单一厚煤层综放工作面瓦斯治理参考文本

单一厚煤层综放工作面瓦斯治理参考文本
单一厚煤层综放工作面瓦斯治理参考文本

单一厚煤层综放工作面瓦斯治理参考文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

单一厚煤层综放工作面瓦斯治理参考文

使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

1 7506综放工作面概况及瓦斯来源分析

1.1 工作面基本状况

7506工作面位于五阳矿+600m水平75采区,地面

标高882.3~895.4m,井下标高417~588m,开采山西

组下部3#煤层。煤层赋存基本稳定,平均厚度

6.45m。煤层倾角3°~5°,煤质为瘦煤。3#煤层钻

孔瓦斯流量自然衰减系数为0.0767/d,百米钻孔瓦斯极限

排放量215m3,为难抽放型煤层。该煤层上下均无有效

临近层,属于单一厚煤层开采。煤层无自然发火危险。

7506工作面采用低位放顶煤开采工艺,工作面控制采高

2.80m,顶煤平均厚度

3.65m,全部垮落法管理顶板。采

用一进两回E型通风方式,其中运回两巷沿煤层底板掘进,运输巷全长1 420m,断面13.08m2,回风巷全长1370m,断面11.74m2,均采用梯形工字钢支护。瓦斯

排放巷(瓦排巷)沿煤层底板掘进,与回风巷内错21m布置,断面7.80m2,采用圆木梯形棚支护。工作面倾斜长度196m。由于7506工作面是进入该矿高瓦斯区的第一个工作面,加之矿井涌水较大,在工作面的切眼后部设有专用瓦斯尾巷和放水系统。

1.2 工作面瓦斯涌出情况和来源分析

(1)工作面瓦斯涌出情况。在7506工作面距离切眼464m处有一个落差3~10m左右的断层,该断层将工作面沿走向分成了内外两部分。据工作面回采巷道掘进期间的瓦斯涌出统计数据,在断层的外侧瓦斯涌出量较小,当开掘到断层附近时(即1040m时),瓦斯涌出量才开始显著增加,此后瓦斯涌出量一直较大,其绝对涌出量一般

在6.0m3/min左右,最高达8.0m3/m in。由于该工作面回采巷道掘进及设备安装时间较长,煤壁经长时间暴露,瓦斯已释放了一部分,该工作面初采时瓦斯涌出量较小,一般为4.9m3/min。当工作面回采推进8m后,开始初次放顶煤,瓦斯涌出达到8.3m3/min。当工作面回采到20m左右时,老顶断裂,并伴随着初次来压,瓦斯涌出量达到18.6m3/min,随后瓦斯涌出量基本上在16~18m3/min左右,最高曾达到21.04m3/min。

(2)瓦斯来源分析。7506工作面属于单一厚煤层开采,其上下均无有效的临近层瓦斯涌出,因而工作面瓦斯几乎全部来自本煤层。本煤层的瓦斯涌出主要由3部分组成,即工作面移动煤壁瓦斯涌出、采落块煤瓦斯涌出(包括放落煤炭的瓦斯涌出)和采空区遗煤的瓦斯涌出。根据7506工作面投产以后前两个月的观测,工作面绝对瓦斯涌出量为18.9m3/min,其中煤壁瓦斯涌出为5.3m

3/min,占工作面瓦斯涌出总量的28%;落煤的瓦斯涌出量为4.6m3/ min,占24.4%,采空区遗煤的瓦斯涌出量为9.0m3/min,占47.6%。

2 瓦斯治理方案的确定及瓦斯抽排效果考察

7506综放面投产以后,绝对瓦斯涌出量一直在16~18m3/min左右,大大超出了工作面预计瓦斯涌〖CM(22〗出量,虽然采取了调风措施,使回风巷的风量达到1200m3/min,瓦排巷风量达到470m3/ min,但工作面上隅角、回风巷和瓦排巷的瓦斯浓度仍然超过有关规定。为了保证安全生产,不得不采取限产措施,工作面生产被迫由原来的每日4个循环调整为1个循环。虽然采取了这些措施,但在割、放煤过程中,上述地点的瓦斯涌出量还是超限,仍然无法保证正常生产。经过对矿井通风系统的分析认为,进一步增大工作面风量的可能性已很小,因此决定采取瓦斯抽放的措施,建立局部瓦斯抽

排系统,以便从根本上解决该工作面的瓦斯问题。

(1)抽排方案的确定。7506综放面采空区瓦斯涌出量占到了工作面瓦斯涌出总量的47%左右,这种情况的出现主要归结于两方面的原因:首先是五阳矿进入+600m 水平开采以后,矿山压力较大,工作面顶板破碎,维护困难,造成了顶煤放煤无法正常进行,从而使大量的块煤遗留在采空区。其次,五阳矿3#煤层块煤的瓦斯放散速度低,而瓦斯涌出衰减却很快。由于上述两方面的原因,遗留在采空区中的煤炭,长时间地缓慢释放出大量瓦斯,并聚集在采空区内,在矿井通风负压的作用下,这些瓦斯被漏风风流带回到回采工作面,从而造成了工作面瓦斯多处超限的情况。而反过来,由于工作面的瓦斯超限又使生产无法正常进行,顶板状况进一步恶化,从而形成了顶板破碎—生产不正常—瓦斯超限的恶性循环。

本着尽量减小对矿井整体布局和现有巷道布置的影

响,充分利用已有井巷的原则,经分析比较决定利用75 06工作面尾部放水系统,建立采空区瓦斯抽排系统。

(2)采空区瓦斯抽排系统。瓦斯抽放系统由抽放泵站、管路系统及附属设施3部分组成。抽放泵站设在7506综放面尾部75-2#排水系统的放水巷内,采用SK-85型真空泵进行抽放,泵站设有净水池、潜水泵和气水分离器等安全装置。抽出的瓦斯用299mm无缝钢管,经尾巷贯眼密闭到南翼材料巷,然后通过600mm胶质风筒到75-2#轨道巷,排入75总回风巷。为了确保抽放安全和考察抽放效果,在泵站和管线上设有防回火装置、孔板流量计等附属设备。

(3)抽放效果考察。该系统投入使用后,随着抽放距离的增加和抽放时间的延长,瓦斯抽放量及抽出风量均在减少。从10月7日到12月31日,抽出风量减少21%,抽出瓦斯量减少44.4 %,抽出的瓦斯浓度由6%下降到

