AA电厂2×660MW机组脱硫浆液循环泵叶轮修复技术规范

AA电厂2×660MW机组脱硫浆液循环泵叶轮修复技术规范
AA电厂2×660MW机组脱硫浆液循环泵叶轮修复技术规范

AA电厂2×660MW机组脱硫浆液循环泵叶轮修复技术规

一. 项目概况:

AA电厂脱硫系统浆液循环泵厂家为石家庄工业泵厂,型号为:DT800-90A。此项目内容为修复磨损较大的3台浆泵叶轮。

二. 项目范围

1.1乙方提供施工所需的设备和工具、安全防护用品。

1.2乙方方提供被修复备件的运输。

1.3叶轮修复、防磨需返厂处理。按单个报价,结算以实际进行修复的个数进行结算。

1.4此报价包含设备返厂及返回的运输费用。

二.技术要求:

2.1 施工环境:

(1)无油污、烟气

(2)温度≥5℃

(3)湿度≤90%

2.2 配合面测量,确定防腐耐磨涂层厚度:

泵壳与叶轮外缘之间的配合,叶轮与端盖间的配合等;确认损坏部位的状况。如,尺寸配合间隙小于涂层厚度,则乙方需对泵壳的外圆和叶轮侧面锥孔尺寸进行相应处理。

2.3 设备基体的表面清洁、干燥、粗糙度≥75微米(Sa2.5)。

采用喷砂工艺处理,对于设备表面腐蚀严重、出现起壳部位须先使用人工彻底剔除

干净再进行喷砂处理。

2.4对磨损严重部位进行骨架焊接。

对出现穿孔、大面积深层次缺失的部位需要搭接骨架,骨架直径根据所采用防腐耐磨小颗粒防护剂颗粒直径确定。

2.5用专用清洗剂对被修复部位进行反复清洗,至表面无任何油污和杂质。

2.6工艺涂层。

工艺一次涂层(润滑层):防磨材料。保证涂层与修复表面充分的接触湿润。

工艺二次涂层(修复层);防腐耐磨小颗粒防护剂。配合专用模具对缺失及被腐蚀的表面进行添补,确保涂层紧密结合,厚度在3mm以上,且表面较为光滑平整。

工艺三次涂层(防腐层);防磨材料。保证修复表面的光洁度。

2.7用专业仪器对以上施工部位检测,以确保质量。

三、施工资质

3、1具有脱硫系统浆液循环泵修复、防磨相应施工资质。

3.2应具有近二年承担过至少3个吸收塔浆液循环泵叶轮修复业绩,并提供相关合同扫描件及有效联系方式。

四.质量保证及付款:

4.1质量保证期:乙方的维修质量保证期为自试运验收合格后累计运行18个月,质保期内修复部件的耐磨材料脱落超过1/3等异常,甲方将扣除相应部件的全部合同款。

4.2合同款的支付:施工完毕,通过168h试运行18个月后,验收符合所有签订的修复技术要求,经甲方审计合格后,由乙方提供17%增值税发票后, 甲方向乙方支付双方签证确认修复的数量的100%款项;运行18个月后,验收不符合签订的修复技术要求,甲方拒绝支付合同款。

4.3修复后部件恢复的尺寸应达到原始制造出厂标准的公差配合范围内、动静平衡和工艺参数均达到原始出厂标准,在质保期内,修复部件的磨损程度不超过修复前。

4.4 至少达到如下技术要求:

工作温度范围:-29oC~93oC

脱硫泵在火力发电厂脱硫系统中起到什么作用

脱硫泵在火力发电厂脱硫系统中起到什么作用 在大型火力发电厂电力生产的过程中,都需要建立一定的烟气脱硫工艺生产线,这些工艺都要使用到脱硫泵,这里的脱硫泵一般都采用UHB耐腐耐磨砂浆泵来工作,脱硫泵是火力发电厂烟气脱硫系统工艺中的主要的核心设备。随着国内对环保意识的日益提高,制造水平能效比的提升等,对脱硫泵的各项指标也是越来越高。要求脱硫泵不仅要可靠性能高、结构简单合理、拆装维修方便、密封要无泄漏、生产效率要高、对过流部件(泵壳、泵体、叶轮等部件)要耐腐蚀耐磨损。众多的要求就对生产厂家带来了难度。研制脱硫泵的开展对我国化工泵的整体水准是有着重要意义的。 本文主要进行了烟气脱硫泵的设计及研制。在综合分析烟气脱硫工艺原理、介质对泵设备的影响和设备的性能、运行特点的基础上,分析研究水力模型,并采用了速度系数法设计方研究了烟气脱硫循环泵的水力性能,保证设计合理性。通过叶轮直径及变转速实验,得到了流量和扬程性能变化的规律,以满足客户多种工况参数下的需求;进行总体结构设计,对轴承、拆卸环、轴承密封形式及机械密封等关键部件结构进行设计优化,提高了设备长期运行的可靠性。研究了脱硫介质对泵件的腐蚀和磨损特点,样机采用外钢铸件内衬高分子聚乙烯材质,对样机进行了磨损和腐蚀试验,确定了合理的材料成分,确定了关键部件的工艺方案。 我厂从事砂浆泵研制工作接近30年的历史了,现己发展成为一个砂浆泵专业生产厂家。砂浆泵产品主要应用于纸浆厂、选矿厂、电厂、钛白粉制造业、氧化铝等有色行业输送浆体。,现在火电厂等燃煤脱硫方法主要是燃烧后烟气脱硫中的湿法工艺,即Flus GasDesulphurization(简称FGD)。系统中,脱硫吸收剂为石灰石或石灰。石灰石浆液或石灰浆液,在吸收塔内与烟气中的SO2反应被脱去。最终反应物为石膏( CaSO4-2H20 ),脱硫吸收剂循环使用。此种工艺适用于各种含硫量煤种,单套FGD装置可配600MW及以上机组,脱硫效率可达95%以上,脱硫吸收剂利用率达90%以上。

