装载机失灵引发事故案例

装载机失灵引发事故案例
装载机失灵引发事故案例

装载机失灵引发事故案例

美国某座南方滨海城市的卫生部曾经发生过一场混乱。一台大型装载机的齿轮咬合失效,致使一名工人骨折。工人的工作服上印有装载机生产商、停车制动器、装载机其他配件供货商、以及一位外包服务承包商的名字。笔者当时对装载机进行了检查,对事故进行了推理分析。

这是一台四轮装载机,前置四立方铲斗。柴油机的动力通过三速液压装置,反向传输。动力最终用于储能弹簧、释放压缩空气、制动刹车鼓。制动刹车采用释放压缩空气或控制杆自动控制。蓄电池套件被挤放在故障装载机和另外一台装载机之间,通过跨接电缆相连。发动机启动后,司机将制动刹车和手动节流阀打到锁死状态,给蓄电池充电。断开蓄电池电缆时,装载机向前跳起,把司机挤向邻近的装载机。铲斗之间相互支撑,装载机被迫停车,避免了更加严重的事故发生。

到现场勘查的各方面人员包括专家、律师、工人。市卫生部向我们推荐了一位机械工程师。在我的要求下,机械工程师将钥匙拨到启动位置,装载机却没有反应,表明机器无法正常启动。当时正在观看调查的一位老司机走过来告诉我们,他经常需要把变速杆轻轻晃一晃,才能在启动前找到空当。有了这个窍门,机械工程师把终于将机器发动起来了,他把手动节流阀打到锁死状态,过了一会儿,短粗的变速杆钢棒就被振了出来,产生了向前的动力,使得装载机向前加速。

经过实际操作核查,发现变速杆和传动系统之间可能存在着或多或少的粘连。操作情况与操作检察说明变速杆与传动器之间存在六组连杆支点结构。变速杆空档启动,连杆磨损造成变速器换档假脱机,司机在已经错位的启动器上挂空档时就会脱离空档定位槽。在发动机高速空转而产生的振动作用下,沉重的变速杆会慢慢滑落,将变速器推到前进档档位。久而久之,老司机适应了这种怪异的特性,从来也都不报修。所以,这就解释了装载机为什么会突然启动。但是,为什么装载机能够在刹车制动后还能动作呢?机械工程师拆开了刹车制动器,进行勘查。尽管弹簧器件情况正常,但是我们发现鼓形刹车上的一个连杆插销发生错位,于是,两块内刹车瓦只有一块能够运转。尽管速度在二档和三档时刹车能够控制得了装载机,但是在一档锁死状态下却能够运动。笔者推测,刹车从来就没有安装到位,因为有一块

刹车瓦上的摩擦片仍然是完全崭新的。

我的意见报告书是这样陈述的,外包服务承包商未能依据规程检查制动刹车的性能,必须予以必要的纠正。生产商未能正确装配停车制动器,并检查其正确性,造成齿轮换位连杆与空档测控系统失灵。该装载机设计工程师对空档启动开关的设计不合理,空档启动器必须能够监控变速器,不能只是设计成变速杆空档。

法庭仲审时,服务承包商与其他配件生产商被控失责。笔者在仲裁会上作为专家,以图示的方法做出分析实证,用透明的覆盖图比较现有的连杆、变速杆上空档启动的情况、以及变速轴上空档开关的磨损点。在法庭仲审后,各方达成了最终的仲裁解决方案。

ZL40型装载机典型故障剖析

ZL40型装载机典型故障 剖析 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

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ZL40型装载机典型故障剖析 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 ZL40装载机传动系统采用液力传动。其中液力变矩器采用的 是双涡轮液力变矩器。涡轮与从动轴间的传动顺序为涡轮1宀中间轴T两个齿轮减速装置T超越离合器T从动轴。涡轮口宀空心轴T另两个齿轮减速T从动轴。变速器采用的是液压换档行星齿轮式,设有两个前进档和一个倒退档以及液压换档装置。行星齿轮装在行星齿轮架上,它既能绕自己轴线自转又可以绕中间太阳轮公转。通过液压换档油缸及摩擦片离合器来限制其中某档位行星变速机构中的内齿圈或行星轮架固定不动,相应档位周转轮系即以一定的传动比传递动力。 如果是在发动机及制动系无故障的情况下,装载机各档行走均 无力故障一般发生在液力机械传动系统。其主要是由液力变矩器传 力不够、变速器的液压系统压力不足以及超越离合器打滑所致。下 面具体介绍一下造成故障的原因和排除方法 1、观察变矩器油温表

ZL50装载机的疑难故障及其原因分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ ZL50装载机的疑难故障及其原因分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9396-92 ZL50装载机的疑难故障及其原因分 析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 ZL50装载机在使用、检修过程中,往往会出现一些故障,原因很难查找,下面笔者针对几个疑难故障及其原因做一具体分析,以便帮助尽快找出故障原因,采取措施排除故障。 1.发动机的油底壳里不断涨透平油。 这一故障让我们觉得奇怪,变速箱里的透平油根本就不可能漏到发动机的油底壳里去,但是,两者之间有一个通道,这就是曲轴后部的返油线。条件满足时,变速箱里的透平油就会到发动机的油底壳里去。其主要原因有两个:(1)导轮座与齿轮的配合间隙过大,致使旋转油封泄油量过大,本来导轮与齿轮的配合间隙应为0.2mm,该处的旋转油封也允许有一定的泄漏

量,泄漏的油通过液力变矩器壳上的回油管回到变速箱油底。当导轮座和齿轮的配合间隙过大时,导致泄油量过大,回油管不能及时将泄漏到液力变矩器壳里的油回到变速箱油底壳,油面上涨,而发动机飞轮壳和液力变矩器壳相连并相通,飞轮齿圈离飞轮壳间距只有10mm,当飞轮齿圈接触油面时,大量的油会到处飞溅,飞溅到缸体后壁上。6135K9a型发动机没有曲轴后油封,其密封靠挡油盘、后端推力板与曲轴的正常配合间隙和曲轴后部的返油线,当泄漏的油流到曲轴后部时,会顺着曲轴后部的返油线被吸到发动机的油底壳里,使透平油不断进入油底壳。(2)工作泵或转向泵的油封泄漏,泄漏的透平油流到变速箱油底壳里,长期的泄漏我们无法发现,当变速箱的油面涨到一定高度时,变速箱里的透平油就会流到液力变矩器壳和发动机飞轮壳里,当飞轮齿圈接触到油面时,透平油就会飞溅到发动机缸体后壁,流到曲轴后部的返油线上,被吸到发动机的油底壳里。

