精冲件的加工难度影响因素分析及应对措施

精冲件的加工难度影响因素分析及应对措施
精冲件的加工难度影响因素分析及应对措施

精冲件的加工难度直接影响其制造成本,因此研究精冲件的加工难度并对难加工件采取有效的技术措施,有助于降本增效。而针对某个具体的精冲件而言,制造成本与其加工难度等级直接相关,加工难度越大,制造成本越高。

精冲件的加工难度与下列多个要素有关:

(1)尺寸要素:板料厚度、外形大小;

(2)剪切面要素:剪切表面撕裂与完好率等级要求、塌角大小;

(3)材料要素:硬度、强度、碳化物球化率(中高碳钢或合金钢)、各向异性等;

(4)结构要素:锐角与圆角半径大小,槽宽、悬臂、孔径、孔间距、孔边距与料厚的比值大小,有无齿形,有无半冲孔、沉孔、局部减薄、内外形倒角、弯曲、拉深、翻边等复合成形;

(5)精度要素:形状与位置精度高低;

(6)其他要素:热处理、表面处理等要求。

国家机械行业标准JB/T 9175.1-2013《精密冲裁件第一部分:结构工艺性》从结构工艺性角度,对精冲件结构要素,如圆角半径、槽宽、悬臂、环宽、孔径、孔边距、齿轮模数、半冲孔相对深度等相关的加工难易等级进行了规定。标准针对每个结构要素,都将加工难易程度分为容易、中等、困难三个级别。本文针对标准未涉及到的一些精冲件加工难度影响因素进行探讨,并简要介绍生产中的应对措施。

精冲件尺寸的影响

厚度和外形尺寸越大,精冲难度越大。适合精冲的板料厚度一般在3~12mm之间,精冲难度指数随厚度呈直线上升。厚度越大,剪切面越容易出现撕裂、剥落缺陷,而且模具寿命越低。一般而言,厚度小于5mm,属于容易精冲的;厚度5~9mm,属于中等难度的;厚度大于9mm,则属于困难的,如图1所示。

精冲件外形尺寸大小,从理论方面上说,只要设备吨位足够大,则没有什么限制。但是当外形尺寸大到一定程度,由于材料的各向异性以及在冲切过程中模具的受力变形,导致精冲件尺寸精度难以保证。一般最大外形尺寸小于100mm,属于容易精冲的;在100~250mm,属于中等难度的;大于250mm,则属于困难的,图2所示精冲件,最大外形尺寸达450mm,属于难精冲零件。

所以实际生产中,对于厚而大的精冲件,要注意采取以下措施:

(1)模具的刚度要足够大,而增大模具刚度的主要措施就是尽可能加大凹模、齿圈压板和模板的厚度;

(2)凹模外周设置应力圈,减少其受力变形和防止开裂;

(3)根据冲压件尺寸与模具尺寸的差异,对模具刃口尺寸进行适当补偿。

剪切面质量要求的影响

剪切面光洁、垂直度高、无撕裂和剥落,是精冲件的最大优点。但是,随着板料厚度的增大以及剪切形状的复杂(主要是尖角),要想获得100%的光洁面是很困难的。因此在国家机械行业标准JB/T 9175.2-2013《精密冲裁件第二部分:质量》中对精冲剪切面质量进行了分级。其中表面完好率分为5个等级,允许的撕裂程度分为4个等级。对表面质量要求越高,加工时的修模频率和废品率越高,综合生产效率越低。

抑制剪切面撕裂、减少剥落的技术措施,有大量文献可供参考,关键是要控制好模具间隙、刃口圆角、原材料球化率、压边力与反压力、工艺润滑等各个环节。

某些产品还对塌角有明确要求,在一般技术条件下,精冲剪切面上一侧是自然塌角,另一侧是毛刺,自然塌角的大小在JB/T 9175.2-2013标准中有规定。如果产品的塌角要求小于标准规定值,就需要采取特殊的技术手段或增加工序来保证。有效减少塌角的技术方案几乎没有公开的报道,由各企业内部控制,通常的解决办法是增加后续工序,如平面磨削或局部修整。

图3是变速箱用精冲件,内部齿形塌角按行业标准允许达到0.9mm,但图纸要求不大于0.2mm,精冲难以达到,需要在精冲后进行平面磨削。

精冲件材料的影响

材料强度(或硬度)越大,精冲力越大,模具容易变形,薄弱的冲切元件容易断裂,刃口容易崩刃。因此,材料强度越大,精冲难度越大;材料的延伸率越大,冲切表面越不易产生撕裂和剥落,容易获得光洁冲切面,精冲难度小;碳化物组织的颗粒越小(最好是细球状),越容易精冲,主要是容易获得光洁冲切面;材料的各向异性越大,精冲件尺寸精度越不易保证,对于大型精冲件影响尤甚。

综合而言,低碳钢和低碳合金钢,精冲难度小;中碳钢和中碳合金钢,精冲难度中等;而高碳钢和高碳合金钢,则精冲难度大。

而在中、高碳钢精冲时,多数情况下都需要对材料进行球化处理,而且为了控制厚度公差,还需要选择冷轧状态的材料,因而“冷轧球化态”是精冲用料的常态。

精冲件精度要求的影响

精冲件尺寸精度(包括形状和位置精度)高于普通冲裁件,这也是精冲工艺的优势所在。但精冲加工也有其局限性,由于在精冲过程中,冲切面周围的材料会受到拉伸或压缩变形,形成一定内应力,脱模后内应力释放,导致零件尺寸与模具尺寸不一致。这种尺寸变化量的大小又与很多因素有关,如材料的强度、模具的刚度、模具刃口圆角的大小、冲裁间隙大小、

压边力与反压力大小、模具型腔的粗糙度大小以及润滑油的种类、零件的结构形状等。正是由于受到如此多因素影响,精冲件尺寸精度如果要求过高的话,工序能力将非常低下,精冲难度自然增大。当然,上述因素中的每一项对尺寸精度的影响结果都很微小,仅限于微观范围,这也是精冲件精度较高的原因。

一般来说,精度等级大于IT12,属于容易的;介于IT8~IT12之间,属于中等的,小于IT8,则属于困难的。

提高精冲件精度的措施,不外乎从其主要影响因素上考虑。通常模具的刚度、冲裁间隙和刃口圆角是关键,足够大的模具刚度,合理的冲裁间隙以及不产生剪切面撕裂为限的刃口圆角,是冲制高精度零件的重要前提。

其他要求的影响

精冲件多数为汽车、摩托车或其他机械上的重要结构件,除了剪切面和精度要求外,一般还有强度或硬度要求,有些产品还有电镀、达克罗等表面处理要求,这些要求需要经后续处理达到。但在处理过程中,会造成一定的变形和尺寸变化,针对这种可能的变化,需要在精冲模具设计时加以考虑。如果精冲件尺寸精度要求较高,有时即便预先采取了措施,也会因各种复杂因素导致产品不合格。所以有强度、硬度、表面处理要求的产品,会增大精冲的难度。

