溢流的原因

溢流的原因
溢流的原因

溢流的原因

Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

一、溢流的原因

二、溢流发生的原因很多,其最根本的原因是井内压力失去平衡、井内压力小于地层压力。

三、1、地层压力掌握不准确。这是新探区和开发区钻调整井时经常遇到的情况。特别是裂缝性碳酸岩地层和其他硬地层压力更难准确掌握。开发区注水使地层压力升高等原因,造成地层压力掌握不准确。

四、2、起钻时井内未灌满钻井液。起钻过程中,由于起出钻柱,井内钻井液液面下降,这就减小了静液压力。只要钻井液静液压力低于地层压力,溢流就可能发生。在起钻过程中,向井内灌钻井液可保持钻井液静液压力。起出钻柱的体积应等于新灌入钻井液的体积。如果测得的灌浆体积小于计算的钻柱体积,地层中的流体就可能进入井内,溢流就可能在发生。

五、3、过大的抽吸压力。起钻的抽吸作用会降低井内的有效静液压力,会使静液压力低于地层压力,从而造成溢流。起钻时井内钻井液没有上体钻具那样快,就可能产生抽吸作用。这实际上在钻头的下方造成一个抽吸空间并产生压力降。无论起钻速度多慢抽吸作用都会产生。应该记住的重要事情是,井内的有效压力始终应能平衡地层压力,这样就可以防止发生溢流。除起钻速度外,抽吸过程也受环形空间大小与钻井液性能的影响。在设计井身结构时,钻具(特别是钻铤)与井眼间应考略有足够的间隙。钻井液性能特别是粘度和静切力应维持在合理的水平。

六、4、钻井液密度低。钻井密度低是溢流比例高的一个原因。这样引起的溢流比较容易控制,并且很少导致井喷。钻井液密度低而产生的溢流通常是突然钻遇到高压层,地层压力高于钻井液静液压力条件下发生的,特别是为了获得高的机械钻速、降低钻井成本和保护油气层而是用较低的钻井液密度。钻井液的油、气、水侵是密度降低的一个重要原因。

七、5、钻井液漏失。钻井液漏失是指井内钻井液漏入地层,这就引起井内液柱和静液压力下降。下降到一定程度时,溢流就可能发生。在压力衰竭的砂岩、疏松的砂岩以及天然裂缝的碳酸盐岩中漏失是很普遍的。由于钻井液密度过高和下钻时的压力激动,使得作用于底层上的压力过大,而产生

井漏。特别是在深井、小井眼里使用高粘度钻井液钻进,环形空间摩擦压力损失可能高到足以引起井漏。

八、6、地层压力异常。钻遇异常低压或异常高压地层,由于钻井液密度不合理而引起溢流。对于可能钻到的高压井,设计时应考略使用更好的设备而且更加密切注意,可防止可能发生溢流。

九、7、其它原因。在多数情况下,溢流可能是由于上述某种原因引起。但还有其他一些情况,造成井内静液压力不足以平衡或超过地层压力,如:十、(1)中途测试控制不好;十一、(2)钻到临井里去;十二、(3)以过快的速度钻穿含气砂层;十三、(4)射孔时控制不住;十四、(5)固井时,水泥的失重;十五、二、各种钻井工况下溢流的预兆十六、发生溢流时,在地面总可以观擦到溢流的告警显示。识别和解释这些显示,并能在各自的职责范围内采取必要的措施,是每个工作人员的职责。十七、1、钻进中溢流发生的预兆十八、(1)钻井液返出量增加。在泵排量不变的情况下,井口返出钻井液量增加,是发生溢流的主要显示之一。钻井液返出量增加,说明地层压力大于井底压力,因而迫使地层流体进入井内,从而帮助钻井泵推动钻井液在环形空间加速上返。如果溢流是气体,由于气体在环空上升过程中,所受压力不断减小,因此其体积不断增大,因此其体积不断增大,也造成钻井液返速增加。十九、(2)钻井液池中钻井液量增加。在没有人为地增加钻井液池中钻井液量的情况下,钻井液池的钻井液量增加,说明溢流正在发生。由于溢流发生时,进入井内的地层流体排替了同体积的钻井

液,使钻井液池中钻井液量增加。工作人员对钻井液池中钻井液量的变化情况应很敏感,发生钻井液池液面发生变化,一定要找出变化的原因,并采取相应的措施。二十、(3)停泵后,井内钻井液外溢。当停泵以后,井内钻井液继续外流,说明井内正在发生溢流。此外,当钻柱内钻井液密度比环空钻井液密度高的多时,井内钻井液也会外流。当发生这种情况时,司钻应仔细分析原因,采取正确措施,必要时可关井。二十一、2、起下钻时溢流的预兆。起钻时,应灌入井内的钻井液量小于钻具的排替量,则表明地层流体已经进入井内,填补了起出钻柱所占据的空间。下钻时如果返出钻井液量大于钻具的排替量,则表明井内发生溢流。二十二、3、测井时溢流的预兆。测井时电缆下放和起升中,井口有明显的钻井液外溢,这说明井内已发生溢流。出现这种情况应立即停止测井作业,根据溢流情况采取相应的措施。二十三、4、下套管作业时溢流的预兆与下钻时相同。二十四、三、溢流的监测和预防措施二十五、《钻井井控技术规程》中指出,及时发现溢流显示是井控技术的关键环节。从打开油气层到完井,要落实专人坐岗观察井口和循环池液面变化,发现溢流,及时报告。二十六、地层压力的增加或钻井液液柱压力的减少就是溢流的警告信号,地层流体向井内流动和各种显示就是溢流的具体显示。溢流的监测和预防应从钻井设计开始。二十七、1、钻井设计时的溢流监测和预防二十八、在井的设计中,先要对临井资料进行地层对比、地质预报分析,得到预计的压力剖面和可能的溢流点,方可作出钻井的最后设计。在钻井设计中要做到:二十九、(1)使套管、地层压裂梯度、设计具有相容性;三十、(2)提出监测与防喷设备的选择与安装要求;三十一、(3)预计地层的各种特性(岩性、压力预计可能的溢流地层);

三十二、(4)提出溢流或井喷时的应急预案和注意事项。三十三、预计的各种情况应当向钻井人员指出并解释。提醒他们在钻井作业中注意各种溢流的预报与显示,这是设计中非常重要的一点。除了正常钻进、起下钻作业外,还应包括取心、测井、中途测试、下套管、固井、射孔以及钻遇浅气层。三十四、2、钻进时溢流的监测和预防三十五、钻进中机械钻速、录井岩屑以及钻井液性能的各种变化,可用来监测地层压力的增加情况。三十六、(1)机械钻速的变化。在其他条件不变的情况下机械钻速主要取决于井底压力与地层压力的差值。在地层压力增加而井底压力维持不变的条件下,压差就会减少,机械钻速会增加。机械钻速的迅速增加是一种钻速突变。钻速突变表明钻头已钻到地层压力超过井内压力的底层。如果钻遇异常压力地层,应停钻检查井的流量情况。如果停泵停泵井内流体继续流出,说明溢流已发生,这是应进行循环,调整钻井液性能,以保证井内没有地层流体进入。三十七、地层岩性的突然改变也会发生机械钻速的显着变化。所以遇到机械钻速的突然变化要仔细分析原因,采取正确的技术措施。三十八、(2)岩屑的变化。观察与分析岩屑的变化同样可以指示地层压力变化的情况。压差减少,大块页岩将开始坍塌,这些坍塌的“岩屑”很容易识别,因为他们有特殊的尺寸和形状。地质录井人员所作的页岩岩屑的详细化学与物理分析,可以提供附加资料。页岩单位体积重量的减少或页岩矿物成分的某些变化可能与地层压力的增加有关些。三十九、(3)钻井液性能的变化。循环钻井液可把所钻的井下地层岩屑带到地面。同样,钻井液也是侵入井内地层流体的携带者。发生溢流后,一般会引起钻井液性能的变化。在钻井液出口管处测得的钻井液密度降低,会表明发生了溢流。如果油、气侵入钻井液,钻井液的密度下降,粘度增