液压缸维修故障案例

1 故障现象及原因分析 我厂生产的ZL04型轮式装载机,常出现空载大油门时动臂缓慢起升、重载时不动作的故障现象。该机液压系统为单泵串联回路,见图1。 我们在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行了改进,现介绍如下。 (1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。 (2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。 (3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。 经检查测量液压泵的压力仅为5-7MPa,明显低于液压系统的额定压力。拆卸液压泵后发现轴套已磨损,低压区泵壳内壁被齿轮严重“扫模”,侧壁也稍有磨损。由此可见,造成动臂带载不能提升的主要原因为: a. 液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。 b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。 c.液压系统设计不合理。可知,操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。 2 改进及效果 (l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低

安全事故案例及原因分析报告

安全事故案例及原因分析 冲床事故 事故经过 1998年10月,某厂冲压车间吴某,在60吨冲床上冲件时,不用取放工具,而直用手取放工件,吴某的手还未从冲头底下退出时,制动机构突然失灵,冲头下降,把吴某右手食指冲掉一节,中指冲掉2节的重伤事故。 原因分析: 吴某不用取放工具,用手直接放取工件,制动机构失灵造成断指事故。对操作者进行安全教育,严格遵守操作教程,严禁用手直接放取工件,要经常监督检查违章行为。有关部门要对冲床进行安全检查,特别是制动机构的检查,发现失灵,要立即检修,确保冲床处于安全运行状态。 事故经过 1976年11月3日,某中板厂精整车间职工某(男、25岁)在用钢卷尺对3号剪床上的钢板进行测量时,已停止动作的剪床突然动作,将某右手臂从关节处切断,造成三级伤残。 原因分析: 1、设备控制系统失灵,意外动作; 2、设备维护、点检不认真,对存在的隐患没及时发现。 安全点检,是杜绝或减少事故发生的有效手段。马马乎乎,敷衍了事,终将逃脱不了灾难的惩罚 电焊事故 事故经过 某厂有位焊工到室外临时施工电焊,焊机接线时因无电源插座,便自己将电缆每股导线头部的漆皮刮掉,分别弯成小钩挂到露天的电网线上,由于错把零线接到火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。 原因分析: 机外壳本来是接到电源零线的,由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,造成触电死亡事故。 事故经过 某造船厂有一位年轻的女电焊工,正在船舱烧电焊,因船舱温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,事故发生后经抢救无效而死亡。 原因分析 1、焊机的空载电压较高超过了安全电压。。 2、船舱温度高,焊工大量出汗。人体电阻降低,触电危险性增大 3、触电后,未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,所以,抢救无效。

装载机安全技术操作规程及故障分析

装载机安全技术操作规程及传动系常见故障分析与维修 摘要:装载机是一种具有较高作业效率的工程机械,其作用对加速工程进度、保证工程质量、改善劳动条件、提高工作效率以及降低施工成本等都具有极为重要的作用。该设备在使用过程中,由于材料、工艺、环境条件和人为因素的影响,其零部件会逐渐地被磨损、变形、断裂、蚀损等,随着零部件磨损程度的逐渐增大,设备的技术状态将会产生劣化,其传动系在工作过程中不可避免地经常出现各种各样的故障,设备的功能和精度降低,甚至整机丧失使用价值,降低了经济效益。保持现场工程机械经常处于良好的状态,提高利用率,延长使用寿命,是企业提高经济效益的需要。根据国产装载机传动系的结构原理,结合使用与维修情况,总结出几点装载机传动系故障的分析与维修经验。 关键词:装载机安全操作;传动系故障分析;提高经济效益 前言:机械安全技术操作规程及故障分析是当今管理科学的重要学科,对于提高国家、地方和工业的经济效益,实现可持续发展具有十分重要的意义。无论是发达国家还是发展中国家,都非常重视对这一问题的研究。2 0世纪8 0年代初,我国开始重视机械安全技术操作规程理论问题的研究,研究范围包括装载机原理机构、操作要领、故障分析、安全保护防范等内容的扩散,为了保持现有的良好发展势头,必须重视装载机固有缺点的不断改进和创新,走向2 l 世纪的安全技术操作规程外,最重要的是移植现有的先进技术,使操作技术和故障分析技术注入新的活力,以满足未来发展的需要。本文从装载机分类与总体构造;安全操作与传动系故障分析等方面介绍装载机安全技术操作规程及传动系故障分析与维修 一、装载机的用途及适用场合 1.1装载机的用途 装载机是一种具有较高作业效率的工程机械。主要用于对松散的堆积物料进行铲、装、运、挖等作业,也可以用来整理、刮平场地以及进行牵引作业;换装相应的工作装置后,还可以进行挖土、起重以及装卸棒料等作业。 1.2适用场合 广泛应用于城建、矿山、铁路、公路、水电、油田、国防以及机场建设等工程施工中,对加速工程进度、保证工程质量、改善劳动条件、提高工作效率以及降低施工成本等都具有极为重要的作用。 二、装载机的分类 2.1装载机的分类 2.1.1按行走系统结构分类 (1)轮胎式装载机: 1)定义:以轮胎式专用底盘作为行走机构,并配置工作装置及其操纵系

