近年国内外风电事故报告总结.doc

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篇一:国内外风电标准情况报告

国内外风电标准情况报告

1国际风力发电机组标准、检测及认证发展和现状

1.1 国际风力发电机组标准、检测及认证发展情况

1.1.1 早期风电设备标准发展史

国际风电设备的检测认证已有30 多年的历史。 20 世纪 70 年代,丹麦基于当时的工业标准,

制定了本国的风电机组检测和认证制度, 1979 年得到正式批准,确定私人投资风电若想获得国

家补助需要通过 RIS?国家实验室的测试和资质认证 1。

1980 年至 1995 年间,风电在国际范围内广泛发展,为了保障风力发电机组的质量、安全,

推进风电机组国际贸易的发展,各风电先进国家相继出台了风力发电机组设计、质量及安全相关的标准 /指南草案。 1985 年,荷兰电工技术委员会( NEC88 )颁布了风力发电机组安全

设计指南,加拿大标准协会颁布了适用于本国的小型风电机组安全设计标准。1986 年,德国第三方认证机构德国劳埃德船级社(Germainscher Lloyd ,简称 GL )提出了第一个适用于风电机组型式认证和项目认证的规范。1987 年,国际电工技术委员会(IEC )成立了 88 技术委员会( Technical Committee-88 ,简称 TC 88),同年 TC-88 基于 GL 规范发布了风力发

电机组安全要求标准2。 1988 年,丹麦、德国、荷兰和国际能源署(IEA )又陆续公布了风电机组验收操作规范与指南。1992 年丹麦公布丹麦标准( DS)DS 472。1994 年,美国能源部( DOE)开始组织实施风力发电机组研究计划,计划通过项目实施初步形成美国风电产

业认可的基础标准协议。

早期风电设备的检测认证主要发生在欧洲,这与欧洲在风电技术与风电产业方面的发展密切

相关。一方面欧洲风电产业的发展促使了检测认证制度及标准的出台,使欧洲后来拥有世界上最完善的风电标准、检测及认证制度;另一方面检测认证的发展和完善又有力地推动了欧

洲风电产业的发展,使欧洲在风电技术与风电产业方面始终处于世界领先地位。作为风电设备认证史上的第一批认证标准与指南(表1-1),这些标准草案、规则、指南的颁布和试行

为后来国际风电认证体系的建立和完善提供了基础和指导。

表1-1 第一批风电设备认证标准与指南3

1.1.2 IEC 风电设备系列标准形成

随着风电在世界范围内的蓬勃发展,风力发电机组贸易也逐步由国内走向国际。面对各国

认证机构和各自不同的规则和要求,欲获得国际贸易权,风力发电机组往往需要得到各国认证

机构的认证。为避免重复认证,欧盟建议建立

IEC 标准,以便统一认证规则和要求。在风电机组标准化方面,国际标准化组织(ISO)与IEC 达成协议,由IEC 领导风能行业的标准化。

1995 年 IEC TC 88 开始风电机组认证程序国际标准化的研究,并最终由IEC 认证评估委员会于 2001 年发布了第一版《IEC WT01 风力发电机组合格认证-规则及程序》 4,随后 TC 88 逐步发布了IEC 61400 系列标准,并根据标准实施和风电行业发展情况不断修订原标准、开发新标准。目前IEC 61400 系列风电机组标准包括了风电机组设计要求、叶片测试、功率特

性测试、噪声、载荷测量等,具体相关标准见表1-2。

51.1.3 国际风电设备标准发展现状

IEC 61400 系列标准的发布,使各国在风电设备标准上逐步达成共识,一定程度上促进了

国际风电设备贸易的发展。20 世纪 90 年代,欧盟进入风电规模化发展阶段,随后美国、印

度、中国都先后进入了规模发展阶段。21 世纪可再生能源政策网络(REN21 )数据显示6,1992 年以来,全球风电机组累计装机容量

①TS-Technical Specification ,技术规范

的年增长率一直高于15%,近六年(2005 年-2009 年)年均增长率更是高于27%。截至2009 年底,全球累计风电机组装机容量159GW ,其中2009 年新增装机38GW ,接近累计装机容量的1/4,创造了年新增装机容量的新记录。截至 2009 年底,全球已有超过 100 个国家涉足风电开发,其中有 17 个国家累计装机容量超过百万千瓦。

随着风电产业的迅速发展,越来越多发展风电的国家认识到对风电设备进行检测和认证的必

要性,包括丹麦、德国、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、美国、印度在内的很多国家已经建

立风电设备检测和认证体系。

目前, IEC 61400 系列标准已成为各国进行风电设备认证的基础标准。各国的风电机组标

准、检测、认证规则围绕IEC 61400 系列标准建立,相互之间有较大的共性,这大大促进了

国家间风电机组认证的发展。例如荷兰、德国和丹麦承认彼此的检测结果。然而,由于地方法规和具体情况不同,各国在制定自己的风电机组标准、认证规则时,也会结合本国的实际

情况提出一些要求。例如,丹麦型式认证要求风电机组必须进行噪声测试、叶片反射特性测试,而德国认证则对风电机组塔基提出了专门的要求。除IEC 61400 系列标准外,国际上使

用较多的风电机组认证规范还有GL 的风力发电机组认证指南、DNV 的风力发电机组设计

指南等。

1.2 IEC WT 01 认证模式简介

IEC WT01 将风电机组认证分为型式认证、项目认证和部件认证。

1.2.1 型式认证

型式认证涉及风电机组的各个方面,包括塔架以及塔架和地基之间的连接型式,还包括风

电机组设计时对地基提出的要求,甚至可能包括一个或多个地基设计方案。型式认证的目的是确

认风电机组型式的设计和制造符合设计条件、指定标准和其他技术要求。必须有证据表明该风电

机组可以按照设计文件进行安装、运行和维修。型式认证适用于一系列具有相同设计和制造工艺

的风电机组。型式认证包括如下 4 项必选模块和 2 项可选模块:

图1-1 IEC WT 01 型式认证模块

1.2.2 项目认证

项目认证证书是针对一台或多台风电机组签发的,包括塔基以及对特定安装场地条件的评

估。项目认证证书的签发是在型式认证的基础上,通过场地评估和塔基设计评估完成的。项目认证的目的是评估确认已通过型式认证的风电机组和对应的塔基设计是否能满足特定风

电场的外界条件、适用的建筑和电力法规及其他相关要求。认证机构应评估确认场地的风况和

其他环境条件、电网条件以及土壤特性是否和拟安装风电机组的设计以及塔基设计一致。

对获得型式认证的风电机组,项目认证由如下图1-2 的必选模块和可选模块

组成。

图1-2 IEC WT 01 项目认证模块

1.2.3 部件认证

篇二:风电场事故总结与分析

风电场事故及分析

2009 年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,

造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。通过分析这些事故,我们发现主要原因

有三类:

1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;

2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;

3、设备制造质量失控,存在不少隐患。

由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防

止消息泄漏后有不良影响。我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。

1、大唐左云项目的风机倒塌事故

其事故报告如下:2010 年 1 月 20 日,常轨维护人员进行“风机叶片主梁加强”工作,期

间因风大不能正常进入轮毂工作,直到 2010 年 1 月 27 日工作结束。 28 日 10:20 分,常轨维护人员就地启动风机,到 1 月 31 日 43#风机发出“桨叶 1 快速收桨太慢” 等多个报警, 2:27 分发“震动频带11 的震动值高”报警,并快速停机。8:00 风机缺陷管理人员通知常轨维护

负责人, 18:00 常轨维护人员处理缺陷完毕后就地复位并启动。直到 2 月 1 日 3:18 分,之前43#风机无任何报警信息,发生了倒塌事件。塔筒中段、上段、风机机舱、轮毂顺势平铺在

地面上,塔筒上段在中间部分发生扭曲变形。风力发电机摔落在地,且全部摔碎,齿轮箱与轮毂主轴轴套连接处断裂,齿轮箱连轴器破碎,叶片从边缘破裂大量填充物散落在地面上。

事故发生后,风电场将二期风机全停,并进行外观、内部的全面检查。 3 月 4 日,左云风电公司检查发现二期 61 号风机中下塔筒法兰连接螺栓断裂48 个(共 125 个),在螺栓未断裂部分的法兰与筒壁焊缝中有长度为 1.67 米的裂缝,其异常现象与倒塌的 43 号塔筒情况基本一致。事故原因很可能是塔架制造和螺栓质量不符合要求。

大唐左云项目风机倒塌事故

倒塌的风机通过了 240 小时的现场验收,风机运行时间才两个月左右,运行期间没有按照要

求进行塔筒螺栓的力矩检查和维护。原因主要有如下几个:

