机组凝结水泵变频改造调试方案

机组凝结水泵变频改造调试方案
机组凝结水泵变频改造调试方案

广州恒运 D 厂

#8机组凝结水泵变频改造工程调试方案

编制:

审核:

批准:

#8机组凝结水泵变频改造调试方案

一、调试前工作

1、完成设备安装工作;

2、完成软件在线调试工作;

3、完成变频器单体调试工作;

4、准备好多功能信号发生器(电流、电压、频率)、电工工具及高精度数字万用表、通讯工具。

5、调试时变频器柜(含切换柜)的所有操作由惠州中林(乙方,以下同)安排专人负责并设专人监护;6KV开关拉、送电及位置状态的改变由恒运D厂(甲方,以下同)运行人员根据乙方要求操作,乙方负责检查;DCS上的操作由甲方运行人员根据乙方要求进行,乙方负责监护。

二、IO点调试

调试前将变频器高压进线电源开关(#8机6KV厂用ⅧA段8GZA-12柜)、A凝结水泵开关、B凝结水泵开关置检修状态。

1、模拟量输入

根据设计清单和端子接线图,利用信号发生器,在模拟量输入端子上依次施加相应的信号,检查其准确度、线性度、分辨率、采样周期及报警功能等项目。检定点一般为10%、50%、90%三个基准点。试验结果应符合规程和厂家要求。

2、模拟量输出

通过手操和软件强制等手段,产生相应的模拟量输出信号,用标准仪表在对应端子上进行测量,其结果应满足要求。检定点一般为10%、50%、90%三个基准点。

3、开关量输入

根据设计清单和端子接线图,在接线端子上输入开关量信号(短接/断开),检查输入卡上对应的指示灯应点亮,CRT显示其逻辑信号应翻转。

4、开关量输出

通过软件强制,检查输出卡上对应的指示灯应点亮,对应的输出继电器应动作。

三、开关联锁试验

由甲方运行人员将变频器高压进线电源开关、A凝结水泵电源开关、B凝结水泵电源开关送至试验位置并送上操作电源;乙方调试人员送上变频器、A变频输出开关、B变频输出开关操作电源;

按下表步骤试验:

四、静态调试

由甲方运行人员将变频器高压进线电源开关、A凝结水泵电源开关、B凝结水泵电源开关送至试验位置并送上操作电源;乙方调试人员合上A、B变频输出刀闸,送上变频器、A变频输出开关、B变频输出开关操作电源;

1、启动、停止逻辑检查

(1)按下启动按钮观察变频器启动光字牌的变化情况,确认是否执行如下控制逻辑。

本泵出口电动门开启→合闸变频器高压开关→变频器准备就绪;关上水门到预定值开度;开再循环门到预定开度;备用泵出口电动门开。本泵工频断路器分闸→本泵变频断路器合闸→系统执行热力系统保护参数调整→变频器起动→调用除氧器水位调节程序。

(2)、按下停止按钮观察变频模式已关闭光字牌的变化情况,确认是否输出如下控制逻辑。

解除频率控制程序调用→封锁高压输出→上水门控制→再循环门控制→分闸DL→分闸变频断路器→解出变频系统。

检查以上动作逻辑相应的断路器、输入输出接点是否按程序和时限动作。根据调试情况修改程序和不合理参数,直至完全正确无误。

2、切换逻辑检查(A工切A变,A变切A工,A变切B工,A泵故障切换;B工切B变,B变切B 工,B变切A工,B泵故障切换)。

点击切换操作器画面上“相应操作目标按钮”前的对钩选择框选定执行相应程序的运行准备程序。按下“切换按钮”观察变频器启动光字牌、除氧器水位、变频器频率、上水门开度的变化情况,确认是否执行相应操作的控制逻辑。

(1)、A泵工频切A泵变频→合闸变频器高压输入断路器DL→变频器准备就绪→点击切换确认→分闸DL1→合闸QF1→变频器频率升满50Hz运行→调用除氧器水位调节程序。

(2)、A泵变频切A泵工频→解除运行阀位限制;上水门跟踪除氧器水位;A泵频率升满50Hz →切换确认→停止A泵变频输出→分断A泵变频断路器→合闸A泵工频断路器→分断变频高压开关→A泵工频起动完成→调用除氧器水位调节程序

(3)、A泵变频切B泵工频→A泵频率输出锁定;合闸B泵工频断路器;调用双泵并列运行上水门阀位限制→延时10S→切换确认→变频器降频率运行→分断A泵变频断路器→调用除氧器水位调节程序。

(4)、A变频故障→DSC信号:联启备用泵信号到来→分闸变频器高压输入DL. 分闸变频断路器QF1;备用泵出口电动门开→合闸B泵工频断路器DL2→关上水门(10S延时)→调用除氧器水位调节程序。

(5)、B泵工频切B泵变频→合闸变频器高压输入断路器DL→变频器准备就绪→点击切换确认→分闸DL2→合闸QF2→变频器频率升满50Hz运行→调用除氧器水位调节程序。

(6)、B泵变频切B泵工频→解除运行阀位限制;上水门跟踪除氧器水位;B泵频率升满50Hz →切换确认→停止B泵变频输出→分断B泵变频断路器→合闸B泵工频断路器→分断变频高压开关→B泵工频起动完成→调用除氧器水位调节程序

(7)、B泵变频切A泵工频→B泵频率输出锁定;合闸A泵工频断路器;调用双泵并列运行上水门阀位限制→延时10S→切换确认→变频器降频率运行→分断B泵变频断路器→调用除氧器水位调节程序。

(8)、B变频故障→DSC信号:联启备用泵信号到来→分闸变频器高压输入DL. 分闸变频断路器QF2;备用泵出口电动门开→合闸A泵工频断路器DL1→关上水门(10S延时)→调用除氧器水位调节程序。

检查以上动作逻辑相应的断路器、输入输出接点是否按程序和时限动作。根据调试情况修改程序和不合理参数,直至完全正确无误。

五、空载调试

由甲方运行人员将变频器高压进线电源开关、A凝结水泵电源开关、B凝结水泵电源开关送至工作位置并送上操作电源;乙方调试人员合上A、B变频输出刀闸,送上变频器、A变频输出开关、B变频输出开关操作电源。按下表步骤试验:

六、负载调试

负载调试时发电机组已启动,A凝结水泵在工频运行状态;甲方运行人员将变频器高压进线电源开关、B凝结水泵电源开关送至工作位置并送上操作电源;乙方调试人员合上A、B变频输出刀闸,送上变频器、A变频输出开关、B变频输出开关操作电源;

1、调试过程中的事故预想

(1)、变频器故障:应立即启动备用泵在工频状态运行,断开故障泵开关,调节除氧器上水门和再循环门开度,维持凝汽器和除氧器水位正常,若凝汽器水位过高时,关闭凝汽器补水门。

