MP190G型磨煤机一键启停应用实践

MP190G型磨煤机一键启停应用实践
MP190G型磨煤机一键启停应用实践

MP190G型磨煤机一键启停应用实践

摘要随着火力发电厂设备智能化控制的要求越来越高,制粉系统的自动启停工

作困扰着很多电厂。华能渑池热电公司根据自身设备实际,大胆尝试创新,突破

传统观念,联合多专业进行技术公关,顺利实现了制粉系统一键启停,提高了电

厂的智能化水平。本文详细介绍了MP190G型磨煤机一键启停在华能渑池热电有

限责任公司的应用实践。

关键词:制粉系统;磨煤机;一键启停;

一、华能渑池热电锅炉制粉系统设备简介

华能渑池热电2×350MW 超临界燃煤火力发电供热机组,锅炉为哈尔滨锅炉

厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界350MW直流锅炉,锅炉型号为

HG-1164/25.4-YM1,锅炉采用前后墙对冲燃烧方式,共布置5层燃烧器(前3后2),每层布置4只,1B制粉系统对应燃烧器位于炉膛前墙中层;制粉系统采用

中速磨正压直吹式制粉系统,每台炉配5台中速磨煤机,磨煤机为北京电力设备

总厂生产的MP190G型磨煤机,配套液压式加载装置,磨煤机最大出力为50t/h,入口冷、热一次风关断门均为气动执行机构,冷、热一次风调门为电动执行机构,出口四个关断门为气动执行机构;五台给煤机为带有微机控制的电子称量及自动

调速装置的皮带称重式给煤机(CS20-HP),给煤机出力7-70t/h;控制系统(DCS)采用艾默生过程控制公司的OVATION系统。

二、制粉系统一键启停实施应用

经过对现场设备和相关系统的认真梳理,结合设备的运行特性和要求,确定

如下原则:1、确定该制粉系统的正常备用状态:润滑油站正常运行、液压油站

正常运行、给煤机上下插板在开启位;2、一键启动的核心是保证磨煤机入口一

次风量和磨煤机出口温度的条件满足,保证在启动后出口温度能够平稳的过渡到

正常控制温度;3、在磨煤机启动后,给煤机自动增加给煤量至25t/h,然后自动

投入制粉系统自动控制,实现全程无人为干预一键启动至正常运行状态;4、一

键停止制粉系统时在运行的当前煤量按照给定速率自动降至25t/h煤量,关闭给

煤机上插板,这样可以保证将给煤机皮带上的余煤拉空,防止剩余的煤长时间在

给煤机皮带上留存发生自燃事故;5、制粉系统的一键停止需要保证磨煤机在吹

扫完全后安全停运,防止磨煤机内部积粉自燃,并可以避免在启动磨煤机时由于

煤粉管道内积粉对炉内燃烧产生大的扰动。

考虑到制粉系统安全性要求,需要重点满足以下条件: 1、设备方面:因制

粉系统工作环境恶劣,设备易发缺陷,而且由于煤质的变化出现的给煤机断煤,

都给制粉系统的一键启停带来了诸多困难,这就要求在一键启停程序实施过程中,设备发生缺陷使逻辑步序无法执行时,能够及时中断,在设备缺陷及时处理完毕后,继续执行中止的一键启停程序,保证逻辑步序能够完整的执行下去;

2、控制方面:在实现制粉系统自动启停过程中核心的难点就是磨煤机入口冷、热一次风调门的控制,要求既能保证完成制粉系统的正常启停,又能将对其它运

行制粉系统及锅炉燃烧的影响降到最低。热工专业人员简化了它们之间的藕合关系,即以温度调节(冷一次风调节门)为重点,优先保证磨的出口温度,之后再按

照一定的速率开启热一次风调节门来配合满足磨煤机入口一次风量启动条件,该

方案简单实用,提高了磨煤机启动时的暖磨效率,并且最大限度的减少对一次风

母管压力和炉膛负压的影响。

首次启动过程中出现了以下问题:1、冷一次风调门在投入自动时的设定值为

蒸汽严密性试验调试措施

目录 1.概述 4 2.试验目的 4 3.试验依据 4 4.试验范围及流程 5 5.调试应具备的条件 5 6.试验步骤 6 7.调试的质量检验 6 8.调试过程记录内容 6 9.安全措施 6 10.组织分工 6 11.附录7

1.概述 1.1 系统简介 印度WPCPL电厂(4×135MW)机组配用440t/h超高压参数、自然循环汽包炉,单炉膛、一次中间再热、燃烧器摆动调温、平衡通风、四角切向燃烧、固态排渣、中速磨冷一次风机正压直吹式制粉系统,配四台ZGM型中速辊式磨煤机,布置在炉前。固态排渣,炉后尾部布置两台三分仓空气预热器。全钢架悬吊结构,露天布置。锅炉燃用煤种为印度劣质烟煤。 1.2 锅炉主要蒸汽参数 锅炉容量和主要参数:主蒸汽、再热蒸汽和给水等系统的压力、温度、流量等参数要求与汽轮机参数相匹配。 BMCR (设计燃料) 过热蒸汽流量t/h 440 过热蒸汽出口压力MPa(g) 14.29 过热蒸汽出口温度℃540 再热蒸汽流量t/h 358 再热蒸汽进口压力MPa(g) 2.686 再热蒸汽进口温度℃320 再热蒸汽出口压力MPa (g) 2.549 再热蒸汽出口温度℃540 给水温度℃245.1 2.试验目的

新建锅炉在整组启动前进行蒸汽严密性试验,就是利用自身产生的工作压力下的蒸汽在热态下检查各承压部件和管路的严密性,同时了解各部位膨胀是否正常,它是锅炉首次热态接受工作压力的考验,也是确保新建机组安全顺利投产必须通过的一道检验程序。 3.试验依据 3.1 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)(管道篇) 3.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》3.3 《火电工程启动调试工作规定》 3.4 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)及相关规定》 3.5 锅炉厂家资料 《锅炉安装说明书》 《锅炉使用说明书》 《锅炉设计说明书》 3.6 调试合同 3.7 热力系统图 4.试验范围 锅炉范围内所有手孔、法兰、阀门及附件等承压部件和管路及焊口的严密性。汽包、联箱、受热面及锅炉受热面及锅炉范围内汽水管路膨胀情况。吊杆、吊架、弹簧、支座等部件的受力、变形、位移是否正常。 5.调试应具备的条件 5.1 锅炉冲管工作结束,系统管路恢复正常,锅炉具备点火条件。

