牵引电机轴承故障分析及控制措施

牵引电机轴承故障分析及控制措施
牵引电机轴承故障分析及控制措施

牵引电机轴承故障分析及控制措施

【摘要】牵引电机是机车走行部的重要关键部件,轴承则是牵引电机的重要部件之一,其性能直接影响机车的正常运行。当轴承发生碎裂、破损、烧结等故障时则严重影响机车的行车安全。因此控制牵引电机轴承故障发生率成了各大主机厂的重中之重。本文分析了内燃机车牵引电机轴承故障的一些主要原因,并提出了预防措施。

【关键词】内燃机车;牵引电动机;轴承;冲击报警

1 问题的提出

2013年我公司DF系列牵引电机厂内外轴承故障数为31起,其中厂内8起,厂外23起。

厂内轴承故障的现象为轴承振动报警和轴承温升报警,导致此类故障的原因有组装异物、轴承电蚀、窜油等,厂内轴承故障分布见图1。

厂外轴承故障的现象为轴承润滑脂混装,轴承剥离、轴承窜油、异物等现象。厂外轴承故障分布图见图2.

厂内发生轴承故障时需架车跟换轴承并重新上线验证,影响了公司交车节点,造成了重大返工;厂外发生轴承故障时电机则需返厂修。无论厂内还是厂外发生轴承故障,均给公司的造成了不少的经济损失,因此解决此类重大问题迫在眉睫,刻不容缓。

2 造成轴承故障的主要原因分析

2.1 轴承本身质量问题

轴承在拆包组装前就存在问题,如保持架铆钉有松动、保持架变形有磕碰伤、滚柱或滚道上有划痕、甚至轴承有锈蚀等现象。因轴承在新造时采用抽查方式,因此存在这些缺陷的个别轴承很有可能当成合格品装车使用,一旦装车使用必然会轴承报警。

2.2 组装不当导致轴承有磕碰伤

电机轴承组装时一般采用油压机将轴承外圈压入轴承室中,在压入过程中如果偏压,容易导致外圈变形,受损伤,更不可采用敲击的方法将轴承装入轴承室。轴承内圈和外圈滚柱装配时,如有偏斜容易在滚柱和滚道面上产生轴向擦痕,从而导致轴承运行时报警。

例如:DF11-0293机车陪试时发生一次34位轴承一级冲击报警,回厂后从

牵引电机驱动端轴承故障分析与处理

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/8f8480575.html, 牵引电机驱动端轴承故障分析与处理 作者:常永华 来源:《中国新技术新产品》2019年第08期 摘要:牵引电机作为机车动力传递的重要组成部分,其工作运行的质量直接关系着机车 的运行效率,而轴承是牵引机中最为重要的部件,其主要承担着转子重量以及机车行驶过程中出现的振动与冲击,在实际应用中,由于牵引电机轴承出现故障而影响机车正常运行的情况时有发生,因此对牵引电机驱动端轴承故障分析与处理进行探讨具有重要的意义。 关键词:牵引电机;驱动端轴承;齿轮箱油 中图分类号:TH133 文献标志码:A 0 引言 铁路运输作为承担我国大部分运输任务的基础性运输方式,其行驶安全、稳定、快捷运行关系着社会民生与发展,而牵引电机作为机车动力传递的重要组成部分,其工作运行的质量直接关系着机车的运行效率。轴承是牵引机中最为重要的部件,其主要承担着转子重量以及机车行驶过程中出现的振动与冲击,因此,高质量的轴承对机车的稳定行驶具有积极作用。但是在实际应用中,经常会出现机车牵引机轴承磨损、电机卡死等情况,其对机车的安全运行造成巨大威胁。因此,该文以HXD2型交流传动电力机车为研究对象,其牵引电机驱动端轴承早期出现了异常磨损现象,严重影响了列车的运行安全。该文首先阐述了牵引电机驱动端轴承故障成因,之后根据对牵引机的外观检查以及齿轮箱油的检查得出分析结论,最后结合实际经验提出牵引电机驱动端轴承故障处理措施,以期为机车的正常行驶提供基础保障。 1 牵引电机驱动端轴承故障成因 某电力机务段使用的180台HXD2型电力机车由于自运营以来长时间处在满负荷甚至超负荷,因此,机车的运行质量大打折扣,牵引电机驱动端轴承发生严重磨损,影响到机车的安全稳定行驶。在2009年11月3日,HXD2型机车更是出现4台机车的10台牵引电机驱动端轴承磨损问题。在事故出现后,机段的维护人员对HXD2型机车牵引电机驱动端轴承间隙情况进行了检查。 根据查阅原设计规范可知,HXD2型机车牵引电机驱动端轴承的设计间隙是0.12 mm~0.2 mm,而轴承的报废间隙为0.27 mm,而根据普查得到的牵引电机驱动端轴承间隙测量可知,10台牵引电机中的78台轴端轴承的间隙超过设计值,即发生轴承磨损情况。下面将从拆解外观检查以及齿轮箱油两方面分析牵引电机驱动端轴承故障成因。 1.1 拆解外观检查及分析

发电机启动试验安全技术措施讲解

发电机大修启动试验安全技术组织措施 批准: 审定: 审核: 编写: 日年月 陕西德源府谷能源有限公司发电机大修启动试验安全技术组织措施 目录

一概述 (1) 1 试验条件 (1) 2 试验项目 (1) 二试验组织方案 (1) 1 人员组织 (1) 2 工器具准备 (3) 3 试验过程 (4) 3.1 试验前的准备工作 (4) 3.2 试验前的检查工作 (7) 3.3启动电气试验的方法、步骤 (10) 三试验安全注意事项 (14) 1 组织安全学习 (14) 2 检修准备工作 (15) 3 总启动试验要求 (15) 4 收尾工作 (15)