(2)、除氧器水位低:将变频泵转速自动解列为手动调节,除氧器上水门和再循环门改手动调节,维持除氧器水位。必要时应启动备用泵。

(3)、除氧器水位高:将变频泵转速自动解列为手动调节,手动调节除氧器上水调节门和再循环门开度,维持除氧器水位,若水位过高,渐流门不动作时,手动开启溢流门或水箱放水门,严防满水倒入汽轮机。

2、A泵工频切A泵变频调试

(1)、检查B泵处于良好状态,由乙方解除与A泵解除电气联锁,将阀门、频率调节等修改为随时可手动进行的状态。

(2)、由甲方运行人员在DCS上执行A泵切变频操作,执行切换程序时,记录有关参数波动情况,并做相应的参数修改,直到满足工艺要求。

(3)、为了保证设备的安全,不宜对电机进行频繁的操作,每次切换必须间隔30分钟以上。

3、变频器频率、上水门开度手/自动调试

(1)、手动增减变频器频率,观察变频器频率增减反应速度和除氧器水位变化,其他工艺参数变化,将增减频率速度设置在合理值。

(2)、上水门处于手动位,变频器频率调节处于自动位,增减上水门开度,观察变频器频率变化,设置合理速率。

(3)、上水门处于手动位,变频器频率手/自动切换,观察除氧器水位变化,调整切换程序直到无扰。

(4)、手动增减上水门开度,观察上水门开度增减反应速度和除氧器水位变化,其他工艺参数变化,将增减阀门速度设置在合理值。

(5)、变频器处于手动位,上水门阀门调节处于自动位,增减变频器频率,观察上水门阀门开度变化,设置合理速率。

(6)、变频器频率处于手动位,上水门阀门手/自动切换,观察除氧器水位变化,调整切换程序直到无扰。

(7)、变频器频率处于自动位,上水门阀门处于自动位,观察除氧器水位变化,调整PID参数直到合理。

4、A泵变频切B泵工频

由甲方运行人员在DCS上执行A泵变频切B泵工频操作,执行切换程序时,记录有关参数波动情况,并做相应的参数修改,直到满足工艺要求。

5、B泵工频切B泵变频调试

由甲方运行人员在DCS上执行B泵工频切变频操作,执行切换程序时,记录有关参数波动情况,并做相应的参数修改,直到满足工艺要求。

6、变频器频率、上水门开度手/自动调试

(1)、手动增减变频器频率,观察变频器频率增减反应速度和除氧器水位变化,其他工艺参数变化,将增减频率速度设置在合理值。

(2)、上水门处于手动位,变频器频率调节处于自动位,增减上水门开度,观察变频器频率变化,设置合理速率。

(3)、上水门处于手动位,变频器频率手/自动切换,观察除氧器水位变化,调整切换程序直到无扰。

(4)、手动增减上水门开度,观察上水门开度增减反应速度和除氧器水位变化,其他工艺参数变化,将增减阀门速度设置在合理值。

(5)、变频器处于手动位,上水门阀门调节处于自动位,增减变频器频率,观察上水门阀门开度变化,设置合理速率。

(6)、变频器频率处于手动位,上水门阀门手/自动切换,观察除氧器水位变化,调整切换程序直到无扰。

(7)、变频器频率处于自动位,上水门阀门处于自动位,观察除氧器水位变化,调整PID参数直到合理。

7、B泵变频切A泵工频

(1)、检查A泵处于良好状态,已与B泵解除电气联锁,阀门、频率调节等修改为随时可手动进行的状态。

(2)、由甲方运行人员在DCS上执行B泵变频切A泵工频操作,执行切换程序时,记录有关参数波动情况,并做相应的参数修改,直到满足工艺要求。

8、A泵变频故障转B泵工频运行试验

由甲方运行人员在DCS上执行A泵工频切A泵变频操作, A泵变频运行正常后由乙方调试人员模拟变频器故障,应能切换至B泵工频运行。

9、B泵变频故障转A泵工频运行试验

由甲方运行人员在DCS上执行B泵工频切B泵变频操作, B泵变频运行正常后由乙方调试人员模拟变频器故障,应能切换至A泵工频运行。

10、由甲方运行人员在DCS上执行A泵工频切A泵变频操作,动态负载调试结束。

11、设备带载试运行,试运时间暂定为72小时。

变频装置试运行记录表

凝结水系统运行记录表

凝结水泵变频改造与应用

凝结水泵变频改造与应用 【摘要】我公司热电车间的发电汽轮机现有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于该车间投产比较早,自动化程度比较低,除氧器和热井水位仍要依靠运行人员手动调节,不仅增加了工人的劳动强度,而且严重影响了机组的安全经济运行,针对这一问题,提出了其中一台凝泵由工频泵改为变频泵,补水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,不仅提高了自动化程度,而且提高了经济效益。 【关键词】自动化;变频;安全;节能 1研发的必要性及意义 我公司热电车间的发电汽轮机装有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于投产时间早,自动化程度较低。凝结水泵是汽水系统中一个重要组成部分,它在凝汽器和除氧器之间,负责把经过汽轮机做功后的蒸汽在凝汽器凝结成的水,经过一系列设备输送到除氧器。现在所有电厂的凝结水泵都采用工频泵,汽水系统中有关凝汽器和除氧器的水位调节分别由化学补水调节阀和凝结水泵出口调节阀调节。除氧器和热水井水位仍要依靠运行人员手动进行调整。 凝结水泵属中低压冷水泵,其吸入侧为真空状态。机组设计一台运行,一台备用。现有凝泵维护量大,盘根易漏空气,导致真空低停机,并且以运行6年,效率低,耗电大。 为确保汽水工艺系统安全稳定运行,设计只用一台变频器控制一台泵,而另一台凝结水泵继续进行工频运行,用来防止变频器故障时备用投入,变频调速系统的自动调节控制部分采用PLC控制器。 2研发的主要内容 化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”的可行性计算,研究补充水的补入点及补充水量,若补水量过大,将无法将补充水中的含氧量降到要求值以下,造成凝结水含氧量超标,从而腐蚀凝结水管道;上述问题可采用合理的补水方式解决,我们采用雾化状态补水,扩大淋水面积,预计可得到较好的除氧效果,从凝汽器喉部补水,并使用喷嘴,强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为气体从水滴中溢出扩散出来,创造了条件,同时,又防止出现补水沿着凝汽器内壁流动的现象。 3研究达到的目标及主要技术指标 1)总体设计目标 (1)将化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,充分利用凝汽器的结构特性,最大限度地降低凝汽器的真空度。 (2)采用变频调速装置来控制凝结水泵(一工频一变频),实现除氧器和热水井水位的自动控制,使热水井水位保持在低位运行状态,并使除氧器保持稳定水位运行,达到高效除氧的目的。 2)主要技术指标 (1)保持凝汽器的真空是电厂节能的重要内容。 据估算,中小型机组真空每提高1%,机组功率可增加1%,煤耗下降1%,若一台6MW机组,以每年运行7000h计,每年可多发电42万kW.h,节约标煤210吨。 我们通过取证、分析,确定了水的补入状态应雾化从喉部补入,最好能形成一个“雾化带”。这样可以强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为