4.2%之后,基本稳定在4%左右。同时,采空区瓦斯抽放量与工作面风排瓦斯的比例随着工作面推进长度的增加也逐渐下降。上述情况说明,随着工作面的推进,采空区逐渐压实,采空区抽放的作用逐渐减小。采空区尾部抽放负压使得工作面和采空区之间的压差发生了变化,采空区的瓦斯不再涌入工作面,而是进入了抽放系统。抽放系统投入运行以后,工作面回风流的瓦斯浓度由原来的1%降为0.77%,瓦排巷的瓦斯浓度由原来的3%降为1.5%,上隅角的瓦斯浓度由2.5%降为0.9%。实现了正规的四循环作业,工作面顶板破碎的情况也得到了改善,工作面的绝对瓦斯涌出量也由18m3/min降为了12.8m3/min。这一情况还说明,综放面的瓦斯绝对涌出量不是恒定不变的,而是与生产技术条件及通风方式密切相关。

抽放系统前后共运行了2340h,从采空区抽出瓦斯41.12万m3。工作面推进200m以后,由于采空区压

实,抽出的瓦斯浓度降低,抽风量减小,采空区抽放的作用逐渐减小,加之工作面瓦斯已经控制在有关规定的范围之内,所以抽放系统停止运行。随后工作面进入正规循环,直到该工作面全部采完。

3 结论

(1)对于无有效临近层的单一厚煤层综放工作面,瓦斯涌出主要取决于移动煤壁、工作面落煤及采空区遗煤。

(2)综放工作面瓦斯绝对涌出量和工作面的生产状况密切相关,在增大工作面风量不能冲淡工作面瓦斯的情况下,应当建立瓦斯抽排系统。

(3)瓦斯抽排系统应结合工作面的实际巷道布置情况,因地制宜,尽量利用已有的井巷设施。

(4)对于瓦斯涌出主要来源于采空区的综放工作面,建立采空区瓦斯抽排系统能够改变采空区和工作面两

侧的风压差,降低工作面的瓦斯浓度。

(5)综放面的瓦斯绝对涌出量不是恒定不变的,而是与生产技术条件及通风方式密切相关。

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三盘区掘进工作面区域瓦斯治理方案报告

贵州公司安顺煤矿掘进工作面区域瓦斯治理方案可行性报告 二○一八年十月

一、矿井概况 (一)矿井基本情况 安顺煤矿于2008年9月开始托管,矿井设计能力90万t/a,核定生产能力为60万t/a,井田南北走向长14km,东西倾向宽3~5km,井田面积18.5km2。矿井设计采用斜井开拓方式,两个开采水平。一水平标高为+1340m,开采上组煤M0;二水平标高为+1145m,开采下组煤M8、M9。可采煤层为M0、M8、M9三层,平均煤厚分别为2.05m、1.21m、1.65m,倾角2°~6°。 1、煤层及煤质 井田可采煤层3层,即M0、M8、M9煤层。 M0煤层:俗称毛坡煤,产于P2L5地层中部,上距S1标志灰岩平均9.45ra,直接顶板为深灰色粉砂质粘土岩,底板为深灰色粘土岩。倾角一般在2~6o左右。煤层结构简单,一般含小于0.05m夹矸一层或不含夹矸。煤层厚度Om~4.81m,平均2.05m,厚度变化系数为46%,且规律性不明显,为不稳定煤层。井田内有八个大小不等的不可采薄化区,薄化面积占井田勘探面积的7%。 M0煤层属粉粒状暗亮煤,裂隙发育,结构较松软,机械强度低,易碎裂揉皱镜面极为发育,煤层的顶底部黄铁矿含量较高。 M8煤层:俗称高煤,产于P2L3地层中部,大部分地区煤层与S3标志层灰岩直接接触。井田西北部和东南部部分地段,煤层与S3标志层灰岩之间夹有0.19m~3.43m灰黑色炭质粘土岩或灰色粘土质粉砂岩,煤层底板为灰黑色炭质粘土岩或灰色粘土岩,倾角一般在2~6o左右。煤层结构一般较简单,含夹矸l~2层,夹矸厚度在0.1m~1.61m之间变化。在井田中部煤层具分岔现象而出现薄化区(O.7m~0.8m)。井田内煤层厚度0.03m~1.98m,平均1.2lm,厚度变化系数33%,属较稳定型煤层。 M8煤层属块状暗亮煤,微细裂隙发育,机械破碎多沿裂隙面裂开。煤层中见有细脉状、条纹状黄铁矿。 M9煤层:俗称二层煤,是本井田主要可采煤层。产于P2L3中部,上距S4标

采煤工作面瓦斯治理专项措施

采煤工作面瓦斯治理专 项措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

采煤工作面瓦斯治理专项措施为我矿达到安全生产目的,也为进一步落实关于煤矿瓦斯治理的专项安排部署,努力构建“通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位”的瓦斯治理十二字工作体系,着实搞好我矿瓦斯治理工作,按矿实际情况,为杜绝瓦斯事故,确保矿井安全生产,经矿认真研究决定特制定本采煤工作面专项措施。 一、加强组织领导 1、矿成立采煤工作面瓦斯专项治理工作领导小组, 组长:康候应 副组长:田小兵冯胜利王炳耀穆二奴刘探明 成员:高泽明陈宝清刘探明闫三信高金柱 郭明王金忠苏四龙 高泽明(通风矿长)负责采煤工作面瓦斯治理的日常工作。

2 、瓦斯治理小组岗位责任制瓦斯治理小组组长的职责 (1)全面负责采面的瓦斯治理工作。 (2)对瓦斯治理小组成员进行安全教育培训和技术指导。 (3)负责每年一次的瓦斯等级鉴定工作,煤层发火期、自燃倾向性和煤层爆炸性的鉴定工作。 (4)负责进行每年一次的矿井反风演习和救灾演习。 (5)坚持参加、主持月度“一通三防”例会和矿长月度“一通三防” 述职制度,每月至少组织一次专题会研究瓦斯治理工作。 (6)对矿井的安全监控系统定期进行安全检查,保证正常运行。 (7)根据安全生产的需要,负责对矿井的风量及时进行调节,以风定产。 (8)保证瓦斯治理各项规章制度的顺利实施。 二、回采面瓦斯治理工作目标