附录 (17) 附表1:发电机转子交流阻抗测试表 (17) 附表2:发电机短路试验表格(上升) (17) 附表3:发电机短路试验表格(下降) (17) 附表4:发电机空载试验表格(上升) (18) 附表5:发电机空载试验表格(下降) (18) 附图:启动试验短路点设置 (19) 1 陕西德源府谷能源有限公司发电机大修启动试验安全技术组织措施 一概述 发电机启动试验是在发电机和变压器组一、二次设备检修和调试工作全面结束后对设备检修后的性能及效率的最终检查性试验,其目的是全面检查电气一次设备特性及运行状况。 1 试验条件 1.1 机组电气部分一次、二次设备检修结束、设备分部调试完毕,并通过验收,已具备启动条件。 1.2设备检修、分部试运的技术资料齐全,各级验收单位已经验收合格并签字。 1.3试验场所卫生状况良好,道路畅通,照明充足,通讯方便且就地备有足够的消防器材。 1.4所有电气设备编号齐全、正确,带电部分标志无误。带电设备外观应清洁干燥,外壳及机座的接地应齐全完好。(一次设备的接地点应明显的接地) 1.5试验用的仪器仪表,记录表格等准备就绪,试验期间的系统方式、并网方案得到批准,机、炉、电的联锁试验已完成。 1.6试验人员熟悉本方案,做到分工明确,责任到位。 2 试验项目

2021三相异步电动机常见故障分析与排除

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021三相异步电动机常见故障分 析与排除

2021三相异步电动机常见故障分析与排除导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小; ⑤电源线短路或接地。 2.故障排除①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断

电机滚动轴承保持架失效原因分析

电机滚动轴承保持架失效原因分析 【摘要】圆柱滚子槽形保持架轴承的失效形式主要是保持架早期磨损。针对造成该问题的几种因素:保持架加工工艺、滚子倒角尺寸、装配工艺和表面处理工艺进行了改进和控制,有效解决了保持架早期失效问题,提高了槽形保持架轴承的使用寿命。 【关键词】保持架;滚子轴承;磨损;寿命;工艺 保持架在滚动轴承中起着等距离隔离滚动体并防止滚动体掉落,引导并带动滚动体转动的作用。滚动轴承在工作时,由于滑动摩擦而造成轴承发热和磨损,特别是在高速运转的条件下,由于离心力的作用,加速了摩擦磨损与发热,严重时会造成保持架烧伤和断裂,致使轴承不能正常使用。保持架损坏在轴承失效形式中占有较大的比例。 下面以6201- 2RZ轴承的保持架为研究对象。某轴承企业生产的6201- 2RZ 轴承装在某型电机上使用不到2天就发生抱死,且此类现象频现。在对电机进行分解后发现:轴承外表面有变色的油脂,用手转动轴承完全卡死,轴承密封盖打开后可观察到轴承内部较黑,剩余油脂已全部碳化,轴承保持架有一处断裂;轴承清洗后可见大量片状碎屑,在钢球与内滚道间居多,防尘盖附着的油脂中也混有部分碎屑。 一、故障特征 鉴于轴承已经发生止转失效,部分零件已经损坏严重,轴承的旋转精度及尺寸精度完全丧失,已无法测量,故直接对轴承外圈切割将轴承进行分解,发现有以下几个特征: 1.一粒钢球从断裂的兜孔中脱离,挤压到相邻兜孔,两个兜孔都已变形;钢球表面已经失去光泽,朝外一侧严重磨损(图1)。 图1 钢球从断裂的兜孔中脱离 2.内外沟道的工作轨迹均偏离沟道中心位置,且内圈工作轨迹较宽,约占沟道宽度的3/5。内、外沟道均发现有多个轴向压痕,工作轨迹表面出现了粗糙度下降的情况;内沟道黏有大量金属铁屑,连续铺满约180°的内沟道表面,铁屑已被碾压成片状。 3.保持架内径与外径方向均有明显磨损,兜孔边缘可见挤压变形;七个兜孔中有五个兜孔保持基本完整,一片半保持架在两个相邻的损坏的兜孔间的铆钉孔处断裂,断裂处铆钉已不可见,断口卷曲变形(无脆性断裂特征);另一片半保持架在对应位置有挤压变形,铆钉孔内径方向磨豁。在未分解之前该处一粒钢球已从兜孔中脱出。在断裂处相隔一个铆钉的位置,发现一枚铆钉在中心位置断

更换破碎机电机安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.更换破碎机电机安全技术 措施正式版

更换破碎机电机安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、准备工作 1、检查工作地点支护完好情况,清理作业现场杂物保证作业地点畅通。 2、准备好完好的5T导链2台、马蹄环6个,40链6把、撬棍等工具设备。 3、提前对备用电机进行摇测并将备用电机打至更换地点。 二、施工方法 1、开空转载机,在负荷中心停电闭锁,挂停电牌,安排专职电工看护开关,打开电机接线盒,验放电后,拆掉电机电缆线,包好电缆头,妥善放置防止沾水。

2、拆开破碎机皮带轮护罩,松动破碎机电机丝杆,松动皮带后卸下皮带。或者先将单体柱一端顶在电机护板上,另一端顶在顶板上,使用链将单体柱拴牢,均匀升柱,往机头方向蹬电机卸掉丝杆连接销,然后在使用单体柱往机尾方向蹬电机松动皮带将皮带拔下。 3、将吊环上到皮带轮上方的起吊锚杆上,螺丝带满扣,将1个3T导链挂在吊环上,使用40链、马蹄环拴住皮带轮,导链勾头挂牢40链,拉导链将皮带轮吊住吃力。 4、卸掉小轮的固定螺丝,使用拔轮器将小轮顶出。 5、松动导链将小轮下放在地上,然后