凝结水泵电机变频改造方案

新疆宜化化工有限公司热电分厂凝结水泵电机变频改造方案 批准: 审定: 审核: 编制: 新疆宜化化工有限公司热电分厂 2019年06月

目录 一、工程简介 (2) 二、现状把握 (2) 三、改造原因 (3) 四、调研情况 (4) 五、整改方案 (4) 六、投资回报 (5) 七、施工要求 (5) 八、风险评估 (6) 九、补充说明 (6) 十、预期效果 (7)

新疆宜化化工有限公司热电分厂 凝结水泵电机变频改造方案 一、工程简介 工程名称:新疆宜化电厂凝结水泵电机变频器改造项目 建设地点:新疆昌吉州五彩湾工业园区新疆宜化化工有限公司热电分厂 工程性质:技改项目 二、现状把握 新疆宜化热电分厂2*330MW机组的四台凝结水泵电机目前采用工频运行方式,两台凝结水泵电机互为备用。凝结水泵为多级离心泵,设计流量为1021t/h,扬程为318m,运行时出口压力高,除氧器上水调门节流明显,尤其机组启动及低负荷阶段,需配合开启凝结水再循环调门控制出口压力,导致再循环管道振动及冲刷现象明显,目前我厂#1、#2机组凝结水系统已多次发生再循环旁路阀及阀后管道冲刷减薄泄漏事件,降低了机组运行安全可靠性。 电机铭牌:

高压变频器原理简述: 水泵轴功率与其转速的立方成正比,当电机转速从N1变到N2时,其电机轴功率P 的变化关系为:P2/P1=(N2/N1)3,即水泵转速略有降低功率便有较大幅度的下降,可见降低电机转速能得到立方级的节能效果。 交流电动机的转速公式n=60fp(p为电机极对数),即转速n与频率f成正比,通过改变电源频率即可改变电动机的转速,达到降低电机运行功率、节能目的。 变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备,目前广泛使用的高压变频器是一种串联叠加型高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。高压变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成,三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,主控制柜中的控制单元通过光纤对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,输出可变频率、可变电压的电源来改变电机转速。 三、改造原因 3.1 电机采用工频的运行方式,存在以下问题: 3.1.1启动电流大:启动电流一般为4-7倍的电机额定电流,较大启动电流,不仅对电机、管道产生冲击,且影响同一母线上其他电气设备的正常运行。 3.1.2资源浪费:采用直接启动、工频运行方式,给水量不能随着季节、机组运行工况、负荷等变化自动调整流量、压力,经常出现水量供给过剩、设备超压运行等现象,造成资源浪费;而且运行中电机功率不可调,往往出力过剩,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能浪费。 3.1.3自动化程度低:由于给水流量不能自动调节,调节给水量增加了许多繁琐的人工操作,增加了不安全隐患因素。

给排水调试方案

给排水系统调试方案 一、调试前的准备 1.检查室外水源管道的压力和流量,应符合设计要求; 2.参加调试人员参照图纸复查并熟悉各个系统的管路走向; 3.参加调试人员要做到思想重视,分工明确,组织严密,指挥统一; 4.水源及排水系统或临时水源,临时排水系统准备充分。水冲洗的排放管必须 接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小 于被冲洗管截面的60%。 ~ 5. 准备好调试过程中各种仪器、工具、人员安排及核验各种项目的记录表格 二、调试小组组织架构 1. 给排水调试工作机构图 2.组织架构及人员安排 调试组组长和调试组副组长主要职责:协调统筹项目部调试的对外及对内的各种关系 给排水调试负责人主要职责:给排水系统调试工作的统筹和组织

调试组成员主要职责:调试中的专职操作实施人员,并处理调试中的技术问题 / 给排水系统调试协助人员:保障调试系统的正常用电 调试现场安全监督:负责现场调试工作的安全督导 3.参加本工程机电主要调试人员 本工程给排水调试小组由项目总工程师任组长,工程部经理、技术负责人任调试副组长,其他专业技术人员人组员。参加机电各调试人员均以前参与过类似工程的机电调试经验,并能解决的调试存在的问题。 给排水系统调试主要人员组成 给排水系统调试统一组织,调试人员以项目部给排水专业、设备供应商及劳务施工人员参加,总包、业主、监理与顾问代表参与。 4.岗位职责 1)调试指挥小组职责 & 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 2)专业负责人的职责 组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 ! 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 3)调试值班人员职责 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。