一、大唐委托山西的检测公司对塔筒的法兰材料进行了检测,检验的结果是法兰的低温冲

击韧性远远达不到国标的要求。

二、风场现场施工单位对螺栓力矩没有按照施工要求进行,机组的塔筒连接螺栓大部分存

在力矩不足,有些螺栓用手就可以拧动。

2、甘肃瓜州风机倒塌事故

2010 年 8 月下旬,甘肃瓜州北大桥地区连续大风,造成某在建风场的一个

1.5MW 机组发生倒塌事故。初步分析可能是安装时螺栓力矩出现问题,大风时螺栓承受剪

切力,且超过载荷极限发生断裂。同时不排除螺栓本身质量存在问题。所幸,此次事故未

造成人员伤亡。

瓜州风机倒塌

3、东方汽轮机有限公司风机倒塌事故

2010 年的系列倒机事故中,东汽独中三元。

2010 年 1 月 24 日,宁夏天净神州风力发电有限公司的一台东汽风机倒塌,被视为2010 年第一起风机事故。此后,华能通辽宝龙山风场的东汽风机、辽宁凌河风电场的华锐风机、大

唐山西左于风场的风机先后出现倒塌。 2010 年 5 月,中国广东核电有限公司在吉林大安风电场

的一台风机倾倒,症状、事故原因与前两起类似。

4、华锐风电风机倒塌、人员死亡事故

2010 年初在辽宁凌河风电场,华锐两台风机发生事故,造成风机倒塌;2010 年 8 月中旬,在酒泉又有一台华锐风机在调试中倒塌;华锐风电科技集团公司在张家口尚义县安装调试风

机时发生触电事故 3 人死亡; 2011 年 1 月 5 日 18 时 30 分,华锐风电科技集团股份有限公

司在张家口市尚义县南壕欠镇大坝沟村施工工地进行安装调试风机时,发生触电事故,造成1 人当场死亡, 2 人重伤,伤者立即被送往医院抢救。 2 名伤者经抢救无效相继死亡。

5、苏司兰公司风机机舱着火事故2010 年 4 月 17 日,内蒙古辉腾锡勒风电场,一台苏司

兰能源集团制造的风机由亍一个液压联动部件注油过多,引发机舱

篇三:风电机组重大事故案例分析

风电机组重大事故案例分析

据英国风能机构的不完全统计,截至2009 年 12 月 31 日,全球共发生风电机组重大事故715 起,其中火灾事故 138 起,占总数的19.3%,位列第二位。 2010 年欧美等国新增火灾事故 7 起,其中 2 起火灾对作业工人造成了严重烧伤。因此,火灾已成为继雷击后第二大毁灭

性机组灾害。

实际上,风电机组重大事故在国内外都有发生。有的重大事故可以预防,甚至完全可以避

免。然而,随着我国风电机组的不断增多,部分突发事故是不可避免的,例如部分因雷击而

造成的火灾事故,还有在运行过程中,部分因机组部件损坏造成剧烈摩擦起火而引发的火灾

事故等。在降低和避免重大事故发生的过程中,我们不仅要讲科学,还要综合考虑成本因素,不能采取过度的预防措施。把概率极低的事件当成必然事件加以考虑,将不利于机组度电成本的降低。

仅就完全可以预防、避免的机组烧毁与倒塌事故而言,它不仅与机组本身的质量、性能、

运行和维护有关,而且,还与箱变等附属设施有着密切的关系。本文主要介绍由箱变问题引发的机组故障与事故,通过对某风电场发生的一起机组烧毁事故进行分析,找出行之有效的预防措施,避免类似事故的再次发生。

事故简介

某风电场 1.5MW 双馈空冷风电机组,变频器布置在塔基,并网开关(断路器 )是 ABB 生产的。在机组起火大约一个小时后发现,然后对整条线路采取了断电措施。当人员到达现场时,整个机组如同一个巨大的“火炬” ,最后,机舱及轮毂罩壳完全烧毁,三支叶片也不同程度

地过火。从主控信息和事故现场两方面证实,最后一次停机是正常的低风切出,并且,收桨正常,也不存在超速问题。从事故现场来看,位于塔基变频器的并网开关仍处于合闸状态,

变频器功率柜严重烧毁 ;与事故机组配套的箱变高压侧断路器跳闸,且有两相高压侧保险熔

断。

事故分析

此次机组烧毁事故的原因有:变频器并网开关在停机时不能脱网是诱因,而箱变低压侧断

路器不具有自动跳闸功能是造成事故扩大的关键。变频器并网开关在脱网时不能分闸属于偶

发事件,本是一般的机组故障,且发生概率较低;而对该风电场来说,箱变的低压侧断路器

不具备自动跳闸功能,违背了关键设备的电路分级保护原则。也就是说,在该风电场机组配套时就已经埋下了事故隐患。

从安全方面来说,与此类风电机组相配的箱变,应具有多重自动跳闸功能,以保护机组与

人身安全 ;从现场实践来看,只要箱变低压侧断路器具有自动分闸的功能跳闸,就能避免事

故扩大,从而避免机组烧毁事故的发生;从系统设计来看,此类机组存在变频器并网开关无

法正常脱开的可能,需要箱变低压侧断路器具有自动分闸功能,以及时切断电网给机组的供电,避免恶性事故的发生。

一、监控数据分析

在事故之前,机组多次报低风切出,并在8 小时内几次报变频器故障,并均是变频器自动

复位,可能由并网开关机械故障引起。

在事故前的一次“低风切出”后,复位启机,机组的有功功率一直维持正值,说明此时机

组运行正常,处于发电状态;其后机组因风速降低有功功率逐渐下降,于12:37:04 触发“低风切出”停机,因变频器并网开关不能断开,随后触发“变频器错误”等一系列故障。该机组在触发“变频器错误”等故障后,叶片顺利收桨到92°,即叶片处于安全位置,主控

信息与现场的实际情况相符。首先,说明机组变桨系统正常,事故之前没有出现高级别刹车和电池检测,轮毂变桨电机及其供电接触器是交流供电收桨,且电流不大,机组起火的

原因不在轮毂。其次,说明机组的控制系统所报信息真实可靠;另外,在低风切出时,机组

高速轴转速不高,主控没有主轴刹车器的动作信息。所以,排除由于主轴刹车器动作,或其他部位由于转速过高导致摩擦起火的可能。

按照所报故障发生的时间顺序:变频器电网故障、暂态电网错误、相电压过低等。由于变

频器并网开关不能脱网,发电机定子线圈与电网直接相连,消耗电网功率不断转化为热能。

从后面触发的故障可以看出,发动机定子温度在短时间内急剧上升,耗电电流不断增大。

12:40:04 ,机组主控报“电网掉电” ,电网至少有一相断开;报“低风切出”的 3 分零 2 秒后,主控报“交流电源故障” ,即: 12:40:06 ,说明机组完全断电。

二、集电线路及箱变高压侧断路器跳闸分析

据现场人员反映,机组发生着火事故后,故障机组的箱变高压侧有两相保险熔断导致高压

侧跳闸。据了解,不少箱变的高压侧开关有保险熔断跳闸功能,而低压侧断路器没有自动跳

闸装置。因此,机组故障时,低压侧断路器不可能断开。从风电机组系统设计来看,箱变和

风电机组共同组成双重保护,按风电机组发电负荷从小到大的电流保护顺序是:变频器、箱变低压侧、箱变高压侧。在变频器断路器无法正常脱开的情况下,如果箱变低压侧不能及时

跳闸,很容易造成事故扩大。

另外,机组主控报“电网掉电”和“交流电源”故障,与箱变高压侧两个保险断开的时间

相对应,在后一个保险熔断时,箱变的高压侧开关跳闸,这与现场查看的箱变高压侧断路器

跳闸及箱变高压侧两相保险熔断的事实相符。从主控看这两个故障信息的时间差为2s(主控的最小计时单位为 s)。再从升压站的线路录波信息来看,事故机组所在线路发生了“三相电流不平衡”故障,时间为1s341ms,这再次与机组监控数据相吻合。

12:40:04 ,机组主控报“电网掉电” ,箱变高压侧第一个保险熔断;12:40:06 ,主控报“交流电源故障”,箱变高压侧的另外一个相保险熔断,同时高压侧跳闸,机组与电网分离。在事故发生时,事故机组同一线路的 8 台机组均处于低风速发电状态,发电功率不高,而事故机组耗电功率较大,单相耗电电流可能在机组的满负荷以上,当事故机组高压侧保险有一相熔

