后踏入社会奠定了基础。

首先,让我感触最深的就是安全的重要性。厂里的师傅通过引用一个个鲜活的事例,为我们强调了安全的重要性,化工企业只有保障安全,才能创造效益,任何时刻要把安全放在第一位。所以在实习过程中,我时刻遵守企业的规章制度,听从工人师傅以及老师的安排,通过实习使我体会到化工行业的特点,树立更强的安全意识。这对我们以后的学习和工作有很大的帮助。

其次,就是责任的重要性。在工作岗位上,我们必须要有强烈的责任感,要对自己的岗位负责,要对自己办理的业务负责。如果没有完成当天应该完成的工作,那职员必须得加班;在学校,直来直往,犯点错误只会受点教训,出来社会,犯错会比错误本身要承受更大的责任,所以必须少说话,多办事。

最后,就是坚持的重要性。实际工作中以后,学历并不显得最重要,主要看的是个人的业务能力和交际能力,我们不管到哪家公司,一开始都不会立刻给工作让我们做,一般都是让我们在旁边观看或者做一些杂七杂八的事情,这样的日子或许枯燥又无聊,但是在这个时候我们一定要坚持,不放弃,抓住身边任何一个可以锻炼自己的机会,轻易放弃只会一直恶性循环,我们更不会提升自己,更不要说什么成功了。

另外,通过实习,我发现我尚存在一些不足,例如缺乏实践经验,缺乏对相关技能知识的标准掌握等。在今后我一定要加强学习,努力克服自身不足,做到在掌握扎实的理论知识的同时加强实践,做到理论联系实际!

实习的日子过得虽快,却很充实,更是为我今后的学习工作指明了方向,在今后的日子里我会更加努力的学习,希望有朝一日可以为祖国贡献自己的微薄之力!

岳阳长岭炼化生产实习报告

长岭炼化实习报告 长岭炼化简介 长岭炼化公司,即集团长岭炼油化工有限责任公司。在1971年,该厂建成常减压、催化裂化、延迟焦化、催化重整等四套炼油装置,当时,年原油加工能力已达250万吨。经过四十多年的发展,该厂已建成150万吨/年常减压蒸馏、100万吨/年重油催化裂化、2万立方米/时制氢、80万吨/年加氢精制装置,炼油催化剂生产能力2.5万吨/年,生产聚丙烯能力2万吨/年,原油接转卸能力达到800万吨。并建成了处理能力为1000吨/小时的第二污水处理场,生产能力为7万吨/年的聚丙烯装置,将第一套蜡油催化裂化装置改造成了重油催化裂化装置,使原油深度加工能力提高,质量保证手段加强,产品品种增加,加快了向炼油化工下游的延伸。公司有较强的机械加工、制造、建筑安装施工队伍,已取得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器的设计资格和检验、制造许可证,可承担中型石油化工装置、各类技术改造的设计和工程施工以及大型石油化工装置的检修工程。目前,该公司的主要产品为二甲苯,甲苯,苯,甲醇(精),原油,聚丙烯,催化剂,催化重整催化剂,抽提溶剂油6号。 生产实习 本次实习队伍由化工三班全班、兴湘全班,部分化一化二同学以及带队老师组成,实习时间为10月7日至10月14日,为期8天,旨在让我们了解化工厂的生产原理及熟悉其生产过程,培养我们的安全意识,从理性和感性方面提高了我们对化工厂的认知。对于作为工科生的我们,这次生产实习为我们将来的就业及深造打造了一个稳固的概念基础。 一.安全教育 实习分为两个阶段。第一阶段为安全教育培训,第二阶段为入场参观实习。之前,从我们去中盐株化的见习中,我们就已经了解到化工生产过程中安全的重要性,这次在长炼这种大型化工厂更是让我们对生产安全方面有了更加深刻的认识。在我们进行安全教育的开始,大屏幕上就出现了几个大字,“化工生产,警钟长鸣”,背景音乐及其严肃庄重。很多对安全的认知都是无数用无数条鲜活的生命换来的,它的背后,是血的代价!这让我对这些知识极其的敬畏。我们都十分认真地看了安全教育视频,虽然觉得这些生命很惋惜,但更多的是反思。其实很多事故时可以避免的。如扬子石化的爆燃事故,操作人员在对用氮气处理含有丙烯的管道进行处理后,没有确认里面丙烯已吹扫干净,就贸然动用黑色金属去敲换管道上的阀门,其碰撞产生的火花造成丙烯与氮气的