水泵深度变频节能改造分析

水泵深度变频节能改造分析 发表时间:2018-03-20T11:41:12.230Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:刘辉 [导读] 摘要:目前多数火力发电厂都采用“一拖一”“一拖二”方案对凝结水泵进行变频改造,对提高电厂经济性的同时也给凝结水系统的控制及操作提出了新要求。 (安徽晋煤中能化工股份有限公司安徽阜阳 236400) 摘要:目前多数火力发电厂都采用“一拖一”“一拖二”方案对凝结水泵进行变频改造,对提高电厂经济性的同时也给凝结水系统的控制及操作提出了新要求。本文以凝结水变频控制系统出发,并结合实际生产数据分析,提出凝结水泵变频调节系统节能改造的相关建议。 关键词:凝结水泵;变频运行;节能效果 1凝结水系统概述 凝结水泵是火电厂的重要辅机,其耗能在厂用电中占一定的比重。凝结水泵工频方式运行时耗能高、节流损失大、压力高,使凝结水系统的整体效率偏低。目前,大多数火电厂都对凝结水泵进行了变频改造,多采用“变频一拖一”“变频一拖二”运行方式,一般可节电30%左右,且设备运行可靠,可明显提高电厂的技术和经济指标,所以凝结水泵变频改造技术己成为电力行业广泛推广的节能项目之一。本文以华能营口热电厂凝结水泵的深度变频改造为例,分析其节能效果。 某厂两台330MW机组,每台机组配备3台50%容量的凝结水泵,2台运行1台备用,其中A泵采用“变频一拖一”控制,B,C泵采用“变频一拖二”控制,同时给水管道上配置了除氧器给水主调节阀和给水辅调节阀。凝结水泵采用抽芯式结构,部件可拆装更换,泵壳设计成全真空型。凝结水泵深度变频改造的同时也给凝结水系统的控制带来一系列的新问题: (1)改造后,水泵的保护、联锁及凝结水系统相关调节阀的控制回路都需要做改动和优化,保证在各种异常工况下泵及相关调节阀的正确动作,来维持凝结水位的稳定运行; (2)改造后,泵由变频控制,原有调节阀调节系统压力难以满足原有凝结水用户对压力的需求,所以必须根据机组的工况设定合适的压力,来满足整个系统安全性和经济性的要求。 2凝泵变频控制系统的改进 2.1凝泵变颓控制系统的改进 改造之前,低负荷运行时,一台凝结水泵运行,用再循环门的开度和加减补水量的方式来控制凝汽器水位;高负荷时,两台凝结水泵运行,用调整再循环门的开度和加减补水量的方式来控制凝汽器水位。 改造后,整个除氧器水位自动控制系统设计为典型的两段式控制,即两套控制回路,其中一套为凝泵出口母管压力控制回路,靠凝结水泵变频控制,其中母管压力设定值为机组负荷的折线函数;另一套为除氧器水位控制回路,由除氧器主、辅调节阀控制,并且控制方式采用了单冲量和三冲量。当凝结水流量大于350t/h时,凝结水泵需提高转速以满足系统需要,此时凝泵变频器投入水位自动控制,调节门自动切换为凝泵出口压力控制。由于除氧器容积较大,作为被调量的除氧器水位存在较大惯性,负荷增减过程中给水流量变化较大时有可能出现“虚假水位”现象,使得给水流量和凝结水流量的不平衡增大,延长了调节时间,故凝泵变频器调节除氧器水位设计三冲量控制回路以解决这一问题,主调节器调节除氧器水位,副调节器调节除氧器入口凝结水流量,同时将总给水流量作为副调节器的前馈信号。当凝结水流量发生扰动时,通过内回路的作用可以迅速消除:当给水流量发生扰动时,通过内回路的作用可以使凝结水流量迅速跟踪给水流量的变化。 2.2报泵变颇独制系统改进后调节手段 (1)机组启机自第一台凝结水泵启动至150MW负荷时,凝泵变频不得投自动,手动调整凝泵变频保持凝泵出口压力在1.OMPa以上,此时除氧器水位由除氧器水位主调阀投自动(除氧器辅调阀不能投自动)或手动调整保持。 (2)机组负荷大于150MW且凝结水流量大于350 tlh,两台凝结水泵均变频启动运行正常,进入凝汽器疏水扩容器的疏水门全部关闭后可考虑将凝泵变频器投入自动运行。 (3)凝泵变频器投入自动运行前,应检查凝泵出口压力给定值与凝泵出口实际压力基本相同,但不得小于0.70 MPao (4)凝泵变频器投入自动运行后应检查凝泵出口压力和除氧器水位平稳,无较大波动,除氧器水位主调阀和凝泵变频器自动调整正常,两台汽泵密封水压差在正常范围。 (5)机组负荷大于170MW,除氧器水位主调阀接近全开后,手动将除氧器水位辅调阀逐渐开启,以满足公司节能要求。 (6)机组正常运行凝泵定期轮换应在负荷低于250MW以下进行。先解除备用泵联锁,缓慢转移出力后停运一台运行泵,再变频启动备用泵,操作过程中注意保持凝泵出口压力稳定。 此次改造方案实施前凝结水泵虽采取变频运行,但出口压力不能降低很多,变频深度受到影响,正常运行除氧器水位调整门开度未能全部打开,存在节流现象,凝泵变频的节电优势没有很好发挥。为充分发挥凝泵变频运行的节能、节电潜力,为了充分体现价值工程,汽机、热工专业技术人员经过多次试验,并对数据进行分析,提出除氧器水位由凝结水泵变频控制的改造方案,经多专业密切配合,进行了现场实施。 3凝泵深度变频运行节能效果 制约凝结水泵变频改造节能效果的最主要因素是凝结水泵出口压力允许最低值,其是由众多凝结水用户共同决定的。最常见的凝结水用户为给水密封水、低压旁路减温水和低压缸轴封减温水等。 3.1报泵深度变翻运行效果 图1为机组负荷与凝泵出口压力关系曲线,根据试验结果看出,#1,#2机凝结水泵变频调节除氧器水位改造方案实施后,凝泵出口压力由最低的的1.2MPa降低至0.75MPa,由最高的2.1MPa降低至1.7MPa o

450kW水泵高压变频技术方案(1)

深圳瑞普泰科技节电有限公司辽阳石油化纤公司化工厂 (循环水泵、路灯) 技术方案 Technical Proposal 设备:变频器RPOWERT-HIVERT-Y06/061 路灯节电器RPOWERT-ZNLD 时间:2017年10月25日

第一部分:循环水泵 1. 概述 深圳瑞普泰科技节电有限公司是一家专业开发、生产各种负载节电器及高压大功率变频器的民营高科技企业。其变频器系列产品广泛应用于火力发电、城市供水、采油采矿、化工、冶金、水泥、造纸等领域,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制,综合效益十分显著。 深圳瑞普泰科技节电有限公司拥有国内一流的专业研发和管理队伍,员工中博、硕士比例约占20 %,约65 %的员工具有本科以上的学历。公司十分重视人才的培育和制度建设,力求使自己成为一支目标精准、反应迅速、高效务实、温馨和谐的团队。 精益求精的技术设计、稳定可靠的产品品质、独具优势的性价比率和先人后己的服务心态是深圳瑞普泰科技节电有限公司的经营特色和致胜法宝。深圳瑞普泰科技节电有限公司愿与国内外同行一道,共同致力于开创中国工业的绿色能源时代。 公司RPOWERT-HIVERT系列高压大容量变频器已于2003年3月通过国家电力科学研究院、国家电控配电设备质量监督检验中心等权威部门的严格测试。在质量保证体系方面,通过了ISO9001-2000认证。 RPOWERT-HIVERT变频器已有很好的运行业绩,得到了用户的认可,并在业界取得了不少国内客户青睐。 采用RPOWERT-HIVERT-Y系列高压变频器实现恒压供水,具有以下特点: ●优良的调速性能,可实现恒压供水,提高供水质量; ●良好的节能效果,可提高系统运行效率; ●实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命; ●压力恒定,避免晚间流量小时压力过高而造成的管线损坏; ●减小跑、冒、滴、漏造成的损失; ●控制方便、灵活,自动化水平高,无须人工倒泵和调节阀门,减轻劳动强度; ●系统安全、可靠,确保负载连续运行; ●输入谐波含量小,不对电网造成污染; ●输出谐波含量低,适合所有改造项目的异步电动机,无须降容使用。 2. 用户条件及要求 贵厂现共装有主循环水泵三台,两用一备,并网运行,一台阀门全开,另一台阀门开度约52%。拟对阀门开度52% 的水泵进行变频改造,采用调速方式,实现供水,保证恒压。 3. 变频器选型及性能特性 根据电机容量,选用深圳瑞普泰科技节电有限公司自主研发和生产,适合驱动高压异步电动

循环水调试方案.