我矿主要有一个采煤工作面和两个掘进工作面,对于采面的坚持“先抽后采、监测监控,以风定产”的瓦斯治理方针,着力构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系。完善瓦斯监控系统的安装、探头配齐、按时调校,确保瓦斯监控系统、瓦斯抽放系统运行正常,成立瓦斯治理机构,配备瓦斯治理装备,完善瓦斯治理各项规章制度,加强现场管理和技术管理,实现安全生产条件根本好转,瓦斯治理水平不断提高,有效遏止瓦斯事故发生,实现安全生产。 三、矿井概况 1、通风方式及方法 矿井采用中央并列式通风方式。 矿井采用机械抽出式通风方法。 通风系统∶我矿目前通风系统采用主要通风机FBCDZ-10-NO28/2×250KW 对旋轴流抽出式通风,一台使用,一台备用。 2、进、回风井筒数量及风量

1271回采工作面瓦斯抽放设计

筠连县xxxxxx煤业有限责任公司 (xxx煤矿) 1271回采工作面瓦斯抽放设计 二〇一六年三月

会审表 单位签字时间 矿长 技术负责人 生产副矿长 安全副矿长 机电副矿长 通风科 安全管理科 生产技术科 机电科 生产调度室 编制 会审意见: 目录

一、编制目的 (1) 二、编写依据 (1) 三、工作面煤层、瓦斯、地质构造等基本情况 (1) 四、瓦斯抽采钻孔设计 (2) 五、瓦斯抽采钻孔施工 (3) 六、瓦斯抽采 (4) 七、抽放量及抽放效果预期 (6) 八、组织管理 (6) 九、施工安全技术措施: (7) 十、附图 (11)

1271回采工作面瓦斯抽放设计 一、编制目的 为了贯彻《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》相关内容,结合矿井实际情况,编制了1271采回工作面瓦斯抽放设计。 二、编写依据 1、《煤矿安全规程》 2、《防治煤与瓦斯突出规定》 3、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》 4、《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006) 5、《煤矿瓦斯抽放规范》(AQ1027-2006) 6、其它相关规定及标准 三、工作面煤层、瓦斯、地质构造等基本情况 1、工作面布置情况 该工作面位于二区段东翼,上至+525m标高,下至+500m标高,东至矿区边界保安煤柱,西至井筒保护煤柱。 工作面北为未采动区域,开切眼东为矿区边界保安煤柱,南为1171采空区隔离煤柱,西为回风暗斜井保护煤柱。本面与上覆为已开采的1221工作面采空区。 2、工作面地质构造概况 矿区位于落木柔复式背斜北翼官田湾向斜南东翼倾没端,其构造特征是北东方向的构造大量发育,主要表现为一系列走向N10°~40°E的宽缓褶曲和规模不等的断层。东西向和南北向的构造相对较

采面上隅角瓦斯治理安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 采面上隅角瓦斯治理安全技术措 施(标准版)

采面上隅角瓦斯治理安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工作面概况 13305采煤工作面位于主斜井井底车场以南,下起13305运输巷,上至13305回风巷,北止原通风联络巷(开始冲掘的切眼)。与地表垂直高差近200m,煤层厚度平均1.6m,平均倾角为28度,属优质无烟煤。采面采用单体液压支柱配金属绞接顶梁进行支护,实行“三四排”控顶,放顶步距为1m,采空区实行全部垮落法管理顶板。 该矿区内有可采煤层5层,从上至下为C4、C5、C9、C13、C15煤层,C5、C9两煤层具有突出危险性,C13、C15煤层未做突出鉴定,应按突出煤层进行管理。 该工作面采用“U”型通风方式,13305运输巷为采面进风巷,13305回风巷为采面回风巷,实行全风压通风。 二、上隅角产生瓦斯超限的原因分析 1、从风流压差分析:该面属一进一回的“U”型通风回采工作面,在工作面进风巷和回风巷的风流压差作用下,上隅角作为工作面的漏

煤矿110804工作面瓦斯治理方案

欣欣煤矿110804工作面 瓦 斯 治 理 方 案 矿长: 技术副矿长: 通防副矿长: 通防技术员: 编制人: 编制日期:2013年6月 110804工作面瓦斯治理方案 一、工作面基本情况 110804工作面和110802工作面相邻,是110802工作面的接替,走向长940米,倾向长140米,工作面运输采用双巷布置,一条机运巷,一条轨运巷,回风巷利用110802工作面轨运巷回风,机、轨运巷掘到位置后,再掘开切眼与

110802工作面轨运巷贯通形成通风系统。 根据煤矿地质资料分析,110804工作面开采范围无大断层,局部有零星小断层,落差不大,对开采不会造成过大的影响。 水文分析:110804工作面南边为矿界,距矿界留足隔水煤柱和保安煤柱20米,西边属于煤矿井田范围,还未开采。东边为110802工作面采空区,110802工作面的水从110804工作面回风巷中排出,对110804工作面影响不大,北边为110803工作面准备巷道,井田走向是南高北低,北边的水对110804工作面没有威胁,工作面断层水在掘进过程中探水工作和瓦斯治理工作一起考虑,严格“预测预报、有疑必探、先探后掘”的原则。 瓦斯来源分析:110804工作面顶板5米——7米处有一层煤,编号为C7煤,地板22.9米——28.4米之间为C9煤,110802工作面在开采过程中,上、下煤层中的瓦斯由于采动的影响有一部分会涌入工作面。 相邻煤层及本煤层瓦斯含量分析:根据云南煤矿安全监察局对我矿瓦斯等级鉴定:2008年我矿绝对瓦斯涌出量为 3.33m3/min,2009年我矿绝对瓦斯涌出量为 3.34m3/min,2010年我矿绝对瓦斯涌出量为3.36 m3/min,2011年我矿绝对瓦斯涌出量为3.36 m3/min。 邻近矿井瓦斯等级鉴定结果见表

综采工作面瓦斯综合治理技术通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 综采工作面瓦斯综合治理技术通用范 本

综采工作面瓦斯综合治理技术通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 瓦斯综合治理技术主要包括2个方面:一是仅采用通风方法稀释瓦斯;二是采用先抽放、再用通风进行稀释,以确保工作面和回风流中的瓦斯浓度达到安全生产的要求。在工作面瓦斯涌出量大,仅依靠通风稀释方法很难有效治理瓦斯的情况下,瓦斯抽放是瓦斯综合治理的有效技术途径。 1 工作面概况及瓦斯涌出情况分析 41120工作面开采11#煤层,是煤与瓦斯突出煤层,煤层瓦斯含量15m3/t。煤层厚度2.8

综采工作面瓦斯综合治理技术

编号:SM-ZD-56438 综采工作面瓦斯综合治理 技术 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