断后,另外两相仍处于耗电状态,因此,集电线路出现了三相电流不平衡故障。当事故机组

的箱变高压侧开关跳闸后,随着事故机组的切除线路恢复正常。

该风电场箱变高压侧电压为35kV ,使用保险的容量为50A ,由此核定出的箱变高压侧的容

量值在 3000kVA 以上。从保险的熔断状况来看,在事故发生时,机组发热耗电功率很高。

耗电产生的热量又主要集中在发电机定子上,发电机外壳的温升足以达到其附近可燃物,如:润滑系统、排气罩等的着火点,从而造成机组起火。

三、变频器并网开关不能分闸分析

变频器并网开关有失压脱扣功能,在失去外界供电时,并网开关就会断开,然而,当箱变

的高压侧跳闸后,并网开关还一直处于闭合状态,即:在并网开关完全失电的状态下,也不能使其分闸,变频器并网开关属机械卡死的可能性极大。后来对事故机组的变频器并网开关

进一步检查也证实不能分闸是由机械卡死所致。

究其原因,该风电场的所有机组是同一机型,与其他机组相比,事故机组地处凹地,处于

两山之间,此机位的风速和风向变化极为频繁,通过主控记录数据发现,在事故发生前,因

风速在切入风速附近频繁且大幅度地波动,导致机组并网频繁。平均每 4-8 分钟出现一次“低风切出”的触发与复位:当风大的时候,机组还在启机阶段,而并网之后,风速下降,风能

低于机组维持发正电时所需要的能量,机组又迅速“低风切出”,这不仅对机组发电不利,

而且,与同一风电场其他机组相比,在同样时间内变频器的并网次数增加,合闸后不能断开的概率大大增加,致使发生分闸脱扣线圈发热以及脱扣机械机构出现卡塞的概率增加,最终导致变频器并网开关无法正常分闸。在事故发生时,事故机组并网开关的动作次数为18645 次,而同期投入运行的其他机组一般在6000-7000 左右,也说明了该机组所在机位风

况变化的频繁程度。

按照事故机组变频器厂家对所用并网开关(ABB) 的使用说明,当并网开关的动作次数达到15000 次后要根据具体情况判定是否可以继续使用,而且,在工作到20000 次后,应当作报废处理。在事故发生时,并网开关工作的次数已达18645 次。另据现场了解,该机组在事故前的一次机组维护中,没有对并网开关进行维护。因此,并网开关维护和检修不当,是造成

此次并网开关不能分闸的重要原因,也是本次事故的原因之一。

四、事故还原

结合机组的相关数据及现场情况还原事故发生过程如下:

机组因风速降低,12:37:04 报“低风切出”脱网,此时变频器的并网开关不能脱网,机组

正常收桨,在主控的高速轴转速信息上了解到,尽管发电机定子产生的旋转磁场使叶轮有增

速的趋势,但是,顺桨角度不断增大,机组高速轴转速依然不断降低,随着定子旋转磁场与

转子的转差率不断增大,在发电机转子产生的感生电动势将IGBT 、低电压穿越的功率元件

等击穿短路,巨大的热量还使变频器转子接线的绝缘皮烧毁、融化,变频器IGBT 烧毁,直至变频器处的转子接线开路(事故后,在检查变频器时进一步得到证实)。当发电机的转子接

线开路以后,发电机定子的阻抗更小,定子流过电流更大,定子的发热状况进一步加剧,定

子温度迅速上升。

发电机定子绕组,先是触发“定子绕组温度偏高”温度为120℃,在 5s 之后主控报“定子绕组温度过高”。按照参数设置,此时的温度应大于140℃ ;定子温度继续升高,在20s 后,报“温度传感器故障” ,应为定子绕组中的 Pt100,或 Pt100 的接线被定子绕组产生的高温熔断

所致。随后发电机上的润滑油管、排气罩、润滑油泵着火,机组起火燃烧。

五、因箱变引发的故障与多起事故

风电机组要正常运行,减少故障,避免重大事故的发生,箱变质量、箱变保护功能的完备

状况、箱变与风电机组配套等有着重要的关系。

对于因电起火的火灾事故,首先要切断供电电源,避免事故的扩大和机组烧毁事故的发生。

风电机组火灾事故应以预防为主,全面考虑,预防和避免恶性事故。

如果变频器布置在机舱上面,由于机组与箱变之间的线路一直到机舱,如果箱变的保护功

能不完善,当电缆出现破损时,更容易造成机组烧毁事故,箱变对机组的保护作用显得更为

重要。

就此次风电机组烧毁事故来看,由于箱变的低压侧断路器不具有自动跳闸功能,当变频器

不能正常脱网时,箱变就不可能及时断电,从而致使发电机持续发热,达到机舱可燃物的着

火点而引发机组烧毁事故。从多个风电场的实践来看,如果箱变低压侧断路器具有自动跳闸

功能,一般只会使变频器的Crowbar( 低电压穿越 )烧毁,功率模块损毁,其损毁的严重程度

与箱变低压侧断路器跳闸及时程度有很大的关系;当箱变的低压侧断路器跳闸不及时,偶尔

也会导致发电机的损坏。

再如:某风电场的 1.5MW 风电机组, 2010 年 2 月 26 日,风电场值班人员发现59 号机组的轮毂、机舱顶部冒黑烟,16 时 9 分到达现场, 2 月 27 日凌晨 5 时 20 分,火焰熄灭,机组

全部烧毁。事故的起因在电控柜下部母排处,由于日常工作和维护时遗留下的短接线或其他

导体,引起690V 母排发生相间短路。如果机舱电缆线出现短路时,箱变及时跳闸也许能避

免烧毁事故的发生。该机组的变频器布置在机舱上,当机舱上供电线路出现短路、打火现象,而箱变的低压侧断路器又不能及时跳闸时,必然会造成风电机组烧毁事故的发生。2010 年2 月 26 日,某风电场在机组调试送电时,由于箱变问题,低压侧断路器不能合闸,加之操

作人员操作失误,致使送电人员遭到电击、截肢惨剧的发生;2008 年,某风电场在机组调试

之前,安装人员在塔筒内紧固变频器与箱变之间的连接螺钉时,安装人员被电击倒,此时,

虽然箱变的高压侧已经送电,但是,箱变的低压侧断路器并没有合闸,塔筒内不

应有电,在此事故发生之后,本应检查箱变存在的问题,及时排除箱变故障。然而,由于没

有造成人员伤亡,此事并没有引起业主人员的重视,当机组调试时发现该机组变频器并网柜

已经全部烧毁。像这样,因箱变故障而造成并网柜烧毁的事例曾在不少风电场发生过,所幸这些变频器都布置在塔基,没有引起事故的扩大。如果箱变布置在机舱,还可能造成机组的烧毁。

因箱变问题而造成风电机组故障的事例,在风电场时有发生。对于这种情况,机组一般都

能并网,但并网后会报电网故障停机,缺乏经验的维修人员很难判断。因故障产生的部位在箱变,而维修人员普遍只是考虑风电机组本身,因此,判断故障的时间经常长达几个月,大

大影响了机组的利用率和发电量。

总之,确保箱变质量,充分发挥箱变对风电机组的保护作用,是减少机组故障与事故、保

证人身安全中重要的一环。

经验与总结

一、机组参数按机位风况进行优化

同一风电场,不同机位的风电机组因其风况条件不完全一致。对于跟其他机组的风况条件

差别较大的机组,其参数的设置可以根据具体机位进行适当调整,即在不影响机组发电量的前提下,根据机位的风况条件对机组的切入、切出相关参数进行调整,以减少机组并网开关的动作次数。在不稳定的低风状况下频繁启停,不仅会增加机组并网开关动作次数,同时,

还会提高故障率。

二、注意变频器并网开关的维护

为了避免出现并网开关的机械卡死故障,在并网动作次数超过一定值时,尤其对并网开关

的机械部位进行检查和维护,以减少并网开关的故障几率。

在 ABB 并网开关维护时,需重点检查储能连杆两侧铆接、轴承销是否松动,销子是否变

形,结合半轴、分闸半轴、钩块以及其他传动部件,储能电机、齿轮、螺钉有没有过度磨损、过热、破损、松动的现象;给运动部件按要求添加润滑油等。

三、确保箱变低压侧断路器的自动保护功能完善

风电场业主在安装机组时,按照国家相关设备技术标准,与生产厂家提供的箱变技术规范

选配合适的箱式变压器,保证箱变的低压侧断路器具备相关的保护功能。另外,为了保证箱变在必要的时候及时分闸,应定期对箱变进行检查和维护,包活箱变低压侧断路器的自动分

闸功能进行试验与参数设置。

此项措施不仅有利保护风电机组与箱变本身,而且,也有利于保护现场人员的人身安全。

四、如何正确对待风电机组烧毁事故

风电机组烧毁事故,虽然损失很大,但不能逃避责任,敷衍了事,采取回避态度。事故发

生后,应追寻事故发生的根本原因,有的放矢,才会收到良好的效果。

从绝大部分风电机组烧毁事故来看,大都是由于雷击、电器、线路起火,或机组在运行过

程中,由旋转部件损坏而造成剧烈摩擦产生的火灾。从已发生的众多机组烧毁事故分析,如果采取每台机组上都添加一套功能完备的自动消防系统,对绝大部分的烧毁事故而言是无益的,而且在机组维修和维护时,还可能由于消防系统的误操作而引发人身伤害,即便是这些消防系统能对个别火灾事故起到预防作用,但这与所花的机组成本相比,可能得不偿失,增加了度电成本。在风电设备价格一路走低的情况下,如果把增加消防系统、在线监测等所花的费用,用到变桨系统、控制系统软件提升、关键部件质量和维护费用上,可能更有利于提高机组安全与降低度电成本。