一般情况下,后续热处理时,精冲件上的孔会收缩,外形会膨胀,缩胀量与材料种类、零件形状、尺寸大小以及热处理方式有关。特殊情况下需要通过试验摸索热处理变形规律,进而修改模具型腔尺寸。

零件表面处理后留有一定膜厚的镀层,会增大外形尺寸,减小内形尺寸,因此应根据表面处理的种类,事先了解镀层厚度,在选择原材料厚度和设计模具型腔尺寸时加以补偿。

建筑工程质量整改报告格式

建筑工程质量整改报告格式 工程质量整改报告 针对晨越建管、质检站和建设等相关单位于2014年11—12 月对我标段: 国道318线雅安至二郎山—雅安城区过境段二标段工程所提出的工程质量、安全和资料等方面的问题,现将整改措施及结果报告如下: 存在问题整改措施及结果工程质量方面: 工程质量方面: 1、雨污水管管底未按要求回填中粗砂 1、雨污水管道管底已按要求回填15cm 的中粗砂 2、浇筑砼时有泥土灌入现象 2、针对浇筑砼时有泥土灌入的情况,已采取相应 3、砼存在蜂窝、麻面的现象的有效措施防止泥土的灌入 4、检查井钢筋笼竖筋搭接长度和间距不符3、砼蜂窝、麻面的现象已处理合要求,钢筋笼洞口无加强筋 4、检查井钢筋笼竖筋搭接长度和间距已符合要 5、雨污水管平整度不符合要求,雨污水管求,洞口已布置了加强筋 道纵向坡度、顺直度不满足设计要求 5、雨污水管的平整度已按要求整改,符合要求,6、现场钢筋堆放无防雨措施,直接堆放泥雨污水管道的纵向坡度和顺直度已调整,符合要地,导致钢筋受到污染求 7、机械连接钢筋丝口处,部分钢筋车丝受6、现场钢筋已堆放整齐。做好了防雨措施到损伤 7、钢筋机械连接处部分车丝受到损伤的已替换 施工单位自查情况意见: 自检人:(签章) 年月日监理单位复查验证情况意见: 复查人:(签章) 年月日现场业主代表复查验证情况: 复查人:(签章) 年月日注:本表一式两份,一份项目部留存,一份报公司质量处。 工程质量整改报告

针对晨越建管、质检站和建设等相关单位于2014年11—12 月对我标段: 国道318线雅安至二郎山—雅安城区过境段二标段工程所提出的工程质量、安全和资料等方面的问题,现将整改措施及结果报告如下: 存在问题整改措施及结果工程安全方面: 工程安全方面: 1、基坑沟槽和边坡未做防护,安全警示不1、基坑沟槽和边坡已做好防护措施,安全警示标全,现场和边坡开挖处临边防护不到位,志和标语已张贴或悬挂,现场和边坡开挖处已做未采取安全警示和防护好临边防护,拉好了安全警示带和警示标牌 2、钢筋弯曲机未做防雨措施,未重复接地,2、钢筋弯曲机已做好防雨措施,采用圆钢重复接开关箱不符合“一机一闸一漏一箱”的要地,开关箱符合“一机一闸一漏一箱”的要求,求,钢筋加工棚照明用线不符合规范钢筋加工棚照明用线已按要求整改,符合规范要 3、抗滑桩施工无有效的通风和排气措施,求无井底工人救援绳,井口工人操作面无防3、抗滑桩施工已采取了有效的通风和排气措施,坠落横杆,工人上下井无专用的爬梯或软配备了救援绳,工人上下井已配备了软梯,工人梯下井施工也佩戴好了安全绳 4、工人在开挖抗滑桩洞口擅自取火,不佩4、针对工人在擅自在施工现场取火和不带安全戴安全帽帽,已对其进行了安全教育,已佩戴好了安全帽施工单位自查情况意见: 自检人:(签章) 年月日监理单位复查验证情况意见: 复查人:(签章) 年月日现场业主代表复查验证情况: 复查人:(签章) 年月日注:本表一式两份,一份项目部留存,一份报公司质量处。 工程质量整改报告

设计漏项、工程质量、工程隐患检查整改报告

项目组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况及整改措施落实情况的报告 一、已经做到的工作 1 严格要求施工单位按基本建设程序办事,做到开工有报告、施工有方案,技术有交底、图纸有会审、器材有检验、检查有记录。 2 检查施工单位各项工程必须严格按施工程序和施工工艺纪律组织施工。 3 对进入现场的施工机械的工作状态、安全运行状况进行检查,确保了工程施工的连续性。 4 对工程施工质量严格控制。 4.1设备工程: 4.1.1在装置动静设备安装前,严格按照设计及规范要求对进场的设备经施工单位自检,并审验。通过开箱检验,查明设备证明文件齐全,设备自检文件记录齐全,查验合格后方进场安装。基础验收合格,且记录齐全,设备安装垫铁隐蔽工程合格,且记录齐全。关键动设备安装全程在专家指导下进行,动设备安装、联轴器对中检验。 4.1.2设备安装标高、坐标及设备的垂直度等误差均在设计和规范允许的偏差值内,设备的伸缩端按图纸和设计及规范要求进行了调整;设备与管道的连接法兰,在自由状态下,平行度,同轴度符合设计和规范要求,且施工记录齐全。 4.1.3设备试验按方案进行。采用水压试验,在设计压力1.5倍处进行,

过程符合规范要求。不锈钢设备试压,水质氯离子含量小于25ppm,符合规范要求。试压合格后排净余水,并用压缩空气吹扫,设备封闭前施工方将内部清洗干净,并按程序报验,经审验,合格后封闭。4.2 管道工程: 4.2.1 管道和管件施工前,都进行了报验,质量证明文件齐全,材质合格; 4.2.2 在管道施工过程中通过巡视、旁站、资料审查、现场抽查等方式,对工程施工项目的施工质量进行了有效的质量监督控制。管道焊接接头无损检测后焊缝缺陷等级的评定符合规范JB4730的规定。检测百分率不低于20%,合格等级为二级。固定焊口射线检测百分率不低于40%,并且不少于一个。对于不合格的焊口进行整改重新拍片合格才进入下一道工序。根据要求对管道进行气压试验,气压试验全部合格,对管道进行了48小时的吹扫直到符合要求。 4.2.3 管道的焊接一次合格率均大于96%,满足项目质量管理目标. 4.2.4 设备及管道防腐绝热采用岩棉绝热层加0.7mm镀铝锌铁皮保护层,隔热层紧密,同层错缝,伸缩缝留位正确,偏差符合设计要求和规范。保护层压头及搭缝施工正确,没有局部脱壳现象,无局部凹凸不平和表面不整齐的超标现象,设备防腐绝热工程施工记录齐全。4.3 电气工程: 电气盘柜、电缆质量证明文件齐全,质量合格;电气试验合格、试验记录齐全,送、受电方案齐备和合格,区域变电所、装置变电所皆一次受送电合格。