牵引电机悬挂方式

牵引电机的三种悬挂方式 动力车和机车的牵引电机是通过传动装置驱动轮对的,牵引电动机悬挂,是指牵引电动机的安装方式。牵引电机和传动装置在动力车上有不同的悬挂方式,常用的悬挂方式有以下三种:抱轴式悬挂,车体悬挂,转向架悬挂。轴悬式又称牵引电动机半悬挂,架悬式和体悬式又称牵引电动机全悬挂。以下就这三种悬挂方式的结构、工作原理和优缺点进行介绍。 一、抱轴式悬挂 1、定义 牵引电动机抱轴式悬挂,或称半悬挂(traction motor semi-suspension):牵引电动机的一端通过抱轴承刚性抱合在车轴上,另一端弹性悬挂在转向架构架的横梁或端梁上的安装方式。牵引电动机质量的一半支悬在构架上,为簧上质量,故称半悬挂。牵引电动机的另一半质量压在车轴上,为簧下质量。 2、结构图 左图为弹性轴悬式牵引电机 1—牵引电动机;2—车轴;3—空心轴; 4—抱轴承;5—大齿轮;6—弹性元件。 3、工作原理 固装在牵引电动机电枢轴上的小齿轮与固装在车轴上的大齿轮组成一级减速装置,牵引电动机驱动车轴回转。借助于抱轴承的定位作用,保证了牵引电动机电枢轴与车轴平行,且大小齿轮的中心距保持不变,保证了大小齿轮的正常啮合。 弹性轴悬式也属于牵引电动机半悬挂(轴悬式)。弹性轴悬式的结构与刚性轴悬式相似,见上图。牵引电动机的一端弹性支在转向架构架上,另一端通过抱轴承支承在空心轴上,此空心轴套装在车轴的外面,从动大齿轮固装在空心轴端部,空心轴两端通过弹性元件支承在轮心上,牵引电动机输出的力矩通过小齿轮传至大齿轮,通过空心轴、弹性元件传至轮对,空心轴与车轴一同旋转。装在轮心上的弹性元件,既要支承牵引电动机约一半的重量和空心轴及大齿轮的全部重量,还要传递牵引电动机通过大齿轮传来的力矩。 4、优缺点 (1)优点:牵引电动机半悬挂由于结构简单、工作可靠、制造容易、成本低廉、维修方便等优点,在电传机车上得到广泛应用。弹性轴悬式牵引电动机只要存在一点弹性,来自钢轨的硬性冲击,经过弹性元件的缓冲,使抱轴承及牵引电动机的垂向加速度大为减小,改善了牵引电动机的工作条件。牵引电动机的力矩经弹性元件传至轮对,改善了牵引齿轮副的工作条件。 (2)缺点: ①簧下质量大,因而轮轨垂向动载荷大。 牵引驱动装置中的大齿轮全部质量以及牵引电动机、小齿轮和齿轮箱等约一半的质量是压

电机轴承常见7种异常声音的分析与解决

电机轴承常见7种异常声音的分析与解决 交流电机轴承声音异常的分析与解决 1、连续蜂鸣声“嗡嗡……” 原因分析: 电机无负荷运转是发出类似蜂鸣一样的声音,且电动机发生轴向异常振动,开或关机时有“嗡”声音 具体特点: 多发润滑状态不好,冬天且两端用球轴承的电机多发,主要是轴调心性能不好时,轴向振动影响下产生的一种不稳定的振动 解决方法 A、用润滑性能好的油脂 B、提高马达轴承座钢性 C、选用径向游隙小的轴承 D、加预负荷,减少安装误差 E、加强轴承的调心性 注:第五点起到根本改善的作用,采用02小沟曲率,01大沟曲率。 2、保持器声“唏利唏利……” 原因分析: 由保持器与滚动体振动、冲撞产生,不管润滑脂种类如何都可能产生,承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生 解决方法: A、提高保持器精度 B、降低力矩负荷,减少安装误差 C、选用好的油脂 D、选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷 3、高频、振动声“哒哒…...” 具体特点: 声音频率随轴承转速而变化,零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。 解决方法: A、改善轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值

B、减少碰伤 C、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承的运转,改善轴与轴承座的精度安装方法 4、杂质音 原因分析: 由轴承或油脂的清洁度引起,发出一种不规则的异常音 具体特点: 声音偶有偶无,时大时小没有规则,在高速电机上多发 解决方法: A、选用好的油脂 B、加强轴承的密封性能 C、提高注脂前清洁度 D、提高安装环境的清洁度 5、漆锈 原因分析: 由于电机轴承机壳漆油后干,挥发出来的化学成分腐蚀轴承的端面、外沟及沟道,使沟道被腐蚀后发生的异常音 具体特点: 被腐蚀后轴承表面生锈比第一面更严重 解决方法: A、把转子、机壳、晾干或烘干后装配 B、降低电机温度 C、用适应的油脂,脂油引起锈蚀少,硅油、矿油最易引起 D、改善电机轴承放置的环境温度 E、采用真空浸漆工艺 具体特点: 轴承运转后,温度超出要求的范围 原因分析: A、润滑脂过多,润滑剂的阻力增大 B、游隙过小引起内部负荷过大 C、安装误差

高速电机抱轴原因分析和解决方法(2021版)

高速电机抱轴原因分析和解决 方法(2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0969

高速电机抱轴原因分析和解决方法(2021 版) 分析高速电机抱轴的原因,提出正确的解决方法,取得良好效果。 问题背景 化工集团醋酸分公司隶属于中石油大庆油田有限责任公司,成立于2006年12月,现有在册职工412人,固定资产15.02亿元。主要以甲醇、一氧化碳为原料,采用低压液相羰基合成工艺,生产20万吨/年优质醋酸。共有设备608台,动设备就有220台,其中两极高速电机占75%以上,主要分布于装置的各关键工序,自2007年开工投产以来,两极高速电机故障频出。其中尤其以位于造气车间脱硫脱碳工序的贫液泵P1504电机最为典型(2台国产YB450S3-2型防爆高压电机,功率400kW,电压6000V,转速2985r/min),先后两