当机组烧毁事故发生以后,如果采取的预防措施过度,甚至错误决策,必然是有害的。例

如:某个风电场领导听说机舱罩壳上的保温层可能引发火灾,为了避免火灾事故的发生,该业主把所有机组的保温层全部去掉。到了冬季,该风电场的机舱外温度一般都在零下20℃

至零下30℃之间,在极端天气下,该风电场的环境温度更低,在去掉保温层后的第一年冬

季,由于机舱没有保温材料,不能很好地保温,从而引发了不少因环境温度低而产生的故障,

这种做法未见对防火的作用,而增加机组故障却极其明显。

事故发生后,对风电机组的烧毁,倒塌事故所产生的原因还没有查清,或由于某种因素的

作用,事故分析人员在短时间内就匆忙地得出结论,甚至得出错误的结论。这样,投入了大量的人力、物力和财力,增加了不少的成本后,既不能解决问题,而且还隐藏了机组真实的安全隐患。由于事故的根本原因没有查清,所采取的措施不可能有准确的目标,结果,类似事故在必要的条件下将会再次发生。

结语

为了让风电机组能够正常运行,减少机组故障,避免重大事故发生,不能仅考虑风电机组

本身,应综合考虑各种因素,包括机组附属机构与设施,例如箱变、风况、电网、线路、升

压站等,以达到减少甚至避免极端事故发生的目的。风电机组的运行环境恶劣,是在主控设定的条件下自主运行,因此,我们要以预防为主,不仅要防止风电机组烧毁、倒塌事故的发生,还要考虑到机组的生产、运行和维护成本,最终达到机组在 20 年内是赢利的,甚至更长时间内达到度电成本最低。

生产运营分析报告风电

生产运营分析报告风电文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2017年07月生产运营分析报告 一、本月主要生产指标完成情况 1、发电量: 当期风电计划为5833.34万kW·h,当期风电实际完成4586.93万kW·h,完成当期计划的78.63%,环比减少13.46%,同比增加59.00%,完成年计划的62.05% 。当期光伏计划为27万kW·h,当期光伏实际完成28.6万kW·h,完成当期计划的106.01%,环比减少6.15%,完成年计划的10.418%。 2、上网电量: 当期风电计划5646.59万kW·h,当期风电实际完成为4451.72万kW·h,完成当期计划的78.84%,环比减少13.35% ,同比增长58.95%,完成年计划62.03%。当期光伏计划25.5万kW·h,当期光伏实际完成28.16万kW·h,完成当期计划的110.42%,环比减少6.15%,完成年计划的10.94%。 本月实际完成发电量与当期计划发电量差值原因: 风电方面: 1)拉马风电场本期可研风速为6.9m/s,同期风速为5.28m/s,上期平均风速为5.52m/s,本期实际测得风速为4.93m/s。鲁南风电场本期可研风速为6m/s,同期风速为5.42m/s,上期平均风速为6.19m/s,而本期实际测得风速为5.21m/s。鲁北风电场本期可研风速为7.15m/s, ,上期平均风速为6.7m/s,而本期实际测得风速为5.1m/s。大面山一期可研平均风速4.6m/s,上期平均风速4.4 m/s 实际平均风速4.21m/s上。大面山二期

工作总结-风电监理工作总结moban 精品

龙源xxxxxx(49.5MW)风电工程监理工作总结 批准: 审核: 编制: 北京xxxxxx公司 龙源xxxxxx风电项目监理部 20XX年10月15日

目录 1 工程概况 (1) 2 监理组织机构、人员和投入的监理设施 (2) 3 监理合同履行情况 (4) 3.1监理范围 (4) 3.2监理工作依据 (5) 3.3工程监理目标控制情况 (5) 3.3.1施工质量控制 (6) 3.3.2施工进度控制 (11) 3.3.3投资控制 (12) 3.3.4安全文明施工控制 (12) 4 监理工作成效 (14) 4.1工程监理总体评述 (14) 4.2工程总体评价及目标完成情况 (15) 5 施工过程中出现的主要问题及处理情况和建议 (15) 6 工程照片及附件 (16)

1 工程概况 1.1 工程名称: 龙源xxxxxxx风电场工程 1.2 风电场地址 xxxx风电场位于xxxxx东部,xxx和xxxx的交界处,为低中山区地貌,海拔高程在1500~1600m 之间。距离xxxx直线距离约21km,距离xxxxx直线距离约为43.8 km。 1.3 建设规模 风电场规划总装机容量为300MW。本期为xxxxx工程,装机33 台单机容量为1500kW 的风电机组;接入一期已建220kV 升压变电站,与一期共用站内设置的100MV A 主变,以1 回220kV 线路接入正在建的察北220kV 变电站,本期工程装机容量为49.5MW。 1.4 参建单位 建设单位:xxxxxx 设计单位:xxxxxx 勘察单位:xxxxxxx 施工单位:xxxx 调试单位:xxxxx 监理单位:xxxxx 1.5项目总投资 工程静态总投资44040、12万元;动态总投资45207、18万元。 1.6工程项目结构 1.6.1工程地质 xxxxx风电场位于xxxx东北部xxxx、二湾村一带,东西宽约4km,南北长约7km,面积约11.97km2,中心位置N41o12.215′,E114o58.654′,海拔高程为1550m。工程区段处于坝上与坝下的过渡地段。建筑场地类别为III 类。场地地层岩性主要为砂土和花岗岩。

风电监理工作总结材料

华能南华瓦窑风电工程监理工作总结报告 内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司华能南华瓦窑风电项目监理处 2016年10月

目录 1.工程概况................................................ .. (1) 1.1工程简介 (1) 1.2参建单位 (1) 1.3建设规模 (1) 2.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (2) 2.1项目监理组织机构形式 (2) 2.2安全文明与环境管理网络 (3) 2.3质量管理网络 (3) 2.4人员配备 (4) 2.5监理设备配备 (5) 3.监理合同履行情况 (5) 3.1策划阶段监理工作情况: (5) 3.2质量控制情况: (6) 3.3安全文明控制情况: (8) 3.4进度控制情况: (10) 3.5造价控制情况: (11) 3.6合同管理情况: (12) 3.7信息管理与组织协调: (13) 3.8技术管理情况: (14) 4.施工过程中发现问题的处理方式 (14) 5.监理工作成效 (15) 5.1质量控制目标 (15) 5.2安全控制目标 (15) 5.3进度控制目标: (15) 5.4投资控制目标 (15) 5.5环境保护目标: (16) 6.工程大事记 (16) 7.监理工作体会 (16)

监理工作总结报告(王鸿) 1.工程概况 1.1工程简介 本工程华能南华瓦窑风电(49.5MW)场工程是做为云台山风电场工程的二期工程,工程装机容量为49.5MW,拟安装33台1500kW的风力发电机风力发电机。云台山风电场工程与瓦窑风电场工程共用一座110kV升压站。 1.2参建单位 建设法人单位:华能南华风力发电有限公司 监理单位:内蒙古康沃工程建设监理有限责任公司 设计单位:云南电力设计院 施工单位:中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司、中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程有限公司 运行单位:华能南华风力发电有限公司 1.3建设规模 1.本工程华能南华瓦窑风电(49.5MW)场工程是做为云台山风电场工程的二期工程,工程装机容量为49.5MW,拟安装33台1500kW的风力发电机风力发电机。云台山风电场工程与瓦窑风电场工程共用一座110kV升压站。 2.风机基础本期工程将安装33台风力发电机组。风机型号为UP1500-85、UP1500-97基础钢筋混凝土圆锥型,基础垫层100mm,C15混凝土,埋深 3.6m,基础C35混凝土,风机UP1500-85砼量436m3,钢筋量45T,风机UP1500-97砼量480m3,钢筋量45T。基础要求坐落在地基承载力大于250 kPa的持力层上。 3.本工程分为2回路送至110kv升压站。一回线路起于瓦窑12号风机出线终端塔(Ⅰ-N1电缆上塔),讫与110kv升压站,路劲长度5.805km,其中Ⅰ回主干

风电场工程项目安全生产事故隐患排查治理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L5093 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 风电场工程项目安全生产事故隐患排查治理制度 正式样本