浅析600MW机组脱硫浆液循环泵的运行优化与改造

浅析600MW机组脱硫浆液循环泵的运行优化与改造 摘要:本文分析了XX电厂600MW机组湿法烟气脱硫系统运行参数,判断出循环浆液量的大小,提出了合理的循环浆液量计算和循环浆液泵的运行优化方案;为了挖掘出更大节能潜力,本文还对循环浆液泵的优化改造方案进行分析,计算理论节能效果。对优化电厂烟气脱硫系统及改造具有一定的参考意义。 关键词:湿法烟气脱硫循环浆液量优化方案节能 1、通过运行参数分析循环浆液量 1.1 实际运行参数 XX电厂600 MW 机组烟气脱硫系统为石灰石一石膏湿法脱硫,进入喷淋塔的烟气由下向上依次经过3个喷淋层除去所含的SO2气体,3个喷淋层依次对应l、2、3号循环浆液泵。文中取该系统的实际运行数据进行分析(见表1)。 1.2 吸收塔浆液PH值的分析 高PH值的浆液环境有利于SO2的吸收,而低PH 值则有助于Ca2+ 的析出,二者互相对立因此选择合适的PH 值对炯气脱硫反应至关重要。为使系统的钙硫比保持在设计值左右。循环浆液PH值一般应控制在5.0~5.3。由表1知,该电厂烟气脱硫系统浆液PH 值控制在4.5~4.8时,能够保证系统较高的脱硫效率和较好的石膏品质其值小于5.0~5.3,原因分析为:烟气量在一定范围变化的条件下,由于循环浆液量偏大,原烟气中二氧化硫质量浓度偏小,从而液气比L/G较高,烟气中SO2与浆液液滴有很好的接触,使SO2与石灰石浆液进行了充分的反应,浆液中石灰石的利用率较高,因而浆液钙硫比Ca/S较小,使得浆液PH 值偏小。可见,造成浆液PH值偏小的根本原因是循环浆液量大。 1.3 循环浆液密度值的控制 为了相对减小二级真空脱水的电耗,保证脱硫效率,应严格控制吸收塔浆液密度在一定范围。通过对该电厂运行数据的考察,发现实际运行中石膏浆液密度在1150 kg/m,左右。而理论上,合理的石膏浆液密度为1075~1085 kg/m ,运行值较最优值偏大原因分析为:石膏浆液密度偏高则说明浆液中CaSO4·2H2O 的质量分数较高,CaCO3的相对质量分数较低。运行中由于原烟气中SO2质量浓度较低,反应时需要的CaCO3量就较少.而实际供给的循环浆液量又偏大,导致了浆液中CaCO3相对质量分数较低,CaSO4·2H2O 的相对质量分数较高,实际运行数据表现为浆液密度偏大如果石膏浆液密度值控制得较低,则浆液中CaCO3质量分数就会升高,CaSO4·2H2O 的质量分数减少,反应后剩余CaC03量较大,从而影响了石膏的品质,还浪费了石灰石原料。因此,石膏浆液密度偏大也是循环浆液量较大所致。

浆液循环泵全停导致脱硫装置解列应急预案

浆液循环泵全停导致脱硫装置解列应急预案 一、脱硫浆液循环泵全停原因: 6KV母线电气故障;吸收塔液位低;吸收塔液位计显示不准;DCS 故障或其它原因。 二、正常结果: 在脱硫装置投保护运行的正常情况下时,脱硫装置会自动执行以下保护程序,达到保护脱硫装置的目的。 1.烟气脱硫旁路挡板门快速开启(<15秒); 2.增压风机主电机停运; 3.原烟气挡板门关闭; 4.吸收塔顶部排空门开启; 5.净烟气挡板门关闭; 三、非正常情况: 脱硫装置其它设备均能在短时间内能够保持连续运行状态。故当由于以上原因造成浆液循环泵全停时,脱硫运行人员应重点查看上以设备的状态,确认是否按照主保护程序自动进行;否则应人员干预,将其按照主保护程序的步骤执行下去。 1.检查烟气脱硫旁路档板门是否自动快速开启,否则立即开启旁路 挡板门或按旁路档板门紧急开启按钮,将旁路挡板门开启; 2.检查增压风机是否自动停运。否则停运增压风机主电机; 3.检查原烟气档板门是否关闭。否则手动关闭脱硫原烟气挡板门 4.检查吸收塔顶部排空门是否开启。否则手动开启吸收塔顶部排空

门 5.检查净烟气档板门是否关闭。否则手动关闭净烟气挡板门。 6.联系主机值长,报告由于浆液循环泵全停已经开启旁路烟气挡板 门、停止脱硫增压风机运行; 7.执行吸收塔除雾器自动冲洗程序,以达到降低吸收塔内烟气温度、 防止高温烟气损坏吸收塔除雾器和吸收塔内衬的目的 四、原因分析: 查找浆液循环泵全停原因,针对造成浆液循环泵全停的不同原因采取不同的处理措施。 1、由于6KV系统失电、DCS故障等在短时内不能恢复脱硫装置时, 应对浆液循环泵进行放浆和冲洗 2、浆液循环泵放浆和冲洗须逐台进行,并注意吸收塔集水坑液位; 3、浆液循环泵注水须逐台进行,不得同时对两台浆液循环泵注水, 以防造成工艺水系统压力偏停造成跳闸,在注水过程中应注意 工艺水泵压力,依情况启备用工艺水泵运行。 4、如吸收塔液位低,启动除雾气冲洗水泵补至正常液位。 五、脱硫系统的恢复: 5、确认脱硫装置具备恢复条件,可不对浆液循环泵放浆、冲洗和 注水(如不具备投运条件,则需对浆液循环泵放浆、冲洗和注 水。 6、如吸收塔内浆液密度高,确认石膏排出泵对外排浆,根据吸收 塔液位启动除雾器冲洗程序对浆液进行稀释。

浆液循环泵技术规范书

文件编号: XX工程 浆液循环泵技术规范书 发包方: 承包方: 2017年8月

通用部分 (11) 1范围 (11) 2 总则 (11) 3 技术要求 (22) 3.1性能要求 (22) 3.2设计要求 (22) 3.3电气要求 (44) 3.4仪表及控制要求 (88) 3.5标准 (88) 3.6质量文件 (99) 3.7技术资料与技术服务 (99) 4 设计与供货界限 (1212) 5 油漆、包装运输与储存 (1212) 6 培训 (1313) 专用部分 (1414) 1 工程概况 (1414) 2 浆液循环泵设计运行条件 (1515) 2.1循环浆液介质特性: (1515) 2.2基本要求 (1515) 2.4 性能保证值(以下空白处由投标方按每台泵的设计工况填写) (1919) 3原始设计参数表及设备设计数据表(以下空白处由投标方填写) (1919) 4供货范围及进度 (2727) 4.1供货范围 (2727) 4.2设备及零部件供货说明 (2727) 4.3 供货清单 (2828) 4.4进度 (2929) 5 技术服务和联络 (2929) 5.1投标方现场技术服务 (2929) 5.2售后服务 (3131) 6分包与外购 (3131) 7 大(部)件情况 (3131) 8交货 (3131) 9差异表 (3131)