次发生抱轴事故,严重制约和影响装置的安全稳定长周期运行。 问题分析 紧急停机后发现电动机盘不动车,电机轴已抱死。引起电机抱轴事故的原因很多,主要分为内部原因和外部原因。电机的内部原因有:轴承质量不好;润滑脂质量不好;润滑脂加入量不合适;检修工艺不当;电机运行时振动超标;转子上有轴电压。电机外部原因主要有:非户外型电机户外安装或用水冲洗电机;电机安装基础不牢固;电机周围环境温度过高。经解体检查发现,轴承润滑脂烧尽,轴承保持架损坏变形,滚子和滑道过热发蓝,轴承座防爆曲路与轴结合处烧结抱死。经分析问题出在以下两方面: 2.1.该电机轴承选用SKF钢制保持架,相对于黄铜保持架,其极限转速有所降低,在同等运行条件下更容易失效损坏。 据轴承有关资料表明,一般情况下,在同种保持架,同种润滑条件下,随着轴承型号的增大,其极限转速相应减小。对于极限转速与电机转速接近的轴承,最好不用。2P高压电机的转速一般为2970~2990r/min,因受两极高压电机轴伸直径的限制与润滑条件,

深圳地铁株机车牵引电机轴承固死的预防措施

深圳地铁株机车牵引电机轴承固死的预防措施 张清林 (深圳市地铁集团有限公司运营分公司,广东深圳 518000) 摘 要:分析了电机轴承固死产生的原因以及对于地铁安全运营造成的危害性,提出了牵引电机轴承固死的预防措施。关键词:牵引电机;轴承;固死 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.12.021 0 引言 针对深圳地铁罗宝线132车轮对固死故障做电机振动实验,检测出引起轴承固死的问题。由于不同影响因素的作用,电机在运行中有一些结构、部件会逐渐恶化,这些结构部件的性能和功能出现问题,使电机出现不正常的各种状况。 轴承固死轻则使电机失效,损坏联轴节乃至整个转向架,重则导致列车燃轴切轴进而发生脱轨以致危害乘客的安全。因此,调查分析产生轴承固死的起因,并采取相对应的预防措施,对于降低和杜绝此类轴承固死故障的发生是非常必要的。 1 原因分析 发生轴承固死以致影响列车正常运行的原因有很多,比如常见的润滑影响、轴承间隙的影响、装配质量的影响以及其他状况的影响,还有多方面因素共同影响作用的结果。通过对出现故障的轴承进行解体,分析出导致轴承固死的原因有以下几种。 1.1 轴承检测中存在的问题 车辆在匀速运行中,有段时间电机会处于惰行状态,此时联轴节、轮对、定子、齿轮箱在惯性下运动,如若此时机构之中没有故障发生,电机外壳会进行平稳的振动。如若机构中有缺陷出现在某些部件之中,那么电机的振动就会加强。其振动时域图上会表现出一定的周期性,且一般此振动周期为电机转动的倍数,此振动的幅值会变大很多;而且在这个振动时域图上,会有峰值出现在电机转动倍数出现的地方和其频域内。我们可以通过分析频域、振动的有效值及幅值来找出电机出现故障的地方。 1.2 运用工况对轴承的影响 在运行时,电枢轴在作用于列车的小齿轮上的径向力和向心力的驱使下产生了弯曲扭转变形,而轨道对轮和钢轨接头则对悬挂在动轮轴和转向架的牵引电机直接发出冲击;进而啮合情况在传动齿轮的穴蚀、掉块、剥离作用下进一步的恶化,在此情况下使轴承不得不承受非常大的循环与冲击载荷的作用。电机输出端的轴承在这些力共同结合而作用下就产生了轴承固死的现象。 1.3 轴承间隙及装配质量对轴承的影响 轴承间隙主要分为三大类,分别为工作间隙、装配间隙和自由间隙。轴承间隙的选择直接影响轴承的使用时间的长短,轴承间隙过大时,能够受力的滚子较少,那么受力情况就会恶化,反而轴承间隙过小时,此时轴承温升就会过高,那么就会烧损轴承。一般情况下,内外圈与轴承滚动体在工作负荷的影响下发生弹性变形,此种情况使工作间隙比原有装配间隙稍大。在实际的使用之中,轴承固死在间隙过小时的几率更高。而且相对于轴承使用寿命在轴承间隙稍大的情况下所受的影响而言,间隙过小所造成的经济损失和破坏作用往往要大得多。 1.4 润滑脂的选择与添加 轴承是否正常运转与轴承润滑好坏有直接关系,而且润滑脂在高温的情况下使用寿命会受到较大影响。滚珠、保持架、内环和外环在高质量的、适量的润滑脂作用下运转会更加灵活并且产生较少的热量。加脂方法是否正确和加脂量的多少对于轴承亦是很重要的。若高速运转时,装油量过多会使油阻增大,并且铿基脂在过度搅拌的情况下会出现油皂分离的现象从而使其变稀甚至流失。轴承在油量太少的情况下运行会因润滑质量不高而产生干磨的现象。 2 预防措施 为了确保列车轴承的良好质量与列车能够安全的运行,可以采取如下措施: 2.1 提前做电机轴承振动试验 在转向架、齿轮箱和不同的电机位置做振动测量,再对电机不同工况(不同的速度、加速或者减速等)下的状况,采集各种采样频率下的数据,对以上几种做分析对比,选出可以反映电机状况的适合测试方案,提前对电机轴承做振动试验,早发现问题早预防,以减小轴承固死发生的机率。 2.2 重视日常检查和保养 牵引电机轴承对于温度的要求很严格,其温度最好不得高于50 。当轴承出现故障时并不是都伴随着温度的升高,像滚动体及内外圈的点蚀、擦伤、剥离等现象,都是积少成多的渐变过程,是由量变到质变的发生,温度在很长的一段时间并不会升温很高,但是一旦出现温度升温过高轴承就会立马烧毁。为了确保安全,当发现异常声音、异常振动以及过热等现象时都要及时进行处理和报告检修。因此要格外加强和重视牵引电机的日常检查和维修。 轴承运转时所受力的大小会影响轴承检测超限情况,对于电机非驱动端的轴承来说,当其受力小时,超限的次数就会少,反而当其受力大时,那么超限的次数就会多,轴承受力及轴承内油润情况在很大程度上影响着列车的轴承检测参数超限的情况。在列车轴承的检修和日常保养过程中更应该注意列车轴承上受力大小所对应的轴承不同的加油周期:对于列车上那些受力大的轴承应缩短加油周期,反之对于列车上那些受力小的轴承而应该延长加油的周期。 2.3 对电机轴承所用油脂不断更新换代 更好的润滑效果的新产品润滑脂随着科技的发展不断的出现,不断对比润滑脂的应用使用做出比较试验选择适合轴 37 技术与市场技术研发第19卷第12期2012年