加;盐水侵入钻井液则会使钻井液的密度、粘度下降。如发现油、气、水侵,应停止作业及时调整钻井液性能。四十、(4)钻井液柱高度降低。井内钻井液液面的下降会降低静液压力,当静液压力下降到一定程度时,就有可能导致溢流。井漏会降低井内钻井液液面。钻井液柱高度的降低取决于地层压力梯度与漏失层位的深度,井内液柱压力超过地层破裂强度时,就会造成井漏。监测井漏一般通过钻井液出口流量计和钻井液管的液面变化来显示。这种方法在半潜式钻井船上使用就不太可靠。解决的办法是在每一罐里使用不止一个传感器,在驱动司钻控制台上的可见指示器之前,信号要进行平均与总和。四十一、(5)起钻时灌钻井液不正常。起钻引起静液压力降低的原因有两个。一个是起出钻具使井内钻井液液面降低;二是由于过快地起钻速度,钻柱的下部造成抽吸力将地层流体抽入井内。起钻时应定期校对钻井液的灌入量。如果灌入钻井液体积小余所计算得起出钻具的体积,那么就有一流进入井内。对于灌入井内的钻井液体积可以用钻井液补充灌、泵充数计数器、流量表或钻井液灌液面指示器来测量。一般,每起出3—5里根钻杆就要检查一次灌浆情况,而对钻铤则每起出一个立根便要进行灌浆检查。四十二、当井内钻井液液柱压力小于地层压力时,地层流体就会进入井内。如不及时发现,随着溢流量的增多,井内液柱压力越来越小于地层压力,欠平衡量越来越大,溢流就越严重,若不迅速采取措施,将造成井喷。对一流的早期发现,是防止井喷的关键。在钻井实践中大多数油田都采用了“两勤两坚持、三校核、四观察”的早期发现溢流的措施。即“ 两勤两坚持”勤观察钻井液池液面变化;勤量测钻井液性能的变化。坚持坐岗观测溢流预兆;坚持打开油气层干部24小时值班。“三校核”校核井底压力与地层压力是否平衡;校核起钻时钻具排替量与钻井液灌入量是否相等;校核下钻时下入钻具排替量与返出钻井液量是否相等。“四观察”遇到钻速突快或放空,停钻循环一周或停泵

观察;钻遇到蹩跳钻、悬重发生突变、泵压发生变化,停钻循环观察;钻井液出口温度增幅大,返出岩屑量多并且快大时,停钻循环观察;打开油气层2米,停泵循环观察

系统采用在流体的流动方向上设置两个相同的传感器, 通过测量流体流

动噪声由上游传感器渡越到下游传感器的渡越时间来确

定流体的流量。此类流量计的传感器有多种类型, 如超

声波传感器、电容传感器等, 本文介绍的相关流量计采用

的是超声波式传感器。该流量计无转动部件, 在结构上

克服了涡轮流量计的缺点。

测试系统利用DSP

的串行通信接口(SCI) 将测量的数据通过MWD 实时送给

地面计算机系统。系统采用了符合RS232 标准的接口芯

片MAX232 构成RS232C 串行通信接口。

由于钻井液液位的变化是钻进过程中溢流及漏失的主要预兆,常规溢流及漏失实时监测技术是通过监测钻井液液位的变化来预报溢流及漏失的。主要存在以下两个问题:

1、不能准确发现微量溢流及漏失:常规泥浆罐的内空截面积约为20;当溢流量小于1时,4个泥浆罐的液面高度上升不到1cm,由于泥浆罐液面检测装置的误差为1cm 左右,故对小于1的微量溢流无法进行准确的监测。在快速钻进过程中,由于钻井液消耗较大,需不断补充钻井液,钻井液总量的变化较大,因此只用钻井液液位不易判断井漏。

2、不能涵盖钻井过程的开井循环、关井循环以及井漏失返3种循环工况。常规溢流监测技术只能针对开井循环一种工况,而对另外两种循环工况则无能为力。

针对常规溢流及漏失监测技术所存在的上述问题,本文设计了微量溢流及漏失的实时监测系统,对于开井循环和关井循环,利用……对溢流监测的高敏感性,以及泥浆罐液面的监测情况对溢流进行综合判定;对于井漏失返,则直接根据环空液面监测情况进行判定

当地层孔隙压力大于井底压力时,地层空隙中的流体(油、气、水)将进入井内,若此时从井口返出的钻井液的量比泵入的钻井液的量多,停泵后井口钻井液自动外溢,

这种现象称之为溢流。溢流进一步发展成为井喷,地层流体(油、气、水)无控制地涌入井筒,喷出地面,无法用常规方法控制井口而引发井喷失控,这是钻井过程中最恶性的钻井事故。

由于钻井液液位的变化是钻进过程中溢流及漏失的主要预兆,常规溢流及漏失实时监测技术是通过监测钻井液液位的变化来预报溢流及漏失的。主要存在以下两个问题:

3、不能准确发现微量溢流及漏失:常规泥浆罐的内空截面积约为20;当溢流量小于1时,4个泥浆罐的液面高度上升不到1cm,由于泥浆罐液面检测装置的误差为1cm 左右,故对小于1的微量溢流无法进行准确的监测。在快速钻进过程中,由于钻井液消耗较大,需不断补充钻井液,钻井液总量的变化较大,因此只用钻井液液位不易判断井漏。

4、不能涵盖钻井过程的开井循环、关井循环以及井漏失返3种循环工况。常规溢流监测技术只能针对开井循环一种工况,而对另外两种循环工况则无能为力。

针对常规溢流及漏失监测技术所存在的上述问题,本文设计了微量溢流及漏失的实时监测系统,对于开井循环和关井循环,利用……对溢流监测的高敏感性,以及泥浆罐液面的监测情况对溢流进行综合判定;对于井漏失返,则直接根据环空液面监测情况进行判定

1)分析与微量溢流及漏失有关的参数,如:流量、压力、密度、温度,确定监测参数,优选传感器、数据采集卡;

2)利用力控软件完成监测系统的软件设计。

目前现场对出口流量的测量,普遍使用的为靶式流量传感器。其测

量过程是依靠出口钻井液的冲力的大小使靶体位置发生变化,靶体位置

的变化,从而改变输出电流的大小。该传感器其变化反应不灵敏,并且测

量的也不够准确。在使用过程中,该传感器存在有许多缺点:

1、安装条件要求苛刻,原因在于该传感器必须安装在出口高架槽的

上端,主要是下端沉积的岩屑较多,长时间的携砂不充分,直接导致该传

感器的正常工作。

例如:在腹部快速钻进过程中,通常情况下都是接单根时间远大于打

钻时间。这种情况下,传感器如果安装在高架槽下部就很有可能导致该

项参数的真实性。只要是快速钻进过程该情况就普遍存在。并且由于安

装位置的限制,靶式流量传感器的体积较为笨拙,因此造成安装的不变。

2、靶体长时间使用活动不灵敏、检测范围缩小,即在长时间的录井过

程中,钻井液也会逐渐干结成泥饼,堆积在靶体活动轴附近,使其活动范围受到变小或者不能真实反映钻井液流量的变化。

3、现场环境对该传感器的影响较大,长时间使用可变电阻容易损坏,

并且昼夜温差也对该电阻有一定影响。

4、由于设计原因,传感器密封性较差,一段时间后,钻井液就会侵入到接线盒内,对电位器及接线柱均有腐蚀,从而影响到传感器的正常工作。由于靶式流量传感器有上面的缺点,建议该用超声波传感器,主要原

因在于安装方便、体积小、精度高等因素,并且在测量精度上也比靶式流量传感器占有绝对优势。例如:在电测过程中发生小量的溢流,靶式流量传感器有可能由于靶体高度接触不到钻井液,或变化不太灵敏。很有可

能监测不到,但是超声波传感器就不会发生类似情况的发生,原因在于该传感器探测有效范围是0.25—5m并且可以根据现场不同高价槽的高度灵活标定。因此准确度远高于目前使用的靶式传感器。

传感器的标定方法与池子探头类同,4mh对应高度为传感器到高架

槽底部,20 mA对应高度为传感器到高架槽顶部。然后根据需要调整反

映传感器的反应速度、干扰识别等参数的调整。最后在钻进过程中,根据理论算出的入口流量和当前出口流量的电压值进行相应的标定。

第一章动态环空压力控制钻井设备组成

管子运动发生超前或滞后的力就称为科里奥利力,简称科氏力。这是19世纪法国科学家科里奥利提出的。

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现了真正的、高精度的直接质量流量测量。精度一般可达%一%,

重复性优于%。

2.可以测量多种介质,如油品、化工介质、造纸黑液、浆体及天然气等。

3.可测量多个参数,在测量质量流量的同时,获取密度、温度、体积流量等参数。

4,流体的介质密度、勃度、温度、压力、导电率、流速分布等特性对测量结果影

响较小。安装时无上下直管段要求。无可动部件,流量管内无障碍物,便于维护。

5.零点漂移较大。零点不稳定性是它的最主要缺陷,这与它本身的高精度很不相

称。

6.对外界振动干扰较敏感。为防止管内振动的影响,流量传感器安装要求较高。

科里奥利流量计是DAPC系统的重要组成部分,D妙C系统中主要是用它来精确监

测其流量变化。

科里奥利质量流量计 (CoriolisMasSFlowmeter)简称科氏力流量计,是利用流体在

振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力的原理测量的。由于它实现了真正意义上的高精度的直接质量流量测量,具有抗磨损、抗腐蚀、可测量多种介质及多个参数等诸多优点,现已在石油化工、制药、食品及其他工业过程中广泛应用。