中速磨煤机直吹式制粉系统运行特性分析

增 刊山西焦煤科技 Supple m ent 2008年7月 Shanx iC oking Coal Sc i e nce&Techno l o gy Ju.l2008 试验研究 中速磨煤机直吹式制粉系统运行特性分析 刘德来 (山西兴能发电有限责任公司) 摘 要 介绍了中速磨煤机工作原理和正压直吹式制粉系统组成,结合该系统在古交电厂1号、2号锅炉的成功应用情况,详细分析了该制粉系统的运行特性。 关键词 直吹式系统;中速磨煤机;运行特性;运行方式 古交发电厂一期2台锅炉是哈尔滨锅炉有限公司采用美国燃烧工程公司(CE)的引进技术设计和制造的HG-1025/17.5-YM17型锅炉。制粉系统为冷一次风正压直吹式,配备5台ZG M95G中速辊式磨煤机,燃用山西烟煤。 1 ZGM95中速磨煤机的工作原理及系统组成 ZGM95G中速辊盘式磨煤机,其碾磨部分是由转动的磨环和3个沿磨环滚动的固定且可自转的磨辊组成。原煤由给煤机送入中速辊式磨煤机,从中央落煤管落到磨环上,借助于旋转磨环离心力将原煤运动至碾磨滚道上,通过磨辊进行碾磨。原煤的碾磨和干燥同时进行,一次风通过喷嘴环均匀进入磨环周围,将经过碾磨从磨环上切向甩出的煤粉混合物烘干并输送至磨煤机上部的分离器,在分离器中进行分离,粗粉被分离出来返回磨环重磨,合格的细粉被一次风带出分离器送入炉膛燃烧。石子煤经喷嘴环落入石子煤箱。 2 中速磨正压冷一次风系统的特点 直吹式制粉系统的最大特点是保证磨煤机能根据锅炉负荷的需要,连续、均匀、有调节地供应炉膛质量合格的煤粉。这一性质使磨煤机及制粉系统的运行与锅炉的运行紧密地联系在一起,其运行性能必须综合考虑减少空气预热器漏风及保持稳定的一次风温和稳定的锅炉效率。因此,中速磨及其直吹式制粉系统已成为锅炉燃烧系统中不可分割的重要组成部分。目前,大型火电厂的中速磨直吹式制粉系统大多采用正压冷一次风机系统。在该系统中,一次风机只输送冷空气,这使风机可造得较小,通风电耗低且工作可靠性高。风机处于空气预热器之前,需在空气预热器中有独立的一次风通道,因而采用了三分仓回转式空气预热器,有利于初投资。由于风机的压头较高,无论对于总的一次风量,还是每台磨的空气流量,都可简单地用文氏管或其它方法方便地进行测量,这一点对提高锅炉燃烧自动化控制水平,从而提高锅炉燃烧经济性,也是不可忽视的有利条件。 3 影响中速磨工作的主要因素 评价中速磨煤机工作的指标有:磨煤出力、煤粉细度、与锅炉燃烧系统的配合、系统工作的安全性及运行电耗、碾磨部件的使用寿命等。磨煤出力随锅炉负荷而变化,其变化范围取决于磨煤机的型号、所磨制的燃料性质及所要求的煤粉细度,同时,还与碾磨部件的磨损情况及运行中碾磨压力的设置有关。 煤粉细度的确定取决于锅炉燃用燃料的性质,其应为使锅炉燃烧损失与运行电耗(包括磨煤电耗和通风电耗)及制粉金属损耗之和为最小的经济煤粉细度。 磨煤机与燃烧系统的配合反映在制粉系统的通风量与燃烧要求的一次风量是否匹配。制粉系统的最小通风量决定于两个条件:一是,在运行温度下,水平一次风管内的流速不应低于15m/s,以防止煤粉沉积;二是,保持中速磨煤机最低的风环风速,防止石子煤量骤增及保证必要的煤粉细度,两者中较高的一 作者简介:刘德来 男 1973年出生 1995年毕业于东北电力大学 助理工程师 古交 030206

ZGM123磨煤机的启停控制(标准版)

ZGM123磨煤机的启停控制(标 准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0822

ZGM123磨煤机的启停控制(标准版) 天津大唐盘山发电有限责任公司两台600MW发电机组的锅炉配备的是6台由北京电力设备总厂制造的ZGM123型中速辊式磨煤机,每台磨由功率为800KW的电动机驱动,标准制粉出力为96.2T/H。由于这种磨煤机保证磨辊碾磨煤粉的碾磨力来自外部的液压加载装置并且属于定加载,故这种磨煤机不允许空载启动,并且有一个最低煤量的限制,也就是磨煤机启动时和运行过程中必须保证磨辊与磨盘之间煤层的厚度,否则会引起磨煤机的强烈振动。正是由于设备的这种特性,所以给运行操作带来两个问题。一是启停磨煤机对锅炉燃烧的冲击非常大,引起汽压和水位的大幅波动,二是石子煤排渣箱在这个过程中容易堵塞。 众所周知,磨煤机的启停是运行工作中经常进行的一项操作,如果经常因为它就给我们带来很多麻烦,那保证机组的安全运行就

成为一句空话。为了解决这个问题,寻求一种最合理的磨煤机启停方法,摆在了我们的面前。为了解决这个问题,我和班组成员集思广意,经过查资料、向兄弟厂请教、多次的实际摸索,总结出了一套有效的方法,在实际工作中取得了很好效果,简要总结如下。 1.要把握好磨煤机的启停时机,尽量与机组协调相一致。 2.停磨煤机后必须吹扫,以防止磨煤机内积粉自燃,并可避免启磨时由于煤粉管道内积粉对系统产生的附加热冲击。 3.停磨煤机时没必要将磨煤机拉空,将给煤量降至30t/h时停磨即可。 4.磨煤机启动前不必要布煤,因为正常停磨煤机后磨煤机内已有足够的煤量,布煤后会增大磨煤机启动时初出力,增加对主汽压力的扰动,除非磨煤机进行过检修。 5.磨煤机启动前必须达到足够大的通风量,由于磨煤机入口热风温度对通风量有较大的影响,可统一调整入口热风温度为140℃左右,最小通风量为62.6km3/h。 6.磨煤机电机与给煤机电机启动间隔时间应小于5秒钟。

