发电机励磁碳刷打火的原因

发电机励磁碳刷打火的原因

1 碳刷打火的原因分析

1.1 滑环、电刷、刷握及刷架表面脏污


正常运行的发电机集电环采用带有自通风表面冷却的结构,把磨下的石墨碳粉、电刷的发热 及时抽走,达到清洁冷却的作用。外面的粉尘伴随着热空气吸进电刷,附着在刷柱上,一方面影响电刷散热。另一方面电刷发生火花时因刷柱表面不洁,刷柱之间绝缘强度不够很容易 环火。

1.2 刷握边缘卡涩、弹簧压力不匀

电刷出厂时厂家都有相关:电刷压力调整到不发生火花的最低压力,经过科学论证和实践总结,最低压力一般为200~300/cm2,即0.02~0.03MPa,要求各个电刷之间的压力也要均匀 ,其差别不超过10%。发电机在长期运行中如果某个电刷摩擦过短,或电刷在刷框内滞卡的 情况下,压力将出现不均匀。此外受人为、机械、弹簧本身受热变软等因素影响造成压力达 不到电刷不发生火花的最低理论要求。

1.3 机组轴系振动较大,带动滑环一起振动

随着机组容量的增大,整个轴系都在增长,由于轴承长、带的附加设备多了,振动自然就很 难控制到最低,机组长时间运行,疲劳、老化等等复杂因素引起轴承振动加大,电刷随着 震动,将使刷柱摩擦不均、引线及弹簧松动,发生局部冒火花慢慢进一步影响全局。

1.4 碳刷接触不良发生打火现象

碳刷允许最大线速度与励磁机集电环处线速度没有有较大裕度,容易产生气膜和跳动。此时 会造成碳刷接触不良,发生打火现象。

1.5 和碳刷质量有问题

不同厂家的碳刷成分不同,碳刷的电气、物理性能也不尽相同,摩擦系数大小也不一样,因 此接触电阻,电气损耗和摩擦损耗也不尽相同。

由于以上原因造成一些碳刷接触不良,接触电阻增大,使碳刷间电流的分配不均匀度变大, 引起碳刷打火。

碳刷打火后开始发热,由于碳刷的负温度效应,碳刷的接触电阻变小,这样,流过该碳刷的 电流将增加,则该碳刷愈加发热,直至接触电阻降至饱和最低值,流过的电流至饱和最大值 。如此恶性发展,使碳刷持续受热升温。同时,碳刷引线由于流过很大电流,也发热升温, 经过一段时间后,温度达到碳刷引线(紫铜)的熔点温度时,碳刷的引线烧断,该组碳刷退 出运行。

当故障极部分碳刷引线烧断或受热变形卡涩退出运行后,正常运行的碳刷将承担全部转子 电流而出现过载现象,导致其过热升温,并重复上述碳刷的恶化过程。随着碳刷恶化程度的 发展和数量的增加,碳刷打火愈演愈烈,并形成环火,产生很高的热量,直至烧损碳刷各部 件。



2 处理对策

①集电环的结构改造。集电环表面加工成螺旋沟槽以确保碳刷与集电环之间可靠接触,有效 排除碳粉,集电环设有斜流式轴向通风孔和与螺旋槽相通的径向通风孔。加强集电环表面和 环体通风冷却,避免粉尘积压;②运行人员要加强对运行机组的巡回检查,及时发现碳刷打 火现象。如发现碳刷打火,除及时通知检修人员外,应尽快戴上绝缘手套,提拉碳刷,以及 时消除卡涩、过热及异常振动,恢复碳刷滑动自如;③检修人员定期检查刷架结构、滑环与 碳刷间隙、碳刷恒压弹簧等应符合要求,及时更换过短、损坏、发热变形的碳刷。不允许不 同型号的混用;④检修要采取技术措施,采用新工艺研磨碳刷接触面,使新换碳刷接触面与 安装位置滑环弧面接触良好。碳刷尽量用质量好的同一批次产品。不允许不同型号的混用;⑤运行人员要定期吹扫,检修人员每次停机时,用压缩空气进行吹扫,清除刷架、刷握、滑 环等处的积灰和污垢,使碳刷活动自如;⑥在以后的机组大、小修中,对滑环进行抛光处理 。


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