内蒙古蒙西水泥股份有限公司生产经营中 心二期余热发电项目 循环水系统调试方案 编制: 审核: 批准:

1.循环水系统调试目的和任务 1.1调试目的 对循环泵及辅助设备和管道系统的性能进行工况下的动态校验,确认整个循环水系统的性能符合制造与设计要求。 1.2系统调试的任务 1.2.1循环水泵调试合格 1.2.2循环泵出口电动门、凝汽器进口电动门调试合格。 1.2.3冷却塔风扇调试合格 1.2.4过滤排污泵调试合格 1.2.5冷却塔补水排水系统调试合格 2主要设备技术范围 2.1循环水泵 型号:DFSS400-21/4A 流量:1495~2480m3/h 扬程; 37~21mH2O 转速:1480rpm 2.2循环泵电机 功率:N=200 KW 电压:380V 转速:1480rpm 频率:50HZ

2.3过滤排污泵 型号:IS125-100-200A 流量:187 m3/h 扬程:43.7米 转速:n=2900rpm 2.4过滤排污泵电机 功率:N=37kW 电压:380V 转速:n=2900rpm 频率:50HZ 3.循环系统调试应具备条件 3.1循环水系统和所属试转相关设备、阀门和管道均已按照制造厂和设计图纸的要求安装完毕,并验收合格。 3.2循环泵电机已经过单体试转,旋转方向正确,并验收合格。 3.3循环水泵房及周围试转区域内场地平整,照明充足,通讯正常,道路畅通。 3.4循环水泵房各表计以及热工信号、联锁开关已安装校验完毕,符合要求可以投用,有关的缆索保护试验合格。 3.5循环水泵出口电动蝶阀单体试转调试合格。 3.6循环水系统水压试验合格。 3.7循环水系统上所有阀门均已校验,开关灵活、方向正确,并以编号挂牌。

水泵变频节能改造项目技术要求

一、能源机房冷却水泵变频改造 改造内容:将现有3台冷却泵的软启动控制柜更换为变频控制柜,并在冷却水回水管安装3套温度传感器和控制线,根据冷却水回水温度控制水泵运行频率。 控制功能:每台泵均配变频器,实现恒温变频控制。当冷却水回水温度低于27℃时水泵根据水温高低变频运转,使水温趋近27℃,变频运行时,通过设置合理的响应时间,避免水温频繁波动,同时设定一频率下限,避免冷却水断流。当水持续升高、超过27℃时,水泵以工频运行;在水温处于28℃-32℃区间时,继续使用现有的风机变频功能实现冷却水温度控制。 重点说明:现场调试时,由于新增冷却泵温度传感器与原风机温度传感器存在误差,需根据具体情况测试、修正,实现冷却泵、风机根据上述温度控制区间有序变频运行,达到冷却水系统的安全运行和节能运行要求。 待改造配电柜一览表 二、游泳馆水泵控制改造 改造内容:在地板采暖补水泵出口管道安装压力变送器,改造控制柜,在软化水箱中安装浮球式液位控制器,试现场情况安装敷设控制线,改造阀门、压力表、温度计等附件。 控制功能:补水泵出口管道压力为地板采暖二次水定压值,即静水压线。设定启泵压力为0.1Mpa、停泵压力为0.15Mpa,报警压力为0.9Mpa;采用10寸触摸屏plc控制柜,通过压力变送器实现2台补水泵自动启停及欠压报警功能。同时具备低软化水箱低水位自动停泵及报警功能,避免水泵损坏。 重点说明:2台补水泵功率为0.37kw,一用一备,实现自动轮换运行或手动选择开启;为便于调试、观察,压力变送器自身需具备压力显示功能;控制柜采用声光报警器实现报警功能,并设手动按钮消除报警;为便于调试,控制柜的触摸屏软件可对报警压力、启/停泵压力值进行修改。 三、体育馆中水泵、变频柜改造。 改造内容:拆除CR10-05立式泵1台,安装格兰富CR45-2立式泵1台(扬程:35.8m,流量:45m3/h,转速:2900转,功率:7.5kw);更换水泵出、入口阀部件、仪表及管道;改造11kw变频控制柜1台,在中水水箱中安装浮球式液位控制器。

循环泵变频改造施工组织设计方案

五、循环泵变频改造施工组织设计方案 5.1编制说明: 安装工程施工组织设计方案,在详细阅读“招标文件”充分理解设计图纸,深入现场考察的基础上,对目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行初步的组织设计和部署,我们承诺:工程一旦由我公司中标,我们将在本施工组织设计的基础上,根据施工合同的要求以及业主的各项指示,向业主提供更能符合项目各项要求的施工组织设计方案,确保工程目标的完成。 5.2工程概况: 河庄坪污水厂排污泵变频改造项目主要工程量为: (1)对现用的排污泵系统安装变装控制装置,实现变频运行达到节能的目地。 (2)变频器选用ABB,用变频控制柜替换现用电源柜,原位安装一对一控制。 (3)控制柜具备本地和远程控制功能以及手动和自动运行两种方式。 (4)变频控制柜除标准功能外,增加数字式电参数仪表。 (5)预留标准通信接口。 (6)在值班室增加一面远程控制箱,可实现两地控制,方便操作。 (7)采用定液位变频运行,采用超声波液位仪。 (8)将泵主要运行参数上传到泵房值班室。 (9)更换现用的三台多级管道泵为第四代管道泵,按现有功率进行更换;增大过滤器容量,改善排污能力。 5.3编制依据: 1、《低压配电设计规范》GB50231-98; 2、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96; 3、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 4、《电力工程电缆设计规范》GB50217; 5、《低压成套开关设备和控制设备》GB/7251.1-2005; 6、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/50303-2002