常见冲压质量问题及解决之冲裁件的常见缺陷及原因分析

常见冲压质量问题及解决之冲裁件的常见缺陷及原因分析 冲裁件的常见缺陷及原因分析 冲裁是利用模具使板料分离的冲压工序。 冲裁件常见缺陷有:毛刺、制件表面翘曲、尺寸超差。 1、毛刺 在板料冲裁中,产生不同程度的毛刺,一般来讲是很难避免的,但是提高制件的工艺性,改善冲压条件,就能减小毛刺。 产生毛刺的原因主要有以下几方面: 1.1 间隙 冲裁间隙过大、过小或不均匀均可产生毛刺。影响间隙过大、过小或不均匀的有如下因素: a 模具制造误差-冲模零件加工不符合图纸、底板平行度不好等; b 模具装配误差-导向部分间隙大、凸凹模装配不同心等; c 压力机精度差—如压力机导轨间隙过大,滑块底面与工作台表面的平行度不好,或是滑块行程与压力机台面的垂直度不好,工作台刚性差,在冲裁时产生挠度,均能引起间隙的变化; d 安装误差—如冲模上下底板表面在安装时未擦干净或对大型冲模上模的紧固方法不当,冲模上下模安装不同心(尤其是无导柱模)而引起工作部分倾斜; e 冲模结构不合理-冲模及工作部分刚度不够,冲裁力不平衡等; d 钢板的瓢曲度大-钢板不平。 1.2 刀口钝 刃口磨损变钝或啃伤均能产生毛刺。影响刃口变钝的因素有: a 模具凸、凹模的材质及其表面处理状态不良,耐磨性差; b 冲模结构不良,刚性差,造成啃伤; c 操作时不及时润滑,磨损快; d 没有及时磨锋刃口。 1.3 冲裁状态不当 如毛坯(包括中间制件)与凸模或凹模接触不好,在定位相对高度不当的修边冲孔时,也会由于制件高度低于定位相对高度,在冲裁过程中制件形状与刃口形状不服帖而产生毛刺。 1.4 模具结构不当

1.5 材料不符工艺规定 材料厚度严重超差或用错料(如钢号不对)引起相对间隙不合理而使制件产生毛刺。 1.6 制件的工艺性差-形状复杂有凸出或凹入的尖角均易因磨损过快而产生毛刺。 小结: 毛刺的产生,不仅使冲裁以后的变形工序由于产生应力集中而容易开裂,同时也给后续工序毛坯的分层带来困难。大的毛刺容易把手划伤;焊接时两张钢板接合不好,易焊穿,焊不牢;铆接时则易产生铆接间隙或引起铆裂。 因此,出现允许范围以外的毛刺是极其有害的。对已经产生的毛刺可用锉削、滚光、电解、化学处理等方法来消除。 孔变形,凸焊螺母后不易取出 孔毛刺,凸焊螺母困难 2、制件翘曲不平 材料在与凸模、凹模接触的瞬间首先要拉伸弯曲,然后剪断、撕裂。由于拉深、弯曲、横向挤压各种力的作用,使制件展料出现波浪形状,制件因而产生翘曲。 制件翘曲产生的原因有以下几个方面: 2.1 冲裁间隙大 间隙过大,则在冲裁过程中,制件的拉伸、弯曲力大,易产生翘曲。改善的办法可在冲裁时用凸模和压料板紧紧地压住,以及保持锋利的刃口,都能受到良好的效果。

精冲件项目经营分析报告(项目总结分析)

精冲件项目经营分析报告 规划设计 / 投资分析

第一章项目总体情况说明 一、经营环境分析 1、抢抓“中国制造2025”等重大机遇,突出工业主导地位,以加快新型工业化跨越发展为抓手,着力稳增长、调结构、转动力、增后劲;以园 区建设为载体,着力强龙头、补链条、聚集群,做实做强做大工业的规模 和总量;以重大项目为支撑,以延伸产业链为路径,全面提升发展质量和 效益,增强主导力,加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系,全面推动我市工业高质量发展。坚持稳中求进工作总基调,着力处理 好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面,更要看大局、明大势,坚持稳 中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和 稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做 好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经 济平稳健康发展基础。围绕工业经济高质量发展,坚持“工业强市”主战 略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标,聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化 改造、绿色化改造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、

企业家素质提升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工 业经济高质量发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。 2、“十三五”期间本市发展工业面临机遇和挑战并存,相比周边传统 工业化过度发展的地区,本市还有工业和建设用地可以供应,本市可以发 展新兴产业、技术含量和附加值高的清洁生产,也可以运用信息化改造传 统产业的增长方式,直接跨越周边县(市、区)“先污染、后治理”的工 业发展老路,实现发展的后发优势。“十三五”时期是我市深入贯彻落实 制造强国战略,抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,创新驱动转型发 展取得重大突破,产业发展迈向中高端,工业化和信息化融合程度进一步 提高,高端制造业加快发展,新产业新业态不断成长的关键期,是建设现 代化工业强市和更高标准小康社会的战略机遇期。 3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产 业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动 产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新 兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。 由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业 可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选 择适宜的技术创新模式完成技术创新。战略性新兴产业是以重大技术突破

质量问题报告范文如何写产品质量问题整改报告

质量问题报告范文如何写产品质量问题整改报告如何写产品质量问题整改报告?以下资料给你参考: 20**年质量问题整改报告本报告包括三个部分:1.20**年质量改进综合情况(重大质量改进项目完成情况、精美化活动开展情况、群众性质量活动情况):2.质量改进工作存在的问题:3.改进的建议和需求。一、 20**年质量改进综合情况(一)xx年度重大质量改进项目完成情况《*****公司xx年重大质量改进项目计划》列了一个重大质量改进项目,内容是“减少****产品上腔顶部出现凹坑”,具体情况如下: 1、现状和目标:现状:空调冰箱制冷后,冷藏室(上腔)顶部出现大小不等的凹坑,特别是“K型系列产品表现突出,约占3%。目标:空调冰箱制冷后,上腔顶部出现凹坑的产品≤1%。2、针对上述情况,技术部制定了四个方面的改进措施,现已基本完成,完成情况如下:(1)发泡原料改善: xx年5月份与上海亨斯迈公司合作,对他们所供应的组合聚醚性能方面进行了改进,改善了泡沫的流动性,增加了组合聚醚与环异戊烷的相溶性,减少了泡沫中的大气泡。通过批量试验,收到明显效果,上腔顶部凹坑减少很多,达到了目标值。(2)验证凹坑与离泡:在“K”型产品上进行了10台试验,试验内容为:在上腔顶部外侧增加一张隔离纸(与顶部不粘合在一起),发泡检验凹坑与离泡。试验结果:虽然不见了上腔顶部凹坑,但果然产生了上腔顶部离泡现象。因此,上腔顶部外侧不能增加隔离纸。 (3)控制上腔顶部厚度:由于降费压耗而使箱内腔的ABS板材厚度由原来的3.2mm改为