燃烧调整调试措施

调试项目名称编号: 调试措施 燃烧调整调试措施第1页共11页 1、设备概况、规范、特性参数 1.1设备概况 电厂 2×600MW国产超临界燃煤机组 1 号锅炉是由上海锅炉厂有限公司制造的 单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式,平衡通风、固态排渣、露天布置、燃煤、全钢构架、全悬吊结构п型超临界参数变压运行螺旋管圈直流锅炉。型号 为 SG1913/25.4-M967。 锅炉共配置了六台 HP1003型中速磨,燃烧器设六层煤粉喷嘴自下而上 A、B、C、D、E、F 层,对应着 A、B、C、D、E、F 磨煤机。投用时一般从下而上投用。主风 箱设有 6 层强化着火煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风(周界风)。在每相邻 2 层煤粉喷嘴之间布置有 1 层辅助风喷嘴,其中包括上下 2 只偏置的CFS喷嘴, 1 只直吹风喷嘴。在主风箱上部设有 2 层 CCOFA喷嘴,在主风箱下部设有 1 层 UFA(火 下风)喷嘴。 在主风箱上部布置有SOFA燃烧器,包括 5 层可水平摆动的分离燃尽风(SOFA)喷嘴。 在二次风风室内共配置三层 (AB、CD、EF层) 启动及助燃用油枪,共 12 支轻 油点火油枪。一次风自一次风机出口一部分经过预热器加热为进磨煤机热风,一部 分直接作为进入磨煤机的压力冷风,经磨煤机后,每台磨煤机分四路分别供相应层 四角一次风进入炉膛。二次风自送风机出口经预热器加热进入大风箱由风门档板调 节按要求分布于各二次风喷口进入炉膛。 为了控制大容量锅炉的左右烟温偏差,本燃烧设备切向燃烧的形成,主要依 靠二次风喷嘴的偏转结构。通过燃烧设备设计和炉膛布置的匹配来满足本工程各项 燃烧指标要求,在煤种允许的变化范围内确保煤粉及时着火、稳燃、燃尽、炉 内不发生明显结渣、 NO X排放量低、燃烧器状态良好、并不被烧坏。本锅炉燃烧方 式采用最新引进的低 NO X同轴燃烧系统( LNCFS),煤粉燃烧器为四角布置、切 向燃烧、摆动式燃烧器。 主燃烧器喷嘴由四组内外传动机构传动,每组分别带动一到二组煤粉喷嘴及

中速磨煤机的工作原理及应用

中速磨煤机的工作原理及应用 各种中速磨煤机在结构上有一定差异,按其碾磨部件的形状可分为辊盘式和球环式两种。辊盘式磨煤机由于各制造厂家的不同设计,磨辊和磨盘的结构形式各不相同,又有平盘磨(Loesche磨)、斜盘磨(RP磨和HP磨)及辊环磨(MPS磨和Berz磨)等多种类型。球环中速磨又称E型磨。 由于驱动磨盘、磨碗或磨环的主轴都是垂直装设的,故中速磨又有立轴磨之称。 1.1.1 中速磨煤机的工作原理与结构 各种中速磨煤机的工作原理基本相似,如图2-20所示。原煤由落煤管进入两个碾磨部件的表面之间,在压紧力的作用下受到挤压和碾磨而被粉碎成煤粉。由于碾磨部件的旋转,磨成的煤粉被抛至风环处。装有均流导向叶片的环形热风道称为风环。热风以一定的速度通过风环进入干燥空间,对煤粉进行干燥,并将其带入碾磨上部的粗粉分离器中。经过分离,不符合燃烧要求的粗粉返回碾磨区重磨。合格的煤粉经煤粉分配器由干燥剂带出磨外,引至一次风

管。来煤中夹带的杂物(如石块、黄铁矿块和金属块等)被抛至风环处后,因由下而上的热风不足以阻止它们下落,故经风环落至杂物箱,上述的杂物亦称石子煤。 图2-20 中速磨煤机工作原理 (a) Loesche平盘磨;(b)Lopulco平盘磨;(c)RP碗式磨; (d) MPS磨;(e)E型磨 平盘磨、碗式磨(RP、HP型)、MPS磨和E型磨煤机结构见图4-2。

⑴平盘磨 平盘磨如图2-21(a)所示。平盘磨内,煤在平盘和锥形的辊子之间被碾磨成煤粉,压紧力由加压弹簧或液力一气动压紧装置来提供。磨辊与磨盘之间保持一定间隙,不直接接触。装有均流导向叶片的风环,一种是固定于磨煤机机壳上(如Leosche平盘磨);另一种是固定在转动的磨盘上,并随其一起转动(如Lopulco平盘磨)。

磨煤机启停

一、A、B、C磨煤机运行加负荷启动D磨煤机 1、据目标负荷计算目标煤量。 2、综合考虑A、B、C磨煤机运行情况(电流、磨碗差压等参数)适当的将煤量加大。 3、适当加送风,A、B侧送风机出力偏差不大。 4、设定一次风压8.5KPa以上,向上设定汽包水位,主再热蒸汽温度设定值下调。 5、检查D磨煤机混合风门确已关闭。 6、检查D磨煤机冷一次风调门、热一次风调门在关闭。 7、检查D磨煤机冷一次风截门、热一次风截门在开启。 8、开启D磨煤机出口门。 9、检查D磨煤机密封风气动门在开启,密封风风压低信号消失。 10、启动D磨煤机。 11、开启D磨煤机热一次风调门至90%以上,混合风门5%左右(最大不超过15%)进行暖磨。注意风门的指令与反馈情况,确保各风门活动正常。 12、注意监视各磨煤机运行情况,电流、差压、出口温度,给煤机、清扫电机运行情况。炉膛负压、汽包水位稳定。 13、检查D给煤机上闸板在开启。(如没有开启待启动给煤机后开启) 14、检查D给煤机下闸板在开启。 15、待D磨煤机出口温度达到65℃后,开启磨煤机混合风门出现风量(30t/h-40t/h)时启动D给煤机。启动后继续开大混合风门使得风量大于50t/h,注意监视一次风压不低于7.4KPa,风门指令和反馈情况保证风门不卡涩。 16、检查D磨煤机各角有火检,模拟量、开关量正常。如果没有可以采用加大煤量,调整二次风门(关小周界风、二次风门开到40%,注意二次风箱与炉膛差压不小于0.3KPa,如果小于0.3KPa时及时增加送风)的方式使得火检正常。 17、检查给煤机运行正常,清扫电机运行正常。 18、通知除灰人员D磨煤机已经启动,加强石子煤排放,加强对D磨煤机电流、磨碗差压的监视。 19、开启D磨煤机的二次小风门至40%。 20、加A、B送风机指令,维持氧量在3.5%--4%,监视炉膛负压、汽包水位稳定。 21、将D磨煤机煤量增加,使得给煤机指令至50%以上,视磨煤机运行情况调整其他磨煤量使得总煤量达目标煤量,下层磨煤机煤量最多,依次递减。 22、开大D磨煤机二次小风门(60%左右),视负荷、火检等情况将D磨煤机周界风关闭。 23、将D磨煤机混合风门投自动,设置偏置+2左右,热一次风调门、冷一次风调门投自动,设定热一次风调门为0,设定冷一次风调门(磨煤机出口温度)为95℃。 24、全面检查各磨煤机运行情况,炉膛负压、汽包水位、氧量、火检、火焰电视稳定。 二、A、B、C、D磨煤机运行减负荷停运D磨煤机 1、根据目标负荷计算目标煤量。 2、通知除灰人员将停运D磨煤机加强石子煤排放。 3、设定一次风压在7.9KPa左右,提前对主再热汽温进行预控,将汽包水位值向下设定。 4、减D磨煤机煤量,注意监视炉膛负压、汽包水位及D磨煤机火检情况。 5、减A、B送风机指令,使得两台送风机两侧出力偏差不大,维持氧量在3.5%以下。 6、适当关小D磨煤机二次小风门或其他磨二次小风门,使得二次风箱与炉膛差压不低于0.3KPa。 7、稳定一段时间,待各监视参数稳定后将D磨煤机煤量快速分配至其他运行磨煤机,将D磨煤机煤量减