凝结水泵变频改造的节能探讨

凝结水泵变频改造的节能探讨 《宁夏电力》201O年第4期 凝结水泵变频改造的节能探讨 莫家忠.周建丽 (1.宁夏中宁发电有限责任公司,宁夏中宁753202; 2.宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011) 摘要:中宁发电有限责任公司在1号机组大修期间对凝结水泵进行了变频改造,通过分析凝 结水泵变频改造后一次接线的工作原理和改造前,后的效益对比,可看出机组节能效果十分显着. 关键词:凝结水泵;变频;节能 中图分类号:TM43文献标志码:B文章编号:1672—3643(2010)04-0054—04 Discussionontheenergysavingforthefrequencyconversionofcondenserpump MOJia-zhong.,ZHOUJian-li (1.ZhongningPowerGenerationCo.,Ltd.,ZhongningNingxia753202,China; 2.NingxiaElectricPowerResearchInstitute,YinchuanNingxia750011,China) Abstract:Inoverhaulingperiod,ZhongningPowerGenerationCo.,Ltd.improvesonthefreq uency conversionofthecondenserpumpforUnit1.analyzestheworkprincipleoftheprimaryconne ction afterthethefrequencyconversionofthecondenserpump,thebenefitaftertheimprovementsh ows thattheunitcangettheoutstandingenergysavingeffect. Keywords:c0ndenserpump;frequencyconversion;energysaving 1引言 随着我国经济的快速发展,资源消耗高,浪费 大,环境污染严重的粗放型经济增长方式与日益

污水泵调试方案

xxx工程 污水泵调试方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:xxx x年x月x日

目录 1.工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3.组织架构及人员安排 (2) 4. 准备工作 (2) 5.水泵调试步骤及内容 (3) 6.水泵试运转应注意的问题 (3)

一工程概况 这个自己写了! 二编制依据 1、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》; 2、产品说明书及相关技术文件; 3、施工图纸; 4、相关的规范、规程,标准、图集等。 三、组织架构及人员安排 电气调试负责人: 主要职责:电气系统调试工作的统筹和组织 调试组成员: 主要职责:调试中的专职操作实施人员,并处理调试中的技术问题 电气系统调试协助人员: 调试现场安全监督 四、准备工作 1、须准备好相应的调试工具: 工具名称数量 500V兆欧表1只 万用电表1只 钳表1只 电工工具等 2、整理好所有施工图纸,包括平面图、系统图、接线图等。 3、准备好各种调试记录表格等。 五、水泵调试步骤及内容 本节调试内容主要测试水泵及控制箱的的电气性能,潜水排污泵为离心式潜水泵,采用自动藕合安装的方式。 1、泵试运转前应具备的条件。 1)检查集水坑内垃圾有没有清理干净,保证无杂物,避免将泵卡死烧坏。

2)通电前的检查: (1)水泵控制箱进行交接试验;每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ;用1KV的试验电压进行交流工频耐压试验,试验持续时间1min,无击穿闪络现象;二次回路交流工频耐试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值大于1~10 MΩ时,用1000V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象。 (2)连接电动机与控制箱的电线电缆的线间电阻绝缘值符合要求(大于0.5 MΩ)。 (3)电线电缆已经按设计图纸要求连接,且连接螺没有松动现象; 2、水泵调试试运转。 1)在水专业组调试人员的配合下,检查水泵后阀门是否处于正常状态,检查水泵耦合是否严密,各种配件是否牢固,无松动。 2)水泵手动控制的调试,把控制柜的转换开关旋至手动档,点动每台水泵,检查电机转向是否正确;检查电动机是否有异常的响声。 3)水泵自动控制系统的调试,调好液位浮球高低,把控制柜的转换开关旋至自动档,水泵应能根据水位高低自动启动停止水泵。 4)记录好水泵运转时的起动时间和起动电流值、运行时的电流值,检查是否符合设计要求。 六、水泵试运转应注意的问题 1、泵在试运转时,如出现异常情况须及时停止试运行,找出产生异常情况出现的原因并进行妥善处理,处理完成后方可继续进行试运转。 2、严禁在集水坑内无水的情况下,长时间启动水泵检查电机转向。

中央空调系统水泵变频节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案 一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。

二、水泵节能改造的必要性 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60% 左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20% 设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。 水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。 再因水泵采用的是Y- △起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3 ~ 4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A ,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。 采用变频器控制能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。 其减少的功耗△ P=P0 〔 1-(N1/N0)3 〕( 1 )式 减少的流量△ Q=Q0 〔 1-(N1/N0) 〕( 2 )式 其中N1为改变后的转速, N0为电机原来的转速, P0为原电机转速下的电机消耗功率, Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。由上式可以看出流量的减少与转速减少的一次方成正比,但功耗的减少却与转速减少的三次方

水泵安装、调试方案

Pump Commissioning Plan 安德里茨智慧流水泵调试方案 一、 安装调试步骤: 1. 智慧流水泵的吊装 1.1. 吊装时,千斤顶及所用的绳索/吊链不能超过许用载荷以确保吊装物不掉下。不能在吊 装物下通过,绝对禁止站在吊装物下方。绝对避免急牵。 1.2. 起吊设备(吊带)放到进出水口端的法兰下部,才能起吊整台水泵,起吊装置一定尽量 短以防止泵倾斜。出水口端要比进水口端要重些,最好能配上导链。 a) 智慧流TM 水泵整泵的起吊 b) 上半泵壳的起吊:泵的上壳吊耳只能起吊泵盖,绝对不能用来起吊整台泵,否则 容易造成人员伤害或损坏水泵 只能用来起吊上泵壳,不能用来起吊整台泵。

Pump Commissioning Plan c)下半泵壳的起吊 2. 智慧流水泵与电机的安装 2.1. 准备工作: a) 基础应符合佛山安德里茨技术有限公司提出的基础方案及工作环境是安全的

Pump Commissioning Plan b) 在基础标上位置及标高 c) 安装前检查基础表面精度 2.2. 安装步骤: 2.2.1. 水泵安装 a) 将联轴器通过用油浴方式分别套入泵轴及电机轴(联轴器油浴温度为120℃~ 140℃) ,天气较冷的地区温度可以略高些,但不超过180℃。请注意联轴器油浴 前,修配好联轴器,轴和键上的毛刺或其他缺陷,并进行预装;在轴与键上涂抹些 油脂;热套时尽可能快的安装联轴器,使联轴器的的大平面端与轴末端齐平。 b) 预埋地脚螺栓的基础孔留个斜口便于灌浆。如下图 c) 在智慧流水泵底座的地脚螺栓孔下必须设置厚度为20~30mm的铁板(具体长度与 宽度视现场情况由安装单位定),铁板相应位置开比地脚螺栓直径稍大的孔,将地脚 螺栓插入智慧水泵的底座的地脚螺栓孔及铁板孔内,并带上螺母及垫片。如下图所 示: d) 将带有地脚螺栓的智慧流水泵按照1.2所述方法吊装到基础上,地脚螺栓进入基础

凝结水泵变频器改造施工方案

国华呼伦贝尔电厂凝结水泵变频器改造 施工方案 编制: 审核: 审批: 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司 2014.08 目录 封皮 (01) 目录 (02) 第一章、工程概况 (03)