综采工作面瓦斯综合治理技术 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 瓦斯综合治理技术主要包括2个方面:一是仅采用通风方法稀释瓦斯;二是采用先抽放、再用通风进行稀释,以确保工作面和回风流中的瓦斯浓度达到安全生产的要求。在工作面瓦斯涌出量大,仅依靠通风稀释方法很难有效治理瓦斯的情况下,瓦斯抽放是瓦斯综合治理的有效技术途径。 1 工作面概况及瓦斯涌出情况分析 41120工作面开采11#煤层,是煤与瓦斯突出煤层,煤层瓦斯含量15m3/t。煤层厚度2.8m,倾角8°~12°,走向长502m,倾向宽160m,相邻北侧为41118采空区。老顶为灰白色中厚层状细砂岩,厚度为6~8m,直接顶为灰色泥岩,厚度2.3~3.5m,顶板容易垮落,采空区冒落高度为10~15m。工作面采用走向长壁后退式布置,综合机械化采煤,全部垮落

矿井瓦斯抽采设计说明

矿井瓦斯抽采设计 一、矿井概况 1、矿井位置及资源储量 地方永安煤业位于禹州市文殊镇南村,由原文殊镇顺利煤矿和兴发煤矿两个煤矿整合而成。系股份制企业,隶属于省煤层气开发利用。为“四证”齐全矿井。 矿井开采二1煤层,资源储量526.61万吨,累计动用资源储量74.22万吨,保有资源储量452.39万吨,可采储量206.46万吨。设计生产能力21万吨/年。 2、矿井瓦斯等级 根据省工业和信息化厅《关于省煤层气公司所属煤矿2010年度矿井瓦斯等级及二氧化碳涌出量鉴定结果的批复》(豫工信煤〔2010〕200号),永安煤业相对瓦斯涌出量为12.66m3/t,绝对瓦斯涌出量8.12m3/min,矿井为高瓦斯矿井。 3、煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性 根据《国家安全生产矿山机械检测检验中心》于2009年10月26日所做的煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性鉴定:永安煤业有煤尘爆炸性。二1煤层为Ⅲ类,即不易自燃煤层。

4、矿井开拓 矿井采用“三立井单水平上下山”开拓方式。其中主立井承担提升煤炭,辅助进风任务;副井承担提升人员、升降物料及主进风等任务;回风立井作为矿井专用回风井。 矿井开拓水平为-134m,全矿划分为11采区和12采区,其中11采区为上山采区,12采区为下山采区(因瓦斯高,治理难度大,予以密闭)。11采区为矿井首采区,老副井煤柱工作面目前为隐患整改工作面。 5、瓦斯参数测定情况 为合理开采11采区,地方永安煤业首先于2015年8月委托中国矿业大学对11采区-100m标高已浅二1煤层瓦斯含量及瓦斯压力进行测定,编制了《地方永安煤业11采区-100m标高已浅二1煤层瓦斯含量及瓦斯压力测定报告》,结果如下:二1煤层瓦斯含量为3.67~4.35m3/t,平均值为4.02 m3/t;瓦斯压力为0.075~0.090MPa,平均值为0.083 MPa。两个指标均小于“双六”,符合《强化煤矿瓦斯防治十条规定》。 其次,于2017年9月地方永安煤业委托中国矿业大学对11采区二1煤层顺层钻孔抽采半径进行测定,编制了《地方永安煤业11采区二1煤层顺层钻孔抽采半径测定报告》,结果如下: 1、当抽采40天,顺层钻孔抽采半径为1.0m,钻孔间距2m;

采煤工作面上隅角瓦斯治理

编号:SM-ZD-79718 采煤工作面上隅角瓦斯治 理 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

采煤工作面上隅角瓦斯治理 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 鸡西矿业集团杏花矿东一采区23 #右六采面走向长度1 200m,平均倾斜长度170m,煤层厚度2.0m,煤层倾角8°~10°。该采面瓦斯绝对涌出量17m3/min,采面配风量1 000 m3/min,在回采过程中,随着支架的回撤,采空区上覆岩层的跨落,邻近层以及围岩、煤柱受采动压力的影响,大量的瓦斯涌入采空区,造成上隅角和上巷回风瓦斯超限。根据矿井的供风情况,不可能用风量将瓦斯排出,采面回采无法进行,针对这种情况,杏花矿采取了下列方法进行了瓦斯治理。 1 上隅角瓦斯治理 1.1 风幛法 在末排柱从上巷上帮沿工作面向下设一档风幛,然后将抽排管伸入上隅角采空区里,管口对准高瓦斯点进行抽放。此法操作简单易行,在开采初期,瓦斯涌出量相对较小时,采用此法可取得一些临时效果。但存在下列问题:首先风幛

掘进工作面瓦斯治理综合技术措施

新疆拜城百花村煤业有限责任公司梅斯布拉克煤矿掘进工作面 瓦斯专项措施 安全通风部 二〇一四年三月

梅斯布拉克煤矿掘进工作面 瓦斯专项措施 为加强+1818A7西、A5西、A3-2西掘进工作面的瓦斯管理工作,防止瓦斯超限等事故的发生,保证掘进工作面的安全生产,特制定本瓦斯治理综合技术措施,认真贯彻并严格执行。 一、组织措施 经矿研究决定,成立掘进工作面瓦斯治理领导小组。 组长:黄亿付 副组长:欧阳建江顾良付陈朝 成员:侯明清秦展飞窦力李俊国何剑中李富景 二、具体工作安排及掘进工作面瓦斯治理综合技术措施 1.调度室应加强井下各类“一通三防”设施和相关传感器、瓦斯便携仪的检查维护,保证通风系统稳定可靠,确保掘进工作面风量满足需求。 2.加强局部通风管理。机运队电工、安通队风机工每班对掘进面局部通风机完好、倒台和风电闭锁等情况进行全面检查,发现问题及时处理并向安通部汇报;同时维护好掘进面供风风筒,确保风量充足。 3.及时按规定安装各类防尘、隔爆等设施,并经常派专人维护,保证防尘、隔爆设施的完好和掘进巷道的正常供水。 4.加强瓦斯检测仪器维护检修,向井下作业人员提供合格的自救器及性能良好的瓦斯便携仪、光学瓦检仪,以便准确了解工