机组启动操作票

#6机组锅炉冷态滑参数启动操作票前夜班三值天气:晴 编号:集/炉-20100236018

启动期间应加强锅炉汽水品质监督。 9 燃料投入应缓慢进行,防止燃烧波动大引起省煤器前流量低。 10 锅炉升温、升压及机组升负荷过程中,要严密监视锅炉各受热面管壁温情况,防止因升速快而造成管壁超温,有关疏水阀应打开,使过热器、再热器管壁各点金属温度不得超过规定值。 三、点火前的检查、准备工作 1 1检查、确认机组检修工作已全部结束,热机、电气、热工各专业一、二种工作票注销、安全措施全部拆除。 2 2检查、确认机组临时设施拆除、原设施恢复。 3 检查、确认厂房照明良好。 4 检查、确认通讯设施良好。 5 检查、确认消防水系统压力正常0.8MPa,联锁正常投入。 6 检查、确认气体消防系统正常投入,烟感报警系统调试完毕。 7 投入辅汽联箱,调整压力至正常值(10~13ata)。 8 记录锅炉各部膨胀原始值。 9 检查、确认机仪用、杂用空气压力均正常。 10 检查、确认机组各表计齐全完好,仪表及保护电源已送。 11 检查、确认机组OVATION控制系统工作正常。 12 检查、确认锅炉所有辅机联锁保护试验正常并投入。 13 检查、确认锅炉各保护试验全部合格并投入。 14 检查、确认MFT、OFT试验合格并投入。 15 检查、确认锅炉大联锁试验合格并投入。 16 检查、确认机炉电大联锁试验合格并投入。 17 检查、确认各辅机分部试运正常,并送动力电备用。

18 检查、确认各辅机油箱油位正常,油质合格。 19 检查锅炉安全门整定合格并投入。 20 声光报警系统试验良好。 21 检查、确认机、炉侧所有风门、挡板、气动门电源、气源已送并将选择开关置“远操”位置;电动门已送电,选择开关置“远控”位置。 22 所有独立小程控投入正常。 23 所有表计投入。 24 记录锅炉炉前油系统进、回油表码。 25 检查闭式水系统投入正常。 26 执行炉前油系统恢复操作票,各层油枪、点火枪可靠备用,油库供油正常。 27 检查等离子系统投备 28 原煤仓煤位合适。 29 检查确认锅炉水压试验合格。 30 执行锅炉冷态上水操作票。 31 联系化学化验水质,进行冷态开式冲洗。 32 投入除氧器加热,提高炉水水温。 33 执行除渣系统投运操作票。 34 执行空预器启动操作票,启动两台空预器运行。 35 启动一侧风烟系统,调节负压正常。 36 启动另一侧风烟系统,调节负压正常,总风量正常。 37 启动一台火检风机,另一台投备用。 38 当环境温度<10℃时,投入暖风器。 39 投入炉膛烟温探针,投入工业电视。 40 做燃油泄漏试验(根据情况)。 41 吹扫炉膛。 42 开来、回油跳闸阀,复位MFT、OFT。

磨煤机冷热风门自动故障的技术措施

磨煤机冷热风门自动故障的技术措施 一、制定目的: 针对12月19日2号炉A磨煤机冷、热风调节门投自动时由于A 磨煤机进口风量死点后造成A磨煤机轻微堵磨的事件,为了保障机组安全运行,同时为提高发生此类事故后机炉电各专业协调操作性,及此类事故的判断、处理能力特制定本措施。 二、措施如下: 1、运行值班人员在监盘过程中,要注意机组负荷和总煤量的匹配关 系。发现总煤量变化时应根据磨煤机出口温度、出口压力及主汽压力变化率的变化及时准确判断出磨煤机运行情况是否正常。 (当机组控制方式为协调控制时,出现磨煤机自动失灵的类似情况时,首先观察磨煤机冷、热风调节门是否逐渐关小,磨煤机出口风压、主汽压力、温度下降、主汽压力变化率减小甚至变负,锅炉总煤量增大;而机组控制方式为机跟随方式时,磨煤机进口风压升高、出口风压、风速降低,主汽压力变化率变负,主汽压力、温度下降、机组负荷下降;当发现这些现象都满足时应特别注意磨煤机运行情况。这些都是轻微堵磨的前兆。 2、监盘人员发现磨煤机进口风量测点1、2值大于5t/h时,应及时 联系热控检查对该磨煤机进口风量测点进行反吹扫,校验其准确性。吹扫时应解除该磨煤机冷、热风调节门自动,并联系热控点检强制一次风量。当发现磨煤机进口风量测点1、2值偏差接近10t/h时,应立即解除该磨煤机的冷、热风调节门自动,联系检修处理。 3、监盘人员发现磨煤机进口风量死点后,应及时解除冷、热风调节 门自动,并比对之前的磨煤机冷、热风调节门开度,及时将冷、热风调节门开至之前的阀位。在开冷、热风调节门时,应注意磨煤机出口压力的变化。然后联系检修对测点进行吹扫。 4、若监盘人员发现磨煤机冷、热风调节门不正常的关小或冷风调节 门大幅度关小时,应立即检查该磨煤机冷、热风调节门自动是否正常,必要时解除磨煤机冷、热风调节门自动,改为手动控制。 并将冷、热风调节门逐渐开至适当位置,尽量不要大幅度调整。