装载机故障排除

常见问题我觉得的就是变速箱的毛病最多了我现在开的是厦工50-II型装载机变速箱几乎每年都修变矩器涡轮损坏漏油等等再就是制动不回位 油缸漏油铲销堵塞等等小毛病了 一、装载机驱动桥的常见故障及处理方法 装载机的驱动桥输出扭矩大,结构复杂,易出现故障现介绍常见故障的原因、现象及处理方法。 1.异响。驱动桥出现响声的原因比较复杂,若零部件质量不合格、主传动装配调整不当及磨损过甚等都会使装载机在工作中出现响声。 (1)齿轮啮合间隙不当而发出的响声。如啮合间隙过大的齿间相互撞击,响声为无节奏的“咯瞪、咯瞪”声;啮合间隙过小,使齿之间相互挤压,响声为连续的“嗽嗽”声,并伴发热;啮合间隙不均匀时,响声是有节奏的“硬硬”声,严重时驱动桥会发生摆动。处理方法是拆下主传动机构重新调整齿轮的啮合间隙 (2)轴承间隙不当发出的响声。如轴承间隙过小,响声为“缨……”的连续声;轴承间隙过大时,则发出杂乱的“哈啦、哈啦”声。处理方法是拆下主传动机构重新调整轴承间隙。 (3)差速器异响:如行星齿轮与十字轴卡滞时会发出“嘎叭、嘎叭”声,且多在转弯时出现;行星齿轮啮合不良的响声较复杂,当机器直线行驶时,是“嗯……”的响声,且机器速度越高响声越大,在转弯时还会出现“咯噔、咯噔”声。处理方法是拆下主传动机构,更换十字轴或行星齿轮。 2.过热。如机器行驶或作业一段时间后,摸桥壳,若感觉很烫手,即为驱动桥过热。主因是轴承间隙和齿轮啮合间隙过小以及缺少润滑油。处理方法是先检查是否缺少润滑油,若不缺油,则应拆下主传动,检查和调整轴承间隙或齿轮的啮合间隙。 3.漏油。漏油现象为机器作业或停放时,在主传动与桥壳的结合处以及轮边减速器的内侧有齿轮油渗出。主传动与桥壳的结合处漏油,原因是螺栓松动或石棉纸垫片破损;轮边减速器内侧漏油,主要是由于双口骨架油封或“O”形密封圈破损造成。处理方法是更换双唇骨架油封或石棉纸垫。 二、装载机传动系统典型故障及原因分析 1.柴油机工作正常,装载机却不能行走。首先检查变速器的油量限位阀和变速压力表,如发现缺油,应添加新油,但不宜过多,否则会引起变速器发热。然后检查工作装置和装载机,如果工作装置起落正常,整机也可转向,而装载机无法行走,则肯定是因为变速泵损坏引起的若工作装置不能动作,整机也无法转向,装载机不能行走,则多是变矩器的钢板连接螺栓被剪断或是弹性板破裂造成的,此时必须更换或修复损坏件。 2.装载机只能前进不能后退。首先检查变速压力是否正常。如果挂倒挡时压力降低,证明倒挡部分漏油太多。必须更换倒挡活塞环及磨损较严重的摩擦片,调整倒挡间隙至规定值。如果倒挡不降压,证明前进挡有卡死的现象。必须检查I挡内齿圈上面的隔离环是否断裂。如断裂,应及时更新。 3.I挡驱动无力,其他挡位正常。首先检查变速压力,如I挡位压力在1kPa以下,驱动必然无力。造成原因是I挡活塞环擦伤或磨损严重、油缸外部的“O”形密封圈损坏。此时必须更换损坏的活塞环或密封圈。如果变速压力表在I挡位置没有降压现象,则很可能是变速拉杆没有调整到位,应重新调整好变速拉杆。 4.装载机不能前进及后退,但变速压力、动臂、转斗和转向都正常。排除这一故障时,先检查变速器内是否缺油和进油管路是否堵塞,然后检查变速器油底壳和变矩器滤油器,如果发现有金属碎块等异物,可以肯定变速器内的超越离合器有零件损坏;如果发现变速器油

人为事故案例

案例二 一、事故经过: 2013年4月2日上午9时许,我矿地面煤场铲车司机武威峰在从副斜井煤场往矿煤场倒煤时,由于操作方法不当,在倒车过程中将煤场外围的水泥电杆撞倒,差点酿成事故。 二、事故原因: 1、直接原因 铲车司机武威峰安全意识淡薄,防患措施不到位,操作不规范是造成这次事故的直接原因。 2、间接原因 (1)煤场场地较小,铲车行驶距电杆安全距离有限。 (2)倒煤时装载机来回碾压,扬尘较大,造成司机视线不畅。 (3)倒车时无专人引导,司机操作技术不过关。 三、防范措施: 1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,把地面安全生产工作真正落到实处。从源头抓起,由销售科负责,制定措施,拿出方案,具体落实,防止类似事故发生。 2、为减少扬尘,煤场内应进行必要的洒水降尘。 3、加强职工安全教育,提高职工实际操作水平。铲车司机要认真学习掌握操作规程、安全注意事项等有关知识,确保施工安全,充分汲取教训、举一反三,杜绝各类事故发生。 案例三 一、事故经过: 2012年2月13日夜班,安装队队长郭国桥安排当班人员从15101短面经主斜井出破碎机。凌晨3:50左右,破碎机车运至5#车场,跟班队长刘亮栓在破碎机未解体的情况下,指挥作业人员使用主提升绞车向井口拉运。4:00左右,当破碎机车拉至5#口上方5米处时,由于巷道宽度不够、破

碎机超宽,将供8#盘区的入井电缆线挤断,造成8#盘区停电长达2小时。 二、事故原因; 1、安装队跟班队长刘亮栓对现场估计不足,未将破碎机解体,是造成事故的主要原因。 2、工长孟杰、验收员冯亮怀在拉动破碎机前,未对巷道和破碎机宽度进行检查,盲目使用主提升绞车进行拉运,是造成事故的重要原因。 三、防范措施: 1、深刻吸取事故教训,由生产科组织,对安装队职工进行运输管理制度和运输操作规程的培训。 2、主斜井拉运大型设备期间,安装队必须每班有一名队长现场跟班作业,否则,一律不准开钩运输。 3、严格落实西山亚辰运输管理规定,在主斜井井口、5#口、8#口必须放好警戒,在确认车辆连接、装载符合规定要求和主斜井巷道内无人情况下,向调度室汇报,由调度室统一指挥拉运,未经调度同意,一律不准运输。 4、由生产科组织对主斜井及8#盘区运输线路进行一次全面的隐患大排查,对存在隐患和问题地段,及时进行处理,保证运输安全。 5、安装队运输支架必须使用井口双速绞车,由调度室安装专线电话。开钩前,必须由专人对绞车各部件、阻车装臵、信号等安全设施进行全面检查,发现问题必须及时处理,否则,一律不准开钩运输。 案例四 一、事故经过: 2009年9月3日丙班,掘进一队队长万贵江召开了班前会,安排掘进一队拆除小溜子。17时左右,跟班队长万福江、工长郝林保组织当班3名职工将拆除溜子电机放在无大链的溜槽上,向机尾滑行拉运。当拉运到第四节溜槽时,由于溜