一、科里奥利流量计的原理

当一根管子绕原点旋转时,让一个质点从原点通过管子向外端流动,即质点的线速

度由零逐渐增大,质点被赋予了能量,随之产生的反作用力Fc(即惯性力)将使管子的

旋转速度减缓,使管子运动发生滞后。相反,让一个质点从外端通过管子向原点流动,即质点的线速度由大逐渐减小趋向于零,质点的能量被释放出来,随之产生的反作用力Fc将使管子的旋转速度加快,使管子运动发生超前。如图1一6所示。这种能使旋转的大庆石油学院须士研究生学位论文

7.流体中气泡含量超过某一界限会显着影响测量值。

基于以上的条件我们选择科里奥利流量计,科里奥勒流量计可以检测到节流管汇

下游流体直至出井时的变化很小流量【‘5]。

关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析

关于脱硫吸收塔浆液起 泡的分析 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析 一、吸收塔浆液起泡情况概述 2016年脱硫系统吸收塔运行中多次出现起泡现象,运行班组及时处理,起泡现象得到有效控制。 二、吸收塔浆液起泡的危害 1、起泡现象严重,浆液经过进口烟道进入引风机,造成应风机电流增大,甚至事故停运。 2、吸收塔起泡造成吸收塔浆液池内浆液出现上下密度分层严重,压力变送器所测压力与液位关系偏离计算公式关系,形成虚假液位。 3、吸收塔浆液起泡引起石膏处理(拉稀)。 三、原因分析: 1、锅炉投油阶段含油烟气进入吸收塔。锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加。 2、烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡 3、脱硫装置脱水系统或废水处理系统不能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。废水旋流站、压滤机运行不正常,吸收塔氯离子高(20000左右)。 4、石灰石中,MgO的含量略高。(最近化验结果:% %) 5、复用水中的杂质较多标。 6、运行过程中出现氧化风机流速不均,吸收塔浆液气液平衡被破坏,致使吸收塔浆液大量溢流。 四、处理措施: 1、锅炉启动时投小油枪,调整雾化效果,缩短投油时间,减少油污对电除尘及脱硫系统的影响。

2、调整锅炉燃烧,降低污染物。 3、坚持脱硫废水的排放,从而降低吸收塔浆液重金属离子、Cl-、有机物、悬浮物及各种杂质的含量,保证吸收塔内浆液的品质。 4、同时严格控制石灰石原料,保证其中各项组分(如MgO、SiO2等)含量符合设计要求,MgO的含%以下。 5、对复用水化学监督,严格控制脱硫用工艺水的水质,加强过滤和预处理工作,降低COD、BOD。 6、每30分钟观察溢流管浆液溢流情况,在吸收塔最初出现起泡溢流时,消泡剂加入量较大,在连续加入一段时间后,泡沫层逐渐变薄,减少加入量,直至稳定在一定加药量上。 7、锅炉投油后,若浆液起泡,对吸收塔浆液进行置换,已制定浆液置换方案。 8、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护、保证浆液密度计及参数的准确性,防止出现假液位,造成溢流。 9、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护,保证参数的连续有效。 10、脱硫系统长期停运,启动前必须做保护实验,保证可靠性。 11、消除脱硫烟道漏水及冷凝水管路不畅的问题。 12、在可以暂时忽略脱硫效率的条件下,停运一台浆液循环泵以减小吸收塔内部浆液的扰动,同时减少浆液供给量。因为浆液循环量大时,浆液起泡性强。 13、在可以保证氧化效果的前提下,适当降低吸收塔工作液位,减小浆液溢流量,防止浆液进入吸收塔入口烟道。 14、降低排除石膏时的吸收塔浆液密度,加大石膏排除量,保证新鲜浆液的不断补入。 15、加强吸收塔浆液、废水、石灰石浆液、石灰石粉和石膏得化学分析工作,有效监控脱硫系统运行状况,发现浆液品质恶化趋势,及时采取处理手段。

吸收塔起泡溢流原因分析

吸收塔起泡溢流原因分析 泡沫由于表面作用而生成,是气体分散在液体中的分散体系,其中液体所占何种分数很小,泡沫占很大体积,气体被连续的液膜分开,形成大小不等的气泡。泡沫的产生是由于气体分散于液体中形成气一液的分散体,在泡沫形成的过程中,气一液界面会急剧地增加,其增加值为液体表面张力r与体系,增加后的气一液界面的面积A的体积为r×A,应等于外界对体系所作的功。若液体的表面张力r越低,则气一液界面的面积A就越大,泡沫的何种也就越大,这说明此液体很容易起泡。当不溶性气体被液体包围时,形成一种极薄的吸附膜,由于表面张力的作用,膜收缩为球状形成泡沫,在液体的浮力作用下汽泡上升到液面,当大量的气泡聚集在表面时,就形成了泡沫层。吸收塔浆液中的气体与浆液连续充分地接触,由于气体是分散相(不连续相),浆液是分散介质(连续相),气体与浆液的密度相差很大,所以在浆液中泡沫很快上升到浆液表面,此时如浆液的表面张力小,浆液中的气体就冲破浆液面聚集成泡沫。由此可见,泡沫的产生必须具备3个条件:只有气体与液体连续又充分地接触时,才能产生泡沫;当气体与液体的密度相差非常大时,才能使液体中的泡沫能很快上升以液面,久而久之就形成泡沫;表面张力愈小的液体愈易起泡。 纯净的液体起泡性只与其表面张力有关,但是由于纯净液体起泡后,液膜之间能相互连接,使形成的气泡不断扩大,最终破裂。因此纯净的液体不能形成稳定的泡沫,吸收塔浆液起泡是由于系统中进入了其它成份,增加了气泡液膜的机械强度,亦增加了泡沫的稳定性,最终导致起泡溢流现象的产生。具体引起泡溢流的原因归纳如下: 1.锅炉在运行过程中投油,燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔有机物含量增加。 2.锅炉后部除尘器运行状况不准,烟气粉尘浓度超标,含存大量隋性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液面张力增加,从而使浆液表面起泡。 3.脱硫用石灰石中含有过量的MgO(起泡剂),与硫酸根离子反应产生大量泡沫(泡沫灭火器利用的是这个原理)。

关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析

关于脱硫吸收塔浆液起泡 的分析 This manuscript was revised on November 28, 2020

关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析 一、吸收塔浆液起泡情况概述 2016年脱硫系统吸收塔运行中多次出现起泡现象,运行班组及时处理,起泡现象得到有效控制。 二、吸收塔浆液起泡的危害 1、起泡现象严重,浆液经过进口烟道进入引风机,造成应风机电流增大,甚至事故停运。 2、吸收塔起泡造成吸收塔浆液池内浆液出现上下密度分层严重,压力变送器所测压力与液位关系偏离计算公式关系,形成虚假液位。 3、吸收塔浆液起泡引起石膏处理(拉稀)。 三、原因分析: 1、锅炉投油阶段含油烟气进入吸收塔。锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加。 2、烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡 3、脱硫装置脱水系统或废水处理系统不能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。废水旋流站、压滤机运行不正常,吸收塔氯离子高(20000左右)。 4、石灰石中,MgO的含量略高。(最近化验结果:% %) 5、复用水中的杂质较多标。 6、运行过程中出现氧化风机流速不均,吸收塔浆液气液平衡被破坏,致使吸收塔浆液大量溢流。 四、处理措施: 1、锅炉启动时投小油枪,调整雾化效果,缩短投油时间,减少油污对电除尘及脱硫系统的影响。