1范围 本招标书适用XX 工程的浆液循环泵及其配套设备的招标,包括泵本体、支座、密封结构、轴承箱、传动结构、驱动电机及相关的仪控附件。 2 总则 2.1本招标书包括浆液循环泵的性能、设计、制造、控制、试验、验收、安装等方面的技术要求。 2.2本招标书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 2.3泵的设计、生产和安装应根据最新有效的规范、标准(ICE、ANSI、ASME、DIN、API、GB)和相关法律规定。设备的设计与制造应采用相关的工程设计和制造工艺的较高标准,按GB/T 3216离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法(或ISO25481973CE离心泵、混流泵、轴流泵验收试验规范)进行试验及验收。 2.4投标方提出的产品应完全符合本招标书的要求。 2.5投标方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 2.6凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备,投标方应至少要推荐2至3家产品供招标方确认,而且招标方有权单独采购,但技术上均由投标方负责归口协调。 2.7在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应接受这些要求。根据下述 2.7条款,这些修改不产生合同价的变更。 2.8本招标书所使用的标准,如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本招标书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方进行解决。 2.9本招标书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.10在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文,如果投标方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。

浆液循环泵安装

. . XA-作-元宝山-04-2006 元宝山电厂4#机组烟气脱硫工程 浆液循环泵安装工程 作 业 指 导 书 编制: 审核: 审批: 武汉凯迪电力环保有限公司 湖南省工业设备安装公司 2006-10-18

目录 1 工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 工作量和工期 (3) 2 编制依据 (4) 3 作业前的准备和条件 (4) 3.1 技术准备 (4) 3.2 作业人员配置、资格 (4) 4 作业程序和方法 (6) 4.1 施工方案 (6) 4.2 施工工艺流程 (6) 4.3 施工方法及要求 (6) 4.3.1 基础检查、划线及垫铁配制 (6) 4.3.1.1垫铁规格及组数 (7) 5 泵的安装(地脚螺栓水泥灌浆法) (7) 6 作业的安全要求和环境条件 (8) 6.1 安全注意事项 (8)

浆液循环泵安装作业指导书 1 工程概况 1.1 工程概况 元宝山电厂烟气脱硫工程设置有3台浆液循环泵。 循环泵的主要部件: 电机:9.2t 冷却器:1.75t 离心泵:9.5t 机座:3t 1.2 工作量和工期 工作量:循环泵本体及附属设备。 工期:计划工期10天。 施工进度计划: 10月17日-10月18日:基础画线及垫铁配置、标高、中心测量 10月18日-10月23日:机座、电机、泵吊装,就位找正、二次灌浆10月24日-10月25日:附属设备安装 10月26日-10月27日:精找及二次灌浆抹面

2 编制依据 3 作业前的准备和条件 3.1 技术准备 3.1.1施工图纸齐全,且完成对与浆液循环泵系统安装有关图纸的会审,编写有针对性的作业指导书。 3.1.2对施工人员进行技术交底。 3.1.3设备基础已进行工序交接。 3.2 作业人员配置、资格

脱硫浆液循环泵现场检修工艺规程

脱硫浆液循环泵现场检修工艺规程 1.适合范围 本规程规定了大唐信阳华豫发电厂320MW脱硫浆液循环泵检修的周期、标准检修项目、大修的施工步骤及工艺质量标准,并附录了一些检修维护相关的知识,供大唐信阳华豫发电厂脱硫浆液循环泵检修工作使用,也可做浆液循环泵运行、检查人员参考。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DLT 341-2010火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫装置检修导则 DL/T 748.10-2016火力发电厂锅炉机组检修导则第lO部分:脱硫装置检修 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T596—96 电力设备预防性试验规程

3.320MW脱硫浆液循环泵规范 3.1浆液循环泵规范 吸收塔浆液循环泵主要由泵壳、叶轮、轴、轴承、机械密封等部件组成。 A浆液循环泵技术参数 序号项目单位数值 1 型号600X-TLRD 2 型式卧式泵 3 数量台1/塔 4 密封型式机械密封 5 材质泵壳 / 叶轮 1.4596 6 流量m3/h 6000 7 扬程m 24m 8 转速r/min 650 9 功率kW 630 10 生产厂家石家庄泵业集团有限 责任公司 B浆液循环泵技术参数 序号项目单位数值 1 型号600X-TLRD

2 型式卧式泵 3 数量台1/塔 4 密封型式机械密封 5 材质泵壳 / 叶轮 1.4596 6 流量m3/h 5800 7 扬程m 21m 8 转速r/min 650 9 功率kW 560 10 生产厂家石家庄泵业集团有限 责任公司 C浆液循环泵技术参数 序号项目单位数值 1 型号500X-TLRD 2 型式卧式泵 3 数量台1/塔 4 密封型式机械密封 5 材质泵壳 / 叶轮 1.4596 6 流量m3/h 5000 7 扬程m 20m 8 转速r/min 630

脱硫浆液循环泵

目录 一、概述 (2) 二、功能、结构说明 (2) 三、装配与拆卸 (5) 四、运输 (7) 五、安装 (8) 六、泵的起动与停车 (9) 七、维护保养 (12) 八、故障原因及消除办法 (13) 九、运转管理 (13)

一、概述 TLR型脱硫泵主要作为湿法FGD装置中吸收塔循环用泵,其特点是大流量、低扬程、高效率。并根据吸收塔循环工况选配合适材质,优化设计结构,使之能始终处于高效、经济的运行状态。 型号意义:例如 600 X - TL R 材料代号 脱硫 托架型式代号 泵出口直径(mm) 二、结构、功能说明 TLR型脱硫泵为单级单吸卧式离心泵型式,结构见图1: 图1、泵结构

下面按泵头部分、轴封部分及托架部分分别阐述其结构特点: .1、泵头部分(见图1) 泵头部分主要由泵体(13)、泵盖(15)、后护板(6)、叶轮(12)、接合板(10)、前护套(8)、后护套(14)、吸入盖(9)及机械密封(11)等零部件组成。其中:泵体(13)、泵盖(15)和接合板(10)采用球墨铸铁材料;叶轮(12)、吸入盖(9)为A49双相不锈白口铁,适于输送含高浓度氯离子介质;前护套(8)、后护套(14)、后护板(6)均为天然橡胶,既耐腐又耐磨;机械密封(11)可在无冲洗水情况下可靠工作;叶轮拆卸环(2)的作用可使叶轮轻易拆下;各密封垫(5、7、16、17)均由合适材料制成,适合磨蚀腐蚀工况要求。 叶轮在泵腔中的位置可通过调节轴承组件下部的螺栓来保证,使泵始终处于高效运行状态。 泵为后拆结构(叶轮也可从前端拆下),泵的出口方向垂直向上。从驱动端看泵为顺时针方向旋转。 2托架部分 .型号意义,例如: SBB007-600 B 区分标记 止口尺寸 标准号 SBB007系列稀油润滑托架从结构形式上看为轴承体和托架体分开式结构。从调整方式上看为轴承体和轴相对托架体滑动的调整方式。结构见图2:

脱硫浆液循环泵结构及其检修

脱硫浆液循环泵结构及其检修 1.结构特点及设计优点 吸收塔循环泵是烟气脱硫装臵中的大型关键设备,装臵对其可靠性及使用寿命有很高要求。FGD装臵消耗的电能有一半以上用于驱动吸收塔循环泵。因此,循环泵应具有较高的效率。泵的水力设计、结构设计以及过流部件材料的选择直接关系着泵运行的效率、可靠性和使用寿命。 襄樊五二五泵业开发的吸收塔循环泵,泵体、泵盖等过流件采用2605N材料,叶轮、耐磨板则采用Cr30A材料。 泵的水力设计,借鉴了法国J〃S公司固液两相流泵的设计制造技术,并采用现代化的CAD、CFD技术进行修正。泵的结构如图1所示, 图1.烟气脱硫循环泵结构图 1.1结构特点 (1)泵为单级单吸式离心泵,该形式在实践中已证明特别适用于FGD装臵吸收塔循环泵输送磨蚀性、腐蚀性浆体。 (2)叶轮、耐磨板不采用口环密封形式,口环的设臵将会被浆体快速磨损,从而导致泵的效率快速下降。 (3)具有轴向调节结构,叶轮能方便轴向调节保持叶轮与前盖板与耐磨板的间隙,从而保持泵的高效率。这是始终保持泵高效运行的最简便和最有效的办法。 (4)泵的布臵形式为“后拉式”结构。这样可使泵在拆卸叶轮、机械密封和轴组件时无须拆卸泵的进出口管线。 (5)轴承采用稀油润滑。轴承安装在有橡胶密封圈辅助密封的可拆卸轴承盒内,防止污物和水进入。 (6)泵轴为大直径、短轴头,可以减少轴在工作中的挠曲,从而延长密封的使用寿命。1.2吸收塔循环泵的设计优点: 总述:背拉出式设计整套转子部件可以从电机端拉出,易于维护,泵体可保留在管路上, 无需拆卸电机。 轴承支架可调节提高耐磨性能 轴承采用浸油润滑 泵体:泵体尺寸足够承压及耐磨,材料采用2605N,可焊,蜗舌部分特殊耐磨处理,流道切线出口,泵体设臵底脚支承方式。 耐磨板:该零件装在泵体与进口之间,材料为Cr30A,此种材料具有优良的抗磨蚀及耐冲蚀综合性能,由此而延长了泵体和叶轮的使用寿命。

脱硫系统浆液循环泵运行电流波动原因分析与处理

脱硫系统浆液循环泵运行电流波动原因分析与处理 光辉1黎伟1秀明2聂海涛1叔楠2 (1. 大唐环境产业集团股份项目部,,472100; 2.大唐发电有限责任公司,,472143) 摘要:浆液循环泵是燃煤电厂湿法石灰石-石膏法脱硫系统的核心设备之一,随着国家环保要求越来越严格,浆液循环泵的安全稳定运行至关重要。文章针对电厂超低排放改造后,浆液循环泵运行电流发生异常波动原因进行了分析,并提出了消除异常的对策和措施。 关键词:浆液循环泵电流滤网超低排放 1、引言 大唐发电二期2×630MW发电机组烟气脱硫系统采用湿法石灰石-石膏脱硫(FGD)技术。两台机组FGD分别于2016年9和11月通过168h试运行。2套FGD 按照单元制设置,分别配置3台澳大利亚沃曼公司生产的800TY-GSL浆液循环泵,命名为#3炉A/B/C浆液循环泵和#4炉A/B/C浆液循环泵(以下简称为#3A/B/C、#4A/B/C),各浆液循环泵的设计参数如表1。 随着国家环保标准越来越严格,2014年对两台脱硫系统进行了增容改造,吸收塔增加两台浆液循环泵,分别命名为#3炉D/E浆液循环泵和#4炉D/E浆液循环泵(以下简称为#3D/E、#4D/E),各浆液循环泵的设计参数如表2。 表2:新增浆液循环泵设计参数

#3E浆液循环泵1000 7500 32 125.9 #4D浆液循环泵900 7500 30 113.5 #4E浆液循环泵1000 7500 32 125.9 为了实现烟气超低排放,2015年12月及2016年3月,电厂分别完成了两台脱硫系统的超低排放改造。期间将A/B/C层的喷淋层进行了改造,喷嘴形式由螺旋喷嘴改为空心锥高效喷嘴,并增加了一层托盘和一层均流器,除雾器改为屋脊式高效除雾器。 2、存在的问题 2.1 浆液循环泵电流波动严重 #3、#4机组脱硫系统自2016年投产后,各台浆液循环泵运行稳定,未出现电流波动大的现象,如下图1。2014年9月,#3、4机组进行增容改造后,增加两台浆液循环泵,五台浆液循环泵开始出现电流波动现象,当一台浆液循环泵启动后,相邻浆液循环泵的电流下降,停运后对泵进行反冲洗后,电流恢复正常,但运行不到2个小时,又会出现电流下降的现象,其中#3机组电流波动明显大于#4机组,如下图2。2015年12月及2016年3月,分别对#4和#3机组进行了超低排放改造,对A/B/C三层浆液循环泵喷淋层进行了改造,改造后各浆液循环泵依然存在电流波动现象,如下图3。 图1 增容改造前浆液循环泵电流运行情况