26 焦化18小时生焦周期生产技术总结(长岭)

焦化18小时生焦周期生产技术总结 张卫兵 (长岭分公司1#联合装置) 摘要:为了消化渣油库存,针对加热炉和焦炭塔的生产能力,通过缩短生焦周期来达到提高装置处理量的目的。 关键词:焦化加热炉焦炭塔生焦周期 1、前言 近年来,随着公司原油加工量的不断上升和原油性质变重以及重油市场的萎缩,重油轻质化的问题越来越突出,在催化裂化装置掺渣比难以继续提高的情况下,通过延迟焦化途径增加重油转化也就势在必行。目前,世界上焦化装置向设备大型化、装置高处理量、低循环比和低的生焦周期发展。长岭炼化公司焦化装置原设计减压渣油加工能力60万吨/年,二炉四塔工艺流程。九五年焦化装置扩能改造后,加热炉和分馏塔的负荷能力都达到了80万吨以上,其中炉-301的生产能力就达50万吨/年,但焦炭塔却一直没有改动,因而炉-301与焦炭塔-201/2的生产能力不配套。为了扩大现有设备下的加工能力,对焦炭塔-201/2进行18h 生焦周期生产,避开焦炭塔的瓶颈限制,充分发挥焦化炉-301的生产潜力,从而提高装置的处理量。 2、生焦周期的选择 从加热炉与焦炭塔的负荷能力、冷除焦系统运行情况统筹考虑,炉-301系统选择18h 的生焦周期,而炉-302则维持24h的生焦周期。 3、18小时生焦周期的时间安排和操作要点 3.1、18小时生焦时间安排见表1。 表格 1 缩短生焦时间的关键在于是否有充足的、合理的辅助生产时间,也就是冷焦、除焦、预热等工序能压缩在合理的时间范围内。辅助生产时间见表2。

表格2 3.2、操作要点 由于装置焦炭塔没有配备料位计,因此严格控制焦炭塔生焦高度不超过安全高度,防止冲塔;由生焦时间安排表可看出,在3天1个循环的周期内,有1次两塔处理时间相隔只有2个小时,由于只有一套冷焦系统,所以冷焦时给水应保持在工艺最大许可范围内,两塔同时冷焦时,优先18h生焦周期的冷焦塔冷焦。 4、18小时生焦标定及分析 4.1、操作条件(见表3) 表格 3 4.2、产品性质(见表4) 表格4 表格 5

中国炼厂一览表

中国炼厂一览表 A-D F-H J-K L-P Q-S T-X Y-Z 安邦炼化安庆石化安阳瑞能安阳贞元蚌埠新能北海石化滨阳燃化滨州裕华沧炼特油沧州石化昌邑石化长江石化长岭炼化长庆油田常熟华电常熟联邦川渝气田大港石化大连石化大庆精细大庆喇化大庆炼化大庆林源大庆石化丹阳联东东华能源宁波东华能源张家 港 东明石化东莞超捷东莞九丰东营博源东营京润化工独山子石化佛山海盛达 佛山华鸿 佛山龙池 佛山瑞丰 福建大鹏 LNG 福建华星 福建联合石 化 福州BP 抚顺二厂 抚顺石化 富海石化 富腾沥青 高密永辉 高桥SK 高桥石化 高青宏远 格尔木炼厂 广西天盛 广西中油 广州北气 广州赫尔普 广州华凯 广州石化 贵州兴义 哈尔滨炼厂 海科炼厂 海南海燃 海盐华电 汉地阳光 杭州炼油厂 河北大港 河北冀春 河北凯跃 吉林石化 济南炼厂 江门盈昌 江苏华伦 江苏陵光 江苏兴能 江苏中油 江阴新奥 江阴兴能 金诚石化 金海宏业 金陵石化 金陵烷基苯 厂 锦西炼化 锦西石化 锦州石化 京博石化 荆门石化 九禾通源 九江华庐 九江石化 久泰广州 克拉玛依 克拉玛依石 化 垦利石化 山东蓝星 喇嘛甸炼 厂 兰州石化 利津石化 溧阳溶剂 厂 辽河石化 辽阳化纤 辽阳石化 绿能高科 洛阳金达 洛阳石化 茂名华粤 茂名石化 茂名实华 内蒙呼炼 内蒙天河 内蒙伊高 南充炼厂 南京蓝盛 南京云合 南阳精细 南阳炼油 厂 南阳石化 宁夏宝塔 宁夏炼化 欧华能源 盘锦北燃 盘锦和运 盘锦太平 河 盘锦乙烯 大庆庆升 齐发化工 齐化集团 齐鲁石化 齐胜工贸 齐旺达海仲石 化 其他油田 前郭炼厂 钦州东油 青岛炼化 青岛石化 青海油田 清江石化 庆阳石化 日照晨曦 三水三泰 山东滨化 山东海化 山东华星 山东久泰 山东中海 陕西渭化 汕头得源 汕头龙鹏 上海金地 上海石化 深圳大鹏LNG 深圳华安 神驰化工 沈阳石蜡厂 胜华垦利 胜利石化 石大胜华 大连西太 塔河石化 塔里木炼厂 泰州石化 天津石化 天津天泰 铜陵燃气 威海地区 潍坊弘润 温州长江能源 温州华电 温州中油 乌鲁木齐石化 武汉石化 武胜石化 西安石化 咸阳助剂 新奥北海涠洲 岛 新疆各油田 新疆广汇 新疆金石 新疆吐哈 宣城华利 乐清宝乐 延安炼厂 盐城石化 盐池宁鲁 燕山石化 扬州石化 扬子百江 扬子石化 阳江海洋 壹诺化工 义马新源 永坪炼厂 榆林炼厂 玉皇金宇 玉门炼化 岳阳汉臣 岳阳石化 湛江东兴 张家港久泰 张家港新能 肇庆荣泰 浙江森木 镇海碧辟 镇海炼化 中海沥青 中海石化 中海油惠州 中海油惠州基 地 中海湛江 中捷石化 中山天乙 中油高富 中油秦皇岛