作地点的瓦斯涌出情况。 5.每班必须有一名跟班队长现场负责,跟班人员必须班班携带合格的瓦斯便携仪,当瓦斯浓度达到0.5%及以上时必须立即停止一切工作,并协助当班带班领导、安全员查明原因进行处理,待瓦斯降到0.5%以下时方可恢复生产。 6.每班必须指定一名专职人员看管掘进工作面局部通风机,看风机人员必须认真负责业务熟练,并严格执行现场交接班制度;当风机或开关(含备用风机和开关)出现故障时,必须立即协调处理,并向调度室、安通部汇报,确保风机能正常倒台;若掘进面停风后,立即停止工作,切断电源,撤出人员,并协助安全员,查明原因,进行处理。 7.在掘进期间要及时挪移瓦斯传感器,并按规定进行吊挂,同时加强瓦斯传感器和监测电缆的现场保护,保证瓦斯传感器正常监测。 8.加强机电设备管理,班班派跟班电工对掘进面及其回风系统巷道内的供电系统和电气设备完好情况进行检查,杜绝电气设备失爆以及由此引发的火源和高温热源;严禁带电检修作业和设备带病运行。并严禁施工人员在井下拆卸和敲打矿灯,严格按要求接好风电闭锁,并正常使用风电闭锁和瓦斯电闭锁,否则对责任人严肃处理。跟班电工必须严格执行现场交接班制度,并按机电部门要求对机电设备挂牌管理。 9.掘进巷道内堆放物料不得超过巷道断面的1/3,并靠帮码

特厚坚硬煤层综放工作面顶煤回收率提高综合措施

坚硬厚煤层综放工作面顶煤回收率提高综合措施 殷培东 彬县水帘洞煤炭有限责任公司,陕西彬县 713500 摘要:坚硬厚煤层条件下放项煤开采,顶煤在矿山压力作用下破碎不够充分,这给放煤工艺带来困难。本文主要从优化放煤工艺、合理选择顶煤弱化方式、加强回收率管理等措施综述提高放煤回收率方法。 关键词:坚硬煤层,放顶煤,回收率 综采放顶煤是在厚煤层中沿煤层布置一个长壁工作面,用常规方法进行回采,利用矿山压力的作用或辅以人工松动方法,使支架上方的顶煤破碎成散体后由支架后方(或上方)放出,并经由刮板输送机运出工作面。综采放顶煤开采安全、高效,在我国厚煤层开采中得到广泛应用并取得了巨大成功。顶煤能否顺利冒落并有效放出,是决定放顶煤开采能否成功的关键,也直接影响工作面的煤炭回收率。水帘洞煤炭有限责任公司(以下简称水煤公司)主采4#煤层f 为3.5~4.0,属坚硬煤层,顶煤在矿山压力作用下破碎不够充分,顶煤放出困难,选用超前预裂方式弱化顶煤。另外,合理确定放煤步距,选择合适的放煤方式,加强回收率管理等措施对提高放煤回收率也有着非常重要的作用,ZF3802工作面是水煤公司开采的第四个综放工作面,从以上几个方面入手,实现了对厚煤层的高产高效高采出率的安全开采。 1 煤层特征和工作面概况 煤层为侏罗系延安组下含煤段的4煤层。4煤为全区可采、赋存稳定的厚煤层,煤层厚度5.45~10.45m,平均厚度7.5m;煤层结构简单~较复杂,煤层上部含夹矸1层,岩性为泥岩,夹矸厚0.05m。煤层普氏系数3.0-3.9,属坚硬煤层,难以自行充分破碎,煤体破碎块度大,给放煤带来困难。 ZF3802工作面采用单一走向长壁综合机械化放顶煤采煤方法开采,工作面长度160m,走向长度2120m,采用单向截煤方式,循环进度为800mm,机采高度为3.5m,放煤厚度为3m,平均采放比1.17:1,工作面选用ZF11000/20/38型低位放顶煤液压支架,放煤方式“一刀一放”为一个循环,采用多轮顺序放煤,机头机尾各3架过渡支架不放煤。 2 顶煤弱化 2.1 弱化方式 采用深孔控制预裂爆破技术预裂顶煤。从切眼向外50米开始爆破,到撤切眼以西100米为预裂爆破段,爆破孔设计间距为3m,两顺槽设计为单层孔,两顺槽爆破孔错开布置。爆破孔设计长度为80米,爆破孔每孔装药100节,每节0.6米,共计长度为60米,封孔长度为20米。 2.2 爆破材料: 2.2.1 炸药品种的选择 选用“三级煤矿许用型乳化炸药”。 2.2.2装药工艺的研究及装药结构设计 由于乳化炸药形态多为膏状,黏度系数一般在3×105厘泊以上。因此,采用以往的压风散装药是行不通的,根据矿用乳化炸药的特点,研制了可连接式塑料被筒。被筒采用塑料作为材料,加入阻燃抗静电剂,被筒前后端有螺纹,两节之间可连接。通过设计金属模具,生产了多种规格的抗静电可连接式被筒,包括直径60mm、直径45 mm,长度0.7~1m的多种规格的被筒,采用较大直径较大被筒,装药量大,爆破力强,而直径较小的被筒装药量较小,可减小对顶板的破坏,根据煤层及钻孔直径及所需装药量等情况,选择不同规格的被筒。 在炸药厂直接将炸药灌装到塑料被筒里,将封盖拧紧,装药时将封盖拧开,用其自身的螺扣一节一节连接在一起,边向孔内装送,边连接,直至装完为止。试验证明,这种方法装药速度快,结构完整合理,有利于安全传爆;可以根据孔径改变被筒的的直径,将不耦合系数控制在合理的范围内,有利于提高爆破效果。因此装药方法采用可连接式塑料被筒。见图1。

采煤工作面瓦斯治理专项措施完整版

编号:TQC/K753 采煤工作面瓦斯治理专项 措施完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

采煤工作面瓦斯治理专项措施完整 版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 为我矿达到安全生产目的,也为进一步落实关于煤矿瓦斯治理的专项安排部署,努力构建“通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位”的瓦斯治理十二字工作体系,着实搞好我矿瓦斯治理工作,按矿实际情况,为杜绝瓦斯事故,确保矿井安全生产,经矿认真研究决定特制定本采煤工作面专项措施。 一、加强组织领导 1、矿成立采煤工作面瓦斯专项治理工