3300V电机试验安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9930 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 3300V电机试验安全技术措施正式样本

3300V电机试验安全技术措施正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 3300V电机供电试验,为确保参与试验人员的人 身安全,特制定本安全技术操作规程。 一、施工地点:山西菲利普斯公司车间作业现场 二、施工时间: 三、施工内容: 四、施工组织: 总负责人: 现场负责人: 参加人员: 五、安全技术措施:

1.开工前,组织有关人员学习安全技术操作规程及安全技术措施,增加安全意识,保证施工安全有效的进行; 2.试验人员要持证上岗,且具有三年以上工作经验,具备独立操作和 应对紧急事故的能力,并充分了解被试设备与实验仪器的性能及要求; 3. 试验电工要穿绝缘鞋,进行带电测量时,试验人员要站在绝缘台上,并戴绝缘手套; 4.参与试验人员严禁酒后作业; 5.在试验过程中,施工人员听从安检人员和施工负责人的指挥,杜绝违章作业; 6. 试验设备的金属外壳应可靠接地; 7.接线前要先将配电柜上的电断电,拉开小车,合上接地刀,并设人监护,方可接试验开关上的电

牵引电机知识

HXD3机车牵引电机 1 牵引电机的特点及参数 1.1 概述 YJ85A型电机是逆变器供电的三相鼠笼式异步牵引电机,其整机图片见右图。该机为滚包结构,单端输出;采用 强迫外通风,冷却风从非传动端进 入,传动端排出;采用三轴承结构, 三个轴承均为绝缘轴承;在二端盖 处设有注油口,使用中可补充润滑 脂。 1.2 牵引电机的工作特点 牵引电机是机车的重要部件, 它安装在转向架上,通过齿轮与轮 对相连。机车在牵引运行状态时, 牵引电机将电能转化成机械能,通 过轮对驱动机车运行。机车在制动 状态运行时,牵引电机将机械能转 换成电能,此时机车处于发电状态。图1 YJ85A牵引电机整机图片牵引电机的工作条件十分恶劣:负载变化大,冲击和振动严重,恶劣的风沙、雨雪气候、受酸碱性气体影响侵蚀严重。对于交流变频调速异步牵引电机来说,还有一个特殊之处,就是要在PWM波调制、含有大量谐波和尖峰脉冲的、非标准的正弦波电源供电下工作。 机车在云相中,牵引电机要在启动、爬坡这样的大电流状态下运行;要在平之路上轻载高速下运行;要过弯道、过道岔这样的冲击和振动状态下运行;还要能适应沿海多雨潮湿、内地干燥风沙的环境。 1.3 牵引电机的设计要求 此处省略许多 ·外锥齿轮输出:由于电机的扭矩较大,采用锥柄齿轮将使转轴的内锥孔加工困难,本电机采用外准齿轮输出,该结构由德国的VOITH公司设计,在欧洲和美国有运行经验,证明轴与齿轮的强度是安全可靠的。 ·耐电晕绝缘材料的采用,是针对PWM波调制的供电电源下工作的交流变频调速异步电机,为仿制绝缘失效所采取的一项有效措施。这是经过实验室实验证明和其他多种电机的多年生产经验证明的。但是本机车的PWM波调制的电源由于开关频率较低,供电电源的谐波和尖峰脉冲含量较小,电机的主绝缘系统未

电机轴承故障处理及分析

电机轴承故障处理及分析 一、保持器声“唏利唏利……” 原因分析:由保持器与滚动体振动、冲撞产生,不管润滑脂种类如何都可能产生,承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生。 解决方法: 1、提高保持器精; 2、选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷; 3、降低力矩负荷,减少安装误差; 4、选用好的油脂。 二、连续蜂鸣声“嗡嗡……” 原因分析:马达无负荷运转是发出类似蜂鸣一样的声音,且马达发生轴向异常振动,开或关机时有“嗡”声音。 具体特点:多发润滑状态不好,冬天且两端用球轴承的马达多发,主要是轴调心性能不好时,轴向振动影响下产生的一种不稳定的振动。 解决方法: 1、用润滑性能好的油脂; 2、加预负荷,减少安装误差; 4、提高马达轴承座刚性; 5、加强轴承的调心性。 注:第五点起到根本改善的作用,采用02小沟曲率,01大沟曲率。 三、漆锈 原因分析:由于电机轴承机壳漆油后干,挥发出来的化学成分腐蚀轴承的端面、外沟及沟道,使沟道被腐蚀后发生的异常音。 具体特点:被腐蚀后轴承表面生锈比第一面更严重。 解决方法: 1、把转子、机壳、晾干或烘干后装配; 3、选用适应漆的型号; 4、改善电机轴承放置的环境温度; 5、用适应的油脂,脂油引起锈蚀少,硅油、矿油最易引起; 6、采用真空浸漆工艺。 四、杂质音 原因分析:由轴承或油脂的清洁度引起,发出一种不规则的异常音。 具体特点:声音偶有偶无,时大时小?有规则,在高速电机上多发。 解决方法: 1、选用好的油脂; 2、提高注脂前清洁度; 3、加强轴承的密封性能; 4、提高安装环境的清洁度。 五、高频、振动声“哒哒......” 具体特点:声音频率随轴承转速而变化,零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。 解决方法: 1、改善轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值; 2、减少碰伤;