主要的炼炼油厂一览表

中国炼油厂一览表 A-D F-H J-K L-P Q-S T-X Y-Z 安邦炼化安庆石化安阳瑞能安阳贞元蚌埠新能北海石化滨阳燃化滨州裕华沧炼特油沧州石化 佛山海盛达 佛山华鸿 佛山龙池 佛山瑞丰 福建大鹏LNG 福建华星 福建联合石化 福州BP 抚顺二厂 抚顺石化 吉林石化 济南炼厂 江门盈昌 江苏华伦 江苏陵光 江苏兴能 江苏中油 江阴新奥 江阴兴能 金诚石化 喇嘛甸炼厂 兰州石化 利津石化 溧阳溶剂厂 辽河石化 辽阳化纤 辽阳石化 绿能高科 洛阳金达 洛阳石化 大庆庆升 齐发化工 齐化集团 齐鲁石化 齐胜工贸 齐旺达海仲石化 其他油田 前郭炼厂 钦州东油 青岛炼化 大连西太 塔河石化 塔里木炼厂 泰州石化 天津石化 天津天泰 铜陵燃气 威海地区 潍坊弘润 温州长江能源 乐清宝乐 延安炼厂 盐城石化 盐池宁鲁 燕山石化 扬州石化 扬子百江 扬子石化 阳江海洋 壹诺化工

昌邑石化长江石化长岭炼化长庆油田常熟华电常熟联邦川渝气田大港石化大连石化大庆精细大庆喇化大庆炼化 富海石化 富腾沥青 高密永辉 高桥SK 高桥石化 高青宏远 格尔木炼厂 广西天盛 广西中油 广州北气 广州赫尔普 广州华凯 金海宏业 金陵石化 金陵烷基苯厂 锦西炼化 锦西石化 锦州石化 京博石化 荆门石化 九禾通源 九江华庐 九江石化 久泰广州 茂名华粤 茂名石化 茂名实华 内蒙呼炼 内蒙天河 内蒙伊高 南充炼厂 南京蓝盛 南京云合 南阳精细 南阳炼油厂 南阳石化 青岛石化 青海油田 清江石化 庆阳石化 日照晨曦 三水三泰 山东滨化 山东海化 山东华星 山东久泰 山东中海 陕西渭化 温州华电 温州中油 乌鲁木齐石化 武汉石化 武胜石化 西安石化 咸阳助剂 新奥北海涠洲岛 新疆各油田 新疆广汇 新疆金石 新疆吐哈 义马新源 永坪炼厂 榆林炼厂 玉皇金宇 玉门炼化 岳阳汉臣 岳阳石化 湛江东兴 张家港久泰 张家港新能 肇庆荣泰 浙江森木