中速磨煤机更换磨辊检修方案磨辊检修磨中速辊磨煤

电力安装分公司2号炉B磨煤机 检修方案 审核: 编制:王泽鹏 日期:2014年2月16日 一、检修注意事项 1.1事故预防说明

在磨煤机进行检查及修理工作时,应遵守相应安全规则。对磨煤机进行维修时,必须注意以下几点: a. 切断主传动电动机电源 b. 关闭一次风入口门 c. 关闭分离器出粉管道上的阀门 d. 关闭磨煤机和给煤机防爆消防气体通入管道上的阀门 e. 给煤机及给料机不得开动; 1.2检修场地、检修工具和更换备件 1.2.1必须有专门的检修场地和齐全的检修工具;包括一般通用工具和制造厂提供的专用工具。 1.2.2为保证检修时部件及时更换,缩短停机时间,事先应准备好备件。尤其是以下备件: a. 机壳导向块、导向板及调整垫 b. 组装好的磨辊3套 c. 组装好的磨环(包括衬板)1套 d. 涉及到拆卸的所有螺栓、螺钉、螺母、防松垫圈 e. 各处耐火纤维密圭寸绳、密圭寸垫圈 f. 配套设备所需备件见各使用说明中介绍,其它非易损件,根据情况配 备,以备意外事故时更换 1.3操作注意事项 a. 辊套、衬板不能接触火焰、电焊,其本身温度不能升降过快。磨煤机 内部降温只能自然冷却,任何加速磨煤机内部降温的措施如用水,冷风吹都绝不允许。辊套、衬板的温升要求见磨辊拆装说明。 b. 为了便于安装和将来拆卸,所有螺栓、螺钉的螺纹处都必须抹二硫化 钼。拧入时不能别劲,否则必须修理。 c. 进行焊接作业时应采取等电位保护措施,防止磨辊、减速机、油缸、 关节轴承等关键部件因通过电流而损坏。 、检修内容磨煤机内部检查磨煤机碾磨件及内部零部件拆卸与安装工作为垂直作业。为此,应将分离器上部带有伸缩节的出粉管拆除,并应把分离器拆除。因此,应备有各种规格的吊索或吊链及其他起吊工具,用来拆卸和安装磨辊压架传动盘磨环等部件。 2.1 分离器的拆卸与安装 2.1.1 将分离器出粉管道用索具吊住 2.1.2 将分离器上部带有伸缩节的出粉管移开 2.1.3 拆开分离器与机壳间的连接螺栓 2.1.4 拆下通向分离器顶部的梯子

#3磨煤机启停时的汽温和燃烧控制

合肥二电厂的制粉系统采用的是双进双出钢球磨正压直吹式系统,在投入商业运营后的实际运行中,磨煤机的启停对锅炉的燃烧和汽温扰动很大,特别是#3磨煤机启停时最下层的F 层、E层粉投入时,锅炉极易发生超温现象,汽压波动也很大。本文从燃烧、汽温调节系统的特性和运行控制角度,探讨#3磨煤机启停时的优化调节方案和防止汽温汽压振荡的运行措施 一、系统配置和特性 1.制粉系统主要技术参数 1)磨煤机 型号:SVEDALA 12'6''×18'0''(3.81×5.96m) 型式:双进双出钢球磨 煤粉细度:200目75%通过≈R90=18.5% 转速:17.2rpm 出口温度:70℃ 长度:5496mm 内径:3810mm 出力:6437 T/H㎜ 钢球装载量:68885 T 钢球尺寸:Ф50/Ф40/Ф25mm 各种钢球比例:27.7/31.3/9.9 T 燃用煤种:淮南花家湖烟煤Wy =7.52% A y =31.61% V r=30.29% Cy=48.47% Qyd =20171kJ/kg 数量:3台/炉 生产厂家:美国SVEDALA公司 电动机 功率:1100kw 电压:6000V 转速:1000rpm 减速箱输出功率:221RPM 减速箱减速比:4.437:1 润滑油系统 流量:0.45G/MIN 高压 15G/MIN 低压 电加热器功率:30KW 电器电压:380V 顶轴油泵电机型号:112M-6 顶轴油泵电机功率:2.2KW 低压油泵电机型号: 112M-6 低压油泵电机功率: 2.2KW 密封风机 型号:TBA/100-22

空气流量:7280M3 /H 空气压力:1.078KPA 电机功率:15KW 转速:2920RPM 电压:380V 数量:1台/磨 2)给煤机 型号:GM--BSC21-26 型式:耐压电子称重计量式 最大出力:100T/H 工作出力:5-75T/H 数量:2台/磨 生产厂家:沈阳华电电站设备公司 粗粉分离器 型式:百叶窗离心分离 分离器直径:2743MM 数量:2台/磨 (2) 主要运行参数 进磨最大一次风量:123450KG/H 磨最大静压损失:5.6KPA 磨最大一次风压:4.2KPA 进口允许最高风温:400℃ 磨最小负荷:30T/H 单侧运行 30T/H 双侧运行 密封空气总量:5100KG/H 磨煤单耗:14.97KWH/T煤(设计煤种) 2.制粉系统主要流程和工作原理 合肥二电厂350MW机组每台锅炉配置3套SVEDALA公司生产的双进双出钢球磨煤机,正压直吹式制粉系统。每套制粉系统包括1台双进双出钢球磨煤机,2台给煤机,2台粗粉分离器,1台密封风机,共用的一次风系统,8个煤粉燃烧器(每层4个),以及相配套的风门档板、煤粉管道等。 二只双曲线型原煤斗中的原煤经过入口电动门,进入两台电子称重式给煤机,再经过电动闸板门送出。取自冷、热一次风母管经调整后作为磨煤机的一次风,分别与两台给煤机出口的原煤混合,并在原煤的下落过程中完成其干燥功能。在磨煤机两端料斗的煤侧斜坡处依其惯性将原煤落入磨筒体内进行研磨。其外取自冷、热一次风母管经调整后,使风温一定(有最小流量限制)作为磨煤机的旁路风,在低负荷情况下保证一定量的一次风通过粗粉分离器和煤粉管道,在启动和停运过程中通过DCS程序控制在燃烧器停止工作时对分离器、煤粉管道进行吹扫。每根煤粉管道(在分离器出口挡板后)通过电动闸板门取自冷一次风母管作为吹扫风,在磨煤机停运后或启动前对煤粉管道进行吹扫。(如图) 在一次风的作用下,经磨煤机研磨后的煤粉由磨煤机两端料斗的粉侧管道送至粗粉分离器经

磨煤机安全运行技术措施

磨煤机安全运行技术措施 由于公司燃煤煤源复杂,煤质变化较大,为保证锅炉安全运行,要求磨煤机能适应各种煤源,为防止燃煤煤质原因造成磨煤机运行煤量大、风量低、磨煤机过负荷,保证磨煤机的安全、稳定、经济运行特作如下规定: 1、磨煤机运行方式按规程“8.1.8燃烧器运行要求”执行(如下): 1)锅炉在任何工况下,炉膛总风量不得小于30%bmcr; 2)任一煤粉喷嘴切除后,煤粉管道必须进行吹扫; 3)锅炉不论由于何种原因引起rb,炉负荷处于50%mcr以下时应投微油油枪; 4)一次风喷嘴运行规定(推荐值): a)当锅炉负荷≥80%ecr时,1-4层一次风喷嘴运行(四台磨煤机运行)。 b)当锅炉负荷≥60%ecr时,1-3层一次风喷嘴运行(三台磨煤机运行)。 c)当锅炉负荷≥35%b--mcr时,1-2层一次风喷嘴运行(两台磨煤机运行),并可根据情况投微油油枪助燃。 d)当一次风喷嘴运行层数为3层时,应尽量投运彼此靠近的3层一次风喷嘴。 5)当锅炉负荷<35%mcr必须逐步投入微油油枪助燃。 6)当负荷达240mw左右时,可根据煤质、磨煤机出力及燃烧工况确定是否投运第四台磨煤机。 7)根据磨组运行情况,调节一次风与燃烧量匹配,一次风速不能太低,