装载机故障分析

故障分析 机械原理和故障判断及排除,是每个维修服务人员必须掌握的一种基本功。 故障分析→主要是通过现象看本质。 机械出现故障时,维修人员应沉着冷静,仔细地分析故障的特征,判断其产生的原因,找到故障(点)部位,然后“对症下药”及时排除。 分析故障和判断故障原因,可以采用“看、听、摸、嗅、问”等方法,来判断机械哪个部位产生故障。 1.看—观察仪表,排气烟色及水、油的变化情况; 2.听—用细长金属棒或起子作为“听诊器”触及机器外表相应部位“听诊”运动 件发出的声音及其变化情况; 3.摸—凭手感觉检查配气机构等零件工作情况和机器振动情况; 4.嗅—凭感官的嗅觉,嗅出机器有否出现异常气味的地方。 5.问—通过访问(询问)驾驶员了解机械使用情况和状况,以便判断故障。 一、柴油机常见的故障(排烟) 1.排气管冒黑烟 (1) 起动困难或无法起动,且排黑烟,并有轻微的放炮现象。 故障:空滤器或进气道堵塞;气门关闭不严;气缸磨损过甚;活塞环烧结;供油提前角过大等。 (2) 低速时排烟严重,且伴随有机身抖动及异常响声。 故障:喷油器喷油压力过低;喷油器密封不严或针阀卡死滴油;喷油泵供油量过大。 (3) 机油清洁度太差(脏)使机油中含有太多的杂质会加速轴承和轴的磨损,而导致轴承和轴在短时间内因磨损而报废。 (4) 排气温度过高(供油时间迟、供油量过大,喷油嘴滴油,排气漏气等都会造成排气温度过高)使涡轮进口处的叶片烧损变形,使涡轮端密封处机油碳化及轴承处局部过热,造成密封和轴承过早失效。 (5)空滤器阻塞会使压气机进气负压太高,造成密封环漏油。 2.排气管冒蓝烟 (1) 柴油机低温时排烟严重,温度升高后排烟减轻或消失。 故障:气缸与活塞配合间隙偏大或活塞环有轻微拉伤。 (2) 低速、低温小负荷时排烟轻微,而高速、高温大负荷时排烟严重,负荷越大排烟越严 重,从加油口处有烟窜出。 故障:活塞环严重烧结;气缸严重磨损或严重拉伤(拉缸);气门导杆与气门导管配合间隙过大或油封(封油圈)失效等。 (3)各种工况连续排烟 故障:气缸垫烧损使机油的油道与气缸相通;其它故障同上。 @涡轮增压器的常见故障: (1)发动机长时间怠速运转,使涡轮增压器及叶轮的轮背处会产生一定的负压,而导致 中间体内的机油向外泄漏。 (2)发动机长时间怠速运转,会导致缺机油干磨, 因增压器的机油来自发动机机油泵, 若机油泵工作不正常,造成供油不足或油压过低(增压器机油进口压力应大于0.2MPa 才能保证机油的供油量及轴承等旋转件的正常润滑,而发动机怠速运转时的机油压力为: 0.05~0.1MPa ),会造成轴承等因润滑不良而损坏。 (3)机油清洁度太差(脏)使机油中含有太多的杂质会加速轴承和轴的磨损,而导致轴承

装载机工作无力故障的原因

装载机工作无力故障的原因 故障通常表现为:动臂举升与铲斗翻转无力。故障的主要原因有四个方面。 1、系统压力低: 在分配阀测压点处接量程为25mpa的压力表,使发动机和液压油在正常工作温度、发动机转速在1 800r/min左右时,操纵分配阀转斗滑阀,使铲斗后倾到底,压力表显示的压力应为17mpa。如果低于此数值,应拆检安全阀,检查先导阀弹簧是否断裂、密封是否良好、主阀芯是否卡死及阻尼孔是否堵塞等。以上均无问题时,调整调压螺钉,使系统压力达到正常值。 2、动臂缸或转斗缸内漏: 分别将动臂缸或转斗缸的活塞收到底,拆下无杆腔油管,使动臂缸或转斗缸的有杆腔继续充油。若无杆腔油口有较多油液泄出(正常泄漏量应≤30ml/min),则说明活塞密封环已损坏,应更换;也可以使铲斗装满载荷,举升到极限位置,动臂操纵杆置于中位,并使发动机熄火,观察动臂的下沉速度(正常时应<40mm/h);然后,将动臂操纵杆置于上升位置,如果这时动臂下沉速度明显加快,说明内漏发生在液压缸;如果下沉速度变化不明显,则内漏原因出在分配阀。 3、分配阀内漏: 分配阀内漏的主要原因有:总安全阀的主阀芯被卡死;阀杆与阀体的配合间隙太大(正常配合间隙为0.025~0.040mm);阀杆或阀体拉伤;密封件损坏等。 4、工作齿轮泵内漏: 齿轮泵内漏表现为:工作时噪声大、发动机转速越高,则噪声越大;在滤油器中可见到大量铜屑。应拆检齿轮泵,检测齿轮的端面间隙(正常值为0.100-0.140mm)齿轮的啮合间隙(正常值为0.005~0.015mm)、齿轮的径向间隙(正常值为0.100~0.200mm),以及检查密封件是否良

好的等。如有超差或损坏,应修复或更换。

装载机制动失灵故障排查案例

装载机制动失灵故障排查 案例

故障现象 有数台某型号装载机发生了制动失灵故障。该故障主要表现为制动动作时有时无,制动后不能立即停机。 初步分析该故障为制动泵存在问题,修哥先简单说说制动泵的原理。 制动泵工作原理 该型装载机制动泵由气缸活塞1、回位弹簧2、活塞杆3、储油杯4、密封垫5、制动泵活塞6、制动泵7等部件组成。在没有制动时,储油杯4与制动泵7液压油腔相通,制动液通过油腔A、油孔B 流入油腔C。 制动时,压缩空气从进气口进入,推动气缸活塞1克服回位弹簧2的阻力,通过活塞杆3推动制动泵活塞6右移。与此同时,密封垫5封闭油孔B,将制动泵7油腔A、C分隔开,使C腔内的制动液产生高压,从而驱动制动缸实施制动。 解除制动时,压缩空气从进气口返回,气缸活塞1和制动泵活塞6在回位弹簧2弹簧力作用下复位,油孔B打开,制动泵7的A、C 腔重新相通,制动缸内的制动液流回制动泵7内。若制动泵7内的制动液过多,多出的制动液经A腔流回储油杯7内。