2012.9.3长岭炼化石油化工装置(单元)金属管道工程施工及验收技术条件 2007AZS-119

第 1 页共6页岳阳工程设计有限公司 1 范围 本标准规定了石油化工装置(单元)金属管道工程施工及验收技术要求。 本标准适用于石油化工装置(单元)内金属管道的施工及验收,是对SH3501和GB50235的完善和补充,不适用于长输管道施工及验收。 2 引用标准 SH/T3501 《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》 GB5044 《职业性接触毒物危害程度分级》 GB50160 《石油化工企业设计防火规范》 GB50235 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JB4730 《压力容器无损检测》 3 一般规定 3.1 管道施工及验收应首先执行“SH3501”和“GB50235”,两规范未统一和 未涉及的内容应按本规范执行。 3.2 施工单位应根据管道表或管段图中表示的管道级别或检验级别号确定 管道检验级别。 3.3 施工单位施工时应严格控制管子的用量,对长度100mm以上的切割剩余 短管不能作为废料处理,应按材质登记保管以备利用。 4管道级别划分 4.1 管道级别划分为SHA、SHB、SHC、SHD和SHE五级,其中SHA、SHB、SHC、SHD依据SH3501标准划分,SHE应执行本标准的规定;具体管道分级见项目设计 文件。 4.2 有毒、可燃介质及非可燃、无毒介质管道的分级,应符合表1的规定。 5 转动机器的管道预制和安装 5.1 管道预制应严格执行设计文件的规定,施工单位在确认平面图与管段图 或详图间无矛盾时方可下料预制。

第 2 页共6页岳阳工程设计有限公司 5.2 管道连接时(包括与主管相连的各分支管道),不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。 5.3 与转动机器连接的管道,应从机器侧开始安装,固定焊口应远离机器,并且先安装管道支架。管道的水平或垂直度偏差应小于1mm/m。气体压缩机入口管道因水平偏差造成的坡度,应坡向分液罐一侧。 5.4 管道与机器连接前,应在自由状态下,检验法兰的平行度和同轴度,且应符合制造厂或设计之规定,当制造厂或设计未规定时,应执行SH3501中的4.2.10条。 表1 管道分级 管道级别 适用范围 SHA 1.毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外); 2.毒性程度为高度危害介质的丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道; 3. 设计压力大于或等于10Mpa的介质管道。 SHB 1.毒性程度为极度危害介质的苯管道; 2.毒性程度为高度危害介质管道(丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道 除外); 3. 甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道。 SHC 1. 毒性程度为中度、轻度危害介质管道; 2. 乙B类、丙类可燃液体介质管道。 SHD 设计温度低于-29℃的低温管道。 SHE 设计压力小于10Mpa且设计温度高于或等于-29℃的无毒、非可燃介质管道 注:(1) 毒性分级见GB5044.极度危害介质、高度危害介质统称剧毒介质 (2) 火灾危险性分类见GB50160。 6管道焊接接头 6.1 公称直径DN≤40的管道焊缝,应采用氩弧焊打底; 6.2 焊接接头热处理应执行SH3501的有关规定; 6.3 应根据管道等级或管段图确认需要进行热处理的管道;

长岭炼化12万吨年稀乙烯制乙苯装置内部培训教材

1.概述 1.1装置概况 本装置为中国石油化工股份长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置,为新建装置。 设计规模12万吨/年乙苯。装置开工按8400小时设计。操作负荷弹性60~110%。 本装置采用中国石化的气相法干气制乙苯成套技术(SGEB)。 装置主要包括工艺部分和辅助公用工程部分。 1.2装置组成 乙苯装置工艺过程分为催化干气脱丙烯部分、反应部分、分离部分、热载体部分、产汽部分、热水和冷冻水部分、燃料及放空部分等。 1.3设计原则 1)采用国先进、可靠的工艺技术和设备,使装置总体水平达到国领先水平。 2)安全、环保、消防与设计同步进行,满足国家和地方标准及规要求。 3)公用工程系统充分依托长岭分公司现有条件,节约装置投资。 4)装置采用DCS,满足集中控制要求。 1.4设计特点 本装置采用中国石化的气相法干气制乙苯成套技术(SGEB)。烷基化部分采用气相烷基化反应,催化剂采用石油化工研究院研制的催化剂(SEB-08);烷基转移部分采用液相烷基转移反应,催化剂采用石油化工科学研究院研制的催化剂(AEB-1H)。 2.原料、辅助材料和产品 2.1原料 本装置原料为经过脱硫后的催化干气和新鲜苯,催化干气来自于新建3#催化裂化装置和1#催化裂化装置所产干气,分别脱完硫后经管道输送至乙苯装置,其中新建3#催化裂化装置所产12.14万吨/年干气全部进乙苯装置,不足部分约4.97万吨/年干气由1#催化裂化装置补足。新鲜苯由罐区经管道输送至乙苯装置。原料组成及性质如下: 2.1.1催化干气 催化裂化装置来的经过脱硫后的催化干气组成见表2-1