浆液循环泵检修工艺

浆液循环泵 浆液循环泵主要作为湿法FGD装置中吸收塔循环用泵,其特点是大流量、低扬程、高效率。并根据吸收塔循环工况选配合适材质,优化设计结构,使之能始终处于高效、经济的运行状态。我厂每台机组选用三台浆液循环泵。 1技术参数 2结构、功能说明 浆液循环泵为单级单吸卧式离心泵,由泵头部分与托架部分组成。 2.1泵头部分 泵头部分主要由泵体、泵盖、后护板、叶轮、接合板、前护套、后护套、吸入盖及机械密封等零部件组成。其中泵体、泵盖、接合板采用球墨铸铁材料;叶轮、吸入盖为A49双相不锈钢白口铁,适于输送含高浓度氯离子介质;前护套、后护套、后护板均为天然橡胶,既耐腐又耐磨;机械密封可在无冲洗水情况下可靠工作;叶轮拆卸环的作用可使叶轮轻易拆下;各密封垫均由合适材料制成,适合磨蚀腐蚀工况要求。 叶轮在泵腔中的位置可通过调节轴承组件下部的螺栓来保证,使泵始终处于高效运行状态。 泵为后拆结构(叶轮也可从前端拆下),泵的出口方向垂直向上。从驱动端看泵为顺时针方向旋转。 2.2托架部分 托架为SBB007系列。SBB007系列稀油润滑托架从结构上看为轴承体和托架体分开式结构。从调整方式上看为轴承体和轴相对托架体滑动的调整方式。 该类型托架泵轴直径大、刚性好、悬臂短,在恶劣的工况下不会弯曲和振动。轴承采用稀油润滑,改善了轴承工作条件,大大提高了轴承的使用寿命。 泵端轴承采用进口双列圆锥滚子轴承,驱动端轴承采用圆柱滚子轴承;两侧轴承与轴都是热装在一起的。

轴承体上的冷却筋是用来冷却油的,从而最终达到轴承散热的目的。采用了油浴润滑(轴承的下部浸泡在润滑油里面)的润滑方式。迷宫套、端盖均有迷宫槽,且端盖上的迷宫槽又带有回油槽,防止漏油。 轴承体的油室两侧对称布置有两个油标,并且轴承体上装有油尺。在运行时,可根据具体情况从比较方便的一侧观察油位或查看油尺。油位应位于油标中心或到油尺前端斜面处。轴承体设置两个铂热电阻,用于监测轴承的运行温度。 3检修项目 3.1大修项目 3.1.1复查对轮中心。 3.1.2检查轴承室油位、油质。 3.1.3更换盘根。 3.1.4疏通密封冷却水通道。 3.1.5检查泵台板、基础的腐蚀情况。 3.1.6清扫叶轮锈垢检查腐蚀情况,检测叶轮与口环间隙是否符合规定,晃动度是否合格。 3.1.7检查轴有无裂纹,损伤及腐蚀,丝扣是否完好,锁母是否合适。 3.1.8检查轴套、水封环、压兰或机械密封磨损、损坏情况。 3.1.9更换密封垫圈、密封填料。 3.1.10叶轮的静平衡实验。 3.1.11轴承检查及处理。 3.1.12泵轴弯度的测量及检修。 3.1.13清扫油室、更换润滑油。 3.1.14对轮重新找正。 3.2小修项目。 3.2.1复查对轮中心。 3.2.2检查轴承室油、油质。 3.2.3疏通密封冷却水通道。 3.2.4检查泵台板、基础的腐蚀情况。 4检修方法及标准 4.1拆卸步序 4.1.1拆出对轮保护罩及对轮螺栓,取下联轴节,拿走中间联轴叠片 4.1.2拆出进口短节、出口法兰 4.1.3取下放油塞,放尽托架内的润滑油

600MW燃煤机组湿法脱硫浆液循环泵出力下降综合分析和治理

600MW燃煤机组湿法脱硫浆液循环泵出力下降综合分析和 治理 摘要:文章介绍了国电民权公司一期2*600MW燃煤机组配套的石灰石/石膏湿法烟气脱硫(FGD)装置的关键设备――浆液循环泵出力逐渐下降的成因及影响因素。通过对这些成因及影响因素的分析,采取通流部件防磨、前滤网清堵等治理方法和措施,取得了一定的成效,可供相关技术人员参考。 关键词:600MW燃煤机组;湿法脱硫;浆液循环泵;出力下降;烟气脱硫装置文献标识码:A 中图分类号:TK284 文章编号:1009-2374(2016) 03-0027-02 DOI:10.13535/https://www.360docs.net/doc/ff17023871.html,ki.11-4406/n.2016.03.014 1 概述 国电民权公司2×600MW机组锅炉烟气脱硫系统,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,每台炉单独配套安装1套SO2吸收系统及相应的烟气系统,每套SO2吸收系统包括1座吸收塔、6台侧进式搅拌器(上层和下层各3台)、3台浆液循环泵、2台氧化风机及相应的管道和阀门等。烟气中SO2的吸收过程在吸收塔内完成。石灰石浆液通过循环泵从吸收塔下部浆池送至吸收塔上部的喷淋系统,与烟气接触发生化

学反应吸收烟气中的SO2。喷淋系统设置3个喷淋层,采用3台江苏法尔机械制造有限公司制造的浆液循环泵与各自对应的喷淋层连接。 浆液循环泵型号为800J-TL-10500,主要由泵体、泵盖、叶轮、护板、吸入接口、耐磨环、机械密封、轴承体等部件组成,主要技术参数如表1: 脱硫系统自2008年投运,从2012年下半年开始,A、B、C浆液循环泵出口压力和电流逐渐偏低,导致机组的脱硫效率下降,尤其在机组高负荷或者燃烧高硫分煤种时,无法保证机组的脱硫效率。 2 浆液循环泵解体检查 对整个浆液循环系统进行解体检查,发现引起浆液循环泵出力下降的原因如下:将脱硫3台浆液循环泵解体检修后发现,整个泵体通流部分均有不同程度的磨损:经过叶轮进口边的叶片磨损较严重,叶片出口边表面有沟槽状磨损,有些地方已磨穿,沟槽方向与介质流动方向一致,如图1所示。泵前盖板和耐磨环靠近叶轮处都有成片状的尺寸较大的凹坑,使耐磨环内圆直径增大,如图2、图3所示。 3 原因分析 根据民权公司吸收塔浆液循环泵的通流部件损坏现象 分析,其损坏主要是由于泵运行中存在严重的气蚀、磨蚀、腐蚀现象共同造成的。