. 第二章、施工准备 (05) 第三章、设备施工 (08) 第四章、电气施工工艺及方法 (10) 第五章、施工进度计划 (17) 第六章、质量保证体系及质量措施 (18) 第七章、安全保证体系及安全技术措施 (20) 第一章工程概况 1.1、工程简介 工程名称:国华呼伦贝尔电厂凝结水泵变频器改造项目 建设地点:国华呼伦贝尔电厂 工程性质:改造项目。 施工内容: (1)土建工程 拆1号,2号机组低压380V段配电室墙体各6平方米;(设备落位后恢复墙体),变频器设备基础制作(其中包含设备间打穿0.3平方米穿孔4个),接地制作穿孔4个,搭建脚手架200米,高7.8米; (2)电气工程 变频器,切换柜,空调机组倒运,吊装,安装,组装,制作电缆桥架,敷设高低压电缆。 依照《质量管理体系1B/T19001-2000 idt ISO9001:2000及呼伦贝尔市国华热电厂企业标准Q/JA001-2004(C)进行质量管理。 1.2、项目管理组织机构 (1)领导组: 组长:韩盛林 副组长:陈成 组员:薛成勇李连福 (2)现场施工组 组长:郝晓杰 副组长:孙雷(辽宁荣信电气传动技术有限责任公司)

组员:刘可吉鹏刘喜军(3)安全监察组 组长:高冠民 副组长:马俊贤张魁 组员:邢继成姜根孔令聘1.3、项目部管理体系:

1.5、工程施工特点 1.5.1现场施工总体描述 变频器室利用原机组400V低压端电气室,现场现有布置见图纸(1号机组凝结水泵变频器布置图,2号机组凝结水泵变频器布置图),改造机组为1号、2号机组凝泵。现场使用变频器一拖一带电机,生产工艺为一用一备。依据现场使用状况及及电气负责人沟通,现场情况为先将所有准备工作完成,业主予以调整时间确定改造备用凝泵,拆除原高开柜到电机电缆,制作中间接头,作为变频器输入,输出单独引出至电机,主回路每台改造方式施工部分相同,控制电缆以及桥架制作提前完成,现场架空出需要安装脚手架。 1.5.2现场施工组成 变频器本体为组合柜体,单体最大为长2.4米,宽1.5米,高2.4米,现有场地变频器仅有采取图纸标注方式,两台变频器对面放置,引出电缆制作桥架及主厂房桥架连接。设备进入房间需要通过厂用吊装平台吊装,然后用液压车倒运,所有经过路面都需要垫木板,防止倒运过程中破坏地面,其中2号机组需要将原管道护栏拆除再恢复。 变频器进入配电间需要在墙上破坏6平方米左右,带设备都进入房间后,恢复墙面,要求及砸墙之前保持一致,变频器基础采用在原设备间地面破坏表层预埋件方式固定变频器,并增加接地及主接地网可靠连接。 1.5.3施工顺序 (1)依据图纸标注位置,制作变频器基础,空调室外机底座。 (2)砸开配电室外墙,(依据现场实际情况以及图纸标注位置)。 (3)吊装,倒运变频器。 (4)制作桥架敷,敷设电缆,制作室内空调铜管槽盒,过门踏板。 (5)安装变频器,切换柜,空调冷却系统,空调电源箱。 (6)恢复土建施工造成的室内破损,重新装饰装修变频器室。 (7)调试变频器,DCS系统。

最新水泵电机变频节能改造资料讲解

水泵电机变频节能改造 姓名:梅军阳单位:昆钢玉钢邮政编码:653100 摘要:本论文主要陈述了玉钢轧钢水处理站浊环1#、2#循环水泵高压电机变频改造前后进行了对比分析,从改造后的实际运行工况来看,操作控制更简单,更方便,更稳定,能耗得到了大大降低,设备使用性能得到更加稳定,减少了设备的故障率,大大降低了维护检修费用。 关键词:变频,水泵, 电机,节能改造 一、水处理工况 玉钢轧钢水处理站主要是带钢生产线使用后污水进行处理循环使用的,浊环1#、2#高压循环水泵主要功能是向生产线设备提供冷却水及冲洗用水,正常情况下只需要用一台浊环水泵供给就能满足生产需要,另外一台做备用。其工艺流程如图1:

精轧机轧辊冷却 粗轧水平轧辊冷却 精轧立辊轧辊冷却 图1轧钢水处理工 艺流程简图 生产线使用后污水流进沉淀池进行沉淀,经过化学除油泵打到化学除油器进行除油处理后经冷却塔冷却至浊环水池,在用1#、2#浊环高压泵送到主生产设备上,水处理站是根据主生产线所需用水量通过出口阀门开关大小控制,把水供至主生产设备进行冷却及冲洗用水。 二、节能分析 改造前浊环水泵是用三相交流异步电动机拖动,电动机是直接启动,启动电流等于7-7倍

额定电流,这不但要求电网容量高,而且启动时对设备和电网造成严重的冲击,大大的影响了使用寿命,。使用变频装置,利用变频器的软启动功能将使起动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减少了对电网的冲击和电容量的要求,延长了设备的使用寿命。出口管道流量的控制是通过对浊环水泵出口阀门对水量进行调节,电机的功率就浪费在了阀门上。整个系统主要有以下几个问题。 1)操作不便 为了满足主生产设备的供水正常,使整个循环水系统达到基本平衡,值班人员必须通过浊环水池安装的液位计对水位进行监控,当水量不平衡时值班人员必须通过浊环水泵出口阀门对水量进行调节,如果在生产不正常或情况变化大时调节阀门的次数也多,大大增加了值班人员的劳动强度。而且用阀门调节出口流量精确度不高,调整用时过长,不能很好满足生产所需。 2)能耗消耗大 生产正常时浊环水泵只需要开一备一,水泵