备注:混合比例为全部3#催化裂化干气量14452.38Kg/h,部分1#催化裂化干量6069.34Kg/h。 技术要求如下: 丙烯:业主应充分考虑降低原料中丙烯含量的必要性,建议≤0.7%V 总硫(H2S):≤20ppm 水:饱和水 进装置温度:40℃ 进装置压力:1.0MpaG 2.1.2新鲜苯 新鲜苯(石油苯)质量指标必须符合GB3405-89优级品要求,指标见表2-2 表2-2 新鲜苯质量指标

长岭炼化重整装置扩能改造

长岭炼化重整装置扩能改造 陈国兴 (中国石化长岭分公司炼油二部) 摘要:介绍了2012年11月长岭分公司700kt/a连续重整装置消缺改造的主要内容,通过对装置改造后各项运行参数的分析总结,表明本次装置改造提高了装置的整体运行水平,取得了良好的经济效益。 关键词:连续重整改造发泡剂加热炉 1 概述 长岭分公司原有一套2001年投产的500kt/a低压组合床重整装置,催化剂连续再生规模为260kg/h,装置年开工8000h。2009年,根据中石化长岭分公司产品质量升级改造总体设计方案,即10Mt/a原油加工综合规划总流程,重整装置规模由500kt/a改扩建到700kt/a,将原有的组合床重整技术改造为连续重整技术。改造后重整苛刻度按C5+馏份油辛烷值RONC100设计。催化剂选用国产的连续重整催化剂PS-Ⅵ,催化剂再生能力由催化剂循环量260 kg/h提高到350 kg/h。2012年装置又进行了消缺完善改造,包括预加氢汽提塔、发泡剂塔、再生系统改造等内容,装置主要技术特点如下: 1)采用国产高空速加氢催化剂RS-1,预加氢反应器后设高温脱氯罐,以适应原料中氯含量的变化; 2)采用国产连续重整工艺,四台反应器为径向移动床反应器,采用并列式布置; 3)氢气再接触及氨制冷系统加上溴化锂制冷机组,充分回收重整氢中的轻烃组分,提高氢气纯度; 4)在原焊板式重整进料换热器前增加一台重整进料预热器,以加强换热深度,降低能耗; 5)重整加热炉采用高效“四合一”方型炉作为重整加热炉,采用多流路U型低压降炉管和低NOx 燃烧器,对流段发生3.5MPa蒸汽,产生的蒸汽全部供重整循环氢压缩机透平使用,剩余部分送至系统3.5MPa蒸汽管网。从对流室最上层过热水管组下部抽出部分烟气,将烟气引到地面与空气预热器换热后再返回烟囱排空。全炉热效率可达90%以上; 6)重整循环氢压缩机采用3.5MPa背压透平驱动的离心式压缩机,重整氢增压机采用往复式压缩机; 7)重整产氢出装置前设脱氯设施,以防止下游设备的氯腐蚀及胺盐结晶。 2 改造前装置的运行情况及存在问题 2.1 装置物料平衡情况 以2011年装置的物料平衡为依据和装置设计值进行对比,2011年重整装置物料平衡情况见表1。 从表1中看出: 1)装置加工最高负荷为81.45%,装置改造前后均没有满负荷生产; 2)受后续芳烃分离装置影响,提高了抽提进料收率; 3)重整大部分汽油进后续装置分离出二甲苯后,增加了新物料重芳烃,重芳烃和汽油总收率基本与设计值持平; 4)装置轻石脑油全部进脱丁烷塔和戊烷油塔生产车用液化汽和发泡剂,增加了车用液化汽、发泡剂和干气的产量,三者收率均高于设计值; 5)受再生系统催化剂再生能力不足,以及抽提进料芳烃含量的限制,和全厂氢气管网的平衡,重

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