3.0mm,所以上腔顶部的壁厚也就随之变薄,因此控制上腔顶部的厚度就比较重要。通过控制ABS板材厚度的稳定一致性和箱内腔吸塑的质量,上腔顶部的壁厚基本上控制在0.8 mm以上。(4)工艺方面控制:1)增加上腔顶部的泡沫量:通过调整发泡注泡枪的位置、注泡量,尽可能地增加箱体顶部的泡沫填充量,改善泡沫质量,减少泡沫夹气,保证适当的过充填,使顶部的气泡达到最少。2)控制预装箱质量:在箱体预装时,加强对冷藏室顶部厚度的自检,对顶部较薄的冷藏室采取粘贴胶带增加强度后再使用。3)控制前顶板排气孔尺寸:在加工前顶板时,按产品图纸尺寸要求冲剪排气孔,保证该件喷涂后仍有较好地排气效果。通过采取上述措施,现在上腔顶部凹坑已经得到控制,从冰箱外观检验记录看,因上腔顶部凹坑而降等的冰箱很少,上腔顶部凹坑变形的冰箱数量也由3%下降至1%以下,因此,“减少冰箱上腔顶部凹坑”质量改进工作已经完成。(二)精美化攻关活动开展情况精美化工程攻关活动是精美化活动的第二阶段,冰箱公司在进行了广泛的市场查和对照西门子冰箱找差距后,确定了13个精美化攻关项目,其中与我公司有关的有11个项目(后附“科龙精美化工程活动攻关项目计划表”)。接到公司的项目攻关计划后,我公司召开了专题会议,研究布置和落实攻关计划要求,并由技术部、质保部、总装车间等部门有关人员成立了11个攻关小组,各小组编制了详细的攻关措施计划,落实了整改内容、完成时间及责任人,各小组成立后积极开展活动,并主动地与冰箱公司各攻关小组取得联系,沟通情况,目前这些项目都

如何进行原因分析和拟定整改措施

如何进行原因分析和拟定整改措施 注:常常看到很多企业写工作不符合或质量问题原因分析及拟定整改措施存在各种各样的问题。有的问题可能是培训不到位问题,有的问题可能是理解不到位问题。针对种种问题特拟定本文进行培训。 一、原因分析方法 (一)象钻头一样一层一层往问题的深处钻下去,深究原因(注:这是美国通用汽车公司精益生产要求) 1、第一钻:正确的过程(操作者自查) (略) 2、第二钻:正确的工具(操作者自查) (略) 3、第三钻:正确的零件(操作者自查) (略) 4、第四钻:零件的质量是否合格 5、第五钻:工艺是否合理、正确 6、第六钻:产品设计是否合理、适用 7、第七钻:排除1~6钻外的需联合各部门或高层一起商讨的复杂问题 (二)用提问的方式,问5个WHY ,以找到问题产生的原因 1、持续地问“为什么?”直到找到问题的原因为止。此过程有时亦称为“问5次为什么”因为问了5次为什么,就很有发掘问题原因的机会。 2、视问题的复杂程度,质疑“为什么”的次数可能多于或少于5次。 举例来说,假设你看到一位工人,正将铁屑洒在机器之间的通道地面上。 ?你问:“为何你将铁屑洒在地面上?” ?他答:“因为地面有点滑,不安全。” ?你问:“为什么会滑,不安全?” ?他答:“因为那儿有油渍。” ?你问:“为什么会有油渍?” ?他答:“因为机器在滴油。” ?你问:“为什么会滴油?” ?他答:“因为油是从联结器泄漏出来的。” ?你问:“为什么会泄漏?” ?他答:“因为联结器内的橡胶油封已经磨损了。” 如上所示,经常地利用问5次为什么,就可以确认出问题的原因以及采取对策。如上例的纠正措施,可采用金属油封来取代橡胶油封,以断然地阻止继续漏油。 (三)复杂问题的原因分析 可采用穷举法的检查表来找出原因 1、案例一:过程质量问题原因检查表(略) 2、案例二:顾客投诉问题原因检查表(略) (四)原因分析的统计技术方法 可以用鱼翅图来找(略) 二、拟定整改措施 整改措施顺序: 1、纠正 2、纠正措施 3、预防措施

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工程质量整改(方案)报告 根据工程部、监理部检查要求及7月14日主体工程验收提出的问题,制定如下整改方案: 一、局部不符合规范要求的120墙砌体,必须返工,重新砌筑, 顶部斜砌,垂直度、平整度、灰浆饱满度符合要求和施工 规范规定。 二、预制楼板灌缝不密实、夹渣、露筋部位必须剔除,重新支 模,用水冲洗干净,刷水泥素浆,用掺膨胀剂的C30细石 砼振捣密实,及时养护,养护期间不准有任何荷载走动。 三、排烟道根部灌注不符合要求部位,必须剔除处理方案如下: 1、烟道与现浇板接合处部位刷水泥素浆一道,用C30 膨胀细石凝土灌注; 2、刷水泥素浆一道; 3、用C30细石混凝土做45°护坡高50mm; 4、刷水泥素浆一道; 5、做闭水试验。 四、后砌120墙和构造柱接触处,用电锤打眼,粘结构胶,并 加设拉结筋,按要求每120mm墙厚放置2根直径6mm的 钢筋,其间距沿墙高按50cm一道。长度不得小于500mm, 钢筋未端应做90度弯钩,砌入砌体中的拉结筋,应设置正

确,平直外露部分不得任意变折。 五、楼板底坐浆不密实部位,用1:2.5水泥砂浆重新抹实、平 整。 六、混凝土构件蜂窝、麻面、露筋等缺陷部位,处理方案如下: 1、剔除不密实的混凝土; 2、用水冲洗干净,刷素水泥浆一道; 3、用C30膨胀细石混凝土填补并振捣密实; 4、按要求及时养护。 七、施工洞砖砌体顶部不密实部位,必须拆除重新砌筑,顶部按要求砌筑,灰浆填塞密实,表面平整。 以上质量问题必须严格按施工规范逐条落实整改,整改合格后报工程部、监理部进行二次验收,合格后方可进入下道工序。 建设单位意见:监理单位意见: 签字(盖章):签字(盖章): 施工单位: 项目部 二00六年七月十七日