风电场工程项目安全生产事故隐患排查治理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了加强xxx风电场工程项目的安全生产管理, 确保xxx风电场安全生产工作的顺利进行,建立安全 生产事故隐患排查治理的长效机制,强化安全生产主 体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故, 保障职工群众生命财产安全,根据xxx风电场、x局 安监〔2008〕461号文件《水电x局有限公司安全生 产事故隐患排查治理暂行办法》精神,特制定本制度 如下: 一、安全生产事故隐患是指在施工生产过程中违 反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生

产管理制度的规定,或者因其他因素在施工生产活动中,存在可能导致事故发生的物的危险状态或人的不安全行为和管理上的缺陷。 二、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使在施工生产过程中都难以排除的隐患。 三、发现一般事故隐患,项目部工程技术部门应立即制订切实可行的整改措施,并认真加以落实。同时安全监督管理部门建立事故隐患排查与整改治理台帐,按月上报安全生产隐患排查治理月报表。对短时

风电工程总结报告

风电工程总结报告 录 一、工程概况:3 三、工程进度:3 四、施工质量管理4 五、施工质量问题处理5六、施工安全管理5七、检验检测7九、风机及箱变基础工程大事件7、齐心协力,克难攻坚7甘肃会宁丁家沟50 MW风电场工程土建工程施工总结报告时光荏苒,岁月如梭,转眼半年时间过去了,现对中电投甘肃会宁丁家沟50MW风电场土建工程施工管理情况做以下汇总。 一、工程概况:会宁丁家沟风电场位于会宁县城南20km处华家岭山区,场址在丁家沟乡境内,工程区西邻定西市安定区,南靠定西市通渭县。场区内海拔在1855m~2370m之间,场址范围为:10456′ 2、49″~10504′ 43、17″,北纬3526′ 52、34″~3534′ 51、79″之间。境内沟谷纵横,岭梁交错,属二阴温寒山区。老312国道沿华家岭山梁穿过风电场西南角。该风电场安装25台单机容量 2、0MW风力发电机组。

三、工程进度:我部于xx年8月进驻施工现场,xx年9月12日正式开工,由于集控中心标高未确定实际于xx年9月19日开始基础,xx年9月29日开始施工道路的修筑。期间由于各种客观原因,第一台基础环于xx年11月12日进场,第一台风机基础于xx年1月3日开始浇筑风机基础砼,并首台风机基础于xx年1月4日成功浇筑。年度,我部主要完成了风电场施工临建规划与布置、750型拌和站建设与调试、搅拌站保温棚的搭设、营地安全与文明施工创建、材料储备与保管。截止今日风力发电设备基础一般基础除16#、23#风力发电机组风机基础由于永久征地未开挖以外其他均已经全部开挖完成,灌注桩基础12#、23#由于永久征地影响未开挖外其他其他均已开挖完成,完成了8#、1#、10#、15#、17#风力发电机组风机基础的浇筑,9#风机基础的钢筋安装、7#、风机基础的垫层浇筑;24#风机基础砼换填;疾控中心升压站、35Kv高压开关柜室、SVG室均主体已经完成,剩余装修部分因不易在冬季施工,所以疾控中心于xx年1月5日进入冬休阶段,其他工作正常进行中。 四、施工质量管理 1、项目部成立了以项目经理为组长的质量管理小组,组员16人,包括冬季施工领导小组,并完善各种管理制度,编写了《质量管理制度》、《质量责任制度》、《质量奖惩制度》、《材料管理制度》等一整套制度,确保工程质量落实到人。

2016年风电工作总结

2016年风电工作总结 2016风电工作总结范文风电工作总结范文1 20XX年,招商局认真贯彻党的十七大及旗委十二届四次全委(扩大)会议精神,全面落实科学发展观,大力开展招商引资工作。 以开展凝心聚力活动为契机,狠抓党建、班子建设、机关内部纪律作风建设,各项工作全面向前推进,现将上半年工作情况总结汇报一、招商引资工作(一)工作进展情况1 、责任目标完成情况20XX 年,我旗计划引进旗外资金19.75 亿元,比上年增长25%,其中国内区外资金15 亿元,比上年增长34%。 截止6 月份全旗共实施旗外项目52 个,其中国内区外项目35 项。在国内区外项目中续建6 项,新建29 项,引进国内区外资金81640 万元。 1-5 月份市对外开放办采用数为29080 万元。 在引进的35 个国内区外项目中,按投资领域分:工业项目24 项,引进资金65140 万元;农林牧渔业项目10 项,引进资金13300 万元;建筑业项目1 项,引进资金3200万元。 按投资规模分:总投资额5000 万元以上的项目7 项,已累计到位资金31200 万元;总投资额1 亿元以上项目3 项,到位资金13000 万元; 总投资额5亿元以上的项目1 项,到位资金14200万元。 2、重点项目中招商引资项目进展情况20XX年,全旗122个重点 建设项目中的招商引资项目共41 项,计划完成投资23.5 亿元

1-6月份,已开工建设的项目28项,完成投资6.5 亿元。中油辽河油田茨榆坨采油厂新打油井3 眼,完成投资2000 万元; 敖仑花铜多金属矿开发项目完成投资14200 万元;喇嘛罕山铅锌矿开发项目完成投资2000 万元;宝力格铜矿开发项目完成投资1000 万元;阿拉塔山铜多金属矿开发项目:设备安装、选厂建设已完成,正在进行采区剥离、尾矿坝、给排水工程、道路、供电等项目建设,完成投资2000 万元;新天山矿业扩建项目探矿1200 米,正筹建选厂,完成投资3540 万元;龙钰矿业扩建项目新打钻井3 眼,探矿1500米,完成投资3000 万元;天山口潘家段铜多金属矿开发项目前期工作已基本完成,正筹建选厂,完成投资4500 万元;乌兰哈达莹石矿开发项目正在进行矿场建设,完成投资1000 万元;新民半砬山铜多金属矿开发项目完成投资6000 万元;续建包力高铜矿开发项目正在进行探矿,完成投资1000 万元;新建 九井子铁镍矿开发项目正在探矿,完成投资3000 万元;新建其其格乌拉多金属矿普查项目正在探矿,完成投资2000 万元;新建鼻祖马场铅锌矿勘查开发项目正在探矿,完成投资2000 万元;新建哈布特盖铅锌矿勘查项目正在探矿,完成投资3000 万元;呼贲浑迪铅锌矿二期勘探项目正在施工,完成投资2000 万元。 以上一批能源及矿产资源开发项目共完成投资52240 万元。通过拍卖形式确定了新区宾馆投资业主,辽宁本溪工源集团持资4000万元建设我旗新区宾馆及会展中心,该项目总建设面积18000 平方米,其中需完成15000 平方米宾馆装修装潢及附属设施建设,3000 平方米会展中心土建工程及设备购

设备事故分析报告书格式[1]

天瑞集团水泥有限公司 设备事故分析报告书格式 标题:事故分析报告 一、基本情况 设备基本情况(生产厂家/建设单位,规格型号等)、设备投产日期、设备使用情况、当时环境情况、有无验收手续、设备管理者情况 二、事故发生的时间、地点、经过及应急措施描述 写明事故发生的准确时间、地点,附事故现场照片 经过写明当班操作人员姓名,交接及交接班本记录情况,班中设备点检及点检卡记录情况,操作人员设备操作情况,发现设备事故经过,事故处理步骤,事故上报及应急、抢修情况。 三、事故损失计算 1、直接经济损失:事故造成设备零部件损坏及修复费用总计。 2、间接经济损失:事故造成生产线停产的减产损失。 四、事故原因分析 1、当班操作人员是否按设备操作规程、安全规程进行操作;是否按点检卡要求进行设备点检;是否按设备维护保养规程进行设备维护保养;是否按润滑制度要求进行设备润滑检查加油等。 2、维修人员是否按设备检修规程进行设备维修。 3、各级管理人员是否完善落实了各项设备管理制度,布置的工作是否进行了检查落实。 4、事故原因分类: (1)使用操作不当; (2)维护不周; (3)设备失修;

(4)安装、检修质量不佳; (5)材料、备品配件质量不良; (6)设计制造不合理; (7)管理者责任; (8)自然灾害; (9)人为破坏性事故; (10)其它原因。 五、事故定性分析 1、是否是责任事故。 2、一般事故、重大事故、特大事故。 六、事故责任人的处理意见 按设备事故管理规定对事故相关责任人进行行政处分及经济处罚。坚持“四不放过”原则(事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人及周围群众未受到教育不放过、事故指定的切实可行的措施未落实不放过)。 七、防范措施 1、提出防止类似事故发生的技术改进措施。 2、提出防止类似事故发生采取的管理措施。 3、落实企业安全生产主体责任 4、加强操作人员管理及资源管理 5、提高管理人员应急处理能力 6、加大对企业安全生产行政监管力度 7、健全制度标准、提高管理效能严格依照“四个凡事”执行(凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督)。 事故单位签章