单台浆液循环泵运行调整方案

单台循环浆液泵运行方案 摘要:实行单台循环泵运行的前提是保证机组安全运行且脱硫效率和硫排放达标,进而降低脱硫厂用电,达到“挖潜增效”的目的。 关键词:单台浆液循环泵、安全、挖潜增效 1.提出背景 我厂4×350MW机组脱硫项目,均由武汉凯迪设计、施工、调试。原设计及校核煤种硫分含量按照Sar=0.88%,脱硫效率要求不小于96%,设备可用率不低于99%。机组燃用设计煤种时,锅炉BMCR工况下FGD入口SO2浓度为2221 mg/Nm3(标准状态,干基,6%O2),两台浆液循环泵运行(无备用)FGD出口SO2浓度不超过允许最大排放浓度89mg/Nm3(干基,6%O2)。现在如今,锅炉BMCR工况下FGD入口SO2浓度为1200mg/N m3左右,在两台浆液循环泵运行情况下,FGD出口SO2浓度一直在10 mg/N m3左右,甚至低至0 mg/N m3。因此考虑是否可以通过停台浆液循环泵,既可以控制脱硫效率,又可以节约厂用电。 在#1B浆液循环泵停运,更换“大小头”期间,发现#1FGD出口SO2浓度没有升高多少,而且运行稳定。四月三日起单台浆液循环泵运行至今,发现只要锅炉燃烧稳定,FGD入口SO2浓度保持在1200mg/N m3左右,可实现FGD出口SO2的达标排放。 2.运行调整方案 在条件允许的情况下,单台浆液循环泵的运行,可以节约脱硫厂用电、减少吸收塔的蒸发量、降低吸收塔的烟气阻力进而减小引风机出力,而达到“节能减排、挖潜增效”的目的。但是单台浆液循环泵的运行却也增加了脱硫安全运行的风险。故需要脱硫运行人员加强责任意识、巡检到位、及时发现异常,检修人员点检到位、缺陷及时处理。 针对目前情况,给出已下建议: 2.1正常运行时的调整 正常运行时需调整好,吸收塔液位、PH值、密度、运行泵的监视、停运泵的顶起启停等。 a)吸收塔液位 单台浆液循环泵运行时,吸收塔液位不要超过两台循环泵运行的溢流液位,以免造成吸收塔溢流量过大,而不受控制。 b)浆液PH值 吸收塔浆液PH值保持在5.2~5.8正常范围。不可超过6.2,以免造成吸收塔结垢,尤其要预防除雾器的结垢。 c)吸收塔浆液密度 单台浆液循环泵运行造成的浆液扰动要比两台运行时的偏小,故会加大对运行设备的磨损,此磨损将是长期慢性的。此时应将吸收塔的浆液密度保持在1080~1130kg/m3,不可超过1150 kg/m3。 d)运行泵 在平时看盘、巡检时,应注意参数的变化。如盘前参数,浆液循环泵的电流、电机定子温度、电机轴承温度、泵的轴承温度,发现异常及时分析查找原因。就地巡检时,出口压力、振动、有无跑冒滴漏等。 e)停运泵 停运泵的定期启停工作尤为重要,关乎脱硫乃至主机的安全运行。

华源脱硫系统浆液循环泵检修作业指导书

大唐保定热电厂发布

目次 序简要作业流程图 (1) 1 范围 (2) 1.1本指导书适用范围 (2) 1.2指导书质量控制点统计 (2) 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 (2) 3 安全提示 (2) 3.1准备工作中需要注意的事项 (2) 3.2施工过程中需要注意的事项 (2) 3.3验收过程中需要注意的事项 (3) 3.4试运过程中需要注意的事项 (3) 4 备品备件准备 (3) 5.现场准备及工具 (3) 5.1现场准备 (3) 5.2专用工具 (3) 5.3办理相关工作票 (4) 6 检修工序及质量标准 (4) 6.1 泵解体 (4) 6.2 拆卸叶轮(W1) (5) 6.2.1解体填料箱部件(W2) (5) 6.2.2 解体转子驱动端部件 (6) 6.2.3解体转子非驱动端部件 (7) 6.2.4检查轴承箱轴承(W3) (7) 6.3泵回装 (7) 6.3.1清理检测各部件(W4) (7) 6.3.2非驱动端部件回装 (8) 6.3.3驱动端部件回装 (8) 6.3.4转子就位(W5) (8) 7联轴器找正 (10) 7.1联轴器找中心(H1) (10) 7.2 结尾工作 (11) 7.3 附件安装 (11) 7 .4修后实验 (11) 7.5现场清理 (11) 7.6工作总结 (11) 8检修记录 (11) 8.1解体记录 (11) 9 质量控制情况总结 (11) 10对本作业指导书的修订建议 (12)

序简要作业流程图

1范围 1.1 本指导书适用范围 本作业指导书规定了华源脱硫系统1-5号浆液循环泵700X-TLR大修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于华源脱硫系统1-5号浆液循环泵大修工作,浆液循环泵型号700X-TLR。检修地点在1号脱硫系统循环泵房区域。本指导书涉及的文件、技术资料、图纸和浆液循环泵的使用说明书,为湖北襄樊五二五泵业有限公司生产的700X-TLR型的循环泵。 1.2 指导书质量控制点统计 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 ■《循环泵型号700X-TLR泵的安装使用说明书》 ■《循环泵型号700X-TLR泵的结构总装图》 ■《泵检修规程》 3 安全提示 3.1 准备工作中需要注意的事项 ■参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 ■作业组成员的着装要符合规定、精神状态是否良好。 ■开工前作业组长要进行安全交底、技术交底,做好危险预想。 ■办理热机检修工作票及危险点分析票,确认工作票所载安全措施是否正确、完备的执行,渣浆泵系统完全隔绝。 3.2 施工过程中需要注意的事项 ■严格执行《电业安全工作规程》。 ■每天检查工作班成员着装是否符合规定、精神状态是否良好。 ■每天工作前向工作班成员交代现场安全措施、带电部位及其它注意事项。 ■检修人员要熟悉作业环境,避免碰伤和滑倒。 ■使用大锤或手锤时应检查工具完好,锤把不得沾有油污,并做好大锤脱手的防护措施。 ■工作人员抡大锤或手锤时严禁戴手套或单手抡锤,以防大锤或手锤飞出伤人。 ■使用铜棒或锤敲打时思想要集中,避免砸伤。 ■拆卸泵体或法兰螺栓时,必须先把离身体远的一半螺栓松开,再略松近身体一半的螺栓,以防余液喷出。 ■起吊重物前检查起重工器具是否符合载荷要求,钢丝绳要检查是否完好。 ■起吊物件要绑扎牢固、起吊平稳。垂直悬挂重物,链条间不得有错扭,严禁斜拉。