汽车座椅精冲件质量问题及解决方案的探究

汽车座椅精冲件质量问题及解决方案的探究 摘要:精冲件广泛用于汽车座椅调节机构的生产,对产品形状、尺寸精度及断面质量的要求均很高。本文列举了汽车座椅精冲件生产中存在的典型的质量问题,并分析探讨了问题产生的原因,提出了解决问题的方法。 关键词:精冲工艺;精冲;冲裁质量;解决方案 引言 精密冲裁是一种有别于普通冲裁的先进加工方法,它利用专用压力计(精冲机),通过专用的精密冲裁模具,在强力压料状态下对金属板料进行冲压,使金属塑形变形一直延伸到剪切结束。通过精冲所获得的零件具有精度高、光洁度好、平面度高、垂直度好,并拥有光洁的剪切面等优质特性,多年来,精冲技术备受汽车制造业的青睐,尤其在汽车座椅零件的生产上得到了很好的推广。 精冲件的质量,主要指剪切面上光亮带质量、垂直度、毛刺、塌角、平直度和尺寸精度。精冲件的质量主要取决于模具的结构是否合理、模具的制造精度、刃口的状况、被冲材料的塑性和金相组织、零件几何形状的复杂程度、工艺润滑剂、力能参数以及压力机的调整等。2.质量问题产生的原因及解决方案 2.1.毛刺和塌角 精冲件一般带有较小的毛刺,高度一般为0.1~0.3mm,当凸、凹模磨损严重后,也会产生较大的毛刺,并且外形毛刺比内形毛刺大。如果工件的一侧毛刺比较厚,这就可能是凸、凹模间隙小了,可以尝试调整模具间隙即可消除。 在实际生产中,对于精冲件上根部较薄的毛刺采用滚筒清理和振动清理的方法;对于根部较厚的毛刺采用沙带磨光机去毛刺。 精冲件的塌角用深度a和宽度c测量,深度一般为材料厚度的20%,宽度c=1.5a。精冲件棱角部位的塌角除了与材料厚度有关外,还与棱角部位的夹角有关,夹角越小,塌角越大。若塌角过大则可能是凹模圆角过大造成的,凹模圆角过大会使工件在压力下处于弯曲状态而被拉入凹模,从而拉塌且造成工件不平。修整凹模刃口即可改善。 2.2.光亮带质量不好 在正常的情况,精冲件剪切面的光亮带可占料厚的90%以上;当处于负间隙时,可达100%。在实际生产中,由于各方面的原因,很难使模具始终保持最佳状态。如剪切断面有鱼鳞片裂纹、水波纹,在断面中部出现撕裂,以及光洁面粗糙等缺陷。

工程质量自查整改报告

工程质量自查整改报告 天津北疆发电厂第二批海水预处理工程质量自查及整改措施报告 根据甲方业主监理要求,我项目部腾经理亲自组织带领检查组检查,及时认真的对第二批海水预处理工程质量进行自查、整改,现将监理审查问题及自查情况整改措施汇报如下: 一、清水泵房及控制楼 1. 综合泵房回填土未按规范要求分层、夯实、碾压。整改措施:将回填土进行重新开挖,重新分层夯实回填。 2. 1-8轴D排管道沟底板钢筋外露。整改措施:将外露钢筋切除后进行防腐。 3. 个别设备基础上面及板缝棱角未打磨,防腐漏刷。整改措施:棱角打磨,补刷防腐。 4. A-B排1-8轴管道沟侧壁钢筋外露。整改措施:将外露钢筋切除后进行防腐。 5. 排水沟内板缝棱角未打磨,外侧模板未拆除。整改措施:将内板缝棱角打磨,外侧模板拆除。 6. 电缆沟内对拉螺栓头切除不彻底。整改措施:将外露螺栓切除后进行防腐。 7. A排1轴基础短柱及牛腿对拉螺栓未切割。整改措施:

将螺栓切除后进行防腐。 8. A排1轴基础及拉梁上面未防腐。整改措施:将基础及拉梁上面 进行防腐 9. 电缆沟南侧外模模板条未拆除。整改措施:电缆沟南侧外模模板条拆除。 二、清水池 1. FRP套管下方水泥块未清理。整改措施:将FRP套管下方水泥块进行清理。 2. 清水池东侧及南侧池壁外表面未进行细部打磨。整改措施:将清水池东侧及南侧池壁外表面进行细部打磨。 3. 清水池东北角及东南角未进行细部打磨。整改措施:将清水池东北角及东南角未进行细部打磨。 4. 清水池阀门口埋件下方水泥未清理。整改措施:将清水池阀门口埋件下方水泥进行清理。 三、加药间 1. 池壁内对拉螺栓未切割,模缝棱角未打磨。整改措施:将池壁内对拉螺栓进行切割,模缝棱角进行打磨。 2. 加药间南侧原玻璃钢管道未进行加固。整改措施:将加药间南侧原玻璃钢管道进行加固。 四、沙循环泵房 1. 零米以下内壁螺栓未切割,模缝棱角未打磨。整改

质量整改报告

质量整改报告 鉴于公司质量问题频发,并呈现出多环节、多层次、多样化的实际情况,为了提高员工质量意识,保证产品金牌品质,为公司的品牌运行提供有力的基础保障,使公司的质量管理体系真正健康有序、规范高效的运行,特作出以下工作整改: 一、造势宣传、思想提升阶段(约用时15天左右)。具体工作有: (1)全体员工质量教育。 规划部门:公司高层管理。执行部门:质检部、研发部、各车间班组。参与人员:全体一线员工。 形式:培训教育。 内容:由质检部负责分类分项介绍公司产品及其零部件的检验项目、检验方式和检验标准,以及质量问题集中点。研发部负责介绍产品的性能、结构、工艺要求,作业指导,检验规范等。车间主任和班组长负责介绍生产工序特点、工序衔接、工序分配和员工之间配合要求。 作用和目的:让员工全面了解公司产品的相关信息,为下一步公司自检互检制度的执行打好基础。 (2)供应商和外来货厂家的质量宣传。 可与月日一起或分别召开供应商和供货厂家质量大会,会议要求所有供应商参与并签订相关质量保证协议,并听取供应商对质量方面的建议和意见。目的是让供应商们了解公司的质量管理形式,积极配合公司的质量控制活动,提高供应商的质量意识,解决实际问题,为以后的合作双赢局面扫清道路。详见《供应商管理制度》《供应商质量协议书》。 (3)公司所有职能部门召开质量会议,明确各职能部门在质量管理活动中的职责权限,以及工作重点和下一步工作方案。 二、稳扎稳打、贯彻执行阶段(约用时1个月)具体工作有: (1)规范公司各种流程、程序和制度。主要有:生产流程、物料运转流程、

质量控制流程、新产品开发流程(包括试样)、质量事故申报处理流程、《标识与可追溯性控制程序》《产品检验与实验控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《采购控制程序》《生产过程控制程序》、生产车间管理制度,仓库管理制度,物料管理制度(包括采购、出入库等),薪酬管理制度,绩效考核管理制度等。 (2)各部门需要添加执行的制度及相关表格记录。详见文件1---5 (3)将质量指标分解,纳入管理人员考核。具体考核办法详见《绩效考核之质量指标》。 三、检查总结,持续改进阶段(约用时2—4个月) 质量问题涉及到公司内部管理的方方面面,从质量事故的发生、分析、整改到监督反馈,反映出公司各个环节的管理漏洞和不足,是一个系统性的问题,每起事故的发生都有其必然性和偶然性,要透过现象看到本质,从根本上解决问题的根源,再建立起有效的管控机制,才能避免问题的再次发生。 通过实施以上两个环节的各质量整改,会解决一些质量问题和管理上的弊端,可能会出现一些新的负面的质量因素,只能不断优化和改进工作的方式方法才能不断实现公司的质量目标。 四、制度化,规范化,标准化阶段 通过几个月的整改和完善,基本可以形成符合目前实际情况的质量管理体系,各部门和各个岗位也能认识到自己在质量管理中所扮演的角色,可先由人力资源部编写各部门部门职责、各岗位职位说明书,进一步优化薪酬管理制度,提高员工的工作积极性,是公司进入良性循环的发展模式,通过绩效考核对职能部门和岗位进行工作优化,达到人事相宜。其次,生产系统应导入IE管理(工业工程管理),设计合理的价值流图和工位分析,使生产效率进一步提高,员工的工作进一步标准化,从而减少员工的劳动强度和出错的几率。最后,要重视员工专业技能的培养,使员工操作熟练,准确,达到标准化作业。为以后的标准产能和定额管理做好准备。