风力发电年终总结

风力发电年终总结 风力发电年终总结1 时间过的很快,转眼间来公司已经一年半了。伴随着公司的 飞速发展我也在不断的进步着,因为我知道只有不断的学习,不断的完善自己的水平,才能从公司出类拔萃,成为一名合 格的运行人员。这一年里在公司的领导下、同事们的支持和 帮助下,我认真学习专业知识、总结工作经验,主动完成自 己岗位的各项工作。综合自己一年来的工作,作出如下总结:一、培训学习及取证: 培训是每位员工提升技能的核心任务,学以致用才是我们最 终的效果,所以我们今年增加了培训学习的力度。在这一年 里我们认真学习了每日早班会值长布置的安规、运规知识,每日以提问的形式进行考问、讲解,这样日复一日的学习下去,我对安规和运规有了很大的提高并受到了每个人学习主 动性的感染和值长的督促,为日后的工作奠定了基础。在公 司的组织下,今年的5月份和11月份我参加了值长证和电工进网许可证培训学习,这两次的培训机会来之不易,在学 习期间,我们都是按时上课,认真听讲,顺利取得了证件。 二、安全与消防工作: 在上半年,我统计了安全工器具的种类及数量并重新规划了 摆放位置,每个柜子都制作了标示牌,使得这些工器具有序 不乱。按照安全工器具的管理要求我做了清单并统计了检验

到期时间,做到胸有成竹。作为班组的安全员,我以身作则, 把安全放在第一位,安全生产 是重中之重,在设备停送电时我都认真填写操作票以及其他 相关记录,在操作时做到监护到位,保证人身和设备的安全。6月份的安全月我们运行人员对220kV变电站站区设备重点 区域进行隐患排查、缺陷消除,以保证设备的正常运行。配 合值长对所有消防系统检查、试验,消防器材及设施检查,消缺,严格执行消防安全制度,完善消防安全台账,并对消 防泵房进行卫生清理。而且我们在每台主变和磁控电抗器及 油库添置了消防沙箱并填满沙子,加强了消防的力度。 三、值班及部门日常工作: 值班是我们运行人员的主要职责,在值班期间我认真填写各 项记录,及时查看监控系统报文,做到出现设备异常情况及 时汇报,风机出现故障及时通知维护人员处理,使站内设备 和风机保持最佳状态,保证当值期间能完成更多的发电量。也掌握了各项值班制度及操作规范和注意事项,为以后的工 作奠定了扎实的基础。在值守期间,我跟着检修组到站外进 行箱变和线路的巡视和消缺工作,从中也学习了很多的知识,增加了知识面。为了规范继电保护定值的管理,我编写了电 子版继电保护定值单,为了以后的定值核对,保护装置校验 等工作带来了方便。 四、春检工作:

风电场事故预想汇总精选.

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 2、变压器重瓦斯动作的处理 3、变压器差动保护动作的处理 4、变压器后备保护动作的处理 6、变压器压力释放保护动作的处理 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? 11、主变着火如何处理? 12、主变套管严重跑油如何处理?? 13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理? 14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理? 16、液压机构油泵打压不能停止如何处理? 18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理? 20、 35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?? 23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理? 27、 SF6断路器SF6低压力报警的判断处理 28、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理 29、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理

1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理? 2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理? 1、电流互感器二次开路,如何处理? 2、浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理? 3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理? 4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理? 5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理? 6、浠互01PT二次回路故障如何处理? 7、阀型避雷器故障如何分析判断处理 8、运行中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理? 10.浠03开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理? 浠2#所变高压侧浠38开关故障跳闸,如何处理? 1、全站失压的判断处理 2、系统出现谐振过电压事故的处理 3、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理? 1#主变保护动作,使全站失压,如何处理? 1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理? 2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理? 3、35KV单相接地的故障处理

风电工程建设总结

篇一:风力发电工程建设监理总结 论风力发电机安装程序 风力发电工程在我国是一项最近几年才发展起来的绿色能源项目,国电大港沙井子一期风力发电工程是天津市最早开展的风力发电工程之一。我们监理公司也是第一次承担风力发电工程的监理工作。承接此项工程的监理任务后,在于建设单位有关领导和专业技术人员的接触中了解到:他们没有发电工程建设的经验,更没有风力发电工程建设的经验。此项工程的前期准备工作大部分没有进行,只做了地质勘探和气象资料的收集。设计院也没做“初步设计”。土建和电气安装的设计方案也未最终确定,而建设单位又要求我们监理人员全面介入到工程建设各项工作当中。(按工程建设的有关制度,有些不是监理工作范围)为了占领市场,监理公司和一分公司的领导非常重视国电同大港沙井子一期风电工程的建设,明确提出要为建设单位“提供全方位优质服务,确保达标投产”的监理目标,为落实完成上级领导确定的这个监理目标,在一期风力发电工程建设中我们做了以下工作,汇报如下: 一.工程开工前协助建设单位做了以下准备工作 1.多次去北京国电华北电力工程设计院参与施工道路、试桩、土建施工方案、升压站施工方案、集电线路施工方案的确定,为优化设计提出的建设性意见被采纳。 2.督促建设单位展开工程前期准备工作:施工道路的施工,升压站施工电源引入,施工队伍招标,风机及电气设备的招标。 3.协助建设单位编写了“国电大港沙井子一期工程施工组织设计” 该“施工组织设计”在规范化,标准化,程序化等方面都优于兄弟风电建设单位编制的“施工组织设计”,受到了国电华北电力公司有关部门的认可和表扬。 “走出去, 4..采用: 请进来”的方法,即学习国电建设的规范、学习风电安装经验。将安装施工单位请来,结合本工程实际,协助建设单位确定了风机吊装方案。 5.参与电气设备招标书技术部分的审查,根据以前我们工作经验提出的建议大都被采纳。 二.在落实监理公司和一分公司领导为建设单位“提供全方位优质服务的实践中,我认为最好的服务就是要确保工程建设的质量,确保工程建设的安全。在整个工程建设中不发生工程建设质量问题,不发生人身伤亡事故,不发生设备损坏事故,不发生火灾事故,按工期完成风力发电建设,做到一次并网发电成功。 (一)确保风电工程建设的质量和安全,首先要抓好工程建设的予控也就是事前控制。 1、熟悉工程设计图纸,组织建设单位、施工单位和设计单位进行施工图会审。在熟悉风机接地系统和“升压站接地系统”设计图时,发现接地系统中接地极和接地干线使用的材料分别是镀铜元钢和镀铜钢绞线。根据我们多年工作经验和当地土质盐碱成分较高的情况,认为设计使用的材料不符合耐久性和安全可靠性的要求,不能确保风机和升压站接地系统长期安全进行,于是就找建

风电见习工作总结

风电见习工作总结 随着我国经济技术的不断提高,风电厂生产产业规模不断扩大,并且数量也大幅度增加。传统的火电厂发电形式具有一定的缺陷,火电厂资源配置不合理,今天为大家精心挑选了关于风电见习工作总结的文章,希望能够很好的帮助到大家。 风电见习工作总结篇一 国电新疆托里玛依塔斯风电二期项目实习技术员是我入职第一岗,现对将近一年的工作经历总结如下: 一、对本工程的了解 本期工程名称为"国电托里玛依塔斯风电二期49.5MW项目风机、箱变安装及场区集电线路施工工程"。工程建设地点在新疆塔城地区托里县玛依塔斯。 国电托里玛依塔斯风电二期49.5MW项目工程位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县境内,施工现场为低丘陵地带,共33台联合动力UP77-1500 65m高低温型发电机组(其中UP-77 IIA1500kW低温型风力发电机组12台;UP-77 IIA+1500kW低温型风力发电机组21台),总装机规模为49.5MW。 工程33台风力发电机组安装及35KV场区集电线路施工同步开工,开工日期为20XX年5月2日,由于业主方在吊装前期风机机舱及叶片进场滞后,施工现场地形复杂,工程前期风力发电机组只进行塔架下、中塔筒及塔底变配电柜的吊安装,至5月22日工程下、中塔架吊装完成16台。5月28日工程完成第一台风机(备35#)整机吊装,