浅谈脱硫浆液循环泵叶轮的腐蚀

浅谈脱硫浆液循环泵叶轮的腐蚀 发表时间:2019-12-06T11:42:31.810Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:申军 [导读] 摘要:目前我国的大型火力发电厂的脱硫方式一般采用石灰石-石膏湿法脱硫。 (国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 550081) 摘要:目前我国的大型火力发电厂的脱硫方式一般采用石灰石-石膏湿法脱硫。在目前环保形势日益严峻的今天保证好机组脱硫效率是一个发电厂是否正常生产的关键因素。这其中浆液循环泵的叶轮、叶片的好坏直接影响脱硫的效率,因此预防浆液循环泵的损坏和故障后及时的处理就显得尤为重要;本文结合目前我厂实际针对浆液循环泵叶轮损坏及造成的危害;损坏的原因分析和损坏后的故障处理进行逐一介绍。 关键词:燃煤锅炉;浆液循环泵;浆液的PH值 一、引言 我厂脱硫是采用石灰石-石膏湿法脱硫技术是当前国际上通行的大机组火电厂烟气脱硫的基本工艺。它采用价廉易得的石灰石作为脱硫吸收剂,石灰石经球磨机磨碎后细成粉状与水混合搅拌成吸收浆液,液循环泵将浆液打到塔顶部通过喷嘴浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。 在提高烟尘脱硫设备的经济性和SO2脱除效率的过程中,浆液循环泵作为石灰石---石膏湿法烟气脱硫装置中的关键设备,其作用是向喷淋装置不间断提供浆液,实现在吸收塔中吸收脱除烟气中的SO2。循环泵的性能对脱硫反应液气比和系统电耗有显著的影响,并会最终影响脱硫效率。 浆液循环泵叶轮在运转的过程中处于易腐蚀的环境,系统内循环流动的主要是腐蚀性的浆液及其他杂质。这些流体给叶片带来强烈的磨损和腐蚀,给泵的长期可靠运行带来很大的影响,在长时间的运行中使叶轮腐蚀损坏,由于浆液起泡或浆液循环泵入口滤网堵塞,都有可能造成浆液循环泵发生汽蚀现象,损坏叶轮及泵体,造成浆液循环泵故障,严重影响整个脱硫系统的安全经济运行。 二、浆液循环泵叶轮损坏及造成的危害有 1、叶轮损坏将增加脱硫系统的检修费用。虽然脱硫循泵目前已实现国产化,但其价格仍然较高,大部分的叶轮损坏后无法修复或修复费用较高,大大的增加了系统的检修费用。 2、浆液循环泵的出力降低,致使浆液循环泵给浆量减少,脱硫反应液气比降低,脱硫效率下降,同时要满足脱硫系统的运行指标要求,不得不增加浆液循环泵的投入数量,系统的能耗将大大攀升。 3、随着泵体及叶轮的损坏程度的加剧,浆液会在泵入口处沉积,增加了塔内结垢、腐蚀的风险,同时泵体及管道的振动也会加剧,系统安全运行降低。 三、浆液循环泵叶轮损坏原因分析 1、输送介质的磨损、腐蚀。在整个FGD系统中浆液循环泵输送的介质主要是石灰石浆液或石膏浆液,浆液中含有高浓度的CL-,在出口出叶片部位腐蚀磨损严重,呈刀刃形,发生切割状痕迹。浆液中固体粒子流动在循环泵叶轮表面形成划痕,并出现大量大小不等的凹坑。 2、浆液循环泵的冲蚀磨损。介质速度是影响循环泵叶轮磨损的主要原因之一。叶轮进口处到出口处介质速度逐渐增加,到出口处时已接近蜗壳内速度,此时介质中的固体颗粒对叶片的冲蚀磨损最为严重。后壁面介质浓度在叶片靠近介质入口处较大,而此部分的介质速度也较大,所以进口处叶片尤其是靠近后壁面处磨损情况比较严重。 3、磨损与腐蚀交互作用。磨损加速腐蚀,大多数耐腐蚀金属都有耐腐蚀膜,而在磨损的过程中,表面膜将受到不同程度的破坏,使金属裸露出新鲜表面,而对于依赖保护膜耐腐蚀而在所处的介质中愈合能力又较差的金属,腐蚀速度迅速增加。腐蚀加速磨损,叶轮处于酸性腐蚀介质中,磨损率是其干态下的数倍。湿态腐蚀磨损并非是纯磨损与纯腐蚀的简单叠加,而是具有交互加速作用的复杂过程。 4、设计的不合理。泵的设计流量过大,造成泵实际运行工况严重偏离设计工况,产生汽蚀现象。循环泵运行时,其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后处)因滤网堵塞等原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡。当含有大量气泡的液体通过叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧缩小以致破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空隙,在此瞬间产生强烈的水击作用。汽蚀冲击波的能量足以把金属锤成细粒,此时金属表面呈现海绵状,加之磨损腐蚀导致叶轮表面的凹坑,此点便成为新气泡形成的核心,从而加速了叶轮材料的流失。喷淋系统的设计不合理导致浆液倒灌,在循环泵停用保养时浆液倒灌回循泵底部,造成底部板结,循环泵卡死,启动时会导致叶轮磨损加严重,循泵减速机齿轮打齿及链接螺栓、膜片、短接、轴承损坏。 四、故障处理 防止腐蚀的方法。严格控制吸收塔浆液系统的PH值,确保系统PH值在5-5.5的范围内;确保PH计测量的可靠性;确保吸收塔供浆系统的可靠性、稳定性及准确性;确保球磨机系统出料石灰石粉的细度,保证化学反应的顺利进行;确保氧化空气系统的可靠投入障碍CaSO3氧化成CaSO4,导致PH值的降低。 冲蚀磨损的防护。严格控制石灰石来料的品质,颗粒的大小要符合要求,避免大量的泥土进入系统。确保CaO的含量不小于50%,控制SiO2大量积存在系统内,造成对叶轮的异常磨损。严格控制吸收塔内的石膏浆液密度,杜绝浆液密度在1200kg/m3以上脱水。尽可能的采用低转速的循环泵运行,在确保脱硫效率的前提下,采用低转速的浆液循环泵可以减轻对叶轮的磨损。 汽蚀的防护。在保证脱硫效率的前提下,控制进入吸收塔的氧化空气量,防止塔内浆液携带大量的空气进入到循环泵内,加速对叶轮的汽蚀冲击。及时的清理浆液循环泵入口滤网,修复更换破损的衬胶管道及吸收塔内防腐层的附着物,防止滤网堵塞;及时排出系统内的有害物质,防止塔内浆液中有害成分浓度过高,结晶析出并附着在入口滤网上,堵塞滤网孔洞。 叶轮材质的选择。由于叶轮运行环境非常恶劣,所以叶轮材质是否恰当将直接关系到其使用寿命和运行的可靠性。必须选择耐腐蚀性和耐磨损性的材料。如选择材料中加入Ni和Cu元素提高抗氯离子腐蚀的性能;提高含碳量降低铬含量,可提高材料的硬度等等。 五,结束语 总而言之,随着烟气排放问题的不断加剧,环保法律也变得越来越严格。所以现阶段应该考虑怎么从根源上预防浆液循环叶轮的损