工程质量问题整改报告

工程质量检查整改报告 致:承德宏通源工程建设监理有限公司 2015年1月17日贵单位在对由我公司承建的平泉古泉别苑2-5#、2-6#、2-7#、2-8#楼工程进行工程竣工质量检查。并且对部分质量问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于2015年1月26日整改完毕。 1、2-6#楼通风道口有杂物。 整改情况:已对各个通风道口逐一检查并进行清理。 2、不同材料墙体交接处有竖向裂缝。。 整改情况:已对各个不同材料墙体接茬处裂缝在不影响业主装修的情况下进行特殊、可靠的维修处理。 3、金属线槽内未设等电位链接。 整改情况:金属线槽内均已设置等电位连接经过测试连接可靠。 4、强弱电井内线槽跨越楼层未做防火封堵,电缆接头外露未做接地线盒。 整改情况:电井内线槽跨越楼层处均已采用防火包封堵,外露电缆接头处已设置接线盒。 5、室内配电箱内未对供电回路进行清晰标示,未张贴电气系统原理图。 整改情况:室内配电箱内已清晰标示供电回路,并张贴电气系统原理图 6、部分明装线管固定不牢。 整改情况:明装线管均已设卡固定牢固。 7、电梯基坑内压力排立管未刷防锈漆。 整改情况:基坑内压力排水立管已做防腐、防锈处理。 8、管井内给水、分水器给水分支管无固定卡。 整改情况:管井内给水、分水器给水分支管均已设卡固定。 9、各户分水器供暖分路没有标明所供房间。 整改情况:各户分水器供暖分路已标明所供房间。 10、地下室水暖管道支、吊架防锈漆不到位,有漏刷现象。

整改情况:地下室管道支架防锈漆均已补刷到位经自检无漏刷现象。 以上整改工作均已完成,并经过我单位自检。请贵单位予以复查。施工单位: 监理单位: 建设单位: 平泉华夏建筑有限责任公司 2015年1月28日

精冲件的加工难度影响因素分析及应对措施

精冲件的加工难度直接影响其制造成本,因此研究精冲件的加工难度并对难加工件采取有效的技术措施,有助于降本增效。而针对某个具体的精冲件而言,制造成本与其加工难度等级直接相关,加工难度越大,制造成本越高。 精冲件的加工难度与下列多个要素有关: (1)尺寸要素:板料厚度、外形大小; (2)剪切面要素:剪切表面撕裂与完好率等级要求、塌角大小; (3)材料要素:硬度、强度、碳化物球化率(中高碳钢或合金钢)、各向异性等; (4)结构要素:锐角与圆角半径大小,槽宽、悬臂、孔径、孔间距、孔边距与料厚的比值大小,有无齿形,有无半冲孔、沉孔、局部减薄、内外形倒角、弯曲、拉深、翻边等复合成形; (5)精度要素:形状与位置精度高低; (6)其他要素:热处理、表面处理等要求。 国家机械行业标准JB/T 9175.1-2013《精密冲裁件第一部分:结构工艺性》从结构工艺性角度,对精冲件结构要素,如圆角半径、槽宽、悬臂、环宽、孔径、孔边距、齿轮模数、半冲孔相对深度等相关的加工难易等级进行了规定。标准针对每个结构要素,都将加工难易程度分为容易、中等、困难三个级别。本文针对标准未涉及到的一些精冲件加工难度影响因素进行探讨,并简要介绍生产中的应对措施。 精冲件尺寸的影响 厚度和外形尺寸越大,精冲难度越大。适合精冲的板料厚度一般在3~12mm之间,精冲难度指数随厚度呈直线上升。厚度越大,剪切面越容易出现撕裂、剥落缺陷,而且模具寿命越低。一般而言,厚度小于5mm,属于容易精冲的;厚度5~9mm,属于中等难度的;厚度大于9mm,则属于困难的,如图1所示。 精冲件外形尺寸大小,从理论方面上说,只要设备吨位足够大,则没有什么限制。但是当外形尺寸大到一定程度,由于材料的各向异性以及在冲切过程中模具的受力变形,导致精冲件尺寸精度难以保证。一般最大外形尺寸小于100mm,属于容易精冲的;在100~250mm,属于中等难度的;大于250mm,则属于困难的,图2所示精冲件,最大外形尺寸达450mm,属于难精冲零件。 所以实际生产中,对于厚而大的精冲件,要注意采取以下措施: (1)模具的刚度要足够大,而增大模具刚度的主要措施就是尽可能加大凹模、齿圈压板和模板的厚度;

产品质量问题分析与对策

产品质量问题分析与对策 所谓品质,也称质量,表示产品所具备的特质或属性。它是以最经济的方法,提供顾客满意的产品和服务。 品质有优有劣,或者说有高有低。然而人们往往将品质优的产品(或服务)视为有“品质”,将品质低劣的产品(或服务)视为没有“品质”。品管界有一句名言,即“品质,始于教育,终于教育”。人的工作态度及方法是决定产品与服务品质的主要因素。优质的工作态度与方法,不是与生俱来的,而是来自不断的训练。 此次质量事故发生在07年4月上旬,胡付总在检查工作时,发现原材料厚度不均匀,后经查时原材料已进入成品加工,原材料直筋铝型材(规格:22*22*2)购入时间为3月中旬,进料检验员未严格把关,并将原材料流入金工、电焊两车间造成批量性报废,造成直接损失上万元。原材料的厚度不均匀或硬度不均匀等,都可引起产品安全性能的变化,从而影响产品可靠性。 一、影响质量的因素:人、机、料、法、环简称4M1E。 此次质量事故的引发点:进料检验、制程检验。造成的直接原因:人为因素;技术标准及工艺标准的不完善。 1、人为因素 造成人为失误的主要原因:责任心不强;质量意识差;操作时粗心大意;对制造图纸的不理解或误解;管理人员的监督不力或不充分。 2、技术标准、工艺标准不完善 设计与规范含糊或不充分;图纸尺寸公差设计不合理。 技术标准及工艺标准是实现加工制造的关键,正确的技术标准及工艺标准可以指导生产出合格的零件。但由于不严格贯彻执行正确的技术标准及工艺标准则容易造成产品质量波动。 二、品质要持续不断的改善 1、遵循PDCA管理循环进行改善。PDCA法是一种动态的方法,首先要找出所有可能存在的品质 问题,并一一列出来,分析其产生原因。其次要分析问题的变化状态,潜在的品质问题和变化的情况,会影响到发展的最终结果。在解决问题的过程中,不是一次PDCA循环就能够完成的,需要将PDCA循环持续下去,即使一个问题解决了,新的问题还会不断涌现在出来。在生产过程中不断的寻找品质问题,以便产品的品质得到不断的提高。事实上,问题就是拿标准与现状进行比较,如果现状达不到标准的要求,就需要加以改进。 2、运用QC—STORY的步骤(解决问题步骤)与技巧。任何问题的产生均有其原因,这些原因又 有重要原因与非重要原因,抓住重要原因,对症下药,才能解决问题。抓住问题、解决问题,不只可以让你跳出日常管理的旋涡,更可让你的工作更具有挑战性,更丰富化。抓住问题,解决问题的过程中,可累积更多的经验。 3、活用SQC统计技巧(七大手法:检查表、层别法(柏拉图)、特性要因图(鱼骨图)、散步图、 直方图、管制图、流程图)