引风机电机轴承烧毁的原因分析

引风机电机 轴承烧毁的原因分析

X炉XX引风机电机轴承烧毁的原因分析 X炉引风机电机为内馈调速异步电动机绕线式电机,其基本技术参数如下: 其前后端轴承于2009年12月至今先后发生四次烧毁轴承或抱轴的现象。其所用轴承型号:电机驱动端为:SKF NU1044 MA/C3 SKF NU16044 MA/C3;电机非驱动端为:SKF NU1044 MA/C3。经现场观察与分析,造成上述事故的原因有以下几点: 1.2009年12月4日在检修部巡检人员8点班正常的巡检情况下,未 发现异常情况,电机前后端轴承运行温度正常。到晚上19点20分左右,运行人员在巡视时发现电机后端轴承有温度突然升高迹象,最后停机,量取温度达200℃,电机后端轴抱死,轴承内润滑油脂飞溅外溢。在进行抢修打开时发现轴承内保持架断裂,轴承内套与大轴轴颈相粘连。在拆解内套发现轴颈有不同程度的损伤,在轴颈中部有划痕,在通知厂部现场观察后考虑到现场的实际运行情况,决定进行现场修复,用锉刀进行粗略打磨与细砂纸精细打磨。换取同类型号轴承SKF NU1044 MA/C3。 此后端轴承在2008年#2机组大修时打开发现油隙超标,但由于未进行更换,可能是这一次的事故发生的原因。 2. 2010年2月6日在检修部巡检人员8点班正常的巡检情况下,未发 现异常情况,电机前后端轴承运行温度正常。到晚上21点10分左右,运行人员在巡视时发现电机后端轴承有温度突然升高迹象,并且有铜粉

溢出,最后停机,量取温度达145℃之高,被迫停机进行检修,在打开电机后端轴承发现轴承保持架磨损,更换相同型号怕轴承:SKF NU1044 MA/C3。这一次事故的发生有前次轴承抱死,造成大轴损伤,虽然在现场用锉刀进行粗略打磨与细砂纸精细打磨修复。但轴颈是否有弯曲没有进行会诊;所换轴承为同一类型,其运行时间不足三个月的时间,轴承质量问题有待考虑。 3. 2010年7月13日,在各项巡检正常工作下,电机前后端轴承运行 温度正常。在次日凌晨4点40分左右前端轴承运行温度突然盘升造成大轴抱死,被迫停机。考虑到可能造成大轴弯曲,进行隔半小时进行强行盘车。在打开前轴发现轴承保持架磨损。这次考虑到前二次的事故发生,决定进行外委检修,由新乡电机厂进行了检修,对电机大轴进行修正。为保障电机的安全运行,对电机前后端轴承进行重新更换。换取同一类型号轴承:电机驱动端为:SKF NU1044 MA/C3 SKF NU16044 MA/C3; 电机非驱动端为:SKF NU1044 MA/C3。这一次事故的发生有前二次的事故,可能造成电机大轴弯曲,使电机与风机机械相连不为同心运行所致,但电机轴承的质量问题是不得不考虑的。在2010年7月26日恢复安装使用。 4. 2010年11月26日凌晨5点20分左右,运行人员巡视发现电机后 端轴承有铜粉磨出,但电机运行温度在40℃左右。考虑到电机运行的安全,进行停机。在打开后端轴承时发现,电机的轴承外径与轴承室内径之间有油脂与铜粉磨出,呈比较规律性的分布特性。在现场经相关职能部门与修复厂家的会诊,厂家不为其电机才运行不足两个月的时间承认

牵引电机轴承故障分析及控制措施

牵引电机轴承故障分析及控制措施 【摘要】牵引电机是机车走行部的重要关键部件,轴承则是牵引电机的重要部件之一,其性能直接影响机车的正常运行。当轴承发生碎裂、破损、烧结等故障时则严重影响机车的行车安全。因此控制牵引电机轴承故障发生率成了各大主机厂的重中之重。本文分析了内燃机车牵引电机轴承故障的一些主要原因,并提出了预防措施。 【关键词】内燃机车;牵引电动机;轴承;冲击报警 1 问题的提出 2013年我公司DF系列牵引电机厂内外轴承故障数为31起,其中厂内8起,厂外23起。 厂内轴承故障的现象为轴承振动报警和轴承温升报警,导致此类故障的原因有组装异物、轴承电蚀、窜油等,厂内轴承故障分布见图1。 厂外轴承故障的现象为轴承润滑脂混装,轴承剥离、轴承窜油、异物等现象。厂外轴承故障分布图见图2. 厂内发生轴承故障时需架车跟换轴承并重新上线验证,影响了公司交车节点,造成了重大返工;厂外发生轴承故障时电机则需返厂修。无论厂内还是厂外发生轴承故障,均给公司的造成了不少的经济损失,因此解决此类重大问题迫在眉睫,刻不容缓。 2 造成轴承故障的主要原因分析 2.1 轴承本身质量问题 轴承在拆包组装前就存在问题,如保持架铆钉有松动、保持架变形有磕碰伤、滚柱或滚道上有划痕、甚至轴承有锈蚀等现象。因轴承在新造时采用抽查方式,因此存在这些缺陷的个别轴承很有可能当成合格品装车使用,一旦装车使用必然会轴承报警。 2.2 组装不当导致轴承有磕碰伤 电机轴承组装时一般采用油压机将轴承外圈压入轴承室中,在压入过程中如果偏压,容易导致外圈变形,受损伤,更不可采用敲击的方法将轴承装入轴承室。轴承内圈和外圈滚柱装配时,如有偏斜容易在滚柱和滚道面上产生轴向擦痕,从而导致轴承运行时报警。 例如:DF11-0293机车陪试时发生一次34位轴承一级冲击报警,回厂后从