之后风机塔架吊装期间(前16台风机整机吊装完成后),业主方设备进场及时、现场工况条件良好的情况下项目施工人员在保证安全、质量的前掉下以每天完成一台风机整机吊装的进度进行余下17台风机吊装。 期间由于业主方风机设备进场滞后工程滞工总计18.5天,除却施工期天气影响本工程风力发电机组安装施工实际进度基本符合开工施工进度计度,施工用时略有缩短。 发电机组力矩验收从20XX年6月20日开始进行,验收期间因联合动力厂家液压泵多次出现故障,力矩验收工作直至9月30日才全部完成,同时完成风机整机验收工作。风机电气安装于20XX年5月30日开始,8月23日完成33台风机电气验收工作。 35KV场区集电线路全线长24.8KM,施工期间因甲供材料(拉线、钢芯铝绞线、电缆附件、复合绝缘子、避雷器等)设备进场滞后,工程在完成集电线路基础分坑、复测、开挖电杆焊接等前期工作后,前期材料迟滞进场滞工天数长达27天。但项目领导及专工及时调整施工计划安排,做足做好材料未进场前的一切施工准备,在20XX年8月9日复合绝缘子、避雷器进场,13日甲供集电线路材料拉线、钢芯铝绞线、电缆附件进场,材料进场后第一时间组织人员清点造册、分类、下料,第二天8月14日便开始集电线路杆塔组立,8月23日开始导地线架设,但因设计未提供线路光缆架设施工图纸末能进行光缆架设施工,至10月5 日光缆开工架设场区集电线路导地线架设已完成19KM。虽然甲供材料、图纸多次迟滞影响我方工程进度,但项

设备事故分析报告书格式[1]

设备事故分析报告书格式 标题:_________________ 事故分析报告 一、基本情况 设备基本情况(生产厂家/建设单位,规格型号等)、设备投产日期、设备使用情况、当时环境情况、有无验收手续、设备管理者情况 二、事故发生的时间、地点、经过及应急措施描述 写明事故发生的准确时间、地点,附事故现场照片 经过写明当班操作人员姓名,交接及交接班本记录情况,班中设备点检及点检卡记录情况,操作人员设备操作情况,发现设备事故经过,事故处理步骤,事故上报及应急、抢修情况。 三、事故损失计算 1、直接经济损失:事故造成设备零部件损坏及修复费用总计。 2、间接经济损失:事故造成生产线停产的减产损失。 四、事故原因分析 1、当班操作人员是否按设备操作规程、安全规程进行操作;是否按点检卡要求进行设备点检;是否按设备维护保养规程进行设备维护保养;是否按润滑制度要求进行设备润滑检查加油等。 2、维修人员是否按设备检修规程进行设备维修。 3、各级管理人员是否完善落实了各项设备管理制度,布置的工作是否进行了检查落实。 4、事故原因分类: (1)使用操作不当; (2)维护不周; (3)设备失修; (4)安装、检修质量不佳; (5)材料、备品配件质量不良;

(6)设计制造不合理; (7)管理者责任; (8)自然灾害; (9)人为破坏性事故; (10)其它原因。 五、事故定性分析 1、是否是责任事故。 2、一般事故、重大事故、特大事故。 六、事故责任人的处理意见按设备事故管理规定对事故相关责任人进行行政处分及经济处罚。坚持“四不放过”原则(事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人及周围群众未受到教育不放过、事故指定的切实可行的措施未落 实不放过)。 七、防范措施 1、提出防止类似事故发生的技术改进措施。 2、提出防止类似事故发生采取的管理措施。 3、落实企业安全生产主体责任 4、加强操作人员管理及资源管理 5、提高管理人员应急处理能力 6、加大对企业安全生产行政监管力度 7、健全制度标准、提高管理效能严格依照“ 四个凡事” 执行(凡事有章可 循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督)。 事故单位签章 报告日期

风电工程的总结报告材料

甘肃会宁丁家沟50 MW风电场工程土建工程施工总结报告 甘肃第五建设集团公司总承包二公司 2015年2月4日

目录 一、工程概况: (3) 三、工程进度: (3) 四、施工质量管理 (4) 五、施工质量问题处理 (6) 六、施工安全管理 (6) 七、检验检测 (7) 九、风机及箱变基础工程大事件 (7) 十、齐心协力,克难攻坚 (8)

甘肃会宁丁家沟50 MW风电场工程 土建工程施工总结报告 时光荏苒,岁月如梭,转眼半年时间过去了,现对中电投甘肃会宁丁家沟50MW风电场土建工程施工管理情况做以下汇总。 一、工程概况: 会宁丁家沟风电场位于会宁县城南20km处华家岭山区,场址在丁家沟乡境内,工程区西邻定西市安定区,南靠定西市通渭县。场区内海拔在1855m~2370m之间,场址范围为:104°56′2.49″~105°04′43.17″,北纬35°26′52.34″~35°34′51.79″之间。境内沟谷纵横,岭梁交错,属二阴温寒山区。老312国道沿华家岭山梁穿过风电场西南角。该风电场安装25台单机容量2.0MW风力发电机组。 三、工程进度: 我部于2014年8月进驻施工现场,2014年9月12日正式开

工,由于集控中心标高未确定实际于2014年9月19日开始基础,2014年9月29日开始施工道路的修筑。期间由于各种客观原因,第一台基础环于2014年11月12日进场,第一台风机基础于2015年1月3日开始浇筑风机基础砼,并首台风机基础于2015年1月4日成功浇筑。 2014年度,我部主要完成了风电场施工临建规划与布置、750型拌和站建设与调试、搅拌站保温棚的搭设、营地安全与文明施工创建、材料储备与保管。截止今日风力发电设备基础一般基础除16#、23#风力发电机组风机基础由于永久征地未开挖以外其他均已经全部开挖完成,灌注桩基础12#、23#由于永久征地影响未开挖外其他其他均已开挖完成,完成了8#、1#、10#、15#、17#风力发电机组风机基础的浇筑,9#风机基础的钢筋安装、7#、风机基础的垫层浇筑;24#风机基础砼换填;疾控中心升压站、35Kv高压开关柜室、SVG室均主体已经完成,剩余装修部分因不易在冬季施工,所以疾控中心于2015年1月5日进入冬休阶段,其他工作正常进行中。 四、施工质量管理 1. 项目部成立了以项目经理为组长的质量管理小组,组员16人,包括冬季施工领导小组,并完善各种管理制度,编写了《质量管理制度》、《质量责任制度》、《质量奖惩制度》、《材料管理制度》等一整套制度,确保工程质量落实到人。 2. 严格执行图纸会审制度:项目部工程技术人员在公司技术部门的组织下,对所有图纸进行了认真的审查。

风力发电工作总结

风力发电工作总结 风电公司实习总结 2010年7月12号至8月13号,我怀着激动的心情到了福建风力发电公司石城风电场实习,经过数小时的旅程,我到了位于海边的莆田埭头镇石城村,在通往风场的路边停了几辆加长的大货车,车上装着风机的叶片,以前也知道的风力发电,但是第一次实地的看到这些叶片,我知道视觉欺骗了我,想不到风机是这么的大,可想而知我是是多么的兴奋。进入风场时,远处风田上转动的风机吸引了我,想想在这样的环境下工作是多么的令人羡慕啊!据我了解福煤(莆田)风力发电有限责任公司是福建能源集团全资子公司,于2008年1月15日注册成立,注册资本金为4亿元人民币。主要从事风力发电场的开发、投资、建设、运营以及相关技术培训、技术咨询。 公司现有在职职工106人,其中大专以上学历人数88人,占公司总人数的83%。目前公司已建成投产的风电场有莆田石城、石井两个风电场,总装机规模8万kw,概算总投资9.4亿元;在建和筹建项目有莆田东峤、后海、石井二期、石城二期4个风电场,总装机规模15.97万kw,概算总投资18亿元;已完成项目初可报告及开展前期测风工作的项目,规划总装机容量达55.6万kw。福煤(莆田)风力发电有限责任公司的规划发展目标是:到”十一五”末实现生产及在建

30万kw的风力发电装机规模;从”十二五”起每年新开工建设8~12万kw,并适时开展海上风电项目;到”十二五”末,力争成为具有近百万千瓦装机规模的大型风力发电企业。 当我进入电厂后一栋两层高的小楼映入眼帘,小楼周围绿化的很好。整个风场的感觉就像个小花园是的!场长安排了值长皱瑞接待了我,值长安排我的住宿后,带我简单的参观了电场,以及交代了些注意事项和相关规定。我牢牢的记住了,因为电场里都是些高压设备,如果不听指挥很容易出事故。14日上午值长带我进入控制室,里面有几台电脑,不要小看了这几台电脑就控制了风机和场内高压设备,所以可以说这里是整个风场的心脏。参观完控制后,值班人员要进行场内巡检了,于是我征得场长的同意,我就和几位师兄去巡检了,打开高压室的门带上安全帽按照指定的巡检路线跟在巡检人员的后面,巡检的师兄很细心,一边巡检一边介绍设备和巡检的流程,通过巡检我参观了变压器,电容电抗器等设备。这些设备虽然在课堂上有学习过,但是和实地参观学习是不同的。结束室内巡检后,值长教我写记录风速表,厂里规定每天要记录特定时间的各风机的风速和温度情况,这些简单的数据记入也是我今后工作的一部份。来到风场可能最想接触的设备就是风机了,来场的第2天就遇到这个机会了。莆田石城的太阳起的很早,凌晨4点的时候我刚睁开朦