工作面回采瓦斯抽采设计方案

2305工作面回采瓦斯抽采设计 2305工作面正在安装,预计2018年8月开始正式回采。根据2303工作面回采期间瓦斯涌出量统计,瓦斯绝对涌出量1.69m3/min~16.86 m3/min,相对涌出量 1.40m3/t~3.28m3/t(见2303工作面回采瓦斯情况分析图>。 2305工作面按平均日产10000吨<每日均产吨,富裕系数1.2)计算,回采期间瓦斯绝对涌出量在 2.72m3/min~15.97m3/min,平均瓦斯绝对瓦斯量9.35m3/min。因此工作面回采需要投入瓦斯抽采系统,采取瓦斯抽采措施,保证工作面安全生产。 一、2305工作面概括 2305工作面开采煤层为下二迭统山西组下部的3#煤. 1、地质情况 2305工作面东高西低,东西高差85m,煤层展布基本呈单斜构造,单斜产状为倾向225——255°、倾角2—8°。 另外,2303运巷揭露两条小型正断层,可能会延伸到2305工作面内,影响工作面掘进和回采。F1正断层西距23排水进风巷130m,产状为:倾向120°、倾角60°、落差H=0.7m;F2正断层西距23排水进风巷525m,产状为:倾向319°、倾角60°、落差H=0.2m。施工前需作好过断层准备并且施工中加强支护。 根据三维地震勘探结果显示:工作面西部发育一陷落柱X8,长轴方向为南北向,长约116m,东西向长约98m。掘进中需要进一步探明X8陷落柱准确边界。

老顶:灰色,以石英为主,含云母,夹泥岩,平均厚度 2.8 m。 直接顶: 黑色,质均,含植物化石,断口不平坦,泥岩,平均厚度3.7m。 底板:泥岩,黑色块状,致密质均。平均厚度6.4m。 2、工作面位置及四邻关系 2305工作面位于23采区南部,东面为23采区大巷,西面为我矿与常村矿井田边界,北面为正在回采的2303工作面,南面为未采区。 23排水进<回)风巷延伸段:位于23采区西部,东面为2305工作面<未采),西面为常村矿井田边界。 3、工作面参数及储量 2305工作面走向长度181.7m,倾向长度1466m,停采线距23皮带巷中53m,理论可采长度 1413 m,煤层平均厚度为6.2m,可采储量210万t。设计可采长度891M,设计可采储量1302891吨。 4、工作面通风系统 2305工作面采用“U+L”型通风系统,即新鲜风流从地面→新进风井→23皮带巷→2305运巷→2305工作面→2305风巷<2305瓦斯巷)→23集中回风巷→新回风巷 5、工作面瓦斯、煤尘情况 2009年矿井瓦斯等级鉴定表明:23采区瓦斯绝对涌出量为10.34m3/min,相对涌出量为 2.4m3/t,瓦斯涌出相对较高;煤尘具有爆炸性,火焰长度20mm。煤层自燃倾向性等级为Ⅲ级,自燃倾向性为不易自燃。

回采工作面上隅角瓦斯治理__瓦斯抽放_安全技术措施

回采工作面上隅角瓦斯治理 安全技术措施 为了使井下临时瓦斯抽放系.统充分发挥作用,更好的治理瓦斯,根据《煤矿安全规程》、《煤矿瓦斯抽放规范》结合我矿的实际情况,特制定回采工作面上隅角管理措施。 一、上隅角挡风帘使用措施 1、回采工作面上隅角挡风帘必须按规定悬挂,任何工作人员不得无故取下。 2、每一回采队必须由指定专人负责挡风帘的安设与悬挂。值班矿长负责管理工作。 3、挡风帘处支护改变时,必须由瓦检员在场监测。上隅角瓦斯不超限方可进行工作。严禁无挡风帘超限作业。 4、工作面人员通过挡风帘后,必须把挡风帘挂好。保证有足够的风量冲淡上隅角瓦斯。 5、挡风帘损坏严重时必须及时予以更换。挡风帘出现破口时应及时修补,保证挡风帘完好。 6、当上隅角瓦斯浓度接近1%时,使用挡风帘不能将其冲淡时,必须采取抽放措施进行处理。 二、井下临时瓦斯抽放系统(附:瓦斯抽放管路布置图) 1、抽放泵司机必须由责任心强,并经专门培训、考试合格者担任。

2、抽放泵司机要严守工作岗位,认真监视抽放泵及各种仪表的运行状况,在正常情祝下对瓦斯浓度和抽放负压的检查每小时不少于 1 次;异常情况下,要随时检查瓦斯浓度和抽放负压并做好记录。 3、发现瓦斯浓度和抽放负压急剧变化时,泵站司机应立即采取降低负压,稳定瓦斯浓度的措施,并立即向矿调度室和通风科汇报。 4、必须保证抽放泵的供水,无水严禁开泵,停水必须停泵,启动或停止抽放泵必须按照安全技术措施的规定进行。 5、当抽放的瓦斯浓度、负压和抽放泵轴承温度、真空度、流量变化大时,首先进行检查处理,需停泵时,及时停止抽放泵运转。 6、抽放泵停止运转时,必须立即向矿调度室和通风科汇报,并将所有影响地区的全部人员撤出、并切断电源。 7、如抽放泵或抽放泵房内瓦斯管路泄漏,甲烷传感器报警,应适当调节抽放泵房的供风量(但时间不宜过久,以甲烷传感器不报警为止,防止引起其它地方瓦斯超限),当瓦斯浓度达到 1 %时,停止抽放泵运转并切断其电源。如因供气压力太高或供水量小,导致气水分离器出水口漏气,则调整供气压力或加大供水量。如因真空泵泄漏或其它原因,则必须停泵检修,发生以上情况泵站司机必须及时向矿调度室和通风科汇报。 8、每班由瓦斯检查员用光学瓦斯检测仪对抽放泵站回风