2、调整锅炉燃烧,降低污染物。 3、坚持脱硫废水的排放,从而降低吸收塔浆液重金属离子、Cl-、有机物、悬浮物及各种杂质的含量,保证吸收塔内浆液的品质。 4、同时严格控制石灰石原料,保证其中各项组分(如MgO、SiO2等)含量符合设计要求,MgO的含%以下。 5、对复用水化学监督,严格控制脱硫用工艺水的水质,加强过滤和预处理工作,降低COD、BOD。 6、每30分钟观察溢流管浆液溢流情况,在吸收塔最初出现起泡溢流时,消泡剂加入量较大,在连续加入一段时间后,泡沫层逐渐变薄,减少加入量,直至稳定在一定加药量上。 7、锅炉投油后,若浆液起泡,对吸收塔浆液进行置换,已制定浆液置换方案。 8、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护、保证浆液密度计及参数的准确性,防止出现假液位,造成溢流。 9、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护,保证参数的连续有效。 10、脱硫系统长期停运,启动前必须做保护实验,保证可靠性。 11、消除脱硫烟道漏水及冷凝水管路不畅的问题。 12、在可以暂时忽略脱硫效率的条件下,停运一台浆液循环泵以减小吸收塔内部浆液的扰动,同时减少浆液供给量。因为浆液循环量大时,浆液起泡性强。 13、在可以保证氧化效果的前提下,适当降低吸收塔工作液位,减小浆液溢流量,防止浆液进入吸收塔入口烟道。 14、降低排除石膏时的吸收塔浆液密度,加大石膏排除量,保证新鲜浆液的不断补入。 15、加强吸收塔浆液、废水、石灰石浆液、石灰石粉和石膏得化学分析工作,有效监控脱硫系统运行状况,发现浆液品质恶化趋势,及时采取处理手段。

湿法脱硫吸收塔溢流原因及解决方案

湿法脱硫吸收塔溢流原因及解决方案 摘要: 在石灰石—石膏湿法脱硫系统运行过程中,由于脱硫工艺水质、入炉煤煤质、粉煤灰成份、锅炉燃烧工况、石灰石粉成份等因素的影响,造成脱硫吸收塔内部形成大量粘性泡沫,严重时会从吸收塔溢流管道或吸收塔排水地坑溢流。浆液起泡,浆液品质恶化,影响脱硫效率,且对生产现场环境造成污染。 本文从浆液起泡的机理、影响因素进行分析,探讨解决石灰石—石膏湿法脱硫系统吸收塔浆液起泡溢流的方法。 引言: xx项目公司2×300MW热电机组脱硫吸收塔为喷淋空塔,内置烟气隔板,设置三层浆液喷淋层,除雾器布置在脱硫后净烟气烟道,不设GGH,公用石灰石制浆、工艺水及石膏脱水系统。 1状况:自20xx年3月起,#1、#2脱硫吸收塔排水地坑持续发生大量浆液起泡溢流,其中#1吸收塔排水地坑溢流浆液呈黑色,#2吸收塔地坑溢流颜色较浅,并随时间变化逐步呈现黄褐色(见下图)。针对#1、#2吸收塔排水地坑浆液起泡溢流异常工况的跟踪、分析及治理过程,判断造成此次脱硫吸收塔浆液起泡溢流的原因为多方面原因综合作用的结果,针对目前国内石灰石—石膏湿法脱硫工艺系统中,吸收塔浆液起泡溢流较为常见的几种影响因素,有针对性的收集、整理、统计和分析有关技术参数,采用排除法,查找主要影响因素,有针对性的制定技术管控措施,提高脱硫系统运行的稳定性。 图1:溢流浆液图2:#2吸收塔入口石膏堆积 2浆液起泡溢流的影响因素 1.吸收塔“虚假”液位; 2.脱硫系统前端设备运行工况恶化的影响; 3. 脱硫系统本身运行工况的影响; 4.脱硫工艺水水质影响; 5. 石灰石粉成分的影响; 6. 脱硫消泡剂影响因素; 2.1吸收塔“虚假”液位 对于采用压差式液位计测量吸收塔液位的电厂,由于液位测量装置多采用装在吸收塔下部的,脱硫控制系统(DCS)显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,由于密度值的变化造

脱硫系统液位高的危害及改造方案)

FGD系统吸收塔高液位问题分析及改造方案 吸收塔在高液位运行是湿法脱硫(FGD)系统中常遇到的问题之一,尤其是大机组在低负荷运行时该问题尤为突出。 张家口热电责任有限责任公司#1、#2机组设计煤质含硫量0.89%,机组额定发电量2×300 Mw,脱硫装臵采用一炉一塔布臵,自从运行以来出现过多次吸收塔液位居高不下,除雾器无法冲洗的情况,为事故埋下了安全隐患。 一、吸收塔高液位的成因 运行时发现, #l、# 2 FGD系统在一段时期内处于高液位运行状态,有时甚至出现吸收塔溢流现象。通过对燃煤含硫量、石灰石品质、运行负荷、补水方式、废水排放以及混杂水源等设计数据、设计条件的对比分析,分析其主要原因如下: (1) 燃煤含硫量高、石灰石品质差。燃煤含硫量高、石 灰石品质差会导致偏离原设计要求,使得石灰石浆液量在单位时间内比原设计条件时加大,而吸收塔浆液池高度是根据原煤质参数和石灰石纯度来进行设计,为保证达到设计的脱硫效率,在钙硫比确定的情况下,就需要加大浆液循环量,这就使吸收塔的浆液量比原设计条件时增多。 (2) 低负荷运行。脱硫系统对锅炉负荷的适应范围一般 为30%~100%,当锅炉低负荷运行时,原有的水平衡就会

被打破。 FGD系统在30%负荷时的耗水量约18 m3/h,与满负荷条件下的66.5 m /h相比,FGD系统耗水量大大减少。而在设计条件一定时,FGD系统的耗水量基本上是不能改变的,致使系统补水量远超过系统耗水量而使吸收塔液位升高。如果要重新建立FGD 系统的水平衡,必须人为进行调整,控制系统补水。 (3) 补水方式。 #1、#2 FGD系统的补充水主要来源于三部分: 一部分是除雾器冲洗水补给。 一部分是吸收塔地坑泵补给水(包括石膏排出泵、浆液循环泵机封水,减速机冷却水、氧化风机冷却水共约10吨/小时)。 一部分是石灰石浆液 一部分是滤液附加水(包括真空皮带机滤布冲洗水,真空盒密封水,大约5.3吨/小时。真空泵密封水大约13吨/小时,此外还有滤布冲洗水箱溢流水,水量不详)。 在除雾器不冲洗的情况下#1、#2 FGD系统水系统基本维持平衡。冲洗除雾器液位持续升高。 (4) 脱硫废水的影响。 张热脱硫废水处理系统处理量设计标准为:两台机组运行,每小时处理量为18.2吨(连续运行)。张热废水旋流器设计 值为:7个旋流子,6用1备,处理量为22.5t/h。

吸收塔浆液起泡原因分析及处理措施

吸收塔浆液起泡原因分析及处理措施 我厂#1吸收塔浆液起泡我厂#3吸收塔浆液起泡 我厂通过溢流浆液系统向吸收塔添加消泡剂我厂目前所有的有机硅专用消泡剂在石灰石-石膏法脱硫中,吸收塔浆液溢流是较为常见的现象,它会对脱硫系统的正常运行造成较大危害,如果不能采取适当的预防和处理办法,甚至会导致诸如增压风机叶片损坏等重大事故。通过分析石灰石-石膏法中吸收塔浆液产生溢流现象的各种原因,提出防止和解决吸收塔浆液溢流的方法,保证脱硫系统的正常运行。 根据国家环保总局统计,2006年我国SO2排放量达2588×104t,居世界首位[1],由此引发的酸雨等环境问题日益显现。近年来,随着火电行业的迅猛发展以及我国环境保护制度的逐渐健全规范,烟气脱硫系统能否正常投入,稳定运行已成为火电企业非常关注的问题。

在现有各种脱硫方法中,石灰石-石膏法因为技术成熟,脱硫效率高等显著优点而被广泛采用。 吸收塔浆液因为起泡而导致溢流是石灰石-石膏法脱硫运行中常见的问题之一。由于吸收塔液位多采用装在吸收塔底部的压差式液位计测量,FGD-DCS(脱硫控制系统)显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而吸收塔内真实液位——由于气泡、或泡沫引起的“虚假液位”远高于显示液位,再加上底部浆液扰动泵脉冲扰动或搅拌器搅拌、氧化空气鼓入、浆液喷淋等因素的综合影响而引起液位波动,从而导致吸收塔间歇性溢流。因此当吸收塔浆液起泡溢流严重时,如果DCS上无法及时监测并采取有效措施就会导致事故发生。 正常情况下,吸收塔浆液溢流后通过吸收塔溢流管进入吸收塔区排水坑,再经由地坑泵打回吸收塔重复使用,不会造成其它后果。但是,当吸收塔浆液溢流量较大时,浆液不能通过溢流管及时输送,就会进入到原烟气烟道中,从而引发各种事故或影响正常运行,主要危害归纳如下: (1)溢流浆液进入烟道中,浆液中的硫酸盐和亚硫酸盐随溶液渗入防腐内衬及其毛细孔内,当水分逐渐蒸发,浆液中的硫酸盐和亚硫酸盐析出并结晶,随后体积发生膨胀,使防腐内衬产生应力,尤其是带结晶水的盐,在干湿交替的作用下,体积膨胀高达几十倍,应力更大,导致严重的剥离损坏。浆液还会沉积在未作防腐的原烟道中,产生烟道垢下腐蚀,减短了烟道的使用寿命和检修周期,影响脱硫系统正常

吸收塔起泡的原因分析及探讨(脱硫系统运行中经常容易发生的现象.