《质量问题整改报告》

《质量问题整改报告》 鉴于公司质量问题频发,并呈现出多环节、多层次、多样化的实际情况,为了提高员工质量意识,保证产品金牌品质,为公司的品牌运行提供有力的基础保障,使公司的质量管理体系真正健康有序、规范高效的运行,特作出以下工作整改: 一、造势宣传、思想提升阶段(约用时15天左右)。具体工作有: (1)全体员工质量教育。 规划部门:公司高层管理。执行部门:质检部、研发部、各车间班组。参与人员:全体一线员工。 形式:培训教育。内容:由质检部负责分类分项介绍公司产品及其零部件的检验项目、检验方式和检验标准,以及质量问题集中点。研发部负责介绍产品的性能、结构、工艺要求,作业指导,检验规范等。车间主任和班组长负责介绍生产工序特点、工序衔接、工序分配和员工之间配合要求。 作用和目的。让员工全面了解公司产品的相关信息,为下一步公司自检互检制度的执行打好基础。 (2)供应商和外来货厂家的质量宣传。 可与月日一起或分别召开供应商和供货厂家质量大会,会议要求所有供应商参与并签订相关质量保证协议,并听取供应商对质量方面的建议和意见。目的是让供应商们了解公司的质量管理形式,积极配合公司的质量控制活动,提高供应商的质量意识,解决实际问题,为以后的合作双赢局面扫清道路。详见《供应商管理制度》《供应商质

量协议书》。 (3)公司所有职能部门召开质量会议,明确各职能部门在质量管理活动中的职责权限,以及工作重点和下一步工作方案。 二、稳扎稳打、贯彻执行阶段(约用时1个月)具体工作有:(1)规范公司各种流程、程序和制度。主要有:生产流程、物料运转流程、质量控制流程、新产品开发流程(包括试样)、质量事故申报处理流程、《标识与可追溯性控制程序》《产品检验与实验控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《采购控制程序》《生产过程控制程序》、生产车间管理制度,仓库管理制度,物料管理制度(包括采购、出入库等),薪酬管理制度,绩效考核管理制度等。 (2)各部门需要添加执行的制度及相关表格记录。详见文件1---5(3)将质量指标分解,纳入管理人员考核。具体考核办法详见《绩效考核之质量指标》。 三、检查总结,持续改进阶段(约用时2—4个月) 质量问题涉及到公司内部管理的方方面面,从质量事故的发生、分析、整改到监督反馈,反映出公司各个环节的管理漏洞和不足,是一个系统性的问题,每起事故的发生都有其必然性和偶然性,要透过现象看到本质,从根本上解决问题的根源,再建立起有效的管控机制,才能避免问题的再次发生。 通过实施以上两个环节的各质量整改,会解决一些质量问题和管理上的弊端,可能会出现一些新的负面的质量因素,只能不断优化和改进工作的方式方法才能不断实现公司的质量目标。

汽车冲压件检测及原因分析

引言: 有关汽车冲压件技术要求有很多,其中包括边轮廓尺寸公差、材质、型面尺寸公差、硬度、化学成分、延伸率等。检测的方法,检测过程中所用的量具,是汽车冲压件检测中技术性很强的一个问题。 一、汽车冲压件的检测(1)外观检验 汽车冲压件的外观检验是一种重要的检测方法,其主要操作是用肉眼对冲压件的外观质量进行直接的目视化检验,是避免冲压件发生批量的质量问题的重要手段。外观检验方法通常分为三大步骤,分别是:首检、巡检、末检。其中首检是指在设备、模具调试完毕后,对首件产品的检验,此环节针对批量的生产方式起着尤为重要的作用,一旦疏忽就导致批量产品出现质量问题,所以引起的后果严重不堪设想。 (2)匹配尺寸检测 匹配尺寸检测是指采用专业的检具或夹具对成品件进行检测。在检测的过程中必须严格按照检具操作指导书下进行,测量的内容必须依照检验指导书的要求检测。 二、检测点设置检测 现代汽车制造业中对汽车整车匹配的零件质量要求越来越高,汽车冲压件如因检测点设置不当会导致质量控制不好,在增加整车调试周期的同时也不利于整车质量的提升。 (1)检测点设置的意义 检测点指根据图纸形位公差(geometricdimensioning&tolerenci ng,GD&T)要求,结合生产工艺,选取的用于控制、监控产品及工艺尺寸特性的关键点。 1、GD&T 对冲压件尺寸是一段连续型面或边界的要求,受测量设备限制,较难实现,采用离散的点来代表、反映整体冲压件尺寸,提高了可操作性。 2、通过选取适当的测量点,经济、有效、全面地控制、监控冲压件工艺要求的尺寸特性,以便冲压件尺寸和形状得到有效控制,确保冲压件满足GD&T 要求。 (2)检测点选取原则 1、检测点必须反映及监控图纸中GD&T 定义的尺寸要求。 2、检测点必须能反映冲压件真实的尺寸状态。 3、检测点必须能对图纸中GD&T 定义的冲压件尺寸要求做全面的检测与监控。 4、所有焊接、装配等基准特征必须检测。 5、焊装夹具定位孔、基准面必须布置检测点。 6、总装装配基准孔、基准面必须布置检测点。 7、其他生产工序中需要用到的基准特征必须布置检测点。8、外部(或用户能见区域)尺寸设计公差(design tolerance specification,DTS)有功能要求的匹配特征必须检测。 9、冲压件与冲压件间配合、匹配、装配特征的检测点必须一致。 (3)检测点布置原则 根据以上检测点选取原则,可以得出以下检测点布置原则:1、检测点布置时,特征的两端点必须布置检测点。端点处检测点设在过圆角切点3mm 处(见图 1) 图1 端点处检测点的布置 2、控制两端点后,可以按照50-100mm 间距进行布点(常规布点,可以根据车身百位线进行)。对于检测特征长度小于50mm 的,可以根据重要性适当增加检测点。 3、对于冲压件形状复杂且在整车匹配中要求高、匹配难度大的特征,可以按照25-30mm 间距进行布点(加密布点)。对于部分特征,甚至可以按照20mm 间距进行布点检测。适用于加密布点的区域如前大灯与翼子板配合处、尾灯与侧围配合处等。(见图2) 。 前大灯与翼子板配合处(b)尾灯与侧围配合处 图2 加密布点区域 4、对于部分DTS 上未定义外观匹配要求的特征,可以在控制端点的前提下,按照200-300mm 间距进行布点(放松布点)。适用于放松布点的区域有发动机盖的前风挡处、侧围轮罩处等。 (4)新选点原则举例 根据以上选点及布点原则,对某车型翼子板进行布点,结果如图3所示。由图3可见,将冲压件按照匹配的重要程度分别进行布点控制,如与前大灯配合处为整车外观匹配的难点,此处加 汽车冲压件检测及原因分析 杨丽花 赵向飞 保定长城华北汽车有限责任公司 河北 074000 摘 要:汽车的冲压件检测是对冲压件中的一系列缺陷的检验与测量,是对产品质量把握的关键。本文针对汽车冲压件检测及原因分析进行了简要的分析阐述,希望可供相关参考。 关键词:汽车;冲压件;检测;原因中图分类号:F407.471 文献标识码:A 第4卷 第16期2014年6月