掘进工作面瓦斯防治专项措施

2802运输巷掘进工作面瓦斯防治专项措施 一、2802运输巷掘进工作面概况 2802运输巷位于轨道下山西部,设计长度90m,采用锚杆支护。净断面6m2。 二、瓦斯情况 根据矿井1—5月份测风旬报与瓦斯监控日报,统计出2802回风巷掘进面掘进期间得回风量与回风巷瓦斯浓度得最大、最小值推算出2802运输巷瓦斯涌出量得区间为0、30 m3/min~1、76 m3/min,最大值2、63 m3/min。 1、切巷工作面边掘边抽钻孔设计布置 设计说明: ⑴、2802运输巷掘进工作面,在掘进巷道得两帮,随掘进巷道得推 进,每5米沿垂直巷道掘进方向施工3个50—60米深得抽放钻孔。 ⑵、掘进迎头及钻孔在终孔时, 上排施工至煤层顶板,下排施工至煤层底板,钻孔控制在范围为巷道周界外4—5米,孔底间距为0、8米,钻孔直径Ф89mm,封孔深度3—5米。 ⑶、抽放钻孔方向沿垂直巷道掘进方向左右偏转5°,平均坡度10°布置。实际施工时根据煤层赋存情况及时调整钻孔坡度。 ⑷、抽放队每班要安排4人专打瓦斯抽放孔,钻孔施工完成后,立即进行封孔联网抽放。 2、瓦斯释放钻孔及注水孔布置: ⑴在掘进工作面迎头,每班打瓦斯释放孔深度不小于10米,坡度30--50,注水孔深度不小于3米。见后附图。 ⑵抽放队对2802运输巷每班每面需4人,坚持在迎头打瓦斯释放孔与注水孔。 ⑶煤层正常时由抽放队负责每天一次用Φ75mm钻杆在掘进工作面打孔释放瓦斯,保证安全距离不得小于5米,煤层出现变化时,通风部、抽放队可视煤层厚度合理布置钻孔。 ⑷掘进队每班要用煤电钻在巷道顶部煤层中专门打瓦斯检查孔,孔深不小于2米,瓦检工每班及时测量孔口及孔内瓦斯情况,并把钻孔数目及

特厚煤层综放工作面初采初放期间瓦斯治理技术研究

特厚煤层综放工作面初采初放期间瓦斯治理技术研究 发表时间:2019-10-24T15:08:28.520Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:阮淼 [导读] 摘要:陕西陕煤彬长矿业集团胡家河矿井自投产以来已经回采6个特厚煤层综放工作面,结合工作面初采初放期间采取的瓦斯治理技术措施,对瓦斯治理技术进行总结,为类似条件综放工作面初采初放期间瓦斯治理工作提供了借鉴经验。 陕西彬长胡家河矿业有限公司陕西咸阳 713602 摘要:陕西陕煤彬长矿业集团胡家河矿井自投产以来已经回采6个特厚煤层综放工作面,结合工作面初采初放期间采取的瓦斯治理技术措施,对瓦斯治理技术进行总结,为类似条件综放工作面初采初放期间瓦斯治理工作提供了借鉴经验。 关键词:特厚煤层;综放工作面;初采初放;瓦斯治理 1矿井概况 胡家河矿井位于陕西省咸阳市彬长矿区中北部,行政区划隶属彬县、长武县管辖,矿井设计产能500万t/a,属高瓦斯矿井,现主采4#煤层。根据沈阳研究院对胡家河矿井煤体进行的瓦斯基础参数测定结果,胡家河煤矿4#煤层原始瓦斯含量为3.8m3/t,煤层压力为0.4MPa,煤层瓦斯含量系数为7.99m3/(m3.MPa0.5),煤层透气性系数为3.32~3.78m2/(MPa2.d),钻孔自然瓦斯流量衰减系数0.033~0.0348(d-1)。目前该矿已顺利回采3个特厚煤层综放工作面,均采用走向长壁后退式综合机械化放顶煤分层开采,回采上分层煤平均厚度 13.5m,下分层煤平均厚度10m,平均厚度 23.5m,全部垮落法管理顶板,工作面采用四巷式布置,即运输顺槽、回风顺槽、泄水巷及高位瓦斯抽放巷。 2初采初放期间瓦斯涌出情况 401103工作面为胡家河矿井正在回采的第4个回采工作面,该工作面为4号煤层,赋存稳定,厚度25.0~28m,平均厚度26m,上分层平均可采厚度16.9m。该工作面设计长度1643m,可采长度1493m(平距),倾向长190m。根据胡家河矿井瓦斯抽采实验室分析数据,401103工作面进风巷侧煤层原始瓦斯含量范围为3.24-3.92m3/t,回风巷侧煤层原始瓦斯含量为3.86-4.1m3/t。401103工作面于2018年1月12日0点班开始回采,1月19日0点班工作面绝对瓦斯涌出量达到最大值30.10m3/min,1月24日0点班,工作面发生初次来压,此后稳定在25m3/min上下浮动,工作面瓦斯涌出量变化如图1所示。 图1 401103工作面瓦斯涌出量变化曲线图 3初采初放期间采取的瓦斯治理措施 面对工作面初采期间顶板未充分垮落,高为瓦斯抽采巷不能有效发挥作用,胡家河矿果断采取了多种综合瓦斯治理措施,不断在摸索中找寻符合矿井实际条件的有效瓦斯治理措施。 (1)1月13日4点班将工作面风量调整为进风2000m3/min,回风1700m3/min,初采期间保持通风系统稳定,通风设施完好。 (2)401103工作面1000米以外抽采钻孔关闭支管路阀门,集中负压预抽切眼向外500米段瓦斯含量富集区域,每班安排专人对401103工作面抽采系统进行巡查,对容易积水的支管路增加放水次数,及时处理漏气、管路积水等问题,确保井下抽采系统正常稳定运行。进风巷、回风巷采前预抽钻孔拆除距工作面煤壁不得大于5m,确保连孔质量,严禁漏气,每天检测工作面向外30米范围内预抽钻孔抽采浓度、负压情况。 (3)高抽巷抽采采用两套永久瓦斯抽采系统进行抽采;每班安排人员对401103工作面各系统浓度、流量、负压进行测定。 (4)根据工作面瓦斯浓度适当调整采煤机割煤速度,工作面割煤、放煤工艺必须交替进行,不得平行作业。跟机瓦检员负责及时将瓦斯浓度告知采煤机司机,便于及时调整采煤机速度。 (5)工作面监测传感器及时标校,确保数据精确、断电灵敏可靠。在工作面瓦斯传感器位置增设采煤机专项甲烷传感器,断电浓度设置为≥0.7%,复电浓度设置为≤0.6%。工作面、上隅角、回风等地点瓦斯传感器断电浓度设置为≥0.8,复电浓度设置为≤0.6%。 (6)对401103工作面两顺槽提前施工的高位防灭火钻孔及定向钻孔(工作面向外500m范围内)连接进行抽放,每天测定钻孔抽采浓度。以401103工作面进风巷切眼向外70米第一组高位孔为例,抽采浓度最大为100%,浓度变化曲线如下所示:

采煤工作面瓦斯综合治理

浅论采煤工作面瓦斯综合治理 孙善研 (黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司,黑龙江七台河154600) 摘要该文介绍了利用顶板走向抽放、沿煤层抽放系统技术,对采煤工作面及采空区瓦斯进行综合治理。解决了回采工作面上隅角及回风瓦斯超限的问题,并取得了良好的效果。 关键词采空区瓦斯高位钻孔顶抽底抽高抽巷道 中图分类号TD712+.54文献标识码C On the comprehensive management of gas coal face Sun Shan-yan (Heilongjiang Coal Design&Research Institute Co.,Ltd.Dragon,Heilongjiang,Qitaihe,154600) Abstract Introduced to the use of roof drainage,drainage system along the seam technology,the coal face and gob gas in comprehensive fashion.Recov-ery work to solve the upper corner and return air gas gauge problems,and achieved good results. Key words gob gas high drilling field elevation drill field top pumping at bay high pumping roadway 对于高瓦斯矿井而言,井下采煤工作面的瓦斯抽放治理技术是一项重要工作。因此,加大采煤工作面的瓦斯检测、瓦斯管理、瓦斯抽放等治理技术是确保矿井高产高效和安全生产的一项非常重要的措施。 1采煤工作面的瓦斯 1.1采煤工作面及其回风流中瓦斯分析 采煤面及其回风流中的瓦斯积聚或超限的原因,主要存在于采煤面落煤时段煤壁瓦斯的大量涌出及浮煤散发的瓦斯。因此,采煤工作面的瓦斯抽放治理技术应视为采煤工作面瓦斯治理和控制手段的关键技术措施。 1.2采空区瓦斯分析 瓦斯主要构成部分为甲烷,由于甲烷比空气重量轻,所以采空区瓦斯的运动呈向上部逐渐递增的发展态势。采空区中的瓦斯还通过煤岩体的裂隙不断向采煤面上隅角移动,造成工作面上隅角瓦斯积聚与超限,从而造成瓦斯事故发生。因此,治理采煤工作面的瓦斯,应从治理现采空区瓦斯涌出量着手,切断涌向采煤工作面上隅角瓦斯源的通路,以减少涌向采煤工作面及其回风流中的瓦斯量。 2采空区瓦斯抽放治理技术 根据本井田煤层赋存条件及井下实际情况,采空区瓦斯抽放治理技术主要有顶板走向钻孔抽放(俗称:高位钻孔)、高抽巷道。 2.1顶板走向钻孔技术 2.1.1顶板走向钻孔设定理论 *收稿日期:2011-09-29 作者简介:孙善研(1984-),男,汉族,黑龙江省七台河市,学士学位,初级职称,研究方向:矿业技术。 为了更有效地抽出采空区高浓度的瓦斯,顶板走向钻场应布置在预抽煤层上部,与煤层间距保持平行,待采煤面推进至抽放区域时,采空区顶板垮落后产生诸多裂隙,抽放钻孔通过裂隙将采空区积聚的瓦斯抽出。不仅减少上隅角瓦斯积聚,还可以减少涌向采煤面的瓦斯量。 2.1.2顶板走向钻孔层位选择 钻孔最佳层位应使抽放钻孔布置在采空区冒落带的上部与裂隙带的下部为佳。七台河矿区煤厚一般为1.0 2.0m,冒落带厚度一般为3 10m,设定顶板走向钻孔布置距离煤层高度在15 20m为宜。 2.1.3顶板走向钻孔间距选择 目前,七台河矿区采煤面走向长度一般在300 800m,工作面长度一般在120 150m,钻场间距应由钻孔深度决定,大部分矿井配备ZDY-3200S型钻机,适用于煤(岩)层钻孔,钻孔深度200 400m,每个钻场布置6 8个钻孔,钻孔呈扇形分布,以5?左右的放射角施工。两个钻场间距确定原则为前一个钻场终孔位置应超出后一个钻场开孔位置20m左右。这样可避免抽放盲区,以便于更好的保障采煤工作面的安全生产。 根据现场实践,顶板走向钻孔抽放在七台河西部新兴煤矿、新建煤矿等广泛应用,瓦斯抽放率最高可达到40%以上。新建煤矿三采区90#右六区段普采工作面使用此项抽放技术,其上隅角瓦斯浓度由0.8%降至0.5%左右,而且降低了工作面的配风量,控制住了上隅角瓦斯积聚超限的现象,确保工作面的稳产高产。2.2高抽巷道技术 2.2.1高抽巷道设定理论 高抽巷道的应用是建立在顶板走向钻孔抽放的理论之上的,来应对瓦斯涌出量较高的采煤面且顶板岩性强度不够,使得顶板走向钻孔不能正常抽取采空区瓦斯的情况。为更大程度上抽取采(下转第187页) 581 2012年第2 期

工作面瓦斯抽采设计

织金县三甲煤矿 12104工作面 瓦斯抽采设计 编制人: 编制时间:2014年3月15日 目录 第一章概况?错误!未定义书签。 一、工作面概况 (2) 二、矿井与工作面通风情况 ................................. 错误!未定义书签。 三、矿井安全监测监控系统?4 四、瓦斯抽放系统?错误!未定义书签。 第二章工作面瓦斯涌出量预计 (5) 第三章 12104回采工作面瓦斯抽采设计?错误!未定义书签。 一、12104工作面瓦斯抽采方案?错误!未定义书签。 (一)瓦斯抽采方法选择.................................... 错误!未定义书签。 (二)瓦斯抽采管路得铺设?错误!未定义书签。 (三) 瓦斯抽采计量装置布置?错误!未定义书签。 第四章瓦斯抽采方法 (8) (一)掘进期间迎头顺层瓦斯抽采方法?8 (二)本煤层瓦斯抽采方法 ................................... 错误!未定义书签。第五章瓦斯抽采系统安装拆除安全技术措施 (12) 第六章瓦斯抽采泵站运行安全技术措施.................... 错误!未定义书签。 12104工作面掘进、回采期间瓦斯抽采设计

第一章概况 设计说明 12104工作面布置在M21煤层标高+1066m以上,根据煤与瓦斯突出危险性鉴定报告,M16煤层在标高+1025m以上得M21煤层属于无突出危险性煤层。为确保矿井安全顺利生产,执行“多措并举、可保必保、应抽尽抽、效果达标”得原则。根据12104工作面煤层地质条件、瓦斯赋存等实际情况,对该工作面得瓦斯抽采设计方案如下: 设计依据 (1)《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》,煤炭工业出版社,2012、03; (2)AQ1026-2006《煤矿瓦斯抽采基本指标》,煤炭工业出版社; (3)AQ1027-2006《煤矿瓦斯抽采规范》,煤炭工业出版社,2007、04; (4)《煤矿安全规程》,煤炭工业出版社,2010、03; (5)《防治煤与瓦斯突出规定》,煤炭工业出版社,2009、07; 一、工作面概况

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