吸收塔起泡的原因分析及探讨 吸收塔起泡是许多厂出现过的现象,起泡严重时还会由溢流管流出,流出的浆液一般带有浓黑的泡沫。当吸收塔出现泡沫时,会引起虚假液位(显示液位偏高),为脱硫运行人员带来不少的困惑:实际液位到底是多少?如何控制?吸收塔除雾器冲洗水加多了会溢流;不加冲洗水,实际液位偏低,脱硫率不达标;如虚假液位达高值,雾器冲洗水冲洗程序闭锁,无法对除雾器进行冲洗。下面就吸收塔起泡的几个问题与大家探讨探讨。 吸收塔起泡的根本原因一直没有定论,但由实际情况来看主要与吸收塔内浆液几种成分有关:吸收塔内含Mg元素(主要来自石灰石中的MgO)、杂质(主要来自烟气粉尘、石灰石)和油份(主要来自锅炉的燃油)。当上述物质在吸收塔内富集到一定程度时,在循环浆液泵作用下吸收塔内液面容易产生泡沫。 吸收塔起泡后会出现如下现象:1)吸收塔搅拌器电流、氧化风机电流偏低;2)真空脱水皮带机下料处(头部)的浆液带黑泡;3)严重时吸收塔溢流管流出带浓黑泡沫的浆液。另外,我认为出现“通过除雾器冲洗水向吸收塔补水或供石灰石浆液时,吸收塔的浆液降低、氧化风机电流上升,反之,停止供水、供浆时,吸收塔液位上升”这种怪现象,主要是吸收塔内部泡沫过多引起的,往吸收塔供浆或供水时,由于浆液或水从除雾器或喷淋层高处洒落,具有冲刷力,能消除液面的部分泡沫,减轻了吸收塔起泡的程度,故此时液位下降,氧化风机电流上升。 吸收塔起泡时为何液位虚高呢?首先我们看看,吸收塔液位的测量原理。一般来说,吸收塔的液位采用吸收塔差压经换算得出,吸收塔底部和某高度处各装有压力变送器,测量公式如下: 1)先算出吸收塔密度:ρ=△P/g△h。 ρ-吸收塔密度 △P=P(底)-P(顶) △h-底部、顶部压力变送器高度差 2)再由密度算出液位:H=P(底)/ρg =P(底)△h/(P(底)-P(顶)) 以上公式应包含修正(省略)。 由上述公式可知:吸收塔起泡时,密度降低,液位上升。 吸收塔起泡后如何判断起泡的严重程度及吸收塔的实际液位呢?我们的做法是在吸收塔未起泡时记录原始数据,即不同密度下液位与顶部、底部压力的一一对应值,起泡后通过与原始数据对比就能大致知道实际液位,从而判断起泡的

脱硫吸收塔起泡溢流现象分析

脱硫吸收塔起泡溢流现象分析 在石灰石—石膏法脱硫时,吸收塔浆液溢流是较为常见现象,吸收塔起泡溢流不仅污染环境,同时吸收塔液位的异常会使脱硫运行人员产生误判断而采取不适当的预防和处理措施,导致溢流浆液进入原烟道腐蚀设备危及脱硫设施的安全运行和石膏品质下降等一系列问题。通过分析在石灰石—石膏法脱硫时起泡溢流的各种原因,提出防止和解决起泡溢流的方法,以保证脱硫系统的正常运行。 标签:石灰石—石膏法脱硫浆液起泡对策 引言 随着国家节能减排和环境保护制度的的健全和规范,严格控制PM2指标,火力发电厂烟气脱硫系统能否正常投入稳定运行已成为火电企业非常关注的问题,在现有脱硫方法中,石灰石—石膏法因为其技术成熟、效率高等优点而被广泛采用。 吸收塔浆液起泡导致溢流是石灰石—石膏法脱硫运行中常见问题之一。由于起泡或泡沫导致“虚假液位”,远高于显示液位,再加上氧化空气鼓入、浆液喷淋等因素的综合影响引起液位波动,从而导致吸收塔浆液溢流。 一、吸收塔浆液起泡机理 浆液起泡是由于浆液表面作用而生成。泡沫形成时,气-液界面会随体系能量的增加使液体表面张力增加。当不溶的气体被液体包围后,就形成一种吸附薄膜,薄膜在表面张力的作用下生成气泡并上升至液面,大量的气泡聚集在一起,就形成了泡沫层。所以泡沫产生需要三个条件:气体与液体连续、充分的接触促使气泡生成;气体与液体的密度相差非常大,使液体中的气泡上升至液面聚集成泡沫;表面张力小的液体容易起泡。纯净的浆液起泡后,液膜之间相互连接,形成的气泡不断扩大,最后破裂。吸收塔浆液起泡,浆液成分复杂,增加了气泡液膜机械强度和厚度,增强了泡沫的稳定性,从而导致浆液起泡溢流现象的产生。 二、吸收塔起泡溢流危害 1.浆液起泡严重时,导致石膏排出泵出口压力降低,增加石膏排出难度使吸收塔液位更加难以控制。吸收塔起泡溢流后其运行液位被迫降低,造成脱硫氧化反应不充分,浆液中亚硫酸盐含量逐渐增高,使浆液品质恶化。 2.吸收塔起泡溢流的浆液如果进入吸收塔区排水坑,再经由地坑泵打到滤液箱经过滤后再进入吸收塔重复使用,就不会造成危害。但是溢流过多时,浆液不能及时通过溢流管道及时输送而进入原烟道,浆液中的硫酸盐和亚硫酸盐就会对烟道和烟道防腐内衬产生腐蚀,从而减少烟道的使用寿命,增加检修的工作量和脫硫设施的运营成本。进入烟道积留浆液得不到及时清理,还会增大烟道阻力危

吸收塔溢流原因及预防措施

吸收塔溢流原因及预防措施 一、吸收塔溢流常见原因: 1、液位计显示错误(不准确); 2、由于管道设计问题,产生虹吸,这个时候只要塔内液位高于溢流液的终点液位,就会连续的溢流; 3、浆液CL含量高。如果浆液中含的有机物质过多,起泡现象较严重; 4、燃煤燃烧的不充分; 5、石灰石粉中有机物,CL离子含量高。石灰石含MgO过量,MgO过量不仅影响脱硫效率而且会与硫酸根离子发生反应导致浆液起泡; 6、锅炉投油; 7、入口粉尘是否超标;(应加强与除灰专业运行人员间的及时联系沟通) 8、工艺水中腐殖酸、泥沙含量高; 9、吸收塔浆液里重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡; 10、浆液循环泵频繁启、停操作; 11、氧化风量过大。 二、吸收塔溢流预防措施: 吸收塔溢流原因很多,应根据不同原因采取相应的措施。 1、加强液位计校验。是否考虑采用其它形式(如浮球式等)液位计(浆液和泡沫密度不同),避免泡沫照成虚假液位而形成液位显示错误; 2、加强废水处理;(废水系统原计划4月底完成,目前施工进度慢) 3、加强锅炉燃烧调整,尽量避免燃煤燃烧的不充分; 4、保障静电除尘各电场正常投入; 5、锅炉投油运行时及时联系脱硫运行人员,停止FGD系统运行; 6、加强石灰石粉化验验收,避免石灰石粉中含有有机物,CL离子含量过高; 7、在保证脱硫效率的情况下,选择二至三台(喷淋层相接近或最上层的两个)循环泵运行,停运一台循环泵; 8、避免浆液循环泵频繁往复启、停操作; 9、在浆液泡沫含量大时及时加入消泡剂; 10、在高硫分、高负荷等不利情况下禁止随意开启增压风机挡板,保证浆液品质; 11、及时对溢流管上部排空口检查,避免堵塞;(建议纳入定期工作检查) 12、减少氧化风量; 13、保证吸收塔集水坑泵和液位计可靠运行; 14、必要时降低吸收塔液位运行(临时措施),必要时进行吸收塔浆液置换。