如果制动解除过快,制动液未能及时随活塞杆3返回制动泵7的C腔,则制动泵7的C腔内将形成真空。在大气压力作用下,储油杯4内的制动液经过小孔B补充到制动泵7的C腔。当再次踏下制动踏板时,制动效果就会增大。 故障排查 为找出故障部位、消除安全隐患,我们根据故障现象,结合制动泵工作原理,通过拆解2台制动泵进行排查,结果发现制动泵存在2处问题:一是制动泵活塞6上的O形密封圈截面直径比图纸要求的尺寸大了0.1?0.2mm;二是回位弹簧2比图纸要求的尺寸短了10mm。更换符合图纸要求的O形密封圈和回位弹簧2后试机,故障现象消失。

制动泵活塞上的密封件 回位弹簧比较,图左为不合格品与图右为合格品 原因分析 分析认为,回位弹簧2偏短造成回位弹簧2压缩量不足、弹力减弱,解除制动时,活塞杆3不能回位;制动泵活塞6的O形密封圈直径过大,造成制动泵活塞6与制动泵7缸体内圆配合过紧,制动泵活

隧道安全事故案例

兰新铁路第二双线小平羌隧道“4·20”重大事故 由中国中铁二局集团有限公司承建的新建兰新铁路第二双线西宁至张掖段站前工程LXS-8标,设计里程为DK345+155~DK407+122,线路长61.363正线公里,位于甘肃省中牧山丹马场和张掖市民乐县境内,海拔高度3500米~2700米。小平羌隧道地处祁连山中高山区,位于甘肃省张掖市山丹县西南方向祁连山小平羌沟至大平羌沟之间,平均海拔高度为3100~3800米。洞身地表起伏较大,地表自然坡度30~40度;隧道起讫里程为DK345+329~DK349+312,隧道长度3983m 。小平羌隧道距民乐县城约120公里,距张掖市约187公里。 事故发生的经过: 2011年4月19日23时30分,钢筋班组安装完成DK349+035处最后一环工22a 型钢拱架,经领工员王伟检查无异常后,喷浆班组13人操作3台喷浆机喷浆。4月20日4时05分,带班员陈吓文出去组织后续施工材料,当走到距离作业面约40米处时突然听见身后一声巨响,回头看见隧道喷浆作业面上方围岩发生了坍塌,导致初期支护的工22型钢拱架及喷浆作业台架被砸跨,12名作业人员全部被埋入坍塌体中,事故发生后,中铁二局兰新线甘青项目部三工区立即组织抢险救援,于4时40分发现一名遇难者遗体,后因连续发生坍方,抢险工作被迫停止。经勘察事故现场,坍塌范围里程为DK349+035~DK349+050,距离地表深度约100~110m 。坍塌岩石块体约400方(最大块径约1米左右),塌腔高8~10米。直接经济损失约908万元。 事故原因分析: 小平羌隧道位于祁连山区域地质构造带(纵向长约1000km, 横向宽200~

水利水电安全案例分析9(一)

水利水电安全事故分析案例资料 一、高处作业未系安全带坠落伤害事故[事故经过] 1996年2月11日14时30分,在东风水电站河槽公路0+430.8m?0+ 441.06m 桩号之间,高程在864m,第四工程处房建队立模班职工陈某某正在安装模板。 陈某某站在混凝土仓外部,一手拿钉锤,一手用扒钉撬两块钢模板的U 型扣孔,在用力过程中扒钉从U 型孔中脱出,人体重心后仰,从864m 高程坠落至852m 高程,坠落高度12m,头部严重受伤,头骨破裂,脑浆外溢,失血过多死亡。[事故原因] 1、直接原因:陈某某安全意识差,高处作业未系安全带,违反了高处作业安全操作规程。 2、间接原因:施工现场安全管理存在缺陷,安监机构力量薄弱,安管人员配备不足,处于失控状况。 3、主要原因:在立模施工过程中违章作业,未系安全带。 [预防措施] 1 、教育职工严格执行安全操作规程和安全规章制度,努力提高职工安全意识和自我保护能力。 2、加强工程处安全机构力量, 要按要求设专职安监人员。队内应设专职安全员, 加强施工现场安全管理,消除违章行为。 二、推土机自行倒退碾压伤亡事故[事故经过] 1994 年10 月16 日,万家寨施工局机械大队职工马某某驾驶推土机承担基坑围堰纵向面段堰头推碴任务。约22 时15 分,马某某完成任务后将推土机挂倒档后退至距堰头20.9m 处停放,停车后没有熄火,手刹制动器没拉,档位未挂至空档位置,便离开操作室下车检查车辆,在检查过程中,推土机自行倒退,从马某某身上轧过,致使本人当场死亡。 [事故原因] 1、直接原因:推土机自行倒退。马某某停车后既没有熄火,又没有拉手刹制动器,而且档位没有挂至空档位置,违章下车检查车况。 2、间接原因:单位管理不严,施工现场监督检查不力,安全教育不够,致使职工安全意识差,执行安全操作规程不严,违章蛮干。