以免引起煤粉管道堵粉。 2、机组负荷≤200mw,三台磨煤机运行时,由于煤质差,当锅炉总煤量大于125t/h时,应及时采用四台磨煤机运行方式。 3、机组负荷≤200mw,四台磨煤机运行,当煤质好转,锅炉总煤量小于120t/h时,根据磨煤机渣量情况应及时停磨,采用三台磨运行方式。 4、机组负荷≥280mw,煤质差,当锅炉总煤量大于165t/h时,应启动第五台磨煤机,采用五台磨煤机运行方式。 5、倒磨运行后要及时调整磨煤机入口一次风量和辅助风档板开度,防止磨煤机出口粉管堵粉和炉膛结焦。调整一次风机和送风机出力,保证磨煤机入口一次风量不小于50t/h,调整燃烧稳定,保证磨煤机安全、稳定、经济运行。 6、倒磨燃烧不稳火检摆动大时,应及时投入油枪稳燃。运行过程中要加强运行监视和调整,合理配风,保证最佳的风煤比,提高锅炉效率。 7、加强锅炉结焦情况的检查和对渣斗落焦工况的监视,及时进行捅焦和挤渣工作,必要时及时联系机械维修部配合捅焦。 发电部 2010年11月13日

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案 一、目的 受到东北电网机组深度调峰影响,根据公司要求,计划对2号机组进行深度调峰低负荷稳燃试验,试验计划将2号机组负荷减至230MW,能够长期稳定运行。 二、低负荷稳燃试验组织机构 组长:姚大春 副组长:张宏伟王宏光 组员:张勇秦英武吕学霞周作发薛云海翟金星于龙原志国当值值长 职责: 1.组长负责低负荷稳燃试验方案的审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 2.副组长指导低负荷稳燃试验方案的编写,负责审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责指导解决试验过程中存在的重点、难点问题;对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 3.组员负责低负荷稳燃试验方案技术措施的编写,风险预控落实。试验过程中进行技术指导,对突发事件采取应对措施。 4.组员负责试验后形成试验报告报送公司领导。 三、机组低负荷稳燃试验技术措施 (一)试验条件及准备工作 1.机组运行稳定,无影响机组进行低负荷稳燃试验的设备缺陷。 2.制粉系统组合方式为A、B、C、D或B、C、D、E制粉系统运行。试验时不允许制粉系统断层运行。 3.微油点火油枪及各层点火油枪试验好用,无缺陷,油压保持在3.0MPa。 4.入炉煤煤质发热量在2900大卡以上,煤质稳定。 5.热工火检正常(试验期间退出运行磨煤机2/4无火保护,试验期间观察各层火检情况,确定是否修改为3/4无火)热工负责,无闪烁现象,锅炉燃烧稳定。 6.炉膛吹灰器禁止投入运行。 7.机组供热切换至1号机组供热,2号机组冷再至辅汽调门保持全开位。 8.备用制粉系统油站投入运行,油压正常,磨煤机启动条件允许(热工强制),具备随时启动条件。 9.各层燃烧器摆角保持水平位置。 (二)试验方法及操作步骤 1.机组负荷280MW运行稳定,A、B、C、D制粉系统运行,E磨煤机备用,具备快启条件。 2.申请调度,2号机组减负荷至230MW。

磨煤机检修维护.doc

磨煤机维护、检修说明 1 维护、检修注意事项 1.1事故预防说明 在磨煤机进行操作、检查及修理工作时,应遵守相应安全规则。不允许将何安全保护装置和电气联锁装置、防爆装置等随意切断,使其完全或部分失去作用。对磨煤机进行维修时,必须注意以下几点: a.切断主电动机电源 b.关闭磨前热风管道挡板 c.关闭分离器出粉管道上的阀门 d.关闭磨煤机和给煤机防爆消防蒸汽通入管道上的手动阀门 e.给煤机不得开动; 1.2 检修场地、检修工具和更换备件 1.2.1必须有专门的检修场地和齐全的检修工具;包括一般通用工具和制造厂提供的专用工具。 1.2.2为保证检修时部件及时更换,缩短停机时间,事先应准备好备件。尤其是以下备件: a.机壳导向块、导向板及调整垫 b.组装好的磨辊3套 c.组装好的磨环(包括衬板)1套 d.辊套、油封、O形胶圈、加载油缸用密封件、辊架防磨板、衬板 e.机壳防磨护板 f.刮板 g.涉及到拆卸的所有螺栓、螺钉、螺母、防松垫圈 h.各处耐火纤维密封绳、密封垫圈 i.减速机、磨辊、高压油泵站用油,磨辊油封处、分离器顶部装置用润滑油脂等 j.配套设备所需备件见各使用说明中介绍,其它非易损件,用户可根据情况配备,以备意外事故时更换 1.3操作注意事项 a.辊套、衬板不能接触火焰、电焊,其本身温度不能升降过快。磨煤机内部降温只能

自然冷却,任何加速磨煤机内部降温的措施如用水,冷风吹都绝不允许。辊套、衬板的温升要求见磨辊拆装说明。 b.为了便于安装和将来拆卸,所有螺栓、螺钉的螺纹处都必须抹二硫化钼。尤其是重要部件,拧入时不能别劲,严防螺纹损坏。 c.进行焊接作业时应采取等电位保护措施,防止磨辊、减速机、油缸、关节轴承等关键部件因通过电流而损坏。 2停机时的保养与维护内容 2.1 概述 为获得磨煤机良好的使用,必须根据运行计划使磨煤机有一定的停歇时间,并且要根据运行计划对其部件做必要的修理和更换,以保持磨煤机良好的操作运行状态,因此对于维修工作,我们建议应采取预防性的维护保养措施,而不是在绝对需要时才进行修理或更换,从而达到较高的可靠性,以避免无谓的停机。磨煤机正常的维护保养主要分为磨煤机内部检查和磨煤机外部检查。 2.2 磨煤机内部检查 2.2.1 人员进入磨煤机内部的检查之前,必须做到本篇1.1中事故预防说明的内容,同时打开磨煤机检修大门时,应注意安全,防止高温状态的磨煤机可能对人体造成的伤害。 2.2.2 对磨煤机内部进行清理工作,检查磨内(碾磨腔、一次风室、分离器)是否有安装工具、粗大物体、布块杂物、纤维或其它杂物,如有应消除。检查旋转喷嘴部位与静环之间是否有杂物,清理存在的杂物,否则在磨煤机运转时产生噪音,引起不必要的误会。 2.2.3 重要部位螺栓检查 尤其是铰轴座、磨内密封风管、导向装置、磨辊端盖,严防螺栓松动引起事故。 2.2.4 磨辊的检查和换油 磨辊的密封和油位应定时检查。更换磨辊润滑油应在磨煤机停机时进行,用油标尺检查磨辊油位,并按《ZGM113型中速辊式磨煤机润滑油脂一览表》更换。润滑油明细表中所注明的换油周期是参考数据,实际操作时,换油时间通过对润滑油成份的逐项分析、粘度检验、测量油的综合指标,并在运行期间选择较短的时间间隔来检验润滑油的杂质并观察油质情况决定。 2.2.4.1旧油的排放 旧油排放是通过磨辊辊芯上的螺塞进行的。排放旧油时,应将圆柱滚子轴承及双列调心滚子轴承内的旧油同时排出。请务必不要拆卸封闭的轴承端盖来排放磨辊辊芯中的润滑油,在排油前,应用盘车装置将一个排油螺塞调至最低点。排出的旧油应盛放于适当的容器中。旧油排净后,重新拧紧螺塞并用锁紧圈锁住防止松动。 2.2.4.2 新油的注入 应按下列步骤为磨辊注油: (1)打开磨煤机机壳上的检查门

甩负荷调试措施样本

内蒙古科右中热电厂1×330MW空冷供热机组 甩负荷调试措施 文件编码: JKFD.gzb-AVI-CS-JQ-018 项目名称: 甩负荷调试措施 调试单位: 内蒙古电力科学研究院科右中项目部 日期: .3.10 版次: A

措施编号: JKFD.gzb-AVI-CS-QJ-018项目负责人: 贾斌 试验人员: 段学友韩建春李占表措施编写: 贾斌 措施校阅: 段学友 措施打印: 李占表 措施初审: 焦晓峰 措施审核: 张沈斌 措施批准: 张谦 批准日期: 年月日 目录

1.编制依据-----------------------------------------------3 2.系统概况-----------------------------------------------3 3.试验目的及试验计划-------------------------------------4 4.试验前应具备的条件--------------------------------------4 5.甩负荷试验的组织分工------------------------------------5 6.甩负荷试验前的准备工作----------------------------------5 7.甩负荷试验主要操作程序----------------------------------6 8.试验安全措施-------------------------------------------7 9.测试仪器与主要测试项目----------------------------------8 10.附录--------------------------------------------------8 1 编制依据 1.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程( 1996年版) 》电力部电建[1996]159 号 1.2 《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号

燃用印尼煤的措施(11年)

燃用印尼煤的措施 一、原煤仓进煤: 1. 必须了解印尼煤进仓前水份、粘度、堆放等情况。 2. 五台磨煤机均完好时,印尼煤原则上单机只上一个仓,值长根据制粉系统的情况及负荷来安排上煤,严禁印尼煤上错煤仓。 3. 上印尼煤的煤仓仓位控制在70%左右。 4. 燃运专业加强上煤全过程管理,严格控制“四大块”进行原煤仓。 5. 严禁将已自燃的印尼煤进入原煤仓,在煤仓入口处应配有充足的CO2灭火器材,燃料运行加强对煤仓的检查。 6. 一旦发现煤仓有发热、自燃现象,应即向煤仓内喷入CO2气体,同时通知值长、输煤控制室,向煤仓进挥发份低的煤种,并尽快燃用该仓原煤。 7. 燃运专业应针对输煤系统长期输送印尼煤的情况,制定防止输煤系统火灾、粉尘爆炸事故的措施并严格执行。 二、制粉系统的相关措施: 1. 集控人员应了解印尼煤的煤质情况。 2. 使用印尼煤的给煤机就地放好锤子等工具,随时做好敲打疏通落煤管堵煤的准备。 3.加强对磨煤机灭火蒸汽系统的检查,保证自动疏水正常,灭火蒸汽系统处于热备用状态,随时可以正常投用;各台磨煤机的本体、废料箱的消防蒸汽手动门应开启,做好随时投用消防蒸汽的准备。 4. 使用印尼煤的磨煤机除了正常巡查及出石子煤外,其周围严禁无故长时间逗留。 5. 使用印尼煤的磨煤机原则上必须连续运行。若使用印尼煤的磨煤机需要正常停运(缺陷检修、计划检修、停磨备用等),若条件允许,应安排该磨使用低挥发份煤种运行两个小时后才能停运。 6. 两台炉如有多台磨煤机同时使用印尼煤,由当班值长统筹安排调峰停运的磨煤机。 7. 连续使用印尼煤达一个星期的磨煤机,原则上应更换低挥发份煤种运行不少于两个小时,此项工作由部门根据煤场存煤或来煤情况计划安排。 8. 使用印尼煤的磨煤机启动注意事项: 1) 认真检查给煤机、磨煤机没有积煤积粉自燃的现象; 2) 启动前先敲打原煤斗落煤管; 3) 充分检查磨煤机启动的各项条件均能够具备,通入灭火蒸汽5~10分钟后再通风暖

MPS中速磨煤机原理

您当前的位置:首页>>技术支持 中速磨煤机和风扇磨煤机工作原理 中速磨煤机 目前国内采用的中速磨煤机有以下四种:辊-盘式中速磨,又称平盘磨;辊-碗式中速磨,又称碗式磨或RP型磨,球-环式中速磨,又称中速球磨或E型磨;辊一环式中速磨,又称MPS 磨。这些磨煤机的工作转速为50~300r/min,故称中速磨煤机。上述四种中速磨结构可见图1。

图1 a)平盘磨 1-减速齿轮箱 2-磨盘 3-磨辊 4-加压弹簧 5-落煤管 6-分离器 7-气粉混合物出口 8-风环 图1b)碗式磨 1-减速箱 2-浅沿磨碗 3-风环 4-加压缸 5-气粉混合物出口 6-原煤入口 8-分离器 9-磨辊 10-热风进口 11-杂物刮板 12-杂物排放管

图1 c)中速球磨 1-导块 2-压紧环 3-上磨环 4-钢球 5-下磨环 6-轭架 7-石子煤箱 8-活门 9-压紧弹簧 10-热风进口 11-煤粉出口 12-原煤进口

图1 d)MPS磨 1-弹簧压紧环 2-弹簧 3-压环4-滚子 5-压块 6-辊子 7-磨环 8-磨盘 9-喷嘴环 10 -拉紧钢丝绳 中速磨有共同的工作原理。它们都有两组相对运动的碾磨部件,碾磨部件在弹簧力、液压力或其它外力作用下,将其间的原煤挤压和碾磨,最终破碎成煤粉。通过碾磨部件旋转,把破碎的煤粉甩到风环室,流经风环室的热空气流将这些煤粉带到中速磨上部的煤粉分离器,过粗的煤粉被分离下来重新再磨。在这个过程中,热风还伴随着对煤粉的干燥。在磨煤过程中,同时被甩到风环室的还有原煤中夹带的少量石块和铁器等杂物,它们最后落入杂物箱,被定期排出。 图1a为平盘磨,其碾磨部件是2~3个锥形辊子和圆形平盘组成,辊子轴线与平盘成15°夹角。为了防止原煤在旋转平盘上未经碾磨就甩到风环室,在平盘外缘没有挡圈,挡圈 还使平盘上保持适当煤层厚度,以提高碾磨效果。 图1b为碗式磨,其碾磨部件是辊筒和碗形磨盘。早期制造碗式磨的钢碗较深,随着出力的提高,现在多采用浅碗形或斜盘形钢碗。 图1c为中速球磨。此磨煤机好似一个大型的无保持架的推力轴承。约十个钢球夹在上、下磨环之间,它们上下配合的剖面图形犹如字母“E”,故又称E型磨。钢球在磨环带动下回转的同时,

安全阀调试措施

锅炉安全阀调试方案

目录 1.概述3 2.试验目的4 3.试验依据5 4.试验范围5 5.调试应具备的条件5 6.试验步骤6 7.调试的质量标准7 8.调试过程记录内容7 9.安全措施7 10.组织分工8

1.概述 1.1系统简介 ****机组配用440t/h超高压参数、自然循环汽包炉,单炉膛、一次中间再热、燃烧器摆动调温、平衡通风、四角切向燃烧、固态排渣、中速磨冷一次风机正压直吹式制粉系统,配四台ZGM型中速辊式磨煤机,布置在炉前。固态排渣,炉后尾部布置两台三分仓空气预热器。全钢架悬吊结构,露天布置。锅炉燃用煤种为印度劣质烟煤。 1.2锅炉主要蒸汽参数 锅炉容量和主要参数:主蒸汽、再热蒸汽和给水等系统的压力、温度、流量 等参数要求与汽轮机参数相匹配。 BMCR(设计燃料) 过热蒸汽流量t/h440 过热蒸汽出口压力MPa(g)14.29 过热蒸汽出口温度℃540 再热蒸汽流量t/h358 再热蒸汽进口压力MPa(g) 2.686 再热蒸汽进口温度℃320 再热蒸汽出口压力MPa(g) 2.549 再热蒸汽出口温度℃540 给水温度℃245.1 1.3安全阀整定压力及排放量

2.试验目的 2.1锅炉安全门是锅炉的主要安全设施,在机组投产前,对锅炉汽包、过热器、再 热器安全门进行调整,使其动作准确、可靠,以确保锅炉机组的安全运行。 2.2为了指导系统及设备的调试工作,保证系统及设备能够安全正常投入运行,制 定本措施。 3.试验依据 3.1《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)(管道篇) 3.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》 3.3《火电工程启动调试工作规定》 3.4《火电机组达标投产考核标准(2001年版)及相关规定》 3.5锅炉厂家资料 《锅炉安装说明书》 《锅炉使用说明书》 《锅炉设计说明书》 3.6调试合同 3.7热力系统图 4.试验范围 4.1锅炉锅筒安全门整定。 4.2锅炉过热器出口安全门整定。 4.3锅炉再热器进口安全门整定。 4.4锅炉再热器出口安全门整定。 4.5PCV阀操作试验。 5.调试应具备的条件 5.1机务应具备的条件 5.1.1锅炉蒸汽吹洗工作结束,全部系统已按设计要求恢复完毕。 5.1.2锅炉膨胀指示器按设计要求安装完毕,无妨碍膨胀之处,膨胀指示器“0”位已 经调好。 5.1.3安全阀的安装工作结束,水压试验时所用临时阀芯(或堵板)取出,安全阀经 检查符合要求。 5.1.4整定安全阀使用的标准压力表校验安装完毕〔0~25MPa一块,0~6MPa一块,0.4 级以上〕。 5.1.5安全阀平台清理干净,道路畅通,照明充足。

造成磨煤机排渣箱堵渣的原因分析及措施

造成磨煤机排渣箱堵渣的原因分析及措施 从以往磨煤机排渣箱堵渣的情况来看,造成我厂磨煤机堵渣的原因有以下四点: (1)排渣箱入口门开不到位或自关导致排渣不畅,在渣箱入口处结焦堵塞,此种情况只发生一次(#1炉#4磨),目前已处理。 (2)由于原煤中含有铁丝等杂物,无法从磨煤机排出,堵塞在排渣箱入口,造成排渣不畅,在渣箱入口处结焦堵塞。煤中含有杂物堵塞磨煤机的情况近期没有发生,控制较好。 (3)排渣操作不正确。排渣人员排完渣后忘记开启排渣箱入口门,造成渣箱堵塞。 (4)排渣不及时造成渣箱堵塞,根据对近期磨煤机堵渣情况的调查,基本上都是由于排渣不及时导致的。 (5)磨煤机磨损较严重,#2炉和#3炉的磨煤机去年小修时更换了磨辊套,制粉系统累积运行时间在7000小时左右;#1炉和#4炉虽然在大修时更换了磨辊套,但是磨碗衬板和节流环磨损严重的部件大部分都未进行更换,磨煤机出力降低,导致排煤量增大,最严重的一台磨(#3炉#2磨)每十分钟就要进行一次排渣,给排渣工作带来一定困难。 通过对排渣量大的磨煤机的一次风进行跟踪调整,并通过调查历史趋势曲线,各磨煤机出口风压基本都维持在2.0kPa左右,高于设计值 1.2kPa。可以判断造成排渣量大原因不是风量调整的问题,为

设备原因。 统计5月份以来磨煤机堵渣共6次,其中#1炉#5磨堵渣4次,原因为#1炉#5磨排渣管向外喷火,排渣人员不能及时排渣,导致渣箱堵塞。另外两次为#3炉#2磨和#3炉#4磨。 防范措施: (1)增加磨煤机的定期检修和维护工作,建议磨煤机累积运行2000小时后每增加1000小时进行一次检查,对损坏部件更换或根据磨损情况调整磨辊和磨碗间隙。 (2)加强排渣人员的业务培训,避免因操作不当造成磨煤机堵渣。 (3)加强排渣人员的管理,要求排渣人员发现磨煤机排渣异常及时汇报锅炉值班员,发现排查系统设备缺陷及时通知锅炉值班员联系检修处理,并做好记录。 (4)运行人员认真进行调整,发现个别磨煤机排煤量大积极协调各磨煤机出力,在不影响机组负荷的情况下,尽量减小排渣量大的磨煤机出力。 (5)加强输煤管理,尤其是增强对碎煤机、除铁器的运行及维护,防止因杂物进入磨煤机造成磨煤机堵渣。

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