涂装工艺流程、PFMEA2018

涂装工艺流程、PFMEA2018
涂装工艺流程、PFMEA2018

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

控制探测探测率采取的措施严重

频度5

输单人员输错单

由市场营销部及生管

部对订单分阶段评审

2由领料人员和仓管

人员对照生产指令

单签字确认220

5

领料人员或仓管人员的人为疏忽将仓库进行合理规划,

不同客户的来料分开,同一客户相类似来料

分开,并做好相应标示2由领料人员和仓管人员对照生产指令

单签字确认

220

ED-10 上线零件悬挂牢固

产品工件不能通过处理线零件落入处理槽,导致产品变形

5员工没有按正确要求把产品工件挂于

挂具上生产线工人培训;制定一点标准;

2自检550

游离碱度25~35点5

配槽浓度不在标准

范围之内根据化验结果添加脱

脂剂或倒槽2

1次/班监控游离碱

度550

喷淋压力

(0.1~0.15mpa )5喷淋压力不足

开班点检 1次/班

2 点检压力表

660

过滤器通畅

5过滤器堵塞开班点检2点检过滤筛网660

流水线运行速度(2.45~2.55m/min)3流水线运行速度超

调整变频器3变频器控制654温度控制35~55℃

5

温度太低

调整温度在标准范围内(35~55℃)

2

1次/班监控脱脂槽

温度

5

50

周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

ED-00 领料

ED-20 预脱脂

要求

领取的物料与领料单相符领料单与实物不符产品表面

油污未清

洗干净

潜在失效后果

返工增加工时,

影响交期/報廢

影响涂层表面附

着力

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

率控制探测

探测率采取的措施严重

度频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

要求

潜在失效后果

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

预脱脂油污未清洗干净

着力

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

控制探测

探测率采取的措施严重

频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

要求

潜在失效后果

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

率控制探测

探测率采取的措施严重

度频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

要求

潜在失效后果

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

控制探测

探测率采取的措施严重

频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能要求

潜在失效后果

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

ED-90 纯水洗

残留药水

未清洗干

影响电泳槽液寿

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

控制探测

探测率采取的措施严重

频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

要求

潜在失效后果风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

电泳

性能降低,影响产品表面外观

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

率控制探测

探测率采取的措施严重

度频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

要求

潜在失效后果

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

率控制探测

探测率采取的措施严重

度频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能要求

潜在失效后果风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重度分类

潜在失效的起因/机理纯水洗3

未清除干净净,影响产品表面外观

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

控制探测

探测率采取的措施严重

频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

要求

潜在失效后果

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

零件名称项目型号/年份核心小组

控制预防发生

控制探测

探测率采取的措施严重

频度周洋过程失效模式及后果分析P FMEA

系统内外饰设计责任南京陈唱交通器材有限公司

编号 TC/WI/F101001

2014

阶段状态

□样件 □试生产 ■生产

修订2017年6月30日

子系统

关键日期

2014年8月1日

编制潜在失效模式

零件件号

GA00028-A1、GA00029-A1、GF00001-A6

最初2014年6月25日顾客名称

现行控制过程

措施结果

项目

项目/功能

要求

潜在失效后果

风险

度RNP 建议措施

责任和目标

完成日期严重

度分类潜在失效的起因/机理

5日

0日

5日

0日

5日

0日

5日

0日

5日

0日

5日

0日

5日

0日

5日

0日

5日

0日

5日

0日

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