电厂湿法脱硫系统浆液循环泵腐蚀治理分析

电厂湿法脱硫系统浆液循环泵腐蚀治理分析 发表时间:2019-05-05T16:16:27.643Z 来源:《电力设备》2018年第31期作者:董海涛 [导读] 摘要:湿法烟气脱硫装置已成为国内外火电厂烟气脱硫的主导装置。 (新疆玛纳斯发电有限责任公司新疆昌吉 832200) 摘要:湿法烟气脱硫装置已成为国内外火电厂烟气脱硫的主导装置。在提高烟尘脱硫设备的经济性和SO2脱除效率过程中,循环浆液泵做为石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置中的关键设备,其作用是向喷淋装置不间断提供浆液,受工作环境恶劣等原因的影响,普遍存在主要过流部件腐蚀严重,存在使用周期短,维护费用高等问题。 关键词:腐蚀;汽蚀;修复;换型;运行调整 1设备基本状况 我厂2×300MW机组配套的烟气脱硫装置采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺,一炉配一塔,每个吸收塔布置三层喷淋层,三台浆液循环泵,其主要作用是通过浆液与烟气对流降低烟气温度和吸收烟气中的SO2,浆液循环泵为五二五泵业生产的LC500/630型耐腐蚀离心泵。在装6台,该泵主要由泵壳、前泵盖、叶轮、机封、后泵盖、耐磨板、传动总成等部分构成,前泵盖的材质为2605N,叶轮、耐磨板的材质为Cr30A。 由于运行工况极度恶劣,复杂的固液双项介质对其主要过流部件腐蚀、汽蚀严重。新备件使用周期较短(泵盖1年、耐磨板、叶轮2.5年),仅前泵盖截至目前共累计更换24台次,后泵盖累计3次,目前拆下的3件旧叶轮、泵盖(3件)局部已冲蚀贯通,叶根有大量冲蚀孔坑、裂纹,筋板严重冲刷减薄,均无法继续使用。由于备品昂贵,3件旧叶轮总计近17万元,3件旧泵盖近16万、共计33万,修复费用仅为原价1/3,从节能降耗角度仍有很大利用价值。 2浆液循环泵磨损原因分析 在湿法脱硫工艺中,浆液循环泵运行主要磨损的原因主要有:自身设计方面缺陷、设备运行工况、化学腐蚀等方面方面原因。 (1)早期的泵盖设计存在缺陷,LC500/630旧版结构中前泵盖和叶轮是直接接触的,前泵盖与泵壳接口处存在变径问题,泵盖的材质为2605N(硬度为HRC25),而叶轮的材质为Cr30A(硬度为HRC43-49),Cr30A比2605N更硬一些,叶轮的旋转导致浆液对前泵盖变径处产生涡流,脱硫浆液中含有大量固体颗粒,主要是烟气飞灰、亚硫酸钙、硫酸钙、酸不溶物等,尤其是来自石灰石粉等不溶物,具有较强的冲刷磨损特性,磨损加剧。 (2)吸收塔浆液PH值一般为4.5至5.5,如果运行控制不当PH值还可能更低,浆液中Cl—在脱硫反应中不断富集,具有极强的腐蚀性。浆液中Cl—过高会使脱硫系统中引起金属腐蚀和应力腐蚀,由于Cl—半径小,穿透能力强,很容易穿透不绣钢Cr、Ni氧化膜内的极小孔隙,到达金属表面,并与金属相互进行化学反应形成了可溶性化合物,使氧化膜的结构发生变化,金属产生腐蚀导致浆液循环泵前泵壳磨损严重。 (3)浆液循环泵输送的脱硫浆液为气、液、固多相流,吸收塔底部进行氧化曝气,使进入循环泵的浆液携气量偏大,极有可能产生汽蚀。含气量超过3%时,泵的运转性能将出现陡降,气蚀是指泵在运转时,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率高,在泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程。 3防腐治理措施 3.1补焊修复 早期的前泵盖设计存在一定的缺陷,由于前泵盖的材质为2605N 比叶轮的材质为Cr30A 更硬,前泵盖首先被腐蚀、磨蚀损坏,我厂将泵盖重新补焊修复再利用,但该材质叶轮存在叶片热应力不均炸裂问题无法进行现场修复,修复的旧泵盖,使用寿命最多为7-8个月,修后泵盖变形严重必须进行扩定位螺孔、密封端面车削后方可使用,由于堆焊热变形量无法控制,车削的加工余量每次减少,泵盖堆焊3-4次后可能因无加工余量导致泵盖报废。 3.2泵盖换型改造 目前最先进的浆液循环泵的前泵盖已换型3代。早期为前泵盖+耐磨板的第一代,第二代为改进型耐磨板+改进型前泵盖配置。 LC500/630旧版结构中前泵盖和叶轮是直接接触的,新版结构中前泵盖和叶轮不再是直接接触的,耐磨板对叶轮入口处进行了整体“包裹”,避免了叶轮和前泵盖直接接触形成的磨损,耐磨板的材质为Cr30,这种结构的改进使前泵盖的磨损要小了很多。换型后的前泵盖由于气蚀冲刷位置前移转而磨损耐磨板,使前泵盖使用周期大大提升,由于耐磨板本身的使用周期为前泵盖的2倍,而价格仅为前泵盖1/2,以牺牲耐磨板来保全前泵盖的做法,使换型改造的经济效益十分显著。 改造前改造后 在机组检中先对1台浆液循环泵进行换型改造试验,2年后运行良好,前泵盖未见结晶渗漏。以6台泵2年消耗前泵盖为例计算:旧的泵盖6台泵2年需更换12个泵盖×55000元=66万元,改进型前泵盖为:6台泵2年只需更换6个前泵盖×55000元=33万元经济效益显著。 3.3运行调整 (1)针对浆液冲刷磨蚀,应控制好石灰石的品质,减少杂质含量,杂质在高速流动过程中具有极强的磨蚀是重要影响因素;应通过运行调整或含尘浓度,不应使脱硫系统担负除尘功能。过程中时运行人员应时刻关注石膏浆液密度,降低烟气含尘浓度,加强运行监控和调

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