冶金安全事故案例

案例3 作业不确认红渣遇水爆炸 2017年7月29日5时10分许,某钢装载机司机臧某接到炉前通知,让其到转炉炉下清理炉下红渣。因炉前冶炼操作不当,大量红渣从炉口涌出,造成渣包车轨道上留有大量红渣。接到通知后,臧某便驾驶铲车到炉下先将渣包车顶出炉下后,再清理炉下红渣。在铲渣作业时,红渣遇水突然发生爆炸,热浪及飞溅的颗粒状红钢渣将装载机挡风玻璃击碎,同时造成装载机司机臧某手、脚、背部Ⅱ°~Ⅲ°的灼伤。 事故原因分析: 1、炉下打水不均匀,有积水;红渣底部未凝固;现场确认不到位。 2、炉前冶炼操作不当,大量红渣从炉口涌出,造成渣包车轨道上留有大量红渣。 案例4 燃烧煤气取暖三人不幸中毒 2016年3月26日,某铸造公司3号高炉机修车间工人赵某等2人早上接班,持续工作到次日凌晨(机修车间执行24小时上班制)。因天气较冷,使用室外放置的取暖煤气炉的炉芯,通过橡胶皮管将煤气接入机修值班室已停止使用的燃煤炉燃烧取暖。因炉芯不符合安全要求,煤气燃烧不充分,发生煤气泄漏,造成2人中毒。凌晨4时许,3号高炉闰某也来到机修车间取暖休息。结果,3人因煤气中毒而窒息死亡。 事故原因分析: 赵某等安全意识不强,违反安全生产规章制度和操作规程,私自将煤气接入机修值班室燃烧取暖,发生煤气泄漏,是导致本起事故发生的最直接原因。而3号高炉副主任闰某到机修值班室休息,没能发现赵某等2人因吸入过量煤气已处于昏迷状态,不仅没能及时制止悲剧的发生,还导致事故的扩大,是事故的直接

原因。 案例5 违章排故障右臂被绞伤 2016年5月19日9时,某机械厂切割机操作工王某发现切割机刀锯与板摩擦,有冒烟和燃烧现象,当即关停风机和切割机排除故障。当时,皮带机仍然处于运转中,而且王某的袖口未系扣,袖子耷拉着,当他伸手去掏燃着的纤维板屑时,袖口连同右臂被皮带机皮带轮突然绞住。电工停电后摘下电机风扇罩子,拨动扇叶,才把王某的右臂退出,但已造成伤残。 事故原因分析: 1、王某没有按规定系好工作服袖口,排除故障时被皮带轮卡住; 2、没有按操作规程规定先关闭皮带机电源,然后再去排除故障。 案例6 违规走行车轨道行车工被撞坠落 2017料操作。23时10分许,在行车自东向西行走过程中,韩某突然发现行车行走困难,并同时听到叫喊声,马上打倒车停车,发现一人倒在下面原煤堆上。当时汽运公司驾驶员王某看到,一人从行车轨道钢结构柱处坠落下来。韩某随即下至地面与王某一起查看,确认是当班另一名行车工张某,立即打电话联系120急救并通知主控室及车间领导,并将张某送到医院抢救,张某经抢救无效死亡。 事故原因分析: 行车工张某不按规定路线行走,违反《行车岗位操作规程》关于“行车运行期间,禁止任何人在行车大小车轨道上行走”的规定以及《行车岗位安全规程》关于“严禁跨越轨道或从另一行车直接跨入”的规定;试图从9号行车走梯通过行车大车轨道进入10号行车时,被正在运行的9号行车挤压到6号结构柱处,并从12米高的轨道上坠落,是事故发生的直接和主要原因。

装载机超越离合器的几种常见故障及诊断

装载机超越离合器的几种常见故障及诊断 1 .低速重载时,出现瞬间停顿现象 装载机在低速重载作业时,突然出现“咯瞪”的停顿声,继而加油,车又继续前行作业,这是最常见的超越离合器发生故障的早期表现。随着使用时间的延长,这种现象在作业中会越来越频繁地出现,停顿的时间也会相应延长,工作负荷越大,越感到动力不足。 2 . Ⅱ挡行驶正常,突然工作无力 装载机平时工作良好,Ⅱ挡行驶正常,但会突然出现工作无力现象。检查时发现变速箱液压油没有变质,油位符合要求且油底滤网没有堵塞,变速压力也正常,这说明超越离合器已损坏失效。 3 .变速箱突发异响,车速骤减 装载机以较高速度行驶时,突然在变速箱部位发出较大的机械异响,随即像是被制动似地车速骤减,此时松开油门、停住车,无须摘挡,怠速运转一会儿,异响即消失,然后踏下油门,机车行驶恢复正常。这种现象若不时地出现,这是由于超越离合器的滚柱有发卡现象所致,滚柱本应在不工作位置而现在卡在了工作位置,使原来不参加工作的一级涡轮输出齿轮与超越离合器的外环齿轮间断地工作,致使齿轮发出较大的撞击声,同时产生较大的制动力。 4 .起步或换挡时,机车反应迟缓 装载机作业中,挂挡时手感节奏正常,挂挡杆系无松旷现象,变速压力及换挡时的反应也正常,但在起步、换挡时有时机车反应较缓慢。这是因为超越离合器外环齿轮与内环凸轮接合不良、锁死缓慢所致。 5 .Ⅱ挡、I挡速度无区别 有的装载机在低速、重载时工作有力,但变矩器油温升高较快,并且Ⅱ挡与I 挡的速度无区别。这是因为超越离合器的滚柱卡死在工作位置,使外环齿轮与内环凸轮始终处于接合的状态,即一、二级涡轮一直在较大负荷、较低转速下工作,致使油温升高较快、机车行驶速度较慢。 6 .超越离合器总成的检查 检查超越离合器总成时,一般是先看轴承有无脱落。若有则应换件修复或更换总成;若没有,应将中间输人轴制动住,分别顺时针、逆时针转动外环齿轮。良好者应是顺时针能转动,逆时针不能转动。若顺时针、逆时针都能转动,说明其已经损坏。有时顺时针能转动、逆时针不能转动,这也不能说明其是良好的。此时,若振动几下外环齿轮,使其与内环凸轮及滚柱的相对位置有较小的变化或调整,若出现顺时针、逆时针都能相对转动的情况,说明超越离合器已经损坏;若只能顺时针转动,且转动时有滚柱旷动的声音,并且手感有松旷的感觉,这也是超越离合器损坏的表现。上述3 种损坏情况会造成以上1 一4 项中所述故障现象。若顺时针、逆时针都不能转动,说明其外环齿轮与内环凸轮已咬死,会出现上述第5 种故障现象。