烧电机的原因总结起来都有哪些呢

烧电机的原因总结起来都有哪些呢 电源问题or负载问题... ①电源电压过高,使铁芯发热大大增加;②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;④定转子铁芯相擦;⑤电动机过载或频繁起动;⑥笼型转子断条;⑦电动机缺相,两相运行;⑧重绕后定于绕组浸漆不充分;⑨环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞;⑩电动机风扇故障,通风不良;定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)。 2.故障排除:①降低电源电压(如调整供电变压器分接头),若是电机Y、Δ接法错误引起,则应改正接法;②提高电源电压或换粗供电导线;③检修铁芯,排除故障;④消除擦点(调整气隙或挫、车转子);⑤减载;按规定次数控制起动;⑥检查并消除转子绕组故障;⑦恢复三相运行;⑧采用二次浸漆及真空浸漆工艺;⑨清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施;⑩检查并修复风扇,必要时更换 这个原因很多。 1.电源问题 a.三相电源不对称 b.接法错误包括三角形接成星形,星形接成三角形 c.电压过高或过低 2.负载问题 过载; 负载被卡住 3.电机问题 线圈匝间短路 线圈断开 电机内有异物 定转子相擦 4.其它问题 轴承问题 油脂不好 通风有问题 楼上的比较全面。一般在用户使用过程中烧毁的电机主要原因是:过载、单相、缺相、匝间。拆开电机后检查绕组线包,可以判断出烧毁的大致原因: 1、过载机过载烧毁时,线包一般会全部烧黑。 2、单相、缺相烧毁一相线圈或两相线圈 3、匝间在线包或是线槽上会有铜线烧熔化后烧出来的洞和铜珠 另外轴承内盖配合不好或是轴承故障抱死轴烧坏电机的情况也会有,这个可以直接看到。这个属于机械方面的故障 造成电动机过负荷的原因主要有: (1)电源电压低。当机械负载不变时,电源电压降低,就会造成电动机工作电流加大。由于

电机试验安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电机试验安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1974-21 电机试验安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制目的 电气设备试验是在电气设备安装、维修、拆检等工作全部完成以后,检查所有电气设备在运输、维修等过程中部件是否受损、安装工艺是否良好等,为确保本厂电气设备维修、电气试验安全,参与试验人员的人身安全,以及投运后安全稳定运行,依据相关规程、标准,特编制本试验安全技术措施,在实际作业中要严格执行。 二、编制依据 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 2、《高电压试验技术》GB/T 16927.1-1997; 3、《电力建设安全工作规程》; 4、《电气设备预防性试验规程》及补充规定;

5、设备生产厂家说明书及相关技术资料; 6、我公司质量体系相关文件,我公司技术、质量、安全等管理文件。 三、适用范围 本安全技术措施适用于本厂所有电气设备1000kVA/35kV箱式升压变电站、35kV高压电缆、35kV 高压开关柜(电流互感器、电压互感器、避雷器、断路器)、厂用400V、35KV继电保护等二次设备、SVC等电气设备的现场试验等。 四、质量标准 1、各类电气设备绝缘和特性试验均按《电业安全工作规程》的规定执行。 2、对试验过程中出现的不合格项目,现场整改的要现场整改,不能立即整改的要制定整改日期,限期整改。 3、定子绕组直流电阻的测量:用双臂电桥分别测量定子绕组的各相电阻,要求:各相绕组直流电阻的相互差别不应超过最小值的2%,中性点未引出者,可

高速电机抱轴原因分析和解决方法

编号:AQ-JS-05031 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高速电机抱轴原因分析和解决 方法 Cause analysis and solution of high speed motor shaft locking

高速电机抱轴原因分析和解决方法 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 分析高速电机抱轴的原因,提出正确的解决方法,取得良好效果。 问题背景 化工集团醋酸分公司隶属于中石油大庆油田有限责任公司,成立于2006年12月,现有在册职工412人,固定资产15.02亿元。主要以甲醇、一氧化碳为原料,采用低压液相羰基合成工艺,生产20万吨/年优质醋酸。共有设备608台,动设备就有220台,其中两极高速电机占75%以上,主要分布于装置的各关键工序,自2007年开工投产以来,两极高速电机故障频出。其中尤其以位于造气车间脱硫脱碳工序的贫液泵P1504电机最为典型(2台国产 YB450S3-2型防爆高压电机,功率400kW,电压6000V,转速2985r/min),先后两次发生抱轴事故,严重制约和影响装置的安全稳定长周期运行。

问题分析 紧急停机后发现电动机盘不动车,电机轴已抱死。引起电机抱轴事故的原因很多,主要分为内部原因和外部原因。电机的内部原因有:轴承质量不好;润滑脂质量不好;润滑脂加入量不合适;检修工艺不当;电机运行时振动超标;转子上有轴电压。电机外部原因主要有:非户外型电机户外安装或用水冲洗电机;电机安装基础不牢固;电机周围环境温度过高。经解体检查发现,轴承润滑脂烧尽,轴承保持架损坏变形,滚子和滑道过热发蓝,轴承座防爆曲路与轴结合处烧结抱死。经分析问题出在以下两方面: 2.1.该电机轴承选用SKF钢制保持架,相对于黄铜保持架,其极限转速有所降低,在同等运行条件下更容易失效损坏。 据轴承有关资料表明,一般情况下,在同种保持架,同种润滑条件下,随着轴承型号的增大,其极限转速相应减小。对于极限转速与电机转速接近的轴承,最好不用。2P高压电机的转速一般为2970~2990r/min,因受两极高压电机轴伸直径的限制与润滑条件,轴承只能在NU216—219(柱)与6216~6219、6316~6318(球)