设备故障统计分析报告

2013年7月份设备故障统计分析报告 一、故障概况 本月设备整体运行情况良好,根据DCC故障记录本月故障总数7件,其中机械故障3件,电气故障4件,设备完好率=(设备总台数*月工作天数-∑故障台数*故障天数)/(设备总台数*月工作天数)=99.73%,较上月98.81%有小幅提升。故障主要集中在7类试验设备、9类其他设备。 二、故障统计 表1 各类设备故障统计 三、故障分析 (一)故障趋势图

试验设备故障数一直处于高位运行状态,原因有三:一、部分试验设备使用频率较高,使用年限已久,到了故障高发期,主要表现为踏面制动单元试验台、制动器试验台等。二、前期试验台工作环境普遍不好,导致试验台性能不稳定;近期因试验间改造,频繁搬动试验台也是其故障高发的原因之一。三、国产试验设备普遍存在柜内原件布局及导线敷设不合理、定制件多且质量差,软硬件故障均较高。 针对原因一,设备室正逐步建立预防修性维修模式,加强对重点设备和高故障率设备的修程建立;原因二会随着试验间的改造完成,得到彻底解决;对于原因三,从6月下旬起,设备室对国产试验台进行了电气改造,目前已完成了电磁阀试验台改造工作,正在进行受电弓试验台和司控器试验台,后续将陆续开展高速断路器、电器综合试验台等6台设备改造工作。 (二)各类设备故障比例 图二2013年7月各类设备故障比例 进入13年以来,B、C类设备故障数明显增加,故障已由重点设备向边缘设备蔓延。设备室的工作重点将向“完善A类设备管理,强化B、C类设备修程建立”上发展。(三)七月份设备故障分析 1.烘干机 本月烘干机共报2次故障,均因加热管老化绝缘不良造成空开过流跳闸,目前已将该故障加热管隔离,后期换新。 2、空气弹簧试验台

风电工程安全总结

编号:AQ-BH-07344 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 风电工程安全总结 Safety summary of wind power project

风电工程安全总结 说明:工作总结中,须对工作的失误等有个正确的认识,勇于承认错误,可以形成批评与自我批评的良好作风。写好工作总结,须从以往的工作实际出发,可养成调查研究之风。 XX基建工地因地处山区、点多面广、气候恶劣等特点,容易发生伤亡事故,对工程安全管理带来较大难度和较高要求。因此加强安全生产管理,保证施工现场安全生产是我们不可推卸的责任。为此我们对施工的全过程进行安全监控和安全预防,真正做到“安全第一,预防为主”。 在开工之前,对风电场周边环境进行安全评估,并完成了评估报告。在施工过程中分阶段对工程的安全状况进行综合评定,采取切实可行的措施消除安全隐患,开工至今未发生一起安全事故。 一、制度建立 为确保施工现场顺利的开展工作,杜绝安全事故的发生,本着为企业负责的态度,坚持安全第一、预防为主的原则,在施工过程中制定了24项安全管理制度,以确保安全目标是实现,如:技术措施审批管理制度、安全例会、安全文明施工管理制度、

承包单位资质审查制度、岗位安全责任管理、交通安全、防尘、防毒、防火、防爆安全管理制度、工程事故统计报告制度、消防管理制度、工程建设隐患排查管理制度、应急预案管理制度、施工用电管理办法、施工现场治安保卫管理制度、建设工程重大危险源与应急预案管理办法、重大危险作业审批管理办法、达标创优管理制度、施工现场防盗控制措施、事故调查管理制度、施工现场防雷控制措施、施工现场防风防冻措施、大型机械管理制度、安全生产监督制度、安全文明施工措施补助费审批制度、施工现场环境保护管理制度。 二、学习与培训 安全教育培训工作是实现安全生产的最基础工作。只有通过安全培训教育,才能提高现场人员的自觉性、积极性,增强安全意识,掌握安全知识,使安全规章制度得到有效落实。 在工程建设中,项目部组织参建单位定期学习、宣传、贯彻国家、行业有关安全文明管理的法规和有关会议精神,国家电监会《关于严格规范风力发电项目电力业务许可有关事项的通知》、《关于

风电专业技术工作总结

风电专业技术工作总结 201x年年度工作总结时间一晃而过,转眼间到公司三年多了。 从运维分公司到新天科创公司,伴随着公司的飞速发展我也在不断的进步着,因为我知道只有不断的学习,不断的完善自己的水平,才能从公司脱颖而出,成为一名合格的维护工人,综合自己一年来的工作,作出如下总结。 一、通过培训学习和日常工作积累使我对公司有了一定的认识。 风力发电是最近几年的新兴产业,好多东西还在摸索阶段,只有在不断的工作和学习当中积累经验,才能更好的完成风机的日常维护检修任务和变电站的工作,才能最大限度的完成公司下达的各项指标。只有不断的总结才能不断的提高自己的专业技能,才能成为公司的骨干力量。 二、遵守各项公司的规章制度,认真工作,使自己素养不断得到提高。 爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取 得成功的保障。在这三年的时间里,我能遵守公司的各项规章制度,兢兢业业做好本职业工作,用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务,认真履行岗位职责,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。一本《细节决定成败》让我豪情万丈,

一种积极豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要,并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识,渴望有所突破的我,将会在以后的工作和生活中时时提醒自己,以便自己以后的人生道路越走越精彩。通过自己的学习我已经取得了华北电力大学电气工程及自动化专业的录取通知书,不断提高自己的学历。 三、认真学习岗位职能,工作能力得到了一定的提高。 根据目前工作分工,我的主要工作任务是 (1)全面负责检修班组的技术管理; (2)协助班长做好本班组所辖设备的检修质量; (3)定期进行技术讲座、技术问答、技术比武; (4)积极开展技术革新和合理化建议等活动。 通过完成上述工作,使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达能力、流畅的文字写作能力、较强的组织协调能力、灵活的处理问题能力、专业的电气知识水平,较强的突发应变能力。 四、不足和需改进方面。 虽然来公司三年多,也可以称的上一个老员工了,但对分配的工作还没有形成系统的计划和长远规划。随着对风电场维护工作的进一步掌握,我会不断提高自己的工作水平和工作效率。 “业精于勤而荒于嬉”,在以后的工作中我要不断学习专业知识,通过多看、多问、多学、多练来不断的提高自己的各项业

机械伤害事故调查报告

机械伤害事故调查报告 篇一:某某公司机械伤害事故报告 某某部机械伤害事故报告 一、发生事故的企业名称:中国石化集团某某公司某某部 二、发生事故的下属装置(车间)名称:某某部某某分部 三、事故时间:2012年9月24日 四、事故类别:机械伤害 五、事故经过: 9月24日上午9:00左右,某某分部大型机械操作工段龙门班班长朱某某接到分部关于更换#1龙门小跑减速箱机油的工作任务,朱某某带领当班组长冯某某、当班操作工袁某、朱本某、张某某、葛某某到达现场,准备更换#1龙门小跑减速箱机油,在更换过程中,为了作业方便,需要以点动的方式启动#1龙门小跑。在实施点动前,由冯某某站在小跑

过道上指挥驾驶室里的操作工朱本某按指令进行点动操作,朱某某站在小跑机房一侧以便向下观察小跑点动后的位置,张某某(此次事故的受伤者)蹲在小跑机房的空旷处,在实施点动时,小跑仓门为按规定进行关闭,如果仓门不关闭,#1龙门应该无法启动,必须人工将限位按下,方可启动#1龙门电源。随后由操作工袁某人工按下小跑仓门限位开关,随后操作工朱本某开始按指令将#1龙门小跑向货六道方向进行点动,在点动过程中,操作工张某某突然由原来的下蹲状态起身,将头伸出小跑机房的仓门,观察小跑点动的位置,此时小跑仍处于点动的运行状态,张某某被运行中的小跑遇到小跑过道支架挤压受伤。后被送到江北人民医院进行救治,经医院诊断,张某某为8根肋骨骨折。 六、事故伤亡情况: 受伤人数:1人。 七、事故直接经济损失和间接经济损失:

八、事故原因: 1、直接原因: 在更换#1龙门小跑减速箱机油的过程中,当班作业人员未严格执行大型设备检修操作规程,在仓门未完全关闭的情况下,就盲目进行小跑点动作业,是造成此次事故的直接原因。 2、间接原因: 1)、现场作业人员安全意识淡薄,指挥人员及作业人员对现场安全风险未认真识别,作业人员间相互安全提醒不够、现场作业人员分工不明确、指挥人员不明确是造成此次事故的间接原因。 2)、某某分部管理人员对日常作业监管不力、“七想七不干”安全提示卡内容未得到有效落实、“七想七不干”安全提示卡未充分细化是造成此次事故的间接原因。 九、事故教训及防范措施: 1)、某某分部要严格执行大型设备检修及维护保养等相关作业的安全规

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