脱硫塔起泡原因分析及相应处理意见

一、现象描述:烟气洁净车间4#塔经常性溢流,出现吸收塔“中毒”现象,从地沟中冒出大量泡沫,造成浆液波动较大,影响脱硫效率,原先溢流时车间通过加入消泡剂进行消除,操作起来费时费力,极不方便,几乎每个班次都要进行消泡,持续影响脱硫效率,溢流起泡现场如下: 二、问题提出:能否找出该塔经常性溢流的原因,从根本上解决问题? 三、问题提出后我们对4#塔展开了调查,从整个脱硫系统着手进行分析,结果如下: 1.锅炉燃烧初始阶段:锅炉燃烧阶段和其他锅炉燃烧所用原料一样,工艺条件及参数控制没有大的波动,运行没有出现问题,综合分析来看锅炉燃烧过程问题不大 2.除尘阶段:前期对烟道除尘进行了排查,除尘所用布袋没有破损,对除尘出口处的烟气进行采样测量烟尘含量为102g/Nm3含量稍微偏大,但在可控范围之内,其他烟道除尘设备正常 3.对4#塔本身进行分析,跟踪浆液本身性质其中PH稳定在5.2-5.5之间,密度稳定在1.08-1.10g/L之间,温度正常没有波动。取溢流泡沫、烟灰、脱硫石膏表层物质、脱硫石膏进行显微结构分析结果如下: 1).脱硫石膏表层物质

40倍晶体显微形貌100倍晶体显微形貌2).粉煤灰 40倍晶体显微形貌100倍晶体显微形貌3).溢流泡沫 40倍晶体显微形貌100倍晶体显微形貌4).脱硫石膏

40倍晶体显微形貌100倍晶体显微形貌 结果分析: 1.以上为脱硫石膏表层物质、粉煤灰、溢流泡沫的显微结构分析和烘干颜色对比。由上图可以看出,脱硫石膏表层发黑物质烘干以后颜色和脱硫石膏相差无几,并且从显微结构来看其晶体较为细小,属于析晶时不完全产物,属于脱硫石膏晶体未生长完全时的状态,所含灰分及其他杂物较少。 2.溢流泡沫烘干以后颜色较黑且有孔状结构,从显微结构分析其应该是粉煤灰居多,脱硫石膏较少,此外还含有一定的有机物。 3.用三氯甲烷萃取浆液中有机物,在萃取过程中,只能用脱硫塔中上层层清液,不然三氯甲烷和泥浆在下层混在一起萃取不出。

吸收塔溢流原因及预防措施

吸收塔溢流原因及预防措施 一、吸收塔溢流原因 1、液位计显示错误(不准确)。 2、由于管道设计问题,产生虹吸,这个时候只要塔内液位高于溢流液的终点液位,就会连续的溢流。 3、浆液CL含量高。如果浆液中含的有机物质过多,起泡现象较严重。 4、燃煤燃烧的不充分。 5、石灰石粉中有机物,CL离子含量高。石灰石含MgO过量,MgO过量不仅影响脱硫效率而且会与硫酸根离子发生反应导致浆液起泡 6、锅炉投油。 7、入口粉尘是否超标。 8、工艺水中腐殖酸、泥沙含量高。 9、吸收塔浆液里重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡。 10、浆液循环泵频繁起停操作。 11、氧化风量过大。 二、吸收塔溢流预防措施 吸收塔溢流原因很多,应根据不同原因采取相应的措施。 1、加强液位计校验。是否考虑增加浮球式液位计(浆液和泡沫密度不同),避免泡沫照成虚假液位而形成液位显示错误。 2、加强废水处理。 3、加强锅炉燃烧调整,尽量避免燃煤燃烧的不充分。

4、保障静电除尘各电场正常投入。 5、锅炉投油运行时及时停止FGD系统运行。 6、加强石灰石粉化验及验收,避免石灰石粉中含有有机物,CL离子含量过高。 7、在二至三台循环泵运行情况下停运一台循环泵(要保证脱硫率)。 8、避免浆液循环泵频繁往复起停操作。 9、在浆液泡沫含量大时及时加入消泡剂。 10、在高硫分、高负荷等不利情况下禁止随意开启增压风机挡板,保证浆液品质。 11、及时对溢流管上部排空口进行检查,避免堵塞。 12、减少氧化风量。 13、保证吸收塔集水坑泵和液位计可靠运行。 14、必要时降低吸收塔液位运行(临时措施)。 15、进行吸收塔浆液置换。

脱硫吸收塔溢流原因及应对措施

脱硫吸收塔溢流原因及应对措施 发表时间:2018-10-01T11:28:29.857Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:陈贵方 [导读] 摘要:在湿式石灰石湿法脱硫工艺运行过程中,诸多电厂都发现吸收塔不同程度溢流,不但威胁增压风机安全运行,还造成环境污染等严重事件,结合黔北电厂吸收塔溢流情况、分析其溢流原因及其控制措施。 (贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂贵州金沙 551800) 摘要:在湿式石灰石湿法脱硫工艺运行过程中,诸多电厂都发现吸收塔不同程度溢流,不但威胁增压风机安全运行,还造成环境污染等严重事件,结合黔北电厂吸收塔溢流情况、分析其溢流原因及其控制措施。 关键词:吸收塔溢流原因控制措施 1吸收塔系统概况 为积极响应国家政策,减少大气污染,黔北电厂4×300MW机组在2010年相继对四台机组安装工艺成熟且在国内广泛应用的湿式石灰石湿法脱硫装置,以下简称FGD。以达到国家大气污染物的排放要求。 黔北电厂4×300MW机组各安装一套脱硫塔,烟气处理量为1094676Nm3/h,吸收塔直径为12.5m,高度为44.95m,钢结构圆柱体,内衬玻璃鳞片,塔体上部为2层除雾器和5层喷淋层,下部为浆液池及其附属设备,吸收塔中上部设置倒U型溢流管。设5台浆液循环泵、3台氧化风机、2层除雾器及4台搅拌器。原烟气烟道连接引风和吸收塔系统,卧式增压风机处于烟道底部位置,底部设置倒U型水封无阀排污管。吸收塔区域有排水池坑及排水池泵,回收正常运行中少量排水、排浆。 正常运行工况中,在保证脱硫系统脱硫效率及出口烟气SO2达标排放的条件下,通过控制吸收塔进水和出水平衡,维持吸收塔液位略低于正常液位运行,以保障脱硫系统的安全运行。脱硫塔正常运行液位为19.75米,溢流口为21.75米,为了保证脱硫系统安全运行,液位维持在18.5--20.5m之间运行。 该厂液位计为差压式,且氧化风机出口母管压力与吸收塔液位的变化成线性关系,在正常运行中主要以氧化风机出口母管压力作为液位监控方式,并要求单台氧化风机运行时出口压力不超过60Kpa,两台氧化风机运行时出口压力不能超过70Kpa。 在脱硫系统运行中,吸收塔浆液溢流现象是影响脱硫系统能否安全稳定运行的主要因素,且溢流浆液会对环境造成污染,甚至造成机组被迫停运。自脱硫系统投运以来,曾数次发生吸收塔溢流现象,结合该厂吸收塔溢流情况,通过查找脱硫系统运行中浆液溢流原因,并采取相应措施,对溢流情况进行控制。 2 吸收塔溢流危害 2.1吸收塔溢流量较大时,溢流管尺寸已不能满足溢流浆液流通量,大量的浆液自原烟道出口倒入原烟道底部,如果原烟道底部排污门不能立即将浆液排出,烟道内浆液液位将急剧上涨,当液位上涨到增压风机叶轮位置处,淹没部分叶轮,造成叶轮带水,风机振动加剧,造成增压风机叶轮损坏的恶性设备事故。 2.2大量溢流出的浆液进入排水池坑,大量横流的浆液将严重影响文明卫生,并造成土壤、水体环境污染事故。 3 吸收塔溢流的原因 3.1运行控制调整不当,脱硫系统进出水平衡被扰乱,大量新鲜工业水补入系统内并最终汇入吸收塔,造成吸收塔液位难以控制而溢流,例如以下情况: 1)浆液管道冲洗水、脱水皮带机冲洗水等有阀门内漏或冲洗时间过长,大量工业水进入脱硫系统。 2)制浆系统用工业水代替滤液水制浆,向脱硫系统大量补入工业水。 3)除雾器冲洗水冲洗时间长冲洗频次高,大量工业水直接进入脱硫塔。 3.2 吸收塔浆液表面或内部起泡严重,浆液泡沫大量挤占吸收塔空间并抬升浆液液位,当浆液泡沫在氧化风的鼓动作用下进入溢流管,逐步形成虹吸现象,导致溢流。吸收塔产生泡沫有如下原因。 1)吸收塔中有机物或重金属杂质增多。由于锅炉燃烧中投油或运行中燃烧不充分,未燃尽的物质或本身存在重金属物质进入吸收塔,使吸收塔中有机物及重金属含量增加,当这些物质达到一定量时发生皂化反应,液体表面形成油膜引起浆液表面张力增加,导致浆液起泡。 2)镁离子影响。石灰石中含有少量的MgO,如果MgO含量低时,对浆液影响不大,当MgO含量集聚到一定量时,不仅会影响脱硫效率,而且与浆液中硫酸根离子反应,生成大量的泡沫。 3)油污影响。机组启动时燃烧大量柴油,未充分燃烧的柴油进入吸收塔附集在浆液的表面,经过浆液大量冲刷,形成油膜。 4)脱硫废水处置不合格。脱硫浆液重金属、有机物及粉尘不断集聚,如果废水系统不能正常投入,导致重金属、有机物含量增加使浆液品质恶化。 5)设备启停影响。当氧化风机突然停止时,由于大量空气鼓入而突然停止,导致浆液在吸收塔内震荡,其高度可达1.5米,同时氧化风机运行中产生空气会将浆液中气泡吹破,而氧化风机突然停运时大量气泡的产生会导致大量溢流。 4 吸收塔溢流控制措施 为防止吸收塔出现溢流现象,应当提高运行处理及判断能力,从吸收塔液位及氧化风机运行压力进行判断,适当对运行工况进行调整。 4.1 适当控制吸收塔液位,在保证脱硫系统正常运行的情况下,保持液位在低限运行,即控制在19.75m以下,单台氧化风机运行压力必须控制在60Kpa以下,两台氧化风机运行控制在70Kpa以下,同时控制吸收塔浆液密度在1140㎏/m3以下运行。 4.2 及时对脱硫废水进行处理,降低浆液中重金属,有机物,悬浮物,MgO及各种杂质的含量,避免因各种杂质集聚到一定量造成浆液中毒。使浆液气泡, 4.3 规范运行管理,氧化风机切换操作必须先启后停,停运氧化风机前必须先开启氧化风机排空门,使氧化风母管压力缓慢下降,禁止氧化风母管压力陡降,造成吸收塔浆液波动。 4.4 添加脱硫专用消泡剂 抑制吸收塔溢流最有效手段向吸收塔排水池坑加入消泡剂,在机组启动前加入量较大,向吸收塔内加消泡剂,并注意浆液是否起泡,