600MW汽轮发电机组凝结水泵变频节能改造数据化分析

600MW汽轮发电机组凝结水泵变频节能改造数据化分析 摘要最近几年,伴随着社会经济的不断发展,电力行业进程逐渐加快,现有的机组装机容量得到了一定的延伸,发电机负荷率有了明显下降,这一现象的出现严重影响了大型发电机组的正常运行。从当前情况来看,使用的满负荷大型辅机工况调节方式以及现有的调峰运行方式不一致,产生效果不高,不仅不利于异步电动机工作效率的提高,与此同时,还出现了能源浪费情况。所以,要借助新型的技术加大对高压大功率变频调速系统的应用力度,在此基础上来提升汽轮发电机组的安全性,保证其稳定运行。在本文中,重点论述了600MW汽轮发电机组凝结水泵变频节能改造情况。 关键词600MW;汽轮发电机组;凝结水泵变频;节能改造 前言 在本文中,主要是通过凝泵的传统调节方式和变频调节方式来分析运行功耗实际的节能效果。以600MW汽轮发电机组举例说明,然后改造凝结水泵变频节能,经过改造之后的水泵产生了良好的效果,不仅节省了能源,与此同时,还实现了电网企业经济效益的提高。 1 变频调速节能原理 在实施负载工作的时候,一般使用H1表示压力,Q1表示流量,使用N1自主调整负载的运行速度,使用Q2调节阀门流量,把它当成负载的实际工作点,把H3作为压力上升点。从具体工作中来分析,对于负债功率在A点中的应用,可以使用公式表示出来,其中公式是=H1.Q1,负债功率在点用公式中表达为PB=H3.Q32,现阶段,虽然Q2小于Q1,H3大于H1,然而,具体减少的功率总数量是有限的。在不使用阀门进行合理调整的基础上,能够看出管道阻力自身并不会出现较为明显的改变,针对这一现象,可以在调整负载速度的基础上来降低流程,把负载速度控制在N2,压力H2,流量Q2,负载工作点是C[1]。从上述分析可以看出,负载的轴功率得到了明显的下降,对于轴功率而言,可以使用公式将其表示出来: 2 凝结水泵变频节能改造方案的制定 在实施节能改造工作的时候,一般是借助变频器调速节能原理,在这其中,对于电动机的转速主要是使用公式表示出来,如下所示: 从上述公式可以看出,转速和频率之间呈现正向比例的关系,频率对于转速有着直接的影响。第二个公式表示为水泵以及流体流量之间的关系,N和Q之间呈现一次方程正向比例的关系。在第三个公式中,N和M呈现方程正向比例的关系,公式④中N和F呈现线性关系,在0~50Hz之间,F会产生一定的改变,因此,针对这一现象,可以结合实际及需求来适当的调整转速,将转速的应

潜水泵材料供应方案及安装调试方案

二、材料供应方案及安装调试方案 1、供货计划 (1)根据本项目的具体情况,我公司采用汽车运输方式。 在交货前按合同规定对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书,检验证书是付款时提交文件的一个组成部分,但不作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验依据。所有检验和实验的费用由我公司承担。 (2)按国家标准对货物进行包装。确保包装效果适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸,可确保货物完完好无损坏。若因包装不良所造成的任何损失,由我公司承担。每一包装箱内附一份详细的装箱单和质量合格证书。并标明“货物名称、规格型号、吊装点、防潮、小心轻放”等字样。 (3)将货物运送到按照招标人指定的地点,并负责安排卸货,货物在运输过程中发生的丢失或损坏,由我公司承担。 (4)货物验收后,在安装使用之前,存储在临时仓库中,我公司负责派人看管货物,保证货物不受损坏或丢失。否则我公司承担发生的一切经济损失。 2、产品安装调试方案 2.1产品安装措施 2.1.1、及时向业主提供货物及服务,并承诺与采购人进行积极主动的合作,服从采购人的统一协调,在供货、技术支持、运行维护等方面相互配合。 2.1.2、我公司负责本次采购内容的安装、调试、以达到系统应具有的功能和技术指标,并负责相关技术支持和维护。 2.1.3、我公司遵守业主安装现场的一切规章制度。 2.1.4、我公司在货物全部安装完工并通过验收之前对安装好的货物及货物的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理,直至验收合格,以免货物受损。 2.1.5、安装调试人员在安装中对其他邻近货物、管线等造成损坏,负责修复及承担一切费用。 2.1.6、我公司负责及时清理垃圾,并将包装物及垃圾堆放至业主指定地点。 2、施工方法 2.1、施工准备 1)依据项目实际情况及图纸,编制施工方案,重点部位绘制布置图,并报送业主进行审查。 2)了解项目地区的自然气侯条件,明确工程要求。 3)仔细进行实地测量,测出具体数据并做好记录,确保安装设备的稳定性、合理性和安全性。 2.2、设备检查 1)认真核对水泵的名称、型号规格等有关技术参数是否符合国家标准和招标要求。 2)水泵及其附件外观完好、无损伤、损坏和锈蚀情况;进出口封闭完好;说明书、合格证等随机文件应齐全;按装箱清单检查随箱附零配件、工具等。 3)水泵的主要安装尺寸应符合水泵现场实际尺寸要求,不得出现误差。 4)仔细核对主要零件、密封件、螺丝、垫片的品种、规格和数量是否符合实际需要。 5)测量井水的动水位和静水位的具体数据,水泵应安装在动水位以下离井底3米以上的位置。 2.3、主要机具仪表

中央空调系统水泵变频节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案 三、中央空调系统构成及工作原理 1、冷冻机组:通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”作用,使冷冻水降温为5~7℃。并通过循环水系统向各个空调点提供外部热交换源。内部热交换产生的热量,通过冷却水系统在冷却塔中向空气中排放。内部热交换系统是中央空调的“制冷源”。 2、冷冻水塔:用于为冷冻机组提供“冷却水”。 3、“外部热交换”系统:由两个循环水系统组成: ⑴、冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻管道组成。从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各个房间内进行热交换,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。 ⑵、冷却水循环系统由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量,该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高,冷却泵将升了温的冷却水压入水塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降了温的冷却水,送回到冷冻机组,如此不断循环,带走冷冻机组成释放的热量。 4、冷却风机 ⑴、室内风机:安装于所有需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的冷空气吹入房间,加速房间内的热交换; ⑵、冷却塔风机用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

中央空调系统的四个部分都可以实施节电改造。但冷冻水机组和冷却水机组的改造改造后节电效果最为理想,文章中我们将重点阐述对冷冻机组和冷却机组的变频调速技术改造。 四、中央空调变频系统改造方案 现将内蒙古某饭店的中央空调系统的变频节能改造方案做一具体介绍。 1.中央空调原系统简介: 1.1该集饭店中央空调系统改造前的主要设备和控制方式:450冷吨冷气主机2台,型号为特灵二极式离心机,两台并联运行;冷冻水泵2台,扬程28米配有功率45KW,冷却水泵有2台,扬程35米,配用功率75KW。均采用两用一备的方式运行。冷却塔2台,风扇电机11KW,并联运行。室内风机4台,5.5KW,并联运行。 1.2原系统的运行及存在问题:该饭店是一家五星饭店,为了给客入营造一个良好的居住环境,饭店大部空间采用全封密的,且饭店大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。而且冷冻、冷却水泵采用的均是Y—△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3—4倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;同时,启动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修工作量、维修费用、设备也容易老化。另外由于冷冻泵轴输送的冷量不能跟随系统实际负荷的变化,其热力工况的平衡只能由人工调整冷冻主机出水温度,以及大流量小温差来掩

相关文档
最新文档