《质量管理整改报告》

《质量管理整改报告》 根据xx年5月16日贵站对我单位进行的监督检查过程中发现的问题,我单位现已进行整改。整改内容如下,望贵站继续监督检查并给予指导: 一、在管理制度和岗位责任制等方面,我公司经过组织学习讨论发现,确实存在诸多欠不完善之处,并主要集中在实验室的管理上,经多方面总结归纳,实验室制定了如下管理规章制度: (一)试验室管理制度 为了保证检测的准确性和有效性,需对人员、设施与环境加以控制,根据有关要求特制定本制度: 1、试验室是进行检测的工作场所,必须保持清洁、整齐。由试验人员负责工作台、水池、门、窗、墙面以及仪器设备的清洁卫生工作。 2、试验室内禁止吐痰、吸烟、吃东西,不允许做与检测无关的的活动,不得堆放与检测无关的物品。 3、非检测人员未经同意不得随意进出试验室。有温、湿度控制要求的检测人员也应避免频繁进出,以免影响环境条件的控制。 5、建立卫生值日制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次。做好节假日人员值班安排,保证标准养护室处于正常控制范围,确保必要的检测工作正常进行。 7、仪器设备的零部件要妥善保管,连接线、常用工具应排列整齐。建立不合格品试验台账,出现不合格项目应及时向主管领导报告。

9、不得带电作业,电源线应排列整齐。仪器设备应保持状态完好,使用完毕应立即填写相应的使用记录,如有异常情况,检测人员应及时向领导请示处理。 10、检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处,不得随处放置,以免混淆、丢失、损坏;特殊样品应采取有效防护措施,防止样品污染变质或对环境造成危害。 11、各类图书、文件、标准以及记录表格,应由资料员统一管理,正在使用的应由试验员妥善放好,不得随意乱放。 12、为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全,试验人员应严格遵守有关安全管理的规定。 13、工作人员离开岗位时,要认真检查水、电是否关闭;离开检测室要关好门窗。 (二)试验工作质量控制规定 1、严格按现行国家标准、规范的试验方法进行原材料的取样复验和混凝土供应的出厂检验和交货检验,对原材料及混凝土的质量负责。 2、在试验过程中,试验人员一般不应少于2人,记录人员采用复颂法,以防止数据在传递过程中发生差错。 3、定期进行混凝土强度、原材料质量的统计和分析工作,并按时 上报有关领导。 4、发现生产过程中存在重大问题时,质检人员有权暂停生产,

护理质量检查原因分析及整改措施记录

护理质量检查分析及整改记录 1.接待病人 存在问题及原因分析:对病人及家属态度不热情。原因分析:护士相对少,导致工作量大,使护士疲惫。 整改措施:加强护患沟通,护士调整好心情,热情对待。 2.病人安全 存在问题:未能及时为患者吸出口鼻内分泌物。 原因分析:病人多,护士少,未能及时到达。 整改措施:安排专职护士管理危重病人。 3.静脉输液 存在问题:个别不能按照规范的流程进行排气,为将液体排到指定容器内。 原因分析:护士工作不细心,不认真。 整改措施:重新进行培训,加强护士责任心,认真工作。 4.七步洗手法 存在内容:未全部按照七步洗手法来进行规范洗手。 原因分析:没有认识到洗手的重要性。 整改措施:认真培训,提高护士对洗手重要性的觉悟。 5.查对制度 存在问题:“十对”中未能把十项全做到,容易遗漏年龄、用法和性别。 原因分析:护士工作不认真,“三查十对”未背全。 整改措施:加大力度背制度,每天不定时抽查,提高护士的认真度。 6.交接班制度 存在问题:有时值班护士未能按时完成对病人的护理及治疗工作。 原因分析:病人多,护士少,未能及时为病人进行治疗。 整改措施:按照一级护理病人的多少,合理安排值班人员,减少工作失误。 7.病房环境 存在问题:有时候病房中出现男女病人混住的情况,造成病人的不便。 原因分析:病房少,病人男女比例不能控制。 整改措施:协助调配男女病人病床的位置,混住病人之间设立屏风等遮挡物,保护病

人隐私。 8.分级护理制度 存在问题:有时候未能每小时巡视病人。 原因分析:护士工作量大,病人多,不能及时巡视病人。 整改措施:合理分配护士工作,简化书写,做到把护士还给病人。 9.无菌导尿术 存在问题未能规范的进行导尿,有时候水囊中注入的水不够,造成尿管拖出。:原因分析:护士对导尿术的理论知识掌握不够,实践操作少。 整改措施:加强理论知识的培训与讲解,使每名护士都能牢记。 10.护理文书的书写 存在问题:个别护理文书存在字迹潦草,有涂改。 原因分析:书写强度大,内容多。制度不严格。 整改措施:要求护士认真书写,加大处罚力度。 11.无菌操作 存在问题:未能严格执行无菌操作。 原因分析:护士无菌观念差。 整改措施:加强对无菌观念的培训,让大家明白无菌操作的重要性。 12.交接班制度 存在问题:接班者未能提前15分钟到达病房。 原因分析:对交接班制度理解不深刻,思想觉悟低。 整改措施:加强交接班制度的学习与执行,列入每周培训内容。 13.病床 存在问题:不能做到一床一套。 原因分析:床套不足,个数与床位不否。 整改措施:每日清点扫床套个数,不够及时补充。 14.基础护理 存在问题:没有做好腕带标识。 原因分析:护士责任心差,工作不认真。 整改措施:加强护士管理,提高护士责任心。 15.配药时间 存在问题:个别配好的液体未注明配药时间。

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