装载机工作原理及故障诊断

装载机工作原理及故障处理 姓名 单位 日期

装载机工作原理及几例故障处理 摘要:装载机是一种广泛应用于公路、铁路、港口、码头、煤炭、矿山、水利、国防等工程和城市建设等场所的铲土运输机械。它对于减轻劳动强度,加快工程建设速度,提高工程质量起着重要的作用。下面对其工作原理及故障处理做简单介绍。 关键词:装载机;工作原理;故障处理 一、轮式装载机工作原理: 装载机一般由车架、动力传动系统、行走装置、工作装置、转向制动装置、液压系统和操纵系统等组成。发动机的动力经变矩器传给变速箱,再由变速箱把动力经传动轴分别传到前后桥,以驱动车轮转动。内燃机动力还经过分动箱驱动液压泵工作。工作装置由动臂、摇臂、连杆、铲斗、动臂液压缸和摇臂液压缸组成。动臂一端铰接在车架上,另一端安装了铲斗,动臂的升降由动臂液压缸来带动,铲斗的翻转由转斗液压缸通过摇臂和连杆来实现。车架由前后两部分组成,中间用铰销连接,依靠转向液压缸可以使前后车架绕铰销相对转动,以实现转向。装载机可分为:动力系统、机械系统、液压系统、控制系统。装载机作为一个有机整体,其性能的优劣不仅与工作装置机械零部件性能有关,还与液压系统、控制系统性能有关。动力系统:装载机原动力一般由柴油机提供,柴油机具有工作可靠、功率特性曲线硬、燃油经济等特点,符合装载机工作条件恶劣,负载多变的要求。

机械系统:主要包括行走装置、转向机构和工作装置。液压系统:该系统的功能是把发动机的机械能以燃油为介质,利用油泵转变为液压能,再传送给油缸、油马达等转变为机械能。控制系统:控制系统是对发动机、液压泵、多路换向阀和执行元件进行控制的系统。液压控制驱动机构是在液压控制系统中,将微小功率的电能或机械能转换为强大功率的液压能和机械能的装置。它由液压功率放大元件、液压执行元件和负载组成,是液压系统中进行静态和动态分析的核心。 二、装载机常见故障及处理方法 1.装载机传动系统典型故障及原因分析 (1)柴油机工作正常,装载机却不能行走。首先检查变速器的油量限位阀和变速压力表,如发现缺油,应添加新油,但不宜过多,否则会引起变速器发热。然后检查工作装置和装载机,如果工作装置起落正常,整机也可转向,而装载机无法行走,则肯定是因为变速泵损坏引起的,若工作装置不能动作,整机也无法转向,装载机不能行走,则多是变矩器的钢板连接螺栓被剪断或是弹性板破裂造成的,此时必须更换或修复变矩器损坏件。 (2)装载机只能前进不能后退。首先检查变速压力是否正常。如果挂倒挡时压力降低,证明倒挡部分漏油太多。必须更换倒挡活塞环及磨损较严重的摩擦片,调整倒挡间隙至规定值。如果倒挡不降压,证明前进挡有卡死的现象。必须检查I挡内齿圈上面的隔离环是否断裂。如断裂,应及时更新。 (3)I挡驱动无力,其他挡位正常。首先检查变速压力,如I

装载机故障案例分析

1、变速阀进油胶管堵塞的故障 故障现象:LG933装载机,使用200小时左右用户反馈装载机驱动无力,并且变速压力表指针上下摆动幅度较大。 造成以上故障的主要原因有: 1)变速箱油位过低; 2)变速泵吸油胶管堵塞; 3)变速箱吸油滤芯及传动油滤清器堵塞; 4)变速泵吸油部分吸入空气等。 故障处理: 1)检查变速箱油位在正常范围之内; 2)检查变速泵吸油胶管无堵塞、损坏现象,同时紧固吸油各管路连接部位,密封良好; 3)检查变速箱的粗、细滤清器,没有发现堵塞现象。 进一步检查管路发现,减压阀至变速阀胶管接头处有一塑料堵塞,清除该堵塞后故障排除。 原因分析:由于该机使 用较短,分析塑料堵塞为胶 管安装时,操作人员疏忽而 遗落在胶管的端部,当堵塞 立存于胶管内侧时,所供的 油量基本满足装载机的使 用,故障现象不明显;当堵 塞平存与胶管内侧时,胶管 内部节流明显,致使出现工 作无力并压力不稳的故障现象。

2、LG6210挖掘机CD机不工作 在CD机工作线路图中,有两个主要的部件(转换器、CD机), 我们需要了解这两个部件的工作原理: 转换器 当转换器只有针脚3有+24v电源时,针脚5产生13±1V 的电压; 当转换器只有针脚6有+24v电源时,针脚2、5均无电压; 当转换器针脚3、6有+24v电源时,针脚2、5 产生13±1V 的电压。 转换器简图: (此图省略转换器转换电路,只着重体现 针脚3、6输入电源与2、5输出电源的逻辑关系) CD机 从线路上来看,CD机工作的电源针脚1、9和8分别与转换器针 脚2和5连接。CD针脚8电源是做CD机触发记忆电源,针脚1电源 是CD机工作电源,针脚9电源是CD机背光灯电源。 CD机插头图:

装载机失灵引发事故案例

装载机失灵引发事故案例 美国某座南方滨海城市的卫生部曾经发生过一场混乱。一台大型装载机的齿轮咬合失效,致使一名工人骨折。工人的工作服上印有装载机生产商、停车制动器、装载机其他配件供货商、以及一位外包服务承包商的名字。笔者当时对装载机进行了检查,对事故进行了推理分析。 这是一台四轮装载机,前置四立方铲斗。柴油机的动力通过三速液压装置,反向传输。动力最终用于储能弹簧、释放压缩空气、制动刹车鼓。制动刹车采用释放压缩空气或控制杆自动控制。蓄电池套件被挤放在故障装载机和另外一台装载机之间,通过跨接电缆相连。发动机启动后,司机将制动刹车和手动节流阀打到锁死状态,给蓄电池充电。断开蓄电池电缆时,装载机向前跳起,把司机挤向邻近的装载机。铲斗之间相互支撑,装载机被迫停车,避免了更加严重的事故发生。 到现场勘查的各方面人员包括专家、律师、工人。市卫生部向我们推荐了一位机械工程师。在我的要求下,机械工程师将钥匙拨到启动位置,装载机却没有反应,表明机器无法正常启动。当时正在观看调查的一位老司机走过来告诉我们,他经常需要把变速杆轻轻晃一晃,才能在启动前找到空当。有了这个窍门,机械工程师把终于将机器发动起来了,他把手动节流阀打到锁死状态,过了一会儿,短粗的变速杆钢棒就被振了出来,产生了向前的动力,使得装载机向前加速。 经过实际操作核查,发现变速杆和传动系统之间可能存在着或多或少的粘连。操作情况与操作检察说明变速杆与传动器之间存在六组连杆支点结构。变速杆空档启动,连杆磨损造成变速器换档假脱机,司机在已经错位的启动器上挂空档时就会脱离空档定位槽。在发动机高速空转而产生的振动作用下,沉重的变速杆会慢慢滑落,将变速器推到前进档档位。久而久之,老司机适应了这种怪异的特性,从来也都不报修。所以,这就解释了装载机为什么会突然启动。但是,为什么装载机能够在刹车制动后还能动作呢?机械工程师拆开了刹车制动器,进行勘查。尽管弹簧器件情况正常,但是我们发现鼓形刹车上的一个连杆插销发生错位,于是,两块内刹车瓦只有一块能够运转。尽管速度在二档和三档时刹车能够控制得了装载机,但是在一档锁死状态下却能够运动。笔者推测,刹车从来就没有安装到位,因为有一块