浆液溢流的原因及分析

在火电厂石灰石/石灰—石膏湿法脱硫系统中,吸收塔浆液溢流是运行过程中常见的问题之一,它对FGD系统的稳定运行非常不利。分析了吸收塔浆液溢流的成因,介绍了浆液溢流对FGD系统运行的危害,提出了吸收塔浆液溢流的预防和处理措施。 关键词:湿法烟气脱硫,浆液溢流,真实液位,虚假液位,消泡剂在石灰石/石灰—石膏湿法脱硫系统运行过程中,常常会有吸收塔液位显示正常却发生溢流的现象。当浆液溢流严重时,如果脱硫控制系统未及时监测到并采取有效措施,吸收塔液位就无法维持在设计水平,会带来脱硫效率、石膏品质等方面的问题,对FGD装置的稳定运行十分不利。 1浆液溢流成因 吸收塔浆液溢流主要是泡沫引起的“虚假液位”造成的。气泡或泡沫会导致吸收塔内浆液不均匀,而浆液密度计取样来自吸收塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,使得仪表显示值偏低。引起吸收塔溢流的原因主要有: (1)吸收塔浆液中有机物含量增加。锅炉燃烧不充分或在运行过程中投油,飞灰中部分未燃尽物质(包括碳颗粒或焦油)随烟气进入吸收塔,使吸收塔浆液中的有机物含量增加,发生皂化反应,在浆液表面形成油膜,被氧化风机鼓入的高压空气“压迫”导致溢流。 (2)吸收塔浆液中重金属含量增加。锅炉尾部除尘器运行状况不佳,烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔

后,致使吸收塔浆液重金属含量增高;石灰石含有的微量金属元素(如Cd、Ni等)、湿式球磨机的钢球磨损等也会引起吸收塔浆池中重金属元素的富集。重金属离子增多会使浆液表面张力增加,从而在浆液表面产生泡沫。起泡不仅会抬升吸收塔液位,吸收塔还会由于虹吸作用而发生溢流。 (3)石灰石成分因素。石灰石遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳。石灰石中含有MgO,如果MgO含量超标不仅影响脱硫效率,与SO2 -4反应会产生大量泡沫。如果石灰石成分发生某种变化,在吸收塔浆池中产生某种天然无机发泡剂,如NaHCO3、Al2 ( SO4 ) 3等,混合在一起会发生反应,产生大量的CO2气体。 (4)在FGD系统运行过程中,如果停运氧化风机或启动浆液循环泵,则吸收塔浆液的气液平衡会被破坏,导致吸收塔浆液大量溢流。对于固定管网式氧化风机,因其空气孔朝下,氧化风机处于开启状态时,泡沫被鼓入的氧化空气吹破;氧化风机停运时,大量泡沫生成,致使吸收塔溢流。例如:江苏利港发电厂4号吸收塔正常运行液位约10. 5m,溢流口标高11. 7m,强制氧化方式为固定式空气喷射器, 2007-05-02,运行的氧化风机因故障需检修,停运后发现吸收塔液位不断升高, 10min后液位达到12. 4m,吸收塔溢流口有大量浆液溢出;利港发电厂5号吸收塔的正常运行液位约11. 3m,溢流口标高12. 75m,强制氧化方式为搅拌器加空气喷枪组合,2007-07-05,启动备用循环浆液泵3min后,发现吸收塔溢流口

FGD系统中吸收塔浆液起泡溢流原因及防范措施

FGD系统中吸收塔浆液起泡溢流原因及防范措施 一、FGD系统中吸收塔浆液起泡的原因 泡沫是由于表面张力增大而生成,是气体分散在液体中形成气液的分散体系,具体引起浆液起泡溢流的原因归纳如下: 1、吸收塔浆液中有机物或重金属含量增加。 锅炉燃烧不充分或在运行过程中投油,飞灰中部分未燃尽物质(含大量惰性物质的杂质)随烟气进入吸收塔,使吸收塔浆液中的有机物含量或重金属离子增加,发生皂化反应,在浆液表面形成油膜,引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡。 2、石灰石成分影响。 石灰石中含有 MgO,如果 MgO 含量超标,不仅影响脱硫效率,而且其与SO2-4反应会产生大量泡沫。 3、工艺水、浆液及废水品质。吸收塔补充水水质达不到设计要求,COD、BOD 等含量超标。FGD脱水系统或废水处理系统未能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。 4、氧化风机风量不合理。 氧化风量是根据脱硫设计煤种硫分将 HSO-3充分氧化为 SO2 -4所需要的空气量加-定的裕量而确定的。当实际燃煤硫分高于设计值时,风量就会不够,导致浆液氧化不充分,亚硫酸盐含量严重超标; 反之,进入吸收塔的氧化风量大大超过实际需要,而氧化风机的风量又没有调节手段,因而这些富余的空气都以气泡的形式从氧化区底部溢至浆

液的表面,从而助长了浆液动态液位的虚假值,也导致吸收塔溢流。 5、设备启、停。在 FGD 系统运行过程中,如果停运氧化风机或启动浆液循环泵,则吸收塔浆液的气液平衡会被破坏,导致吸收塔浆液大量溢流。 对于固定管网式氧化风机,因其空气孔朝下,氧化风机处于开启状态时,泡沫被鼓入的氧化空气吹破; 氧化风机停运时,大量泡沫生成,致使吸收塔溢流。有一电厂 1 号吸收塔的正常运行液位约 9. 7m,溢流标高 10.7m,强制氧化方式为搅拌器加空气喷枪组合,当启动备用循环浆液泵约 3min 后,发现吸收塔溢流有大量溢流浆液。 6、溢流管设计不合理,产生虹吸现象。部分电厂溢流管采用正“U”形设计,-旦出现虹吸现象,只要吸收塔内液位高于溢流液的终点,液位就会连续溢流。 二、吸收塔浆液溢流防范措施 1、控制吸收塔补水严格控制吸收塔补充水水质,加强过滤和预处理,降低其 COD、BOD 含量,确保补充水的参数指标处于设计值范围之内。此外,除雾器冲洗是消除泡沫的有效手段,水喷淋可减少泡沫的积累。 措施:在吸收塔起泡初期,除雾器冲洗可在保证液位的前提下少量多次,或者在呼吸孔喷水打散泡沫,防止泡沫溢出。 2、控制浆液和废水品质,将石灰厂成分(如 MgO、SiO2等)控制在要求范围内,加大石膏浆液排出量,降低排石膏时的吸收塔浆液密度,保证新鲜浆液的补入。