电动机轴承异响故障分析及应对措施

电动机知识 电动机轴承异响故障分析及应对措施 1.电动机轴承声音异常 一台给水泵高压(6kV)电动机YKK400-2,功率450kW,转速2975r/min.轴伸端用深沟柱NU3E222型轴承,非负荷端用深沟球6222型轴承。运行中轴伸端声音尖锐刺耳,不像是电磁噪声,也不像轴承缺油干磨的声音,噪声持续约2min,然后间歇2min.用测振仪(VA-80A)测出轴承的振动幅值为0.021mm,声响异常时,测得振动速度值为53.6m/s,有时甚至达到97m/s,远远超过标准值28 m/s,且电流波动较大。 由于轴伸端采用间隙配合,无法调整轴承的轴向定位尺寸。在检修过程中发现内油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有两个深沟柱损伤。测量轴承、端盖和内外挡油小盖的定位尺寸,并经过计算,轴承的允许间隙为0.7mm,当电动机的轴承温度达到100℃,轴承的膨胀值约0.9mm,不能满足电动机正常运行要求。多次更换深沟柱轴承后,电动机噪声不仅没有消失,而且异响周期变为4min. 2.故障分析与处理 根据轴承的特点分析:由于电动机原来采用NU型深沟柱轴承,允许电动机轴向窜动。轴承内圈两侧有挡边,外圈无挡边,因此允许轴相对轴承双向位移,可以承受轴热膨胀引起的伸长。同时轴承的间隙相对深沟球轴承来说偏大,但轴承的受力为线形,比深沟球轴承的点受力好。轴承运动轨迹不是一个圆形而是一个椭圆,这是由干深沟柱(或深沟球)和滚道之间存在间隙,运行时受力的不同,使得运动轨迹成椭圆形。轴承的受力主要是在下部,对于深沟柱轴承其受力点为一条直线,高速运转中,由于轴承的间隙,受力点改变,受力运动轨迹变

成抛物曲线形。 给水泵电动机运行时主要受轴向力作用,且拖动的负载平稳,深沟柱轴承允许的径向窜动必要性减弱,因此将前轴承更换为深沟球轴承,轴承的间隙仍为C3,约0.04mm,可以满足运行要求。同时考虑轴承的膨胀,在挡油环小盖处加一块厚度约0.8mm垫片,克服来自于给水泵和轴承温度升高引起的窜动。 轴承滚动体及滚道的微观表曲是粗糙不平的,运动中会发生一定的冲击,但这种冲击产生的脉冲是高频的,因而使用测振仪测量电动机运行的高频干扰的参数值比标准的大。深沟柱轴承与滚道的接触较多,产生的高频冲击就大,而深沟球轴承与滚道的接触是点,产生的高频冲击相对较小,因而本例的电动机可以使用深沟球轴承代替深沟柱轴承,解决设备出现的异响。 将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。运行一段时间噪声没有再出现,测电动机的振动幅值为0.013mm,加速度值为2.8m/s2,带负荷性能稳定,电流也没有较大波动。·基于UC3637的直流电动机PWM控制电路图_ ·多台电动机逐一星形三角形起动电路_电 ·变频器的暂停减速功能 ·变频器过压类故障的分析 ·变频器启动前的直流制动功能 ·变频器与电动机的距离 ·变频调速控制方式的选择 ·变频器常见故障原因及处理方法 ·变频器为什么要求可靠接地? ·变频器怎样利用多功能输出控制端? ·NDJ-79旋转粘度计仪器的工作原理

高速电机抱轴原因分析和解决方法

高速电机抱轴原因分析和解决方法 分析高速电机抱轴的原因,提出正确的解决方法,取得良好效果。问题背景化工集团醋酸分公司隶属于中石油大庆油田有限责任公司,成立于2006年12月,现有在册职工412人,固定资产15.02亿元。主要以甲醇、一氧化碳为原料,采用低压液相羰基合成工艺,生产20万吨/年优质醋酸。共有设备608台,动设备就有220台,其中两极高速电机占75%以上,主要分布于装置的各关键工序,自2007年开工投产以来,两极高速电机故障频出。其中尤其以位于造气车间脱硫脱碳工序的贫液泵P1504电机最为典型,先后两次发生抱轴事故,严重制约和影响装置的安全稳定长周期运行。问题分析紧急停机后发现电动机盘不动车,电机轴已抱死。引起电机抱轴事故的原因很多,主要分为内部原因和外部原因。电机的内部原因有:轴承质量不好;润滑脂质量不好;润滑脂加入量不合适;检修工艺不当;电机运行时振动超标;转子上有轴电压。电机外部原因主要有:非户外型电机户外安装或用水冲洗电机;电机安装基础不牢固;电机周围环境温度过高。经解体检查发现,轴承润滑脂烧尽,轴承保持架损坏变形,滚子和滑道过热发蓝,轴承座防爆曲路与轴结合处烧结抱死。经分析问题出在以下两方面: 2.1.该电机轴承选用SKF钢制保持架,相对于黄铜保持架,其极限转速有所降低,在同等运行条件下更容易失效损坏。据轴承有关资料表明,一般情况下,在同种保持架,同种润滑条件下,随着轴承型号的增大,其极限转速相应减小。对于极限转速与电机转速接近的轴承,最好不用。2P高压电机的转速一般为2970~2990r/min,因受两极高压电机轴伸直径的限制与润滑条件,轴承只能在NU216219与6216~6219、6316~6318中选取。对于6216~6219、6316~6319球轴承,各种保持架的轴承都有较高的极限转速;而NU216、NU217柱轴承,各种保持架也都有较高的极限转速,可以任意选择;而NU218~NU219情况却不同,例如NSK轴承以黄铜保持架作为标准保持架,NU218M、NU219M分别为4000r/min与3800r/min,而钢保持架(无后缀或后缀为w)轴承,NU218、NU219分别对应为3200r/min和3040r/min;SKF较少供应黄铜保持架轴承,其钢保持架轴承因设计时适当提高了承载力,故SKF轴承与NSK同型号轴承相比,其极限转速便有所降低。因此对SKF钢保持架的NU218、

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