煤场50铲车火灾事故分析报告

煤场50铲车火灾事故分析报告 2012年1月23日下午13:30分左右,在工业园区煤场外发生一起铲车火灾事故,现将具体情况报告如下: 一、事故经过 2012年1月23日下午13:30分左右,铲车司机张超国驾驶的临工机械厂生产的50铲车(2004年)给运煤车辆装煤,大约装车10分钟后,司机张超国闻到驾驶室内有异味,随及开车到煤场棚外检查,到煤场外后火已着起,及时采取灭火补救,但因橡胶油管已着,灭不掉,并及时拨打119报警,得到妥善处理。造成铲车驾驶鹏、方向盘、全车线路、橡胶油管、液压管路、水箱、滤芯、油泵、玻璃等烧坏,初步估计经济损失5万余元。幸亏铲车开出煤棚,没有造成更严重后果。 二、事故原因 1、制度不健全,煤场环境较差,铲车线路老化严重,铲车所属单位司机没有严格落实特种设备(机动车辆)维护保养规定检查、保养,没有严格落实特种设备安全管理制度,是造成本次事故的主要原因; 2、铲车表面及发动机各部位炭灰、油污严重,未进行定期清理,造成本次事故的次要原因。 3、消防器材未随车携带,延误救火,也是事故蔓延的重要原因。 3、物资部门没有对煤场严格管理,也是发生本次事故的另一方面的原因。 三、事故责任 1、车辆各部位线路等虽然老化,但铲车司机张超国没有严格按照《特种设备安全规定》对车辆使用前、使用后进行车辆安全检查是造成本次事故的主要责任,考核100元。 2、煤炭管理科对本部门所属设备未建立档案、责任人及各项巡检和记录负有管理责任考核50元。

3、物管处对所属单位煤场安全管理不到位,考核安全分3分。 四、整改措施 1、公司范围内所属机动车辆严格按照特种设备管理规定进行检查、维护、保养,并作好记录,场内机动车辆所属部门,要完善制度,认真学习执行。 2、明确车辆责任人,严格执行车辆维护保养规定。 3、物管处以科室班组为单位对《特种作业人员管理制度》、《危化品管理制度》、《特种设备安全管理规定》、《消防管理制度》、《气瓶安全管理制度》、《厂内交通安全管理制度》等与本处室各岗位有关的安全制度进行认真学习并掌握,及时开展各项安全巡检并认真做好记录以备检查。 4、各车间、部门结合本次事故对本车间、部门所有员工进行一次安全教育,进一步增强员工安全意识,防止同类和其他安全事故的发生。 安全处 2012、1、30

装载机故障诊断手册

目录 第一章注意事项 (1) 第二章鉴定标准值 (3) 第三章工作装置液压系统测量、调整规范 (10) 第四章转向液压系统测量、调整规范 (18) 第五章故障排除的流程 (20) 第六章电器系统故障诊断 (36) 第七章典型故障案例 (48) 第一节行星式双变系统故障案例 (48) 第二节驱动桥系统故障案例 (73) 第三节工作装置液压系统故障案例 (77) 第四节转向液压系统故障案例 (92) 第五节制动系统故障案例 (101) 第六节定轴式变速箱故障案例 (106) 第七节发动机系统故障案例 (114) 第八节装载机其他系统故障案例 (124)

第一章注意事项 一、安全注意事项 在对机器进行维护和检修中,要随时注意安全,这对防止人身事故发生和保证机器的维修质量是非常重要的。因此,维修人员除要仔细阅读本机器的使用说明书中所提及的安全事项外,还必须遵守以下有关的安全事项。 本手册中,凡有符号△!的事项,须特别小心操作。 二、准备工作安全事项 1、开动机器前,要仔细阅读装载机的“使用说明书”。 2、在进行任何操作时,均要穿戴工作服、鞋和帽。 注:当用锤、凿剔铲金属或用砂轮打磨东西时,要戴好防护眼镜。 3、需要焊接时,要由经过培训的焊工操作。 4、事先准备好工作中所需工具和其它辅助用品,掌握其使用方法。 5、备好摆放工具和零件的场地,始终保持工作场地整洁。 6、开始工作前,要把机器停放在坚实的水平场地上,然后将工作装置放到地面上,或可靠的搭放 在坚固的支架上。如工作装置不易放下,应采用吊装工具将动臂可靠的锁住。 7、拆卸和组装前,要把机器用支撑物、支架等支撑稳固。 8、集体操作时,应由一人负责指挥。对故障原因及排除方法要形成统一的意见后,方可进行工作。 9、在车底维修时,要在驾驶室内悬挂“下面在维修”的标牌。 10、清除机器的台阶或其他地方的油污、泥土,如不能利用扶手台架上、下车辆时。 三、工作中注意事项 1、开始维修工作前,先把蓄电池总开关关闭或将接线头拆下,先拆下负极(-)线。 2、当拆卸加油盖、放油塞、水箱盖时,首先按照标识要求进行操作,将内部压力排除,以防止油 水溅出伤人。

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