吸收塔浆液起泡原因及处理方法

吸收塔浆液起泡原因及处理方法 吸收塔浆液因为起泡而导致溢流是石灰石-石膏法脱硫运行中常见的问题之一。由于吸收塔液位多采用装在吸收塔底部的压差式液位计测量,脱硫控制系统显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而吸收塔内真实液位——由于气泡、或泡沫引起的“虚假液位”远高于显示液位,再加上底部浆液扰动泵脉冲扰动或搅拌器搅拌、氧化空气鼓入、浆液喷淋等因素的综合影响而引起液位波动,从而导致吸收塔间歇性溢流。因此当吸收塔浆起泡溢流严重时,如果DCS上无法及时监测并采取有效措施就会导致事故发生。 具体引起起泡溢流的原因归纳如下: (1)锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加。 (2)锅炉后部除尘器运行状况不佳,烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡 (3)脱硫用石灰石中含过量MgO(起泡剂),与硫酸根离子反应参生大量泡沫(泡沫灭火器利用的是这个原理)。 (5)脱硫装臵脱水系统或废水处理系统不能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。 (6)锅炉燃烧情况不好,飞灰中有部分碳颗粒或焦油随烟气进入吸收塔。

(7)运行过程中出现氧化风机流速不均,吸收塔浆液气液平衡被破坏,致使吸收塔浆液大量溢流。 吸收塔浆液一旦出现起泡溢流现象后,必须及时采取妥善的处理方式,以免造成严重事故。处理方法:一是要消除已经产生的泡沫;二是要通过运行方式的调整,缓解起泡溢流现象;三是要控制进入吸收塔的各种可能引起吸收塔浆液起泡的物质。具体实施方法如下: (1)从吸收塔排水坑定期加入脱硫专用消泡剂。在吸收塔最初出现起泡溢流时,消泡剂加入量较大,在连续加入一段时间后,泡沫层逐渐变薄,减少加入量,直至稳定在一定加药量上。 (2)在可以暂时忽略脱硫效率的条件下,停运一台浆液循环泵以减小吸收塔内部浆液的扰动,同时减少浆液供给量。因为浆液循环量大时,浆液起泡性强。 (3)在可以保证氧化效果的前提下,适当降低吸收塔工作液位,减小浆液溢流量,防止浆液进入吸收塔入口烟道。 (4)降低排除石膏时的吸收塔浆液密度,加大石膏排除量,保证新鲜浆液的不断补入。 (5)坚持脱硫废水的排放,从而降低吸收塔浆液重金属离子、Cl-、有机物、悬浮物及各种杂质的含量,保证吸收塔内浆液的品质。 (6)严格控制脱硫用工艺水的水质,加强过滤和预处理工作,降低COD、BOD。同事严格控制石灰石原料,保证其中各项组分(如

解析吸收塔溢流现象的原因分析和处理方案

错误!错误 ! 解析吸收塔溢流现象的原因分析和处理方案 调试及运行中吸收塔会发生浆液溢流现象,而且此现象很普遍。溢流现象不是连续的,而且有一定的规律性,表面现象来看,很不好解释。例如我公司#5吸收塔溢流管线标高为11150mm,溢流排水管线位置13110mm,上面呼吸孔标高为14000mm。 系统停运时液位正常,运行中液位显示10000mm时溢流口开始间歇性溢流,并从呼吸孔排出泡沫。对液位计、溢流口几何高度进行校验,没有发现问题。当液位降低到8.5米左右,烟气会从塔体溢流口冒出,造成浆液从呼吸孔喷出。 原因分析 DCS显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而不是吸收塔内真实液位。由于循环泵、氧化风机的运行,而且水中杂质(有机物,盐类等)、氧量较大,而引起浆液中含有大量气泡、或泡沫,从而造成吸收塔内浆液的不均匀性,由于浆液密度表计取样来自吸收塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,造成仪表显示偏低。我公司脱硫用水采自机组循环水排污水,水质较差,有机物较高可达30~40,CL-含量超过1100 mg/l。此时吸收塔内液位超过了表计显示液位,此时塔内液位已经达到了溢流口的高度,再加上脉冲扰动、氧化空气鼓入、浆液的喷淋等因素的综合影响而引起的液位波动,并且浆液液面随时发生变化,导致吸收塔间歇性溢流。 处理方案 1 确定合理液位 调试期间确定合理的运行液位,根据现场运行条件,人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄露。修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,控制液位在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。 2 加入消泡剂 尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,也难免吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。根据实际运行情况来看,吸收塔内泡沫会高于实际液位表面2—5米。防止吸收塔溢流及喷沫现象的有效手段是加入消泡剂。加入消泡剂的量按系统废水量计算:(废水处理量设计值)×24h ×10g/ m3=X kg/h,如实际运行约3m3/h废水量,每天约加入0.72 kg/d就可起到消泡作用。同时按

浅析脱硫吸收塔浆液起泡溢流的原因及处理措施

浅析脱硫吸收塔浆液起泡溢流的原因及处理措施 摘要:石灰石-湿法脱硫系统日常运行过程中,由于受到脱硫工艺水质、入炉煤 煤质、粉煤灰成分、锅炉燃烧工况、石灰石粉成分等因素的影响,会造成脱硫吸 收塔内部形成大量黑色粘性泡沫,严重时会从吸收塔溢流管道或吸收塔排气孔溢流。浆液起泡,浆液品质恶化,影响脱硫效率,且对设备及生产现场环境造成严 重污染。本文通过从多方面分析浆液起泡溢流的原因,提出解决吸收塔浆液溢流 的处理措施,从而保证脱硫系统的正常稳定运行。 关键词:湿法烟气脱硫吸收塔浆液起泡溢流处理措施 1、引言 随着我国对环境问题的重视和对环境投入力度的加大,对环保要求日益严格,大气污染物排放标准不断提高,国家和地方政府的高度重视燃煤电厂烟气脱硫, 企业污染物达标排放已纳入地方政府监管,同时未达标排放环保事件已纳入到企 业考核中。燃煤电厂烟气脱硫系统的安全稳定运行至关重要,因此对脱硫的精细化、专业化管理越来越严格。然而,燃煤电厂脱硫吸收塔浆液起泡溢流问题却成 为其安全运行的棘手问题,浆液起泡往往会造成虚假液位、吸收塔溢流、污染环境、增加耗能、泵的汽蚀等问题,造成整个机组的稳定行变差,而浆液起泡是由 多种因素综合影响的,浆液起泡往往伴随着吸收塔溢流,造成脱硫系统安全可靠 性降低,但目前浆液起泡溢流仍缺乏一定的分析和监测手段。 2、脱硫吸收塔浆液起泡的原因 脱硫烟气中含有不溶性气体,在烟气与浆液充分接触的过程中,这些不溶 性气体被浆液包围,烟气和浆液形成的气一液界面,在巨大的表面张力作用下形 成球状气泡,大量气泡在气一液密度差的作用下迅速上升到浆液池表面,形成一 层泡沫,泡沫一般为浓黑色。具体引起浆液起泡溢流的原因归纳如下: 2.1、浆液中有机物或重金属含量增加 锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,飞灰中含有碳颗粒或者焦油等未燃 尽颗粒物。烟气带着含有大量碳颗粒或者焦油等未燃尽颗粒物的飞灰进入吸收塔中,使吸收塔浆液中的有机物含量或重金属离子增加,发生皂化反应,在浆液表 面产生一种油膜。在通过氧化风机给吸收塔底部的浆液池中鼓入高压空气的过程中,油膜受到高压冲击,进而引起浆液起泡溢流。 2.2、石灰石粉品质的影响 湿法烟气脱硫中的吸收剂为石灰石,而石灰石中含有一定量的氧化镁,当石 灰石中碳酸钙含量较低,氧化镁含量较高时,氧化镁与亚硫酸根离子反应会产生 泡沫,一旦石灰石中氧化镁含量超标,将会产生大量泡沫,出现溢流现象。 2.3、工艺水、浆液及废水品质差 吸收塔补水水质中可能含有不同成分的悬浮物、氯离子、有机物COD及油 类物质含量对吸收塔内烟气的吸收、石膏的氧化等化学反应的影响,如果工艺水 中有机物COD、BOD含量较高,在运行过程中易聚集在吸收塔的上部并引起起泡 现象;脱硫脱水系统或废水系统未能正常投运,易致浆液中惰性杂质无法排除, 不断在浆液中积累,使浆液品质下降,引起浆液起泡现象。 2.4、氧化风